呂柏林,邢向榮,樊靖文,胡鵬程,馬 鵬,楊 春
(1.中國石油新疆油田分公司,新疆 克拉瑪依 834000;2.克拉瑪依國勘石油技術有限公司,新疆 克拉瑪依 834099)
中國陸上稠油油藏多數為陸相沉積,地質條件復雜,以多層互層狀組合為主,儲集層以碎屑巖為主,具有高孔、高滲、膠結疏松的特征。常采用注蒸汽熱采方式開發(fā)稠油油藏,但存在2個問題:一是非均質性嚴重,動用程度低,中低滲層動用狀況差,高滲層汽竄干擾嚴重;二是膠結疏松的砂巖稠油油藏具有砂粒松散、稠油攜砂能力強的特點,導致產出砂量較多。經統計,90%以上的汽竄井均伴隨出砂,由于采出砂的特殊性質,處理難度較大,處理成本高。相關學者對油田采出砂處理技術進行了大量的探索和實踐:國外主要采用清洗法處理采出砂[1];中國相關技術研究起步較晚,主要采用的方法主要為干燥焚燒法、生物降解法、坑內密封法、固化法等[2],均因技術不成熟或存在環(huán)保隱患而停用,目前僅有回注法仍在應用。
采出砂的處理、回注調剖是稠油熱采增產的新技術,其難點在于對耐溫性、固化強度要求高。因此,針對新疆超稠油油藏,經過大量室內實驗和現場試驗研究,利用采出砂自主研制了新型KWF復合堵劑,并對該堵劑主要性能進行了實驗評價。
新疆風城油田為辮狀河三角洲、辮狀河流相沉積,油層埋深為200~429 m,有效厚度為7.6~20.0 m,孔隙度為27%~30%,滲透率為527~3 450 mD,50 ℃原油黏度為12 896~20 563 mPa·s,地層條件下原油黏度為10×104~100×104mPa·s。其中,Z32、Z18井區(qū)為主力開發(fā)區(qū)塊。開發(fā)初期,2個井區(qū)均采用蒸汽吞吐熱采方式。2013年,Z32井區(qū)開始進行轉蒸汽驅試驗,目前有78個井組轉驅。2019年,Z18井區(qū)進行綜合調整,目前有25個井組轉驅。截至2020年年底,采出程度達17%,綜合油汽比為0.107。
目前,研究區(qū)存在以下問題。
(1) 井間干擾嚴重,受影響油井比例大。風城超稠油油藏埋深淺、物性好、非均質性強。隨著蒸汽吞吐周期的增加,蒸汽易沿高滲層發(fā)生汽竄。截至2020年年底,Z32井區(qū)856口井發(fā)生汽竄干擾6858井次,占總井數的89%;Z18井區(qū)2 279口發(fā)生汽竄干擾19 246井次,占總井數的85%。
(2) 出砂嚴重,檢泵頻率高,生產效率低。截至2020年年底,Z32井區(qū)累計出砂836口井,占該區(qū)總井數的83%,井底砂面高度大于30 m、修井沖砂次數大于2次的嚴重出砂井共443口,出砂關停井65口,低能生產井12口;Z18井區(qū)累計出砂2 432口井,占該區(qū)總井數的87%,嚴重出砂井1 425口,出砂關停井156口,低能生產井35口。油井出砂造成井下泵卡,影響正常生產,需要檢泵,嚴重時需要沖砂。一般檢泵需要2~3 d,沖砂需要5 d,嚴重降低了生產效率。
(3) 油層縱向動用程度低。直井受籠統注汽、儲層縱向滲透率差異大、射孔跨度大以及蒸汽超覆等因素影響,縱向動用程度低,且各層動用差異不斷加劇。通過對吸汽剖面、產液剖面分析可知,油層上部動用程度(96.9%)高于下部(55.7%),剩余油主要分布于油層下部。因此,亟需改善下部油層動用狀況,提高油層動用程度。
