張雙鈴,張俊坦
(1、廣州建潮建筑工程有限公司 廣州 510507;2、廣東電網(wǎng)廣州供電局 廣州 510620)
軟土在我國沿海原始灘涂地區(qū)分布廣泛,具有埋深厚、高壓縮性、高含水量及土體性質(zhì)復(fù)雜等特性[1-5]。隨著我國沿海地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展,建設(shè)用地越來越緊張,在沿海深厚軟土區(qū)進行建設(shè)也日趨頻繁,因此采用合適的地基處理方法,達到加固軟土并改善其承載特性的措施,成為近年來來國內(nèi)外學(xué)者的研究熱點[6]。
常用的軟基處理方法有水泥攪拌樁法、高壓噴射注漿法、砂石擠密法及排水固結(jié)法等。水泥攪拌樁的作用機理為通過深層攪拌機械,將原狀土層與配置好的水泥漿液充分拌合,通過水泥和原狀土的一系列物理及化學(xué)反應(yīng),形成膠凝結(jié)構(gòu)或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而增強土體的結(jié)構(gòu)性及承載力,達到地基改良的目的[7-9]。
水泥攪拌樁施工技術(shù)具有成本低、無污染、作業(yè)周期短等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于軟基處理中。根據(jù)水泥攪拌樁的施工工藝及機械類型,分為單軸、雙軸和三軸3種形式,雙軸和三軸相比單軸水泥土攪拌樁來說,具有相鄰樁搭接良好、經(jīng)濟效益高、成樁垂直度有保證、工藝簡單、工期較短等優(yōu)點,其中單軸攪拌樁由于構(gòu)造簡單及使用靈活方便等特性,仍然在地基加固處理中有著廣泛的應(yīng)用。而受場地條件和地質(zhì)條件的影響,現(xiàn)場施工存在諸多不確定性,如施工工藝、水灰比、水泥用量、氫氧化鈉摻量等[10]。
水泥土攪拌樁對施工質(zhì)量的要求很高,施工工藝對水泥土攪拌樁樁身水泥土的強度影響很大[11]。本文以廣東某濱海新建道路工程密實厚砂層地質(zhì)下水泥攪拌樁軟基處理為依托,分析了單軸攪拌樁施工過程中鉆桿下沉及提升困難、水泥用量大的關(guān)鍵影響因素,以解決實際問題為目的,通過調(diào)整機械參數(shù)及對改進鉆頭等措施,成功解決了厚砂層地質(zhì)下水泥攪拌樁鉆進及提升困難的問題,可為同類型工程提供參考和借鑒。
某海濱新建道路工程全長6.4 km,該道路原地面高程2.7~4.4 m,地下水位1.8 m,地下水豐富,場地自下而上分別為雜填土混塊石、素填土、細砂、淤泥質(zhì)土、粘土和砂質(zhì)粘性土。其中砂層與淤泥質(zhì)土層厚度明顯大于其他土層,分別約為4 m和5 m。
設(shè)計采用單軸水泥攪拌樁處理、四噴四攪工藝施工,樁徑500 mm,樁中心距1.5~1.8 m,梅花型布置,平均樁長11 m,水泥采用P.O 42.5 普通硅酸鹽水泥,水灰比0.5~0.6,水泥用量為不少于60 kg/m。水泥攪拌樁施工中必須穿砂層、透淤泥層,樁端持力層為砂質(zhì)粘土層。水泥攪拌樁總長約860 000 m。
首次試樁參數(shù)如下:
⑴樁機采用PH-5D 型水泥攪拌機,主電機功率45 kW,大盤扭矩50 kN·m,進提鉆電機7.5 kW。
⑵水泥漿按照水灰比0.55 配制,噴漿流量設(shè)置為12.25 L/min。
試樁處對應(yīng)地質(zhì)勘探點ZK43,該段的試驗樁設(shè)計樁長11 m,工程地質(zhì)斷面如圖1 所示。在施工過程中發(fā)現(xiàn)鉆頭在下沉至約1 m 后下沉速度會明顯減緩,鉆桿并不能按照設(shè)定速度1.2 m/min鉆進,且由于下降緩慢同時鉆頭出漿孔在不斷噴漿,鉆孔位置有水泥漿開始溢出;艱難鉆進約5 m 后,情況開始好轉(zhuǎn),鉆桿可以按照設(shè)定速度下沉,直至進提電機的電流表指針讀數(shù)發(fā)生突變,深度計深度讀數(shù)與圖紙樁長基本吻合,可以判定已鉆進至持力層。提升過程中,鉆頭順利通過淤泥層后進入砂層,速度再次減緩,提升困難,同時鉆桿晃動幅度大,甚至與樁機發(fā)生碰撞。
圖1 ZK43點工程地質(zhì)斷面Fig.1 Engineering Geological Section of ZK43 (m)
