摘要:義煤公司東部礦井普遍面臨地質(zhì)條件復(fù)雜,瓦斯治理工作難度大,水害嚴(yán)重,嚴(yán)重制約礦井安全高效發(fā)展,尤其是新義礦業(yè)屬“三軟”極不穩(wěn)定煤層,礦界內(nèi)村莊較多,初期工作面跳采,導(dǎo)致目前布置的工作面多為孤島工作面,壓力顯現(xiàn)明顯,支護(hù)困難,兩巷巷修工程量大,受限員管理規(guī)定影響,工作面回采難度大,礦井經(jīng)營(yíng)一度困難陷入破產(chǎn)關(guān)閉的邊緣。為有效解決制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題,近兩年在公司和上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)走出去交流學(xué)習(xí),結(jié)合礦井實(shí)際條件,通過(guò)強(qiáng)支護(hù)、強(qiáng)切頂、強(qiáng)卸壓三方面的深入探索研究,在三軟極不穩(wěn)定煤層孤島工作面切頂卸壓沿空留巷技術(shù)研究方面取得突破性進(jìn)展,礦井逐步走出困境實(shí)現(xiàn)扭虧。
關(guān)鍵詞:三強(qiáng);三軟;極不穩(wěn)定;切頂卸壓;強(qiáng)支護(hù);強(qiáng)切頂;強(qiáng)卸壓
傳統(tǒng)工作面布置及開(kāi)采方式存在“巷道掘進(jìn)工程量大、掘進(jìn)及維護(hù)成本高、護(hù)巷煤柱資源浪費(fèi)”等諸多問(wèn)題,此外工作面接替無(wú)法順采,跳采形成孤島,違反防突有關(guān)規(guī)定,造成后期瓦斯治理及礦壓控制極為困難。沿空留巷是“降低成本投入、提高資源回收、緩解接替緊張、實(shí)現(xiàn)高效開(kāi)采”的有效手段。但傳統(tǒng)留巷技術(shù)存在較多問(wèn)題,其工藝復(fù)雜、施工繁瑣、成本高,影響工作面推進(jìn)度,且砌墻或充填體均為剛性材料,不具備大變形特性,受力較為集中,易被壓垮,造成沿空巷道失穩(wěn)。義煤公司新義礦業(yè)結(jié)合礦井實(shí)際,探索國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及工程應(yīng)用情況,在11090工作面成功應(yīng)用切頂卸壓留巷技術(shù)。
1.留巷方案
切頂留巷自11090膠帶順槽700m處開(kāi)始,工藝流程主要以“補(bǔ)、切、護(hù)”為核心,具體為:巷道超前區(qū)補(bǔ)強(qiáng)加固→超前預(yù)裂切縫(切頂眼打設(shè)→預(yù)裂爆破切頂)→工作面端頭管理→滯后臨時(shí)支護(hù)區(qū)支護(hù)(非煤墻側(cè)幫部補(bǔ)強(qiáng)加固、采空區(qū)側(cè)擋矸防護(hù))→沿空留巷支護(hù)與端頭支護(hù)聯(lián)合布置→完成沿空留巷。
2.切頂留巷技術(shù)要點(diǎn)
通過(guò)切頂沿空留巷實(shí)踐研究,發(fā)現(xiàn)留巷成功與否的關(guān)鍵在于“三強(qiáng)”(強(qiáng)支護(hù)、強(qiáng)切頂、強(qiáng)卸壓)關(guān)鍵技術(shù)的落實(shí)。
2.1 強(qiáng)支護(hù)(巷道超前補(bǔ)強(qiáng)方案)
為保證切頂過(guò)程和周期來(lái)壓期間巷道的穩(wěn)定性,在對(duì)巷道頂板進(jìn)行預(yù)裂切頂前采用錨索進(jìn)行超前補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。頂板錨索由原來(lái)的每排3根加密至5根、間排距由原來(lái)的1.6m×2m縮小至0.8m×1m,其中沿空側(cè)錨索距巷幫500mm,頂板錨索采用φ18.9×7500mm、φ18.9×10000mm及φ22mm×6300mm注漿錨索三種規(guī)格;同時(shí)在實(shí)體煤幫每排增加2根錨索、間排距1.4m×0.8m,錨索規(guī)格φ18.9×4300mm;預(yù)緊力不小于200KN。
