朱星華 唐明金
(中國水電四局(蘭州)機(jī)械裝備有限公司,甘肅蘭州 730000)
為加快白鶴灘水電站導(dǎo)流洞混凝土澆筑施工進(jìn)度和降低成本,提高布料機(jī)和自卸車的使用效率,降低混凝土澆筑施工成本,受建設(shè)單位委托設(shè)計研制翻斗式混凝土給料機(jī)。
目前大方量的混凝土主要采用混凝土攪拌運輸車配合布料機(jī)供料,受攪拌運輸車對混凝土性能的要求和供料速度的限制,布料機(jī)的使用效率未得到充分發(fā)揮,澆筑施工成本較高?;炷潦┕げ捎玫牟剂蠙C(jī)以國外進(jìn)口為主,設(shè)備價格較高,未充分得到利用,造成資源閑置。與布料機(jī)配套使用的混凝土攪拌運輸車,要求混凝土要有較高的級配和較大坍落度,造成混凝土的原材料成本較高。為降低混凝土澆筑成本,解決不同級配和坍落度的混凝土均能用給布料機(jī)供料的關(guān)鍵技術(shù)問題,設(shè)計研發(fā)采用自卸車運輸混凝土、可與布料機(jī)配套使用的翻斗式混凝土給料機(jī)。
該給料機(jī)專門用于為伸縮式皮帶輸送機(jī)等物料輸送設(shè)備提供混凝土、沙石料等,授料倉適用于自卸車、鏟車供料。該給料機(jī)的應(yīng)用可以提高布料機(jī)等輸送設(shè)備的利用效率,減少混凝土運輸攪拌車的使用數(shù)量,改用自卸車運輸混凝土,降低混凝土的級配和坍落度要求,降低混凝土的原材料成本和澆筑施工成本。
翻斗式混凝土給料機(jī)結(jié)構(gòu)組成如圖1所示。
圖1 結(jié)構(gòu)組成
主要由基礎(chǔ)鋼架、翻斗料倉、懸掛式皮帶輸送機(jī)、行走輪裝置、卷揚機(jī)、液壓站、電氣控制操作柜及拖桿等組成。
(1)料倉采用自提升系統(tǒng),料倉放下時靠近地面,料口離地面高約60 cm,任意型號自卸車均可以自由喂料,通過給料機(jī)自身的一套提升系統(tǒng)實現(xiàn)料倉翻轉(zhuǎn)卸料。
(2)采用卷揚機(jī)和鋼絲繩作為料倉提升的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有維修保養(yǎng)簡單、操作方便的特點,與液壓頂升油缸操作相比,更適用于混凝土裝卸料等具有一定沖擊和環(huán)境條件惡劣的工況。
(3)料倉閘門具有開度調(diào)節(jié)功能,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)卸料速度。
(4)設(shè)置可轉(zhuǎn)向的行走輪裝置,借助裝載機(jī)等其他設(shè)備可方便短距離移動,滿足不同倉號快速布置設(shè)備的需要。
(5)料倉上下極限位置設(shè)置限位開關(guān),確保料倉翻轉(zhuǎn)安全。
(6)在料倉底部設(shè)置振動電機(jī),對黏度較大、可能出現(xiàn)黏結(jié)的情況用振動電機(jī)輔助清理殘留混凝土。
產(chǎn)品優(yōu)化前后的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 產(chǎn)品優(yōu)化前后的主要技術(shù)參數(shù)
該產(chǎn)品的核心設(shè)計部分為料倉的形狀及其提升執(zhí)行機(jī)構(gòu)的設(shè)計,通過卷揚機(jī)的操作實現(xiàn)料倉的翻轉(zhuǎn)提升和下落,每提升一次可完成一倉混凝土的裝卸,且給料速度可通過設(shè)置在料倉上的倉閘門調(diào)節(jié)。懸掛式皮帶機(jī)采用變頻調(diào)速電機(jī),可根據(jù)混凝土澆筑施工強(qiáng)度的需要調(diào)節(jié)給料速度。該翻斗式混凝土給料機(jī)在支腿上設(shè)置可轉(zhuǎn)向行走輪裝置,需要挪動位置時,通過拖桿借助載重汽車等其他牽引設(shè)備可將給料機(jī)整體移動。電氣和液壓系統(tǒng)操作控制統(tǒng)一集成到電控操作柜面板,電氣控制操作有懸掛式皮帶機(jī)的電機(jī)啟動、停止、調(diào)速,倉閘門打開和關(guān)閉,內(nèi)置式卷揚機(jī)啟動、停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),皮帶機(jī)變幅折疊油缸和倉閘門油缸的伸縮。
料倉提升系統(tǒng)原理見圖2所示。
圖2 料倉提升系統(tǒng)原理
