武銳
摘?要:目的:為減少NOx排放、降低氨水消耗、降低能耗。方法:把C4下料管分一部分料到分解爐錐部,同時(shí),分解爐煤管也下移到相應(yīng)位置。結(jié)果:通過脫硝減排系統(tǒng)改造,大幅降低氨水消耗、減少NOx排放。
關(guān)鍵詞:脫硝減排系統(tǒng)?NOx排放?氨水消耗
前言
隨著國家對(duì)環(huán)境問題越來越重視,對(duì)企業(yè)大氣排放的要求也日益嚴(yán)格,監(jiān)管力度也越來越大,特別是身處京、津、冀地區(qū)的水泥企業(yè),環(huán)保部門對(duì)NOx的排放要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)。我公司身處河北保定,也采用當(dāng)前水泥企業(yè)普遍使用的SNCR技術(shù)(選擇性非催化還原技術(shù))進(jìn)行脫硝。根據(jù)前幾年的運(yùn)行情況來看,氨水消耗量基本在0.8~1m3/h,噸熟料氨水成為1.9元/噸,并且熱耗增加、有氨逃逸風(fēng)險(xiǎn)、增加企業(yè)成本等不利影響。為此,公司三月份利用停窯檢修期間對(duì)原有脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了脫硝減排系統(tǒng)改造。
一、改造項(xiàng)目原理簡(jiǎn)介
1、脫硝減排系統(tǒng)改造技術(shù)是把C4下料管分一部分料到分解爐錐部,同時(shí),分解爐煤管也下移到相應(yīng)位置。這樣在分解爐錐體部分建立還原區(qū),窯尾燃煤通過4根貧氧旋流燃燒器四角噴煤方式噴入還原區(qū)。利用原C4下料分料管把C4熱生料分到還原區(qū)貧氧燃燒器上面與煤燃燒混合,熱生料中的氧化鈣、三氧化二鐵、氧化鎂等堿性金屬氧化物對(duì)NOx還原反應(yīng)具有催化作用使反應(yīng)向正方向發(fā)展并快速進(jìn)行,同時(shí)熱生料調(diào)節(jié)還原區(qū)溫度適合還原NOx條件,以防止分解爐椎體結(jié)皮現(xiàn)象。
2、該技術(shù)改造系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)
1)建立貧氧還原區(qū),使窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx得到有效還原,抵制燃料型NOx的生成,節(jié)約氨水用量。
2)貧氧燃燒器噴入方式為四角切圓,充分延長還原時(shí)間。
3)延長C4下來的熱生料在爐內(nèi)停留時(shí)間,并且使熱生料和煤粉在氣流內(nèi)旋轉(zhuǎn)上升遇見三次風(fēng)燃燒前得到充分預(yù)熱,起到節(jié)約燃料的作用。
二、改造內(nèi)容
1、將原有燃燒器拆除,在分解爐椎體部位新加四根貧氧燃燒器(緊靠分解爐下縮口膨脹節(jié));
2、將原先的C4入分解爐下料管分為兩股(分料比例40%喂入三次風(fēng)進(jìn)分解爐入口上部,另60%加入分解爐錐部),在錐體部位增加喂料點(diǎn),距離分解爐椎體的四根燃燒器距離約500mm;
3、將入分解爐三次風(fēng)管向上800 mm移動(dòng),進(jìn)風(fēng)方向由水平進(jìn)風(fēng)改為斜向上進(jìn)風(fēng)(底部用澆注料處理成斜坡向上方向,高度從1.8米減少1米);
三、改造效果
1、節(jié)約氨水用量和費(fèi)用情況對(duì)比
為了客觀科學(xué)地進(jìn)行比較,現(xiàn)將使用的25%濃度氨水使用量折算為17%的氨水量,這樣上年氨水單耗為[(4815.22噸×25%)∕17%]∕1579588噸=4.5kg氨水∕噸熟料。由此可以看出,在氨水濃度一樣而NOx排放降低情況下,每噸熟料可節(jié)省氨水(4.5-1.24)∕4.5=72%。由上表可見改造后4-8月份數(shù)據(jù)與上年全年數(shù)據(jù)相比,在氨水濃度降低而NOx排放標(biāo)準(zhǔn)提高(排放值由200 mg/Nm?降低至170 mg/Nm?)情況下,氨水消耗量降低了72%,每噸熟料氨水消耗量節(jié)約了4.5-1.24=3.26kg,單位成本降低了1.9-0.61=1.29元∕噸熟料。本次技改共投入資金196萬元,技改后與上年比較,每噸熟料可節(jié)約氨水成本1.29元,以年產(chǎn)170萬噸熟料計(jì)算,一年可節(jié)約資金1.29×170=219.3萬元,一年即可收回全部投資。
2、節(jié)約燃料
由于該工程采用了分級(jí)燃燒技術(shù),在大幅度降低氨水使用量,從而減少部分熱耗的同時(shí),也相應(yīng)延長了從C4喂入分解爐錐部的熱生料在爐內(nèi)停留時(shí)間,使熱生料和煤粉在旋轉(zhuǎn)氣流內(nèi)上升到遇見三次風(fēng)燃燒前得到充分預(yù)熱,也可起到節(jié)約燃料的作用。
四、改造項(xiàng)目技術(shù)亮點(diǎn)分析
這次脫硝減排系統(tǒng)改造項(xiàng)目,之所以其脫硝效果良好,不同于其它公司類似的對(duì)分解爐風(fēng)、煤、料位置改動(dòng),創(chuàng)建還原區(qū)域外的共性特點(diǎn)外,該項(xiàng)目還有其自身特點(diǎn),使得脫硝效果明顯,具體如下:
1、所有煤粉全部喂入分解爐椎體部位,增加了在NOx還原區(qū)域還原劑的量,對(duì)提高脫硝效果有促進(jìn)作用。因還原劑量的增加,所以窯尾O2含量波動(dòng)時(shí),脫硝效果變化不大;所有煤粉全部喂入椎體部位生成大量的碳?xì)浠衔?、CO,提高了該處的風(fēng)速,避免了物料短路,這兩點(diǎn)綜合使得窯中控操作基本未受到改造項(xiàng)目的影響。
2、在椎體部位喂入約60%的生料,且撒料箱距離燃燒器距離較近,可及時(shí)吸收煤粉產(chǎn)生的熱量,結(jié)皮情況并不嚴(yán)重。
五、遇到過的問題
公司的危廢項(xiàng)目也已投入運(yùn)行,由于所處理危廢品種多、成分繁雜、喂入量也不太穩(wěn)定,剛技改完,由于風(fēng)、料、煤等各種參數(shù)沒有匹配得當(dāng),導(dǎo)致分解爐煤粉燃燒不充分,使得投產(chǎn)之初窯尾廢氣排放偶有瞬間、短暫性、無規(guī)律NOx排放超標(biāo)現(xiàn)象,經(jīng)過一段時(shí)間的摸索和操作上的優(yōu)化,這種NOx排放超標(biāo)現(xiàn)象已經(jīng)得到解決。
結(jié)論
綜上所述,通過技改后對(duì)近五個(gè)月時(shí)間的連續(xù)運(yùn)行情況與上一年的整體情況進(jìn)行對(duì)比,脫硝減排系統(tǒng)改造取得明顯成效,不僅降低了氨水消耗,降低生產(chǎn)成本,而且明顯減少NOx廢氣排放,對(duì)水泥生產(chǎn)行業(yè)的低排放標(biāo)準(zhǔn)有重要實(shí)踐意義。