2.2 ?強(qiáng)切頂(超前切頂爆破方案)
結(jié)合地質(zhì)資料和鉆探、窺視成像情況,確定切頂孔深度15m(切入老頂),切縫線與鉛垂線夾角10°、距采空區(qū)側(cè)煤壁平均0.2m(中線偏右2.2m),鉆孔直徑45mm,間距0.6m。根據(jù)切頂卸壓自動(dòng)成巷工程經(jīng)驗(yàn),確定每孔裝藥15節(jié),采用pvc半管裝藥,封孔長(zhǎng)度5m,一次起爆眼數(shù)8~16個(gè)深孔,8~16個(gè)淺孔,超前工作面不少于50m。
3.強(qiáng)卸壓(沿空留巷巷幫支護(hù)方案)
3.1 工作面端頭管理
為保護(hù)頂板支護(hù)錨索不被破壞,將端頭1#排頭架向工作面切眼內(nèi)挪移,工作面1#排頭架與頂板最邊緣一排錨桿向外間距不大于0.2m。工作面排頭架1-2架支架頂部上網(wǎng)(菱形網(wǎng)),防止采空區(qū)頂板矸石垮落,竄入巷道?;夭傻酵2删€前720m開(kāi)始上網(wǎng),不設(shè)專職人員,轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)和溜子司機(jī)配合。為防止采空區(qū)頂板矸石垮落,竄入巷道,增加安裝擋矸柱時(shí)施工安全系數(shù),在1#、2#排頭架安裝自主加工臨時(shí)防護(hù)裝置控制頂板。
3.2 采空區(qū)擋矸防護(hù)
擋矸支護(hù)緊貼支架后方施工,滯后支架不超過(guò)0.5m。工作面后方沿空留巷巷幫擋矸防護(hù)采用“金屬菱形網(wǎng)+擋風(fēng)布+背木+可伸縮U型鋼點(diǎn)柱+連接板”方式。留巷效果主要取決于擋矸防護(hù)措施是否有效,為保證擋矸防護(hù)效果,在相鄰兩根擋矸柱之間增加連扳進(jìn)行連鎖,擋矸柱與頂板之間采用廢舊錨桿進(jìn)行固定,增加擋矸柱的穩(wěn)定性。
3.3 留巷段加強(qiáng)支護(hù)
架后0-200m留巷段動(dòng)壓影響范圍需進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù),采空區(qū)側(cè)距幫1m打設(shè)1排液壓抬棚,實(shí)體煤側(cè)距幫1m打設(shè)1排“單體柱+π型梁”抬棚,初撐力不低于24Mpa。
3.4 穩(wěn)定區(qū)減少支護(hù)
架后200m之后區(qū)域的頂板活動(dòng)基本趨于穩(wěn)定,通過(guò)礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù),依次減少抬棚數(shù)量,確保沿空留巷在下一個(gè)工作面開(kāi)采前的穩(wěn)定。
4.效益分析
(1)采用切頂留巷,縮短了工作面形成時(shí)間,工作面提前投產(chǎn)3—4個(gè)月,有效緩解了接替緊張問(wèn)題。
(2)采用切頂留巷,不存在煤巷掘進(jìn)實(shí)施區(qū)域防突措施問(wèn)題,采空區(qū)積水可直接滲流到留巷內(nèi)疏排,消除了掘進(jìn)期間突出、瓦斯超限、透水等重大風(fēng)險(xiǎn)。
(3)采用切頂留巷,工作面可少掘1條煤巷,每米節(jié)約掘進(jìn)成本9200元(留巷成本3100元/米),不再留設(shè)沿空掘進(jìn)護(hù)巷煤柱,每米多回收原煤20噸(8000元以上)。綜合兩項(xiàng),每米巷道直接效益14100元,全部工程直接效益1029萬(wàn)元。
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作者簡(jiǎn)介:楊楠(1987—),男,河南省義馬市人,2009年畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué),土木工程專業(yè),現(xiàn)在河南大有能源股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)處從事采掘技術(shù)管理工作。