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      常減壓裝置常壓塔頂空冷腐蝕與防護(hù)研究

      2020-11-25 11:29:40
      山東化工 2020年20期
      關(guān)鍵詞:常頂偏流配管

      曲 云

      (蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730060)

      自開工以來,某公司常減壓蒸餾裝置常頂空冷A-102已因嚴(yán)重腐蝕泄漏而更換多次。裝置大檢修時對A-102/1~6進(jìn)行了更換(因嚴(yán)重腐蝕泄漏A-102/7,8已于檢修前3個月進(jìn)行過更換)。檢修后運行8個月A-102/5~8又相繼發(fā)生嚴(yán)重腐蝕泄漏。為此,本文對常頂空冷腐蝕泄漏原因進(jìn)行了分析,并根據(jù)腐蝕原因分析結(jié)果,提出了防腐建議。

      1 常頂工藝流程及常頂空冷腐蝕狀況

      1.1 常頂工藝流程

      溫度約為120℃的常頂油氣自常壓塔頂餾出,首先進(jìn)入E-504換熱器與熱媒水換熱至75℃左右,然后進(jìn)入A-102常頂空冷冷卻至40℃左右,再進(jìn)入常頂回流及產(chǎn)品罐。為減緩常頂冷凝冷卻系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕,在常頂揮發(fā)線加注了中和緩蝕劑和水。

      1.2 常頂空冷腐蝕狀況

      常減壓蒸餾裝置常頂空冷A-102共有8臺,并聯(lián)運行,其進(jìn)出口集合管及配管形式如圖1所示。自開工以來,常頂空冷A-102 腐蝕泄漏嚴(yán)重,特別是位于后側(cè)的A-102/5~8腐蝕泄漏尤為嚴(yán)重,已更換多次。因嚴(yán)重腐蝕泄漏,分別于檢修前后對A-102/7~8和 A-102/1~6進(jìn)行了更新,更換后運行不到一年時間,常頂空冷A-102/5~8又相繼發(fā)生嚴(yán)重腐蝕泄漏。

      圖1 常頂空冷A-102出入口集合管及配管形式示意圖

      2 常頂工藝防腐效果及空冷腐蝕原因分析

      2.1 常頂工藝防腐效果分析

      國內(nèi)普遍認(rèn)為常頂系統(tǒng)的腐蝕是由H2S-HCl-H2O腐蝕造成的,通常采取加注中和緩蝕劑和注水的工藝防腐措施來減緩常頂系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕問題[1-3]。如前所述,為減緩常頂系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕問題,該常減壓蒸餾裝置也采取了加注中和緩蝕劑、注水的工藝防腐措施。為分析常減壓蒸餾裝置常頂系統(tǒng)的工藝防腐效果,對常頂回流罐冷凝水監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析,結(jié)果表明,自A-102/7~8更換至其泄漏期間,常頂回流罐冷凝水的pH值和鐵離子合格率均高達(dá)98.5%(共計監(jiān)測207次,只有3次不合格),說明常頂系統(tǒng)的工藝防腐效果“良好”,常頂系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕問題得到了較好控制。

      2.2 常頂空冷腐蝕原因分析

      常頂回流罐冷凝水監(jiān)測數(shù)據(jù)表明常頂系統(tǒng)的工藝防腐效果“良好”,常頂系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕問題得到了較好控制。但這與常頂空冷A-102/5~8嚴(yán)重腐蝕泄漏的現(xiàn)實相矛盾。為此,對這一現(xiàn)象(即常頂工藝防腐效果“良好”與常頂空冷嚴(yán)重腐蝕泄漏相矛盾的現(xiàn)象)進(jìn)行了分析,分析認(rèn)為,A-102分配管為非對稱結(jié)構(gòu),這種非對稱的管路結(jié)構(gòu)會導(dǎo)致進(jìn)入A-102各片的氣液相嚴(yán)重分布不均[4],從而使常頂回流罐冷凝水腐蝕監(jiān)測的結(jié)果不能真正反映各片空冷的腐蝕情況。

      為證實上述觀點,對A-102/1~8各片(A-102/7在堵漏,未采集水樣)出口的冷凝水進(jìn)行了采樣分析,采樣時發(fā)現(xiàn)A-102/1~4基本為液相,僅含少量氣相,其中A-102/1的含水量最多,約占油水混合物的四分之一,A-102/2,3,4的含水量很少,不足油水混合物的百分之一;而A-102/5,6,8主要為液相,并含有一定量的氣相,尤其是A-102/8含有的氣相較多,其中A-102/5,6含水量較多,約占油水混合物的十分之一,A-102/8的含水量較少,約占油水混合物的百分之五,分析結(jié)果見表1(其中A-102/2,3,4水量過少,未進(jìn)行分析,A-102/8水量較少,僅分析了pH值)。