(1)基礎(chǔ)鋼架的設(shè)計主要考慮在滿足整體穩(wěn)定性和強(qiáng)度的同時,盡可能將卷揚機(jī)、滑輪、鋼絲繩以及電控操作臺和液壓站緊湊、美觀、合理布置。確定設(shè)計方案時對各種方案進(jìn)行比對,選定采用內(nèi)置式卷揚機(jī),將卷揚機(jī)布置到最底層,滑輪布置到兩側(cè)面,通過滑輪改變鋼絲繩的方向?qū)崿F(xiàn)料倉翻轉(zhuǎn)起落。
(2)料倉的形狀應(yīng)考慮便于自卸車向料倉內(nèi)卸料以及料倉內(nèi)的物料便于往皮帶機(jī)上卸料,在料倉翻轉(zhuǎn)的過程中要保證料倉的穩(wěn)定性和安全性。料倉翻轉(zhuǎn)到最高極限位置時卸料角度的確定是料倉設(shè)計的關(guān)鍵,經(jīng)過多次試驗總結(jié),料倉倉壁卸料角度在60°以上,各種坍落度的混凝土才能順序通過倉閘門落料到皮帶機(jī)上。料倉的出料口需要與皮帶機(jī)相配合,出料口較小,倉閘門為平板閘門,倉壁拐角處容易出現(xiàn)混凝土料聚集現(xiàn)象,在對拐角進(jìn)行圓弧過渡處理后,卸料變得順暢,很少黏結(jié)產(chǎn)生混凝土殘留。將料倉的拐角改為圓弧過渡的設(shè)計,平板倉閘門改為弧門設(shè)計。根據(jù)使用方的要求,為提高施工速度,將料倉容積由3 m3改為6 m3。
改進(jìn)后的料倉形狀如圖3所示。
圖3 容積6 m3的料倉
(3)由于料倉在翻轉(zhuǎn)過程中對基礎(chǔ)鋼架空間要求不同,加上皮帶機(jī)為傾斜布置向上輸送物料,將料倉與皮帶機(jī)進(jìn)行合理布置到基礎(chǔ)鋼架上,留出電控操作柜和液壓站的布置空間,經(jīng)過反復(fù)對比分析確定合理的布置方案。
(4)為滿足給料機(jī)短距離行走的需要,最初設(shè)計采用重型萬向腳輪,給料機(jī)自重大不便于進(jìn)行方向控制,經(jīng)試驗后改為拖桿拖動行走輪轉(zhuǎn)向的方式。
(5)由于料倉有4個截面尺寸不同的截面形狀和1個與出料口倉閘門相配合的曲面,制作時需要繪制精確的展開圖,卷制時采取多次滾壓的方式控制瓦片形狀。繪制展開放樣圖時采用了Solidworks軟件,保證了放樣圖紙的準(zhǔn)確性。
(1)在白鶴灘水電站右岸導(dǎo)流洞底板澆筑施工過程中,給料機(jī)結(jié)合布料機(jī)澆筑常態(tài)混凝土生產(chǎn)試驗從2013年4~8月共進(jìn)行四次試驗。試驗情況如表2所示。
表2 給料機(jī)生產(chǎn)試驗情況
第四次試驗,選用4臺自卸車(容量15 m3運6 m3)水平運輸,混凝土坍落度70~90 mm,澆筑方量132 m3,用時約14 h(含布料機(jī)故障處理及操作人員用餐時間合計約3 h),平均入倉強(qiáng)度9.81 m3/h,最大入倉強(qiáng)度14.79 m3/h。
(2)2013年8月25日和26日3 m3給料機(jī)完成右岸導(dǎo)流洞底板連續(xù)兩個底板倉澆筑,入倉混凝土約270 m3,用時22 h(含布料機(jī)操作人員用餐和等待自卸車的時間合計約2 h),平均入倉強(qiáng)度約12.3 m3/h。
(3)將3 m3給料機(jī)料倉側(cè)面板進(jìn)行加高,其他主要受力部位進(jìn)行加固后,于2013年9月10日采用每次裝入料倉6 m3混凝土進(jìn)行試驗,完成右岸導(dǎo)流洞半幅底板倉澆筑,入倉混凝土約135 m3,用時約7 h,平均入倉強(qiáng)度約19.3 m3/h?;诖舜卧囼灒晕催_(dá)到30 m3/h的要求,為此進(jìn)一步優(yōu)化給料機(jī)設(shè)計,將料倉容積改為6 m3,出料口相應(yīng)加大,料倉體型也進(jìn)行了優(yōu)化。
(4)優(yōu)化后的6 m3混凝土給料機(jī)在左岸壩尖834 m高程平臺于2014年4月5日進(jìn)行了首次生產(chǎn)試驗,設(shè)備性能穩(wěn)定,滿足各項功能要求。2014年5月22日在右岸上紅巖排導(dǎo)渠進(jìn)行試驗,共入倉澆筑144 m3,給料機(jī)連續(xù)運行約4.5 h,平均入倉強(qiáng)度30~36 m3/h,澆筑速度達(dá)到預(yù)期要求,超過采用混凝土運輸攪拌車配合布料機(jī)的澆筑速度。
通過對該翻斗式混凝土給料機(jī)的優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)一步提高布料機(jī)等物料輸送設(shè)備的利用效率,減少混凝土運輸攪拌車的使用數(shù)量,實現(xiàn)短距離采用自卸車運輸?shù)图壟浜托√涠鹊幕炷?,降低混凝土澆筑成本,幫助工程建設(shè)單位和使用單位降低施工成本,為類似工程施工提供借鑒經(jīng)驗。