稠油油藏調剖技術通過調整油井吸汽剖面來改善開發(fā)效果[3-5]。目前常用的稠油高溫調剖體系包括橡膠顆粒型調剖劑、高溫凝膠+耐高溫無機顆粒體系、氮氣泡沫暫堵體系、熱(可逆)凝膠調剖體系等,這些體系中化學藥劑占比較高,成本高昂,推廣應用范圍有限,因此,需要探索其他調剖體系。新疆風城油田目前已進入注蒸汽開發(fā)后期,油井大量出砂,面臨巨大的環(huán)保壓力。向采出砂中添加化學劑使之成為一種調剖體系,對環(huán)境保護和油田開發(fā)均具有積極意義。
超稠油油田采出砂主要由稠油、水、降解有機物、泥和超細砂等混合組成。通過分析化驗可知,采出砂存儲池中含水為60%~70%,含油為10%~15%,泥砂含量為15%~30%。固相中粒徑小于100 μm的占80%以上,主要為10~50 μm,平均為48 μm。而油藏儲層的平均孔徑為200 μm,大于采出砂顆粒的粒徑[6],特別是汽竄大孔道有些孔徑已經達到毫米級,采出砂進入大孔道基本無障礙。因此,利用采出砂調剖具有可行性。
存儲池中含水為70%的采出砂本身不具備流動性,必須添加一定量的水才能使其流動起來,但會導致采出砂的穩(wěn)定性變差,靜置半個小時即分層,不利于泵注,達不到調剖體系的要求。因此,選取膨潤土作為分散劑,使稀釋后的采出砂依然不沉降,便于泵送。泵送進入油藏的采出砂在高溫高速蒸汽的驅使下應滯留在大孔道中,否則調剖依然無效,因此,添加固化劑可使采出砂在油藏中凝固,并與地層膠結,達到調剖的目的。此外,采出砂調剖體系的凝固時間不可控,給調剖施工帶來安全隱患,需添加促凝劑來控制體系的凝固時間。最終,確定采出砂調剖體系的基本配方為采出砂+水+分散劑+固化劑+促凝劑。
采出砂調剖作用機理主要為固體礦物顆粒的物理堵塞作用。當采出砂分散體系注入地層孔隙通道,由于相似相容原理,體系中的一部分乳化油可以吸附在地層巖石的親油表面,而分離出的無機礦物則橋接聚集形成團粒結構,堵塞滲流大孔道,降低大孔道滲透率,改善吸汽剖面,使后續(xù)注入汽流轉向,動用未波及儲層,提高中低滲透層的動用程度,達到增油降水的目的。
經過大量實驗篩選研究[7-9],自主研制出新型KWF復合堵劑,其配方為:40.0%油田采出砂+3.0%~4.0%無機鹽類固化劑+0.6%膨潤土分散劑+0.2%片堿促凝劑+油田采出水。該體系密度為1.15~1.35 g/cm3,表觀黏度約為50 mPa·s。該體系具有以下優(yōu)勢:①采出砂處理過程安全環(huán)保,過程可控;②調剖封堵體系采用油田污水進行配制,解決了部分污水處理問題;③可以進行區(qū)域整體調剖,封堵大孔道或汽竄通道;④采出砂來自地層,與油層配伍性好;⑤主體原料為油田產出物,成本較低。
設定溫度為100℃,僅改變促凝劑的質量,記錄體系的凝固時間(表1)[10]。由表1可知,凝固時間隨著促凝劑質量的減少而增大,表明該體系凝固時間可控,可通過調整促凝劑的用量來改變凝固時間,避免封堵時間過早或過晚。
表1 油田采出砂調剖劑膠結凝固實驗數據
稠油熱采油藏溫度較高,對體系的耐溫性要求高,風城油田現場要求耐溫應達到350 ℃。通過實驗測得促凝劑質量濃度為0.4%時,不同溫度下采出砂體系的凝固時間(圖1)。由圖1可知,該體系凝固時間隨溫度升高緩慢降低,在高溫情況下未出現較大幅度變化,表明該體系溫度敏感性低,可確?,F場順利施工[11]。
圖1 不同溫度下調剖體系凝固時間
將相同配比的KWF復合堵劑分別注入5個物性相近的人造巖心,測試其不同溫度環(huán)境下封堵前后的滲透率、封堵率和突破壓力,結果如表2所示。
