劉玉力
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司,廣西 欽州 535099)
某公司常減壓蒸餾裝置加工能力為12 Mt/a,設(shè)計(jì)上按照原油中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%,酸值為 1 mgKOH/g 考慮材質(zhì)。為了減緩露點(diǎn)腐蝕及避免使用更高等級(jí)的耐腐蝕材料,將常壓塔塔頂溫度提高到161 ℃,并采用鈦材制造塔頂物料換熱及冷卻設(shè)備。2016年至2020年加工原油性質(zhì)見(jiàn)圖1。從圖1來(lái)看,在2016年至2020年,雖然原油酸值基本保持在0.4~0.6 mgKOH/g,一直未超過(guò)設(shè)計(jì)值1 mgKOH/g,但是硫含量在2017年之后多次出現(xiàn)超過(guò)設(shè)計(jì)值的現(xiàn)象。自常減壓蒸餾裝置運(yùn)行以來(lái),一直采用腐蝕回路分析的策略,針對(duì)常頂揮發(fā)線等重點(diǎn)部位采取針對(duì)性的工藝防腐措施,同時(shí)建立相對(duì)完善的設(shè)備腐蝕監(jiān)檢測(cè)系統(tǒng),包括在線監(jiān)測(cè)和定點(diǎn)測(cè)厚等。在裝置日常運(yùn)行中,腐蝕監(jiān)檢測(cè)手段發(fā)揮了重要的作用,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了裝置的腐蝕問(wèn)題,并在裝置大檢修期間對(duì)腐蝕檢查結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證。通過(guò)對(duì)腐蝕控制措施的進(jìn)一步改進(jìn),取得了良好的防腐蝕效果。
圖1 2016年至2020年加工原油性質(zhì)統(tǒng)計(jì)
圍繞著“明確各部位腐蝕機(jī)理、重點(diǎn)部位重點(diǎn)關(guān)注”的原則開(kāi)展裝置的防腐工作,通過(guò)腐蝕回路分析,制定了針對(duì)性的工藝防腐策略和設(shè)備腐蝕監(jiān)控策略。常頂腐蝕回路及重點(diǎn)監(jiān)控部位見(jiàn)圖2。
(1)工藝防腐策略:在工藝上進(jìn)行“一脫三注”防腐設(shè)計(jì)。前期在常頂餾出線、常頂空冷器入口連續(xù)注入中和劑和緩蝕劑,后期改為只注緩蝕劑。在裝置日常運(yùn)行中,要求常頂和減頂回流罐切水pH值控制在5.5~7.5,鐵離子質(zhì)量濃度控制在3 mg/L以下。
(2)設(shè)備腐蝕監(jiān)控策略:在常頂冷凝冷卻系統(tǒng)上設(shè)置5處在線監(jiān)測(cè)腐蝕探針,89處定點(diǎn)測(cè)厚監(jiān)測(cè)點(diǎn);在減頂冷凝冷卻系統(tǒng)設(shè)置5處在線腐蝕監(jiān)測(cè)探針,21處定點(diǎn)測(cè)厚監(jiān)測(cè)點(diǎn)。同時(shí)在裝置大檢修期間開(kāi)展了專(zhuān)業(yè)化的腐蝕檢查。
常減壓裝置脫后原油鹽的質(zhì)量濃度基本控制在3 mg/L以下,2018年8月后,基本控制在2 mg/L以下。雖然脫鹽效果較好,但是在裝置運(yùn)行過(guò)程中,由于有機(jī)氯化物的不斷分解,形成HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境,對(duì)常頂揮發(fā)系統(tǒng)的管線及設(shè)備造成腐蝕。2018年對(duì)常頂水樣進(jìn)行分析化驗(yàn)發(fā)現(xiàn):常頂回流罐的水樣pH值為4.7~5.8,呈酸性,而常頂產(chǎn)品罐的水樣pH值為6.5~8.7;水中Cl-質(zhì)量濃度偏高,平均值為36 mg/L,這說(shuō)明Cl-主要來(lái)自于有機(jī)氯化物的分解。
在2015年至2020年,常頂油氣-原油換熱器出口管線和常頂空冷器入口管線探針腐蝕速率長(zhǎng)期超過(guò)控制指標(biāo)0.2 mm/a(見(jiàn)圖3),常頂揮發(fā)系統(tǒng)存在較為嚴(yán)重的腐蝕,且常頂油氣-原油換熱器出口管線腐蝕較常頂空冷器入口管線更為嚴(yán)重。
圖3 探針腐蝕速率
2017年11月對(duì)常頂空冷器入口管線進(jìn)行隱患排查,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)管線存在19處明顯減薄部位,其剩余壁厚的最大值和最小值之差超過(guò)3.4 mm。2017年12月對(duì)常頂油氣-原油換熱器出口管線進(jìn)行隱患排查,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)管線存在1處明顯減薄部位,其剩余壁厚的最大值和最小值之差達(dá)到4.2 mm。
