趙 佳
(山西西山煤電股份有限公司西曲礦選煤廠,山西 古交 030200)
以自動控制為基石,結(jié)合計算機、網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)代信息技術(shù),構(gòu)建選煤廠智能管理系統(tǒng),打造智慧礦山,實現(xiàn)無人或少人廠區(qū);現(xiàn)階段浮選作為國內(nèi)外處理細(xì)粒煤的主要技術(shù),浮選智能化研究已然成為選煤領(lǐng)域的一項重要課題。本文從西曲選煤廠細(xì)粒煤浮選系統(tǒng)入手,針對實際生產(chǎn)過程中,由于人為和環(huán)境因素所造成的浮選精煤產(chǎn)率低、精煤灰分波動大、浮選藥劑損耗嚴(yán)重等問題,進行浮選系統(tǒng)改造,添加自動加藥裝置,并對自動加藥系統(tǒng)進行優(yōu)化,達(dá)到增加廠區(qū)經(jīng)濟效益的目的,并且提供了智能化在選煤廠應(yīng)用的實踐基礎(chǔ),必然會得到越來越多的工業(yè)應(yīng)用。
西曲礦選煤廠隸屬于山西焦煤西山煤電股份有限公司,1985年9月開始建設(shè),于1987年10月正式投產(chǎn),計劃煤炭洗選量為300萬t/a。目前選煤廠整體工藝大致為:大于50 mm原煤重介淺槽分選,0~50 mm原煤經(jīng)過無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器、粗煤泥TB S分選和煤泥浮選工藝。
西曲礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)物料主要來自于脫泥篩篩下物、重介系統(tǒng)中各產(chǎn)品離心液和精煤、中煤磁選尾礦;進入浮選系統(tǒng)的煤泥來自分級旋流器溢流,在現(xiàn)有的浮選加藥工藝中,浮選藥劑手動調(diào)節(jié)一次性加入礦漿準(zhǔn)備器中。
在現(xiàn)有的浮選加藥工藝中,浮選系統(tǒng)中的藥劑量完全由閥門控制,統(tǒng)計藥劑損耗則是通過藥劑罐上刻度與總表示數(shù)計算所得,這種加藥工藝中存在很大問題:
1)藥劑量控制精度差,浮選司機操作繁瑣?,F(xiàn)有加藥工藝完全依賴于人工手動加藥,無法精確控制加藥量,并且閥門元件老化,不利于操作,使得藥劑量更加難以控制;現(xiàn)場實際生產(chǎn)中,浮選司機進行加藥操作需爬到礦漿準(zhǔn)備器頂部進行藥量調(diào)節(jié),過程繁瑣不具備時效性,并且不利于安全生產(chǎn)。
2)加藥量難以確定。生產(chǎn)過程中浮選機的入料、浮精、浮尾等需要浮選司機經(jīng)驗判斷和煤質(zhì)科室化驗,但在化驗所需的時間中現(xiàn)場并不停產(chǎn),以至于臨時的藥劑調(diào)節(jié)量僅靠浮選司機進行經(jīng)驗判斷,而現(xiàn)場存在很多的浮選司機僅僅只是通過短暫培訓(xùn)就已經(jīng)上崗,缺乏經(jīng)驗儲備,并且在調(diào)節(jié)過程中存在不當(dāng)操作使得加藥量有很大的隨意性。
3)環(huán)境因素影響。西曲礦存在夜班生產(chǎn)的情況,在夜班生產(chǎn)時浮選司機會因為一定的環(huán)境因素而無法及時對加藥量進行調(diào)整,面對煤質(zhì)突變的情況無法及時、準(zhǔn)確的控制藥劑量。
針對現(xiàn)有浮選系統(tǒng)加藥工藝所遇見的問題,設(shè)計并添加了一套浮選自動加藥系統(tǒng),從加藥系統(tǒng)流程原理及控制算法原理進行說明,并完善浮選系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備。
3.1.1 浮選自動加藥系統(tǒng)所需設(shè)備
新添浮選自動加藥系統(tǒng)所需主要設(shè)備見表1,均為高智能化、高精度、便于維護的儀表設(shè)備。
表1 浮選自動加藥系統(tǒng)設(shè)備
3.1.2 浮選自動加藥系統(tǒng)控制算法原理
浮選自動加藥裝置算法原理如圖1所示,實現(xiàn)這種算法需要通過公式(1)計算干煤泥量和公式(2)加藥量。其中大數(shù)據(jù)是通過擁有多年現(xiàn)場浮選操作技工和選煤領(lǐng)域?qū)<夜餐⒌臄?shù)據(jù)庫,以經(jīng)驗豐富的浮選司機對現(xiàn)場藥量的把控為基礎(chǔ),利用選煤專家編制的計算模型,通過各項實時數(shù)據(jù)實現(xiàn)浮選藥劑自動添加。在實際生產(chǎn)過程中各種設(shè)備狀態(tài)和參數(shù)均能實時反映在控制畫面中,方便操作人員監(jiān)控,如出現(xiàn)指標(biāo)或設(shè)備出現(xiàn)問題會響起警報,并且可以無縫銜接至手動模式。中控箱會按照用戶設(shè)定時間進行數(shù)據(jù)整理、收集,并且按照提前設(shè)定好的格式形成打印報表傳輸至西曲礦選煤廠中控系統(tǒng)。
