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      煅燒工序熱母液輸送能力提升方法的探討

      2021-10-21 11:09:28
      純堿工業(yè) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:汽液進(jìn)液母液

      (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

      在氨堿法生產(chǎn)純堿的過程中,煅燒工序在濕重堿的加熱分解生產(chǎn)輕質(zhì)純堿時,產(chǎn)生的水分直接形成水蒸汽,與同時生成的CO2、氨氣、堿塵等共同組成爐氣,該混合氣體經(jīng)旋風(fēng)分離器后,將部分純堿固體粉末分離后,剩余氣體進(jìn)熱堿液塔進(jìn)一步除塵,二次除塵后的氣體進(jìn)入熱母液洗滌塔,與重堿車間來的冷母液逆流接觸,將冷母液加熱,制成熱母液,后由熱母液泵輸送回重堿車間蒸氨工序。這個過程產(chǎn)生的熱母液由于溫度高、濃度大,輸送過程中存在很多的困難,如果處理不當(dāng),將會引發(fā)母液系統(tǒng)以及煅燒工序波動,嚴(yán)重時會波及全廠生產(chǎn)穩(wěn)定運行。所以,熱母液的輸送能力是煅燒后系統(tǒng)重要的操作指標(biāo),我公司近十年內(nèi),多次對熱母液的輸送系統(tǒng)進(jìn)行多項改造,消除了生產(chǎn)過程中存在的問題,提升熱母液的輸送能力。本文結(jié)合多年來改造成果進(jìn)行總結(jié),希望對于其他堿廠遇到同類問題有所幫助。

      1 熱母液輸送過程中主要存在的問題

      我公司煅燒工序原有三臺中通集團(tuán)生產(chǎn)的TB200-150-400B(后文簡稱小泵)熱母液泵。2003年1#泵進(jìn)行技術(shù)改造,更換為西安泵閥的10TB-10AFQ泵(后文簡稱大泵),改造過程中,該臺泵獨立使用一根進(jìn)液管線,其它兩臺2#、3#泵共同使用一根進(jìn)液管線。

      日常生產(chǎn)時開一臺大泵或兩臺小泵,在當(dāng)時的產(chǎn)量條件下,生產(chǎn)一直很平穩(wěn)。2008年,由于產(chǎn)能提升,熱母液輸送量需求隨之增加,原有的熱母液泵工作能力已無法滿足生產(chǎn)需求,一旦大泵停修,將直接導(dǎo)致系統(tǒng)減量運行。2008年我公司將3#泵改為10TB-10AFQ,管線與2#泵共用,日常生產(chǎn)時開一大一小兩臺泵滿足了生產(chǎn),但問題隨之顯現(xiàn)。

      表1 各種熱母液泵的主要參數(shù)

      主要問題如下:熱母液輸送量在750~800 m3/h,如表1可以看出一大一小運行完全滿足生產(chǎn)需要。但在2008年技改后的3#泵因與小泵共用一條管線,實際作業(yè)過程中,因兩臺熱母液泵性能差距過大,為保證兩臺泵流量平衡,往往盡量將大泵進(jìn)液閥門開度降低,但是尺度非常難以控制;且由于熱母液粘度隨堿塵含量、溫度等因素不斷變化,經(jīng)常出現(xiàn)液體中含氣量過多,在經(jīng)過泵體輸送時,會導(dǎo)致泵體的異常振動,這些振動引起了泵的軸承損傷、過流部件壽命降低、管道振動、管件螺栓頻繁松動、出口軟連接炸裂等一些故障,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)穩(wěn)定運行。

      同時因母液中存在游離氨且本身溫度較高,在管道變徑、變向等處易出現(xiàn)汽泡,輸送效率低,能耗較高。

      2 熱母液輸送過程中問題產(chǎn)生的原因分析

      針對以上情況進(jìn)行了認(rèn)真的排查分析,主要原因有以下幾個方面:

