袁敬明1,吳 奇,曲曉紅,張麗娜1,潘玉強(qiáng)
(1.山東?;瘓F(tuán)有限公司,山東 濰坊 262737;2.山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
山東?;煞萦邢薰炯儔A廠通過納濾精制鹵水技術(shù)將新興的膜技術(shù)與傳統(tǒng)鹽化技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)地下鹵水中原鹽的高效利用,在一定程度上避免曬鹽過程中地下鹵水資源的滲漏損失,提高鹵水中氯化鈉回收率,降低了純堿生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
鹵水納濾生產(chǎn)核心工藝采用“超濾+納濾”雙膜法工藝,通過超濾膜去除鹵水中的懸浮物、泥沙、細(xì)小微粒、膠體和大分子有機(jī)物等,然后進(jìn)入納濾膜,分別得到鈣、鎂、硫酸根濃縮的納濾濃水和氯化鈉純度較高的精制鹵水。精制鹵水代替海水直接用于純堿廠生產(chǎn)化鹽(生產(chǎn)流程圖詳見圖1)。
通過精制鹵水代替海水化鹽,可以實(shí)現(xiàn):①減少了純堿生產(chǎn)中固體原鹽的使用量。②納濾精制鹵水較海水相比鈣、鎂等雜質(zhì)的減量,可節(jié)省鹽水除雜中的石灰石、焦炭、純堿耗用量,降低了鹽水的精制費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了純堿生產(chǎn)的降本增效。同時(shí)硫酸根離子大幅降低,可減少純堿系統(tǒng)結(jié)垢使蒸餾塔運(yùn)行周期大大延長,對(duì)純堿穩(wěn)定生產(chǎn)起到了有利作用。
經(jīng)前期測算,納濾膜鈣鎂截留率下降影響產(chǎn)水價(jià)值,其中僅Mg2+截留率下降1%,折合每方精制鹵水增加石耗0.14 kg、堿耗0.27 kg,每方精制鹵水價(jià)值降低約0.45元。可見納濾膜性能下降后造成的精制鹵水水質(zhì)變差,會(huì)增加純堿生產(chǎn)的費(fèi)用。
表1 某款納濾膜投用初期及末期截留率對(duì)比表
山東?;{濾一期(工業(yè)化示范項(xiàng)目)于2014年8月份投產(chǎn),精制鹵水產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計(jì)值,經(jīng)過兩年時(shí)間的運(yùn)行,據(jù)分析判定為納濾膜被鹵水中的有機(jī)物、無機(jī)物等多種物質(zhì)復(fù)合污染,因而納濾膜化學(xué)清洗過于頻繁,造成納濾膜產(chǎn)水指標(biāo)不可避免的下降。
經(jīng)多年使用一級(jí)納濾產(chǎn)水水質(zhì)下降明顯,其中較差產(chǎn)水中鈣離子含量高達(dá)600~700 mg/L,鎂離子含量高達(dá)1 500~2 000 mg/L,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)數(shù)值。從經(jīng)濟(jì)效益來計(jì)算,精制費(fèi)用相比海水已不具有優(yōu)勢。
為提高精制鹵水水質(zhì)指標(biāo)最大程度滿足純堿廠降本增效要求,主要有以下解決方案:
1)更換納濾膜,該方案優(yōu)點(diǎn):無需大規(guī)模施工,實(shí)施快,見效快。缺點(diǎn)是:一是投資大,由于納濾膜更換量較大,一次性更換費(fèi)用極大;二是納濾膜的使用效率低,更換下舊納濾膜無法處理;三是無法解決一級(jí)納濾納濾膜的污染問題,缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃。