圖1 浮選自動加藥裝置算法原理圖
式中:Gc為干煤泥量(m3/h);Pi為浮選入料密度(g/cm3);Px為煤泥密度值(g/cm3);Q為浮選入料流量(m3/h)。
式中:Qi為加藥量(L/h);Kt為藥劑噸煤消耗量(g/cm3);A a為產(chǎn)品要求灰分(%);Ab為煤泥化驗灰分(%);M為灰分修正系數(shù)(大數(shù)據(jù)經(jīng)驗值);K為加藥量修正值(L/h)。
3.1.3 浮選自動加藥系統(tǒng)流程原理
如圖2所示,通過儀表實時數(shù)據(jù)對中控的傳輸,在線計算出加藥量,并將信號傳輸至加藥裝置,完成對浮選入料的精準(zhǔn)加藥。
圖2 浮選自動加藥裝置流程原理圖
3.2.1 浮選自動加藥系統(tǒng)不足
1)煤泥在管道運輸過程中容易產(chǎn)生氣泡,在進入礦漿準(zhǔn)備器時存在一定氣泡量影響到密度計的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),間接影響到加藥量。
2)實際生產(chǎn)過程中,煤質(zhì)科化驗灰分需要一定時間,無法敏捷的應(yīng)對煤質(zhì)突變的情況。
3.2.2 浮選自動加藥系統(tǒng)優(yōu)化為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,入浮煤泥在進入礦漿準(zhǔn)備器前先進入一個自制轉(zhuǎn)換器,便于物料中氣泡的釋放,使得密度計示數(shù)更加精確。并且在浮選機上方安裝X射線和高清攝像頭,通過X射線攝像可以清楚的知道浮選泡沫的實時灰分,極大程度上提高了自動加藥系統(tǒng)應(yīng)對煤質(zhì)突變的靈敏性;通過高清攝像可以清晰的觀察浮選泡沫層現(xiàn)狀,在自動加藥系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,以便浮選司機及時進行人工操作。
由圖3所示,進入浮選系統(tǒng)煤泥入料主要含有無機礦物高嶺石、石英、方解石。
圖3 浮選自動加藥系統(tǒng)優(yōu)化裝置
浮選自動加藥系統(tǒng)在西曲一套浮選設(shè)備上應(yīng)用,在廠區(qū)生產(chǎn)過程中對是否安裝自動加藥系統(tǒng)的2套浮選設(shè)備同時采樣、化驗、整理,當(dāng)浮選精煤產(chǎn)品灰分要求為10%時,試驗結(jié)果見表2—表4。
表2 手動加藥試驗數(shù)據(jù)
表4 優(yōu)化自動加藥試驗數(shù)據(jù)
由表2、3可知,表2中的5組試驗整體浮選精煤灰分波動較大,在第5組試驗過程中由于入浮量的突然增加,浮選司機僅憑經(jīng)驗進行加藥量判斷,導(dǎo)致藥劑量損耗過大,且產(chǎn)品并未達(dá)到要求;表3中灰分相對于表1整體波動有所減少,在藥劑量的使用上均有所減少,產(chǎn)率有所提高,產(chǎn)品基本達(dá)到要求。
表3 自動加藥試驗數(shù)據(jù)
由表4可知,在表4中灰分相對于表3整體波動更為平緩,在對自動加藥系統(tǒng)進行優(yōu)化后,藥劑量的使用上有所減少,產(chǎn)率有所提高,產(chǎn)品達(dá)到要求。
對比手動加藥與自動加藥廠區(qū)1天的浮選系統(tǒng)進行經(jīng)濟效益分析,結(jié)果見表5。
表5 經(jīng)濟效益對比
由表5所示,在產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下,自動加藥系統(tǒng)作用下在減少精煤灰分的情況下,浮精產(chǎn)率有所提高,噸煤泥加藥量僅僅是手動加藥的88%。
綜上所述,自動加藥模式下系統(tǒng)會隨著實時浮選入料數(shù)據(jù)以及浮選灰分、泡沫情況及時調(diào)節(jié)加藥量,藥劑添加準(zhǔn)確;系統(tǒng)的應(yīng)用克服了人工手動調(diào)節(jié)的不可控因素,減輕工人勞動強度;在很大程度上改善了浮選指標(biāo),提高生產(chǎn)效果,有較好的經(jīng)濟效益。
1)自動加藥相對于手動加藥整體系統(tǒng)更加穩(wěn)定,產(chǎn)品浮精灰分波動較小。
2)自動加藥系統(tǒng)相對于手動加藥,浮精灰分降低0.16%,浮精產(chǎn)率提高5.09%,噸煤泥加藥量降低0.15 kg。