      1)管道設(shè)計布置不合理:熱母液泵進(jìn)液管道是建廠初期負(fù)荷較低情況下布置結(jié)構(gòu),可以滿足當(dāng)時的生產(chǎn)要求。在后期純堿產(chǎn)量提升后,雖然對熱母液泵進(jìn)行能力升級,但是泵的進(jìn)口管線沒有進(jìn)行同步升級,特別是2#與3#兩臺泵共用一根進(jìn)液管線,如果同時開啟2#與3#泵,進(jìn)液管線很難滿足泵取液的要求,輸送能力大大折扣。同時泵的進(jìn)液管在總管布置過于集中,也不利于泵同時運行時的取液均勻分布。

      2)堿液中帶氣:氨堿法生產(chǎn)純堿過程中,熱母液的“汽液兩相”問題是非常明顯的,冷母液被預(yù)熱后,部分氨氣、二氧化碳等氣體充分揮發(fā),導(dǎo)致輸送的液體中存在大量的氣體,這些氣體在熱母液輸送過程中,對泵、管道等沖擊非常嚴(yán)重,是振動產(chǎn)生的最主要根源,同時氣體也是泵的葉輪氣蝕最主要的原因。

      3)泵的能力受限:前期雖然將TB200-150-400B泵升級改造為10TB-10AFQ泵,但是生產(chǎn)運行中能力還是不足,需要三臺泵開兩臺運行,運行時兩臺泵要人工經(jīng)常調(diào)節(jié)進(jìn)出口閥門,保證泵的取液均勻及泵體振動最小,穩(wěn)定性不夠,同時人員調(diào)節(jié)工作量較大。

      3 熱母液輸送過程中問題對生產(chǎn)造成的影響

      上述熱母液輸送過程產(chǎn)生的各種問題對純堿生產(chǎn)造成的影響是非常明顯的,主要有以下幾個方面:

      1)由于管道設(shè)計布置不合理,導(dǎo)致兩臺泵在輸送熱母液過程中,管道輸送能力不足,從而導(dǎo)致泵的輸送能力不足。

      2)因塔內(nèi)進(jìn)出母液流量需保持平衡,所以送出熱母液流量如果減少,將會影響進(jìn)入熱母液塔的冷母液量,這時爐氣在熱母液塔內(nèi)得不到充分洗滌、冷卻,直接導(dǎo)致熱母液塔出氣溫度偏高,進(jìn)而影響后系統(tǒng)設(shè)備運行,尤其造成冷卻系統(tǒng)冷卻水量被動增大。

      3)熱母液輸送能力下降后,易造成熱母液塔液位偏高,進(jìn)而導(dǎo)致煅燒爐的爐氣系統(tǒng)阻力增加,煅燒爐將被迫減量作業(yè)。

      4)實際生產(chǎn)操作來看,冷母液經(jīng)過熱母液塔換熱以后進(jìn)入重堿熱母液桶,熱母液溫度大約在75 ℃;如果冷母液不能通過熱母液塔換熱,而是走短路直接進(jìn)入重堿車間的熱母液桶,這時重堿工序的熱母液溫度大約在65 ℃,溫差大約在10 ℃,進(jìn)而造成噸堿成本消耗增加。所以,冷熱母液流量平衡也是后系統(tǒng)控制的重點之一。

      4 解決措施

      4.1 工藝管線改造

      進(jìn)液管設(shè)計和分布不合理帶來的影響是最明顯的,所以先從進(jìn)液管實施改造,將原有的兩條進(jìn)液管線改為各自獨立的三條支管,各自接入三臺對應(yīng)的熱母液堿泵,取液口在總管上的布置互相之間保證一定距離,避免因性能差異過大而導(dǎo)致兩泵爭量,進(jìn)而影響熱母液的輸送。

      4.2 在進(jìn)液管線上增加“呼吸管”

      通過上文分析,目前生產(chǎn)中熱母液的“汽液兩相”問題也是非常明顯的,冷母液被預(yù)熱后,部分二氧化碳等氣體揮發(fā)產(chǎn)生,導(dǎo)致輸送的液體中存在大量的氣體。從工藝改造方面在泵的進(jìn)口管線上增加DN50 “呼吸管”,排出部分二氧化碳等氣體,有效解決泵的氣蝕現(xiàn)象。呼吸管的高度應(yīng)高于母液桶的液位。