      表1 常頂空冷A-102各出口冷凝水樣分析數(shù)據(jù)

      由表1可知,由于常頂空冷A-102配管為非對稱結(jié)構(gòu),偏流嚴(yán)重,導(dǎo)致氣液相分配嚴(yán)重不均,使后4片空冷A-102/5~8處于酸性腐蝕環(huán)境中,腐蝕嚴(yán)重。另外,還可以看出,即使在常頂回流罐冷凝水pH值和鐵離子含量均合格的情況下(pH值≥6為合格,鐵離子含量≤3mg/l為合格),A-102/5,6,8的pH值均不合格,A-102/5,6的鐵離子含量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于控制指標(biāo),這是因為A-102/1含水量較大,且pH值較高、鐵離子含量較低,而A-102/5,6,8的含水量較少,當(dāng)各片空冷的冷凝水進(jìn)入常頂回流罐混合后,會使常頂回流罐冷凝水的pH值和鐵離子含量均處于控制指標(biāo)之內(nèi)??梢?,對于分配管為非對稱結(jié)構(gòu)的空冷系統(tǒng),簡單監(jiān)測回流罐冷凝水并不能真正反映各空冷的腐蝕狀況。綜上所述,常頂空冷A-102/5~8嚴(yán)重腐蝕泄漏是由于常頂空冷A-102配管為非對稱結(jié)構(gòu),偏流嚴(yán)重,導(dǎo)致氣液相分配嚴(yán)重不均,使后4片空冷A-102/5~8處于嚴(yán)重的酸性腐蝕環(huán)境中而造成的。

      3 防腐建議

      3.1 改進(jìn)空冷配管結(jié)構(gòu),防止偏流

      由于常頂空冷配管為非對稱結(jié)構(gòu),偏流嚴(yán)重,導(dǎo)致A-102/5~8處于酸性腐蝕環(huán)境中,腐蝕泄漏嚴(yán)重。因此,要從根本上解決偏流問題,須將常頂空冷配管結(jié)構(gòu)改為如圖2所示的對稱結(jié)構(gòu)。

      圖2 建議改進(jìn)的常頂空冷A-102配管結(jié)構(gòu)示意圖

      3.2 優(yōu)化工藝防腐方案

      由于空冷配管結(jié)構(gòu)改變較為復(fù)雜,工程量較大,短期內(nèi)無法實施,故提出了短期防腐建議,即建議在A-102/5~8入口分別加注中和緩蝕劑、注水,并通過監(jiān)測A-102/5~8出口冷凝水的pH值、鐵離子含量來監(jiān)測工藝防腐效果。

      4 防腐效果

      由于空冷配管結(jié)構(gòu)改變較為復(fù)雜,工程量較大,需在裝置大檢修期間才能實施,故僅對短期防腐建議進(jìn)行了實施,實施情況及效果如下。

      4.1 實施情況

      利用蒸汽吹掃線分別在常頂空冷A102/5~7入口加注中和緩蝕劑和水(A102/8由于堵管率接近50%已停用)。

      4.2 效果考察

      (1)A-102/5~7冷凝水的鐵離子合格率均高達(dá)100%(監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2);

      表2 常頂空冷A-102/1~7出口冷凝水分析數(shù)據(jù)*

      (2)A-102/5~7腐蝕泄漏得到有效控制,有效延長了A-102/5~7的使用壽命(運行一年時間后對A-102/5~8進(jìn)行了更新)。

      5 結(jié)論

      (1)常頂空冷A-102配管為非對稱結(jié)構(gòu),簡單監(jiān)測常頂回流罐冷凝水并不能真正反映各空冷的腐蝕狀況。

      (2)常頂空冷A-102配管結(jié)構(gòu)為非對稱結(jié)構(gòu),偏流嚴(yán)重,使A-102/5~8處于酸性環(huán)境中遭受嚴(yán)重腐蝕,導(dǎo)致了腐蝕泄漏。

      (3)對常頂空冷A-102/5~8采取入口分別加注中和緩蝕劑、注水的防腐措施,可有效減緩A-102/5~8的腐蝕泄漏,延長常頂空冷使用壽命。

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