2)開展納濾分級(jí)優(yōu)化研究,新增二級(jí)納濾裝置一套。具體方案為:目前一級(jí)納濾產(chǎn)水進(jìn)入二級(jí)納濾,二級(jí)納濾產(chǎn)水用于后續(xù)生產(chǎn)達(dá)到提高產(chǎn)水水質(zhì)目的;二級(jí)納濾濃水可進(jìn)入超濾產(chǎn)水,一定程度上補(bǔ)充一級(jí)納濾進(jìn)水。該方案的優(yōu)點(diǎn):一是新增設(shè)備一套二級(jí)納濾裝置及少量納濾膜,既可以提高產(chǎn)水水質(zhì),又可以延長一級(jí)納濾中的納濾膜使用壽命;二是補(bǔ)充超濾產(chǎn)水一定程度上提高納濾進(jìn)水量;三是提高納濾膜的使用效率,根據(jù)納濾膜性能實(shí)現(xiàn)一級(jí)納濾、二級(jí)納濾間納濾膜的調(diào)換使用。該方案的缺點(diǎn)是,新增裝置投資以及二級(jí)納濾能耗。
經(jīng)測算新增裝置投資以及二級(jí)納濾能耗與收益相比,效益明顯。為盡快實(shí)施納濾分級(jí)優(yōu)化,掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù),組織實(shí)施了4040納濾膜中試試驗(yàn)以及一期二級(jí)納濾工業(yè)化應(yīng)用。
1)對(duì)現(xiàn)有各種膜在現(xiàn)有一級(jí)納濾產(chǎn)水條件下進(jìn)行各種試驗(yàn),基本掌握各種納濾膜的性能,為二級(jí)納濾設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)支持。
2)納濾膜進(jìn)膜壓力恒定的條件下,確定二級(jí)納濾裝置的回收率。
3)不同進(jìn)膜壓力下,確定二級(jí)納濾裝置納濾膜的通量。
把來自一級(jí)納濾產(chǎn)水罐鹵水作為原水引入機(jī)臺(tái)原水儲(chǔ)罐,并在試驗(yàn)機(jī)臺(tái)中,分三段裝入4040試驗(yàn)?zāi)?,產(chǎn)水收集到一罐內(nèi),濃水回原水罐或排掉,手動(dòng)調(diào)節(jié)濃水閥門穩(wěn)定某參數(shù),測試不同廠家納濾膜在不同條件試驗(yàn)條件下的各種性能參數(shù),并作詳細(xì)記錄作分析。
表2 3.0 MPa下不同品牌納濾膜試驗(yàn)運(yùn)行記錄表
小結(jié):通過表2可以發(fā)現(xiàn),不同品牌的納濾膜在恒壓條件下,隨著濃縮倍數(shù)的變化,膜通量均超過30 L/(m2·h),當(dāng)濃縮倍數(shù)低于75%時(shí),鈣、鎂離子的截留率均達(dá)到預(yù)期。
表3 75%濃縮倍數(shù)下不同品牌納濾膜試驗(yàn)運(yùn)行記錄表
小結(jié):通過表3可以發(fā)現(xiàn),不同品牌的納濾膜在濃縮倍數(shù)不變的條件下,當(dāng)進(jìn)水壓力為3.0 MPa時(shí),納濾膜通量全大于30 L/(m2·h),鈣、鎂離子的截留率最高且滿足預(yù)期值。
1)三種品牌納濾膜對(duì)鈣、鎂離子截留率都達(dá)到預(yù)期結(jié)果。
2)在3.0 MPa操作壓力下,納濾膜通量全大于30 L/(m2·h)。
3)建議設(shè)計(jì)參數(shù): 操作壓力3.0 MPa;平均通量30 L/(m2·h);回收率75%。
3.5.1 設(shè)計(jì)制作二級(jí)納濾裝置一套