      4.3 將母液洗滌塔與螺旋板換熱器、冷凝液槽做成一臺整體塔

      母液往重堿轉(zhuǎn)送的時候需要母液泵來進(jìn)行輸送,一是要平衡好兩個車間的母液桶液位,二是在輸送過程中因母液溫度高(我廠控制溫度是不小于67 ℃),母液中含氨與二氧化碳,存在汽液兩相,造成泵頻繁不上量。

      將母液洗滌塔與配套的螺旋板換熱器和冷凝液槽設(shè)計為一個整體,之間采用短管進(jìn)行串聯(lián),母液洗滌塔放在螺旋板換熱器與冷凝液槽的上方,從母液洗滌塔的塔底直接接一根管線到重堿熱母液桶內(nèi),利用現(xiàn)有的母液塔高度形成的壓力差讓母液自流至熱母液桶內(nèi),母液溫度可達(dá)到80~85 ℃,徹底解決母液通過泵輸送中出現(xiàn)的汽液兩相造成的泵不上量問題。最終可以將三臺熱母液泵取消掉,每年可節(jié)電280萬kWh,同時解決煅燒車間與重堿車間母液輸送的平衡問題。

      圖1 母液洗滌塔改造后示意圖

      4.4 熱母液泵的升級改造

      首先對工藝條件進(jìn)行分析,熱母液輸送量按最大輸送量計算,同時綜合考慮各方面因素,熱母液輸送量按850 m3/h來計算,取泵的工作效率70%,重力加速度g為 9.8 m/s2,可根據(jù)以下公式計算得出:

      軸功率計算公式P泵=Q×H×ρ×9.8/(3 600×η×1 000)

      一效堿泵Q=850 m3/h,H=60 m,η=70%,ρ=1 100 kg/m3

      一效堿泵軸功率P泵=850×60×1 100×9.8/(0.7×3 600×1 000)=218.3 kW

      根據(jù)軸功率計算選用電機系數(shù),系數(shù)為1.1。泵用電機選用250KW-4高效節(jié)能電機。根據(jù)計算結(jié)果選用西安泵閥生產(chǎn)的12TB-10泵,同時結(jié)合現(xiàn)場汽液兩相的實際情況,對葉輪的流道進(jìn)行加寬65 mm處理,能夠滿足現(xiàn)場的使用。

      表2 12TB-10泵的主要參數(shù)

      12TB-10泵的特點:

      1)采用填料加副葉輪的動密封,具有結(jié)構(gòu)簡單維修方便、低成本,密封效果好的優(yōu)點,而且為了生產(chǎn)的穩(wěn)定,要求此種密封要經(jīng)久耐用。

      1)葉輪、副葉輪、隔板、填料函等壁厚在原有基礎(chǔ)進(jìn)行加厚處理,承壓較高,抗汽蝕能力更強。

      3)對葉輪流道進(jìn)行加寬處理,避免汽液兩相造成的泵能力下降,有效解決進(jìn)口負(fù)壓,同時降低汽蝕量。

      表3 改造前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)比較

      5 改造后運行效果

      通過以上工藝及設(shè)備方面的改造后,泵使用壽命大幅延長,節(jié)約維修費用;呼吸管的增加可將母液總管中存在的二氧化碳等多余氣體排出,避免泵輸送過程中存在的汽液兩相問題,有效解決泵的氣蝕問題,穩(wěn)定生產(chǎn)運行。同時爐氣能夠在母液塔內(nèi)得到有效洗滌、冷卻,降低熱母液塔出汽溫度,減少螺旋板換熱器的循環(huán)水使用量;減輕系統(tǒng)阻力,產(chǎn)能得以提高,降低噸堿成本。

      從經(jīng)濟(jì)成本分析,改造后實現(xiàn)了熱母液泵一開一備,出口流量困難的現(xiàn)象將徹底解決,泵的效率得到有效提高,更為節(jié)能,每年僅電量就可為廠里節(jié)約180萬kWh。同時泵改造后備件實現(xiàn)統(tǒng)一管理,避免了同時準(zhǔn)備兩種型號備件儲備,降低了庫存積壓。

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