在常頂油氣-原油換熱器出口管線及常頂空冷器入口管線分別設(shè)置18處和48處定點(diǎn)測(cè)厚監(jiān)測(cè)點(diǎn)。2018年11月檢查發(fā)現(xiàn),常頂油氣-原油換熱器出口管線共有3處監(jiān)測(cè)點(diǎn)明顯減薄,最大減薄量為0.6 mm,常頂空冷器入口管線共有6處監(jiān)測(cè)點(diǎn)明顯減薄,最大減薄量為1.8 mm。
在2020年3月裝置大檢修期間,對(duì)常頂空冷器入口總管進(jìn)行渦流掃查,發(fā)現(xiàn)入口總管三通存在明顯的腐蝕減薄現(xiàn)象。采用超聲波測(cè)厚儀對(duì)入口總管進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)部分管線腐蝕減薄嚴(yán)重,壁厚最小值為2.6 mm,其腐蝕情況見(jiàn)圖4。
圖4 常頂空冷器入口總管腐蝕情況
在常減壓蒸餾裝置中,原油中的氯化物及硫化物分解產(chǎn)生HCl和H2S,隨輕組分一同進(jìn)入塔頂冷凝冷卻系統(tǒng),當(dāng)塔頂油氣被冷凝冷卻至露點(diǎn)溫度時(shí),形成HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境,對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕[1]。在這種腐蝕環(huán)境中,以HCl腐蝕為主,H2S腐蝕起促進(jìn)作用,造成設(shè)備腐蝕失效[2]。
常頂油氣-原油換熱器出口管線操作溫度為123~125 ℃,會(huì)形成局部強(qiáng)酸性腐蝕環(huán)境,由于溫度較高,冷凝液較少,介質(zhì)中的鹽酸就會(huì)被濃縮。濃縮的鹽酸會(huì)沿著介質(zhì)的流動(dòng)方向,在管道拐彎處以及水平管段底部積聚,造成這些部位腐蝕比較嚴(yán)重。
與常頂油氣-原油換熱器出口管線相比,常頂空冷器入口管線因操作溫度較低而冷凝液較多,從而使鹽酸的濃度降低,因而其腐蝕程度較輕。由于常頂空冷器入口管線服役時(shí)間較長(zhǎng),約10 a,管線內(nèi)腐蝕產(chǎn)物和銹垢日積月累形成沉積物,產(chǎn)生垢下腐蝕。常頂空冷器入口支管均設(shè)置有注水管,注水方式為垂直單股注入,易發(fā)生偏流現(xiàn)象,難以均勻中和管線中的鹽酸,導(dǎo)致管線內(nèi)部分區(qū)域仍存在冷凝濃縮的鹽酸,故腐蝕穿孔部位集中分布在常頂空冷器入口支管的中上部。
在2020年裝置大檢修期間,對(duì)常頂油氣-原油換熱器出口管線進(jìn)行部分更換,并在管線內(nèi)壁鍍鎳鉻合金防腐涂層,隔離腐蝕性介質(zhì)與管線表面接觸,同時(shí)在管線上減少了1個(gè)直管與1個(gè)彎頭,減少了積液,減輕了管線腐蝕。
根據(jù)常頂空冷器入口總管三通的腐蝕情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理,對(duì)腐蝕嚴(yán)重的2處三通進(jìn)行更換,對(duì)明顯減薄的2處三通進(jìn)行貼焊。對(duì)空冷器入口總管進(jìn)行保溫,使其露點(diǎn)腐蝕位置移至支管注水點(diǎn)后。將各個(gè)空冷器入口支管全部更換,同時(shí)改變注水方式,將垂直單股注入改為水平霧化噴頭注入,以保證注水均勻分布,并與介質(zhì)充分接觸,避免出現(xiàn)偏流及死角。
在常壓塔頂部增設(shè)一套脫氯系統(tǒng),從源頭上降低腐蝕性介質(zhì)的含量,減緩常頂冷凝冷卻系統(tǒng)的腐蝕。
在裝置腐蝕回路分析的基礎(chǔ)上,制定了科學(xué)合理的腐蝕監(jiān)控策略,通過(guò)在線腐蝕監(jiān)測(cè)探針、定點(diǎn)測(cè)厚和腐蝕隱患排查等手段,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了常頂揮發(fā)線系統(tǒng)因低溫露點(diǎn)腐蝕而造成的裝置隱患。為了減緩揮發(fā)線系統(tǒng)的腐蝕,在常頂油氣-原油換熱器出口管線鍍鎳鉻合金防腐涂層,對(duì)常頂空冷器入口總管進(jìn)行保溫,改變?nèi)肟谥Ч茏⑺绞?,在常壓塔頂部增設(shè)脫氯設(shè)施。目前腐蝕監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,采取改進(jìn)的腐蝕控制措施后,塔頂腐蝕整體有所減緩。