陳楊峰
(江蘇省建筑材料研究設(shè)計院有限公司,江蘇 南京 210009)
以河北省某發(fā)電廠的粉煤灰儲庫為例。該儲庫剛開始改用干除灰后不久便出現(xiàn)了散裝機裝車時間過長、粉煤灰儲庫的出料口緩慢下料等問題。經(jīng)徹查原灰?guī)旌?,發(fā)現(xiàn)氣化裝置的安裝及設(shè)計等方面存在缺陷,改進后明顯提升了裝車速度,且再未出現(xiàn)過任何問題。
該項目中有原灰?guī)?、?xì)灰?guī)旌痛只規(guī)烊規(guī)?,都是直?5 m、高28.5 m、容量2800 m3的圓柱形。其庫底氣化槽由中心分散至四周均勻鋪開,共有36組,長度和寬度分別是5.5 m和0.3 m。在中心處可看到有三組氣化槽,氣化槽長度3 m,氣化板為300 mm×150 mm×25 mm的碳化硅多孔板。主進氣管安置在灰?guī)靸?nèi)壁7.5 m處,詳情見圖1。
圖1 待改進的灰?guī)鞖饣鄄贾门c損壞程度示意
(1)灰?guī)熘械幕覊m自灰壁到出料口上方,都出現(xiàn)板結(jié)情況;
(2)庫底氣化槽中一半以上的氣化板發(fā)生受損現(xiàn)象,大多以板面斷裂為主;
(3)氣化槽之間法蘭連接處均出現(xiàn)了空隙;
(4)成組以后的氣化槽無拉筋;
(5)全部氣化槽都只在庫壁一端設(shè)計了進氣孔;
(6)全部氣化槽內(nèi)都落滿了灰塵。
(1)安裝因素。在庫底布置36組氣化槽的箱體是在現(xiàn)場組裝安裝的,每組箱體都由四節(jié)箱體拼接而成,均為法蘭連接,在連接位置上會發(fā)生箱體間并未完全對齊、密封膠明顯不足、粘合質(zhì)量不過關(guān)等問題,導(dǎo)致灰塵通過空隙流入氣化槽箱體中,當(dāng)灰流入氣管后在其流動的影響下,逐漸對管道內(nèi)部造成沖壓,使碳鋼管道出現(xiàn)磨損,進而出現(xiàn)主氣管堵灰的問題。
(2)氣化板自身性能問題。從氣化板受損程度來看,氣化板沿著槽體縱向出現(xiàn)坍塌和崩裂兩種問題。這是因為氣化板缺乏強度而引發(fā)的。此外,從氣化板受損位置來看,距離進氣口越遠(yuǎn)受損越嚴(yán)重,這表明進氣口端有充足氣源,具有良好的氣化效果。
(3)原始設(shè)計問題。在氣化槽箱體中僅設(shè)置一個進風(fēng)口,且被設(shè)定在端部,這跟長度是5.5 m的箱體相比,當(dāng)通氣以后氣化槽箱體內(nèi)的氣體不斷從氣化面板里涌出來,形成氣量不均勻的問題,從進氣口到尾部該氣量不斷縮減,對氣化效果造成嚴(yán)重影響。
(4)實際使用問題。在使用灰?guī)鞖饣b置時需要將氣化槽箱體中的空氣提前預(yù)熱,這樣做是為了將空氣中的水分有效分解出去,避免與灰混合進而造成氣化面板氣孔堵塞。但在實際使用過程中,因為未充分重視上述要求,常常出現(xiàn)忘記或者直接不使用空氣預(yù)熱器的情況,最終對氣化質(zhì)量和效果造成影響。
(1)關(guān)于氣化槽箱體在連接部位發(fā)生錯位、密封不嚴(yán)等現(xiàn)象,為節(jié)省成本、縮減工作量和工期,對錯位及有空隙的部位使用電焊進行再次密封補齊,以使箱體足夠緊實嚴(yán)密。
(2)對損壞的分支進氣管彎頭及時進行更換,關(guān)于主進氣管被灰堵住的問題可在管道上使用氣割法割一個孔,再用高壓水將孔內(nèi)的灰進行沖刷,把管道里的灰置換出來。
(1)因為每組氣化槽的箱體構(gòu)成要素都是四節(jié)箱體,箱體之間的連接法蘭跟預(yù)埋鐵是焊接起來的,屬于固定點,法蘭具有重要的增強作用,每節(jié)箱體中此點就變成了最薄弱的部位。所以,在此位置內(nèi)部兩側(cè)面的焊接處要增強拉筋,為不對箱體內(nèi)氣體的流動以及氣化面積造成影響,在增強拉筋時可選擇扁鐵,在焊接時垂直使用扁鐵,確保扁鐵跟氣化板間預(yù)留一定空間,這樣做不會對此處的氣化面積產(chǎn)生影響,而且可有效避免氣化板底平面跟扁鐵產(chǎn)生擾亂現(xiàn)象。
(2)在各組氣化槽的箱體多增加一個進氣孔,在原進氣管根部引出進氣管,與氣化槽箱體的彼端相連接,確保這兩個進氣孔能夠同時進氣,這樣就使得氣化槽箱體內(nèi)的氣體變得更加均勻,這對氣化板氣化效果十分有利。
(3)重新選取氣化板,使氣化板的孔隙率跟承受力均得到有效提升,厚度由之前的25 mm轉(zhuǎn)變?yōu)?0 mm,氣化板的空隙率則由之前的36.5%增加為48.6%,體積密度由之前的1.91 g/cm3轉(zhuǎn)變成2.12 g/cm3。
在安裝前要清理現(xiàn)場,以便安裝之后的接觸跟密封都能達(dá)到最佳。安裝氣化板時,可選擇涂抹704高溫膠的方式,對氣化板跟氣化槽箱體之間的空隙進行密封。要注意的是,面板與其對角處要多涂一些膠,當(dāng)對氣化板進行切割時,嚴(yán)禁讓水、灰等雜物將氣化板氣孔給堵住,確保氣化板能夠順暢通氣。
(1)技術(shù)監(jiān)督。為保障施工質(zhì)量,在具體實施中要做好技術(shù)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作,當(dāng)完成施工后還需有專門的工程驗收組針對各項工作展開相應(yīng)的質(zhì)量驗收,一旦出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)項,須立即進行整改并復(fù)查,直到驗收合格。
(2)效果檢測。當(dāng)實施完所有項目后,先展開空載試運,并關(guān)閉細(xì)灰?guī)?、粗灰?guī)斓臍饣L(fēng)總隔絕門,將原灰?guī)斓臍饣L(fēng)總隔絕門打開,在啟動中發(fā)現(xiàn)運行參數(shù)正常,氣化風(fēng)機的電流平穩(wěn),空載試行超過4 h以后變成負(fù)荷試運,并在原灰?guī)熘械谷腚姵龎m器的灰,關(guān)注氣化風(fēng)機電流發(fā)生的變化,一般情況下處于3 m、6 m、10 m高度下的電流沒有變化,相對平穩(wěn)。其次,使用50 t灰罐車檢測裝灰的時間,發(fā)現(xiàn)所處灰位雖不同但是裝灰時間都是21 min左右,跟之前裝灰相比,提高了4~5倍。由此可知,改良之后的灰?guī)鞖饣b置運行和效果顯著。
改進前,儲庫氣化裝置存在粉煤灰儲庫出料口下料緩慢等問題,嚴(yán)重影響了運行效果。改進后,粉煤灰儲庫氣化裝置經(jīng)濟便捷、簡單易行,具備良好的運行效果。