耿海翔 杜曉泰 張懷鵬
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠,青島 266000)
細(xì)支卷煙在降焦減害方面較傳統(tǒng)卷煙有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著細(xì)支卷煙市場(chǎng)需求量的日益增加,細(xì)支卷煙產(chǎn)能不足的問(wèn)題直接影響企業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。通過(guò)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的大量數(shù)據(jù)和PROTOS-GDX2機(jī)組在生產(chǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)停機(jī)的原因進(jìn)行分析,提出了改進(jìn)PROTOS-GDX2機(jī)組搓板、劈刀盤和七號(hào)輪等組件的思路,以減少設(shè)備停機(jī)時(shí)長(zhǎng)與次數(shù),提高機(jī)組日產(chǎn)能。
PROTOS-GDX2機(jī)組是目前細(xì)支卷煙生產(chǎn)的主力機(jī)型。通過(guò)對(duì)PROTOS-GDX2 42#機(jī)組產(chǎn)量數(shù)據(jù)的分析得出,機(jī)組平均日產(chǎn)能為523萬(wàn)支,日產(chǎn)能不足且不穩(wěn)定,設(shè)備停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)且停機(jī)次數(shù)較多[2]。對(duì)設(shè)備一周內(nèi)的停機(jī)次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),搓板堵塞停機(jī)、煙絲堵塞引起的空頭質(zhì)量停機(jī)和小盒開邊的停機(jī)次數(shù)占一周內(nèi)設(shè)備停機(jī)總次數(shù)的89.4%。根據(jù)帕累托法則分析得出,導(dǎo)致PR-GDX2 42#機(jī)組停機(jī)的主要原因有搓板堵塞故障、煙絲堵塞引起的空頭質(zhì)量停機(jī)和小盒開邊等,見圖1。
圖1 PR-GDX2 42#機(jī)組停機(jī)次數(shù)帕累托圖
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)組運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題:一是現(xiàn)有搓板的有效工作弧長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致細(xì)支卷煙在搓接過(guò)程中易發(fā)生堵塞,而橫紋工作面的設(shè)計(jì)不利于煙支在搓板上搓接滾動(dòng);二是煙絲成型部分填充不飽滿,容易產(chǎn)生空頭煙支,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī);三是小盒經(jīng)過(guò)七號(hào)輪時(shí)熱封時(shí)間較短,小盒在傳送帶輸送過(guò)程中側(cè)邊彈開,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)。
本文提出的主要改進(jìn)方案包括搓板的改進(jìn)、劈刀盤的改進(jìn)以及七號(hào)輪的改進(jìn)。
搓板的改進(jìn)主要包括改進(jìn)搓板有效工作弧長(zhǎng)和改進(jìn)搓板紋路兩個(gè)方面。
3.1.1 改進(jìn)搓板有效工作弧長(zhǎng)
為了保證搓接質(zhì)量,煙支在搓板上至少滾動(dòng)2圈。由于設(shè)備空間結(jié)構(gòu)的局限性,煙支最多搓接圈數(shù)為3.5圈。為了保證煙支搓接后能準(zhǔn)確進(jìn)入搓接輪接煙槽中,根據(jù)搓接鼓輪的尺寸計(jì)算,得出煙支需要在搓板滾動(dòng)2.5圈或3.5圈。所以,搓板最小有效工作弧長(zhǎng)為43 mm,最大有效工作弧長(zhǎng)為60 mm。更換43 mm有效弧長(zhǎng)的搓板,保持搓板溫度、堆膠量以及搓板間隙不變的情況下,對(duì)安裝后一周內(nèi)搓板堵塞停機(jī)次數(shù)與原搓板停機(jī)情況進(jìn)行對(duì)比[3],結(jié)果如表1所示??梢?,更換有效工作弧長(zhǎng)為43 mm的搓板后,一周內(nèi)搓板堵塞停機(jī)總次數(shù)從243次減少為211次,機(jī)組停機(jī)次數(shù)減少比例約為13.2%。
表1 一周內(nèi)搓板堵塞停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)表
3.1.2 改進(jìn)搓板紋路
原搓板工作面的橫紋設(shè)計(jì),使煙支在搓板處高速運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生抖動(dòng),改變了煙支滾動(dòng)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)軌跡,導(dǎo)致搓板堵塞,甚至出現(xiàn)泡皺、表面皺等煙支搓接質(zhì)量方面的問(wèn)題,如圖2和圖3所示。因此,將現(xiàn)有橫紋設(shè)計(jì)改為兩端深為0.65 mm、間距豎紋為1.5 mm的結(jié)構(gòu),同時(shí)將中間部分改為網(wǎng)格紋。兩端豎紋與煙支滾動(dòng)的方向一致,膠垢不易堆積且導(dǎo)向作用更好,保證了搓接質(zhì)量,減少了煙支端部落絲。此外,網(wǎng)格紋設(shè)計(jì)減少了搓接時(shí)出現(xiàn)的煙支打滑情況,增大了摩擦力。