根據(jù)鹵水精制一期納濾機(jī)臺(tái)產(chǎn)水能力及純堿生產(chǎn)對(duì)精制鹵水水質(zhì)及供應(yīng)量的需求等綜合考慮,設(shè)計(jì)二級(jí)納濾裝置。二級(jí)納濾系統(tǒng)借用二期給水泵1臺(tái)、高壓泵2臺(tái),保安過濾器1臺(tái),一級(jí)納濾產(chǎn)水罐1個(gè)。
3.5.2 設(shè)計(jì)膜堆結(jié)構(gòu)
該裝置共300支納濾膜,60支膜殼,每只膜殼5支;分三段,該裝置鹵水處理水量為389 m3/h,回收率74.4%~83.7%,生產(chǎn)精制鹵水272~301 m3/h。
通過分段設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)機(jī)臺(tái)均勻布水,提高膜表面流速,降低濃差極化現(xiàn)象,降低膜污染。
3.5.3 合理匹配現(xiàn)有裝置能力
1)一期納濾機(jī)臺(tái)產(chǎn)水量在400~440 m3/h之間,與二級(jí)納濾處理量不匹配,因此利用納濾二期900 m3的一級(jí)納濾產(chǎn)水箱,并設(shè)溢流口到精制鹵水罐,實(shí)現(xiàn)一級(jí)納濾、二級(jí)納濾的產(chǎn)量調(diào)節(jié)。
2)因納濾一期納濾膜硫酸根截留率基本無變化,所以二級(jí)納濾濃水中的硫酸根含量較低,重新返回系統(tǒng)既能節(jié)約鹵水又能有效避免結(jié)垢現(xiàn)象,因此對(duì)納濾濃水設(shè)置雙管路,根據(jù)納濾濃水水質(zhì)分析結(jié)果及生產(chǎn)需求決定納濾濃水外排還是返回超濾產(chǎn)水罐。
3)二級(jí)納濾機(jī)臺(tái)的化學(xué)清洗借用一級(jí)納濾化學(xué)清洗管線和設(shè)備,但與一級(jí)納濾化學(xué)清洗不同,二級(jí)納濾機(jī)臺(tái)采用分段沖洗,先沖洗一段,然后沖洗二段和三段。根據(jù)污染物的不同選用不同的清洗藥劑,有效避免藥品浪費(fèi)及交叉污染。
4)對(duì)三段產(chǎn)水設(shè)置雙回路。二級(jí)納濾機(jī)臺(tái)三級(jí)產(chǎn)水水質(zhì)應(yīng)明顯比一段、二段差,因此對(duì)三段產(chǎn)水設(shè)置雙回路,可選擇進(jìn)入一級(jí)納濾產(chǎn)水箱或精制鹵水罐;新膜運(yùn)行初期暫進(jìn)入精制鹵水罐;后期運(yùn)行過程中根據(jù)二級(jí)納濾機(jī)臺(tái)三級(jí)產(chǎn)水分析結(jié)果,若其水質(zhì)(鈣鎂含量)高于二級(jí)納濾進(jìn)水,則三段產(chǎn)水切換送至一級(jí)納濾產(chǎn)水箱。
1)減少純堿生產(chǎn)原料消耗
鈣、鎂截留率分別由42%、73%提高到50%、79%,精制鹵水水質(zhì)得到大幅度提高,鈣、鎂含量由投用前的0.6 tt、3 tt,下降到0.47 tt、1.65 tt左右,對(duì)比投用前每年可減少石灰石2.04萬t、焦炭0.12萬t、自用堿1.08萬t,增效約830萬元。
2)納濾膜重復(fù)利用
少量技改投入即可延長納濾膜使用壽命,一級(jí)納濾納濾膜使用壽命預(yù)計(jì)可延長一年以上。同時(shí)可根據(jù)使用效果,納濾膜在一、二級(jí)之間可以靈活調(diào)用。根據(jù)一期二級(jí)納濾的運(yùn)行情況,為二期提供了數(shù)據(jù)支撐和寶貴的工業(yè)化經(jīng)驗(yàn),目前該裝置已成功用于鹵水精制納濾二期項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年增效2 000萬元。