表2 不同溫度下的巖心封堵率實驗結果
由表2可知:不同溫度下,調剖堵劑的封堵率均達到85.0%以上,封堵效果好,突破壓力均達到6.0 MPa以上,封堵強度高。綜合結果表明,該體系的耐溫性能好,能夠滿足熱采要求。
設定蒸汽出口溫度為200 ℃,注入速度為5 L/h,將相同配比的6份KWF復合堵劑注入6組物性相近的人造大孔道巖心,測試其不同注入量下封堵前后的滲透率,計算封堵率(表3)。由表3可知,隨著注入量的增大,封堵效果越來越好。
表3 不同滲透率下巖心封堵率實驗數據
設定蒸汽出口溫度為200 ℃,注入速度為5 L/h,將相同配比的KWF復合堵劑分別注入3組不同滲透率級差的雙管并聯巖心,測試封堵前后的巖心滲透率,計算其封堵率(表4)[12]。由表4可知,采出砂調剖體系基本只進入大孔道,同時大孔道封堵率較高,表明復合堵劑可有效保護油層。
表4 不同滲透率級差下巖心封堵率實驗數據
綜合上述實驗可知,采出砂調剖體系是通過以流體狀態(tài)進入大孔道,在大孔道中凝固并與地層膠結在一起來達到封堵大孔道的目的,其具有以下特點:①初始黏度低于150 mPa·s,泵入性能好,可實現深部調剖;②沉降時間大于4 h,懸浮性能好;③膠結凝固時間可控制在3~300 h,保證施工安全;④耐溫大于350 ℃,滿足熱采注入生產要求;⑤封堵率大于85.0%,封堵效果好。
2019年,在Z32井區(qū)直井汽驅區(qū)域和Z18井區(qū)蒸汽吞吐區(qū)域,選取采出程度大于30%、井間汽竄嚴重的40口井,實施采出砂調剖措施。注入體系設計為前置段塞、封堵段塞、后置段塞、頂替段塞(表5)。
表5 采出砂調剖措施井注入參數
2019年4月,在施工難度較小的Z32井區(qū)直井汽驅區(qū)域中的6口井開展試驗,分析評價后,對該井區(qū)30口井及Z18井區(qū)4口井進行批量施工(表6)。截至2019年12月底,措施井見產26口。措施前日產液平均為11.0 m3/d,日產油平均為0.37 t/d,措施后生產天數平均為71 d,日產液平均為84.8 m3/d,日產油平均為15.50 t/d,階段增油1 057 t。
表6 采出砂調剖措施井實際注入參數統計
此外,施工較早、見產時間較長的F00002井注入調剖體系18 d,施工壓力為3.0 MPa,注入總量2 285 m3,其中注入標準砂1 088 m3。措施前日產液為7.5 m3/d,日產油為0.3 t/d,含水為96.0%;措施后生產152 d,日產液為16.3m3/d,日產油為6.1 t/d,含水為62.9%,累計增油875 t。
(1) 風城油田超稠油油藏埋深淺、物性好、非均質性強。隨著注蒸汽開采時間的增長,80%的注采井沿高滲層發(fā)生汽竄,油層縱向動用程度低,下部動用程度僅為55.7%。
(2) 基于室內實驗,自主研制出了基于采出砂的新型KWF復合堵劑,采出砂來自地層,又回注地層,與油層有良好配伍性,既解決了聯合站處理問題,又降低了稠油熱采開發(fā)成本。該體系具有固化時間可調(3~300 h)、抗壓大于6 MPa、耐溫大于350 ℃、封堵率大于85.0%的特點,能滿足超稠油油藏調剖的需求。
(3) 現場應用表明,該體系在注入高滲汽竄通道后可與地層巖石膠結,可有效封堵大孔道,提高單井產油量,階段累計增油達1 057 t。采出砂調剖技術既解決了采出砂的聯合站處理問題,又降低了稠油熱采開發(fā)成本,對提高油田最終采收率和經濟效益具有重要意義。