圖2 現(xiàn)有搓板
圖3 更換后的新型搓板
更換新搓板后,對(duì)一周內(nèi)搓板堵塞次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表2所示??梢?,改進(jìn)后的搓板堵塞停機(jī)總次數(shù)從243次減少為193次,機(jī)組停機(jī)次數(shù)減少比例約為20.6%。
表2 更換不同紋路搓板后堵塞次數(shù)統(tǒng)計(jì)表
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,原劈刀盤位置不當(dāng),導(dǎo)致劈刀盤表面及劈刀盤上防護(hù)門發(fā)生了一定程度的磨損。原劈刀盤厚度比較薄,剛性不好,表面精度不高。在這種情況下,煙絲在前后刀盤之間的排列是發(fā)散的。刷絲輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,有部分煙絲沒有被刷絲輪打斷而被帶走,使劈刀盤凹槽修剪后送入煙槍的煙絲束不能達(dá)到完全緊實(shí)的效果,易發(fā)生空頭煙支和煙絲堵塞情況。針對(duì)這種情況,調(diào)整劈刀盤的位置,使得前、后劈刀盤之間的間隙為0.1 mm,刷絲輪與劈刀盤的間隙為0.1 mm,如圖4和圖5所示。
圖4 劈刀盤調(diào)整圖
圖5 新設(shè)計(jì)安裝的劈刀盤
通過(guò)查閱《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》,選擇合適的劈刀盤材料。劈刀盤需要具備較高剛性,同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況,最終選用強(qiáng)度極限、屈服極限最高的20CrMnTi合金鋼作為劈刀盤的制作材料。此外,本文借鑒金屬成型加工方式,選擇合適的劈刀盤成型加工方法,先采用沖壓成型的方式對(duì)劈刀盤進(jìn)行初加工以保證其剛度,再用切削加工的方式進(jìn)行精加工以提高劈刀盤精度[4]。更換新型劈刀盤后,因煙絲堵塞引起的停機(jī)次數(shù)減少明顯且沒有增加其他設(shè)備停機(jī)情況,如表3所示。可見,更換劈刀盤后一周停機(jī)總次數(shù)從92次減少為23次。
表3 更換劈刀盤后一周停機(jī)次數(shù)表
根據(jù)齒輪傳動(dòng)原理,考慮設(shè)備空間限制,在不改變六輪八輪模盒數(shù)量的前提下,七號(hào)輪模盒數(shù)共有3種選擇,分別為36個(gè)(原設(shè)備)、48個(gè)和60個(gè)。為了盡可能增加熱封時(shí)間,選用60個(gè)模盒。由于模盒數(shù)量增加,七輪的煙包在輸送過(guò)程中阻力增大且轉(zhuǎn)速增加。為保證齒輪傳動(dòng)的穩(wěn)定性和可靠性,最終決定選用斜齒圓柱齒輪[5],數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 36、48、60這3組模盒的長(zhǎng)寬高數(shù)據(jù)表
經(jīng)過(guò)計(jì)算可知,更換過(guò)的七號(hào)輪平均每包熱封時(shí)間增加2/3。所以,在同車速、同牌號(hào)生產(chǎn)中,增加模盒數(shù)量后的七號(hào)輪熱封效果更好。本文對(duì)一周內(nèi)小盒開邊故障停機(jī)的次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),與更換前的數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果如圖6所示。通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比可以得出,小盒開邊停機(jī)次數(shù)降低明顯。
圖6 增加模盒數(shù)后小盒開邊停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)圖
本文記錄了對(duì)PR-GDX2 42#改進(jìn)前后PROTOSGDX2機(jī)組設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中的停機(jī)情況和對(duì)其改進(jìn)后(2020年9月、11月和12月)的平均日產(chǎn)能,分別如圖7和圖8所示。
圖7 改進(jìn)前后停機(jī)次數(shù)對(duì)比圖
圖8 42#機(jī)組3個(gè)月平均日產(chǎn)能
對(duì)機(jī)組進(jìn)行改進(jìn)后,設(shè)備生產(chǎn)停機(jī)次數(shù)和停機(jī)時(shí)間明顯降低。通過(guò)3個(gè)月產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看出,改進(jìn)后的PRGDX2 42#機(jī)組日產(chǎn)能有較為明顯的提升。
通過(guò)分析實(shí)際生產(chǎn)中積累的大量數(shù)據(jù),得出導(dǎo)致PRGDX2 42#機(jī)組停機(jī)的主要原因,包括搓板堵塞故障、煙絲堵塞引起的空頭質(zhì)量停機(jī)和小盒開邊,并提出了針對(duì)搓板、劈刀盤以及七號(hào)輪的改進(jìn)方案。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,驗(yàn)證了提出的改進(jìn)方法能夠有效降低機(jī)組停機(jī)次數(shù)和停機(jī)時(shí)長(zhǎng),顯著提高了機(jī)組的日產(chǎn)能。本文提出的改進(jìn)方案科學(xué)合理、可移植性好、調(diào)整方便,為煙草行業(yè)PROTOS-GDX2機(jī)組細(xì)支日產(chǎn)能的提高提供了一種很好的解決方案。