首次試樁成果:單樁平均施工用時90 min,水泥用量約為100 kg/m,試樁成果明顯與設(shè)計標準不符。
通過研究地質(zhì)情況、分析機械性能和設(shè)計參數(shù),總結(jié)出了主要原因,分析如下:
⑴細砂層密實度高,由于砂層經(jīng)水浸潤后會由松散狀態(tài)變?yōu)槊軐崰顟B(tài),砂層密實意味著鉆進過程中遇到阻力更大,并且隨著鉆頭不斷深入,阻力隨之加大,導(dǎo)致試樁過程中鉆進約1 m 后,鉆頭進入砂層,鉆進速度驟降。
⑵機械性能不足,大盤扭矩過小,不能給鉆桿提供足夠的扭力,機身也不能承受相應(yīng)的反作用力,導(dǎo)致鉆桿提升過程中劇烈晃動,機械超負荷運行。
⑶鉆頭結(jié)構(gòu)不合理,試樁以及試驗段施工過程中用的是老舊的鉆頭,工藝為普通鑄鐵焊接,從結(jié)構(gòu)上看舊鉆頭沒有擠土下鉆的功能,使得下沉困難,舊鉆頭結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 舊鉆頭示意圖Fig.2 Schematic Diagram of an Old Drill
經(jīng)分析,砂層可以通過減緩其密實速度來達到減少鉆進阻力的目的,通過減小水灰比使水泥漿變得粘稠,水泥漿經(jīng)鉆頭出漿孔與砂層混合后,可以起一定潤滑作用。經(jīng)與設(shè)計單位溝通研究,將原設(shè)計水泥用量的不少于60 kg/m 改為65 kg/m,在施工過程中將水灰比控制在0.5。
針對機械性能問題,將原使用的PH-5D型水泥攪拌機換成其升級機型PH-5D Ⅱ型,該機型主電機最大功率為55 kW,大盤扭矩≤90 kN·m、進提鉆電機最大功率為15 kW、鉆力320 kN,性能較原機型有全方位提升。
最后是改進鉆頭,為了使鉆頭旋轉(zhuǎn)時有切土下鉆的趨勢,設(shè)計了新型鉆頭,鉆頭設(shè)計圖如圖3?所示;在厚壁圓鋼管左右焊接2 塊鑄鐵片作為槳葉,呈螺旋向下形狀;槳葉末端焊接挖掘機斗齒,其高強度鋼材可以減少沙粒磨耗,避免由于鉆頭磨損而頻繁更換鉆頭;最后在鋼管末端焊接五邊形鑄鐵尖頭,有助于減少下沉阻力,鉆頭實物如圖3?所示。
圖3 鉆頭設(shè)計圖及實物Fig.3 Drill Bit Design Drawing and Physical
⑴施工效率提高:經(jīng)技術(shù)改進后,樁機鉆進與提升速度能滿足《建筑地基基礎(chǔ)工程施工規(guī)范:GB 51004—2015》要求的不大于1.2 m/min 鉆進速度和0.8 m/min提升速度,從試樁時的90 min完成單樁施工到改進后約50 min即可完成,效率得到大大提升。
⑵材料浪費減少:技術(shù)改進后,由于鉆進效率得到提升,水泥漿溢出鉆孔的情況也得到改善,減少了材料浪費。從施工場地可以看出,改進前的地面在施工后表面形成一層滿鋪的水泥砂漿層,技術(shù)改進地面溢出少量水泥漿,改進前后的施工現(xiàn)場場地情況如圖4 所示。后經(jīng)施工記錄分析,單樁水泥用量從試樁時的100 kg/m 減少到改進后的65 kg/m,使得本軟基處理工程的經(jīng)濟效益得到提高。
圖4 改進前后施工場地Fig.4 Construction Site before and after Improvement
⑶維修次數(shù)減少:由于鉆頭主要部件從普通鑄鐵換成了用于挖掘機斗齒的高強度鋼材,鉆頭磨損量降低,可以持續(xù)使用更長時間,不需要因為磨損后鉆頭直徑不達標而更換。
隨著水泥土攪拌樁在加固、止水等方面的應(yīng)用日益廣泛,其質(zhì)量檢驗已成為完善水泥土攪拌法不可缺少的組成部分[12]。為了檢驗經(jīng)技術(shù)改進后的樁身質(zhì)量和成樁效果,對水泥攪拌樁進行了一次隨機抽芯檢測,芯樣如圖5 所示。從芯樣可以看出,該樁樁身完整,沒有出現(xiàn)水泥攪拌樁在淤泥層中不成樁的通病,其樁端已進入持力層,滿足設(shè)計要求。
圖5 水泥攪拌樁芯樣Fig.5 Cement Mixing Pile Core Sample
通過上述濱海厚砂層地質(zhì)條件下水泥攪拌樁施工分析及改進,得出以下結(jié)論:
⑴濱海厚砂層地質(zhì)條件下水泥漿水灰比宜為0.5;
⑵采用大功率的水泥攪拌樁,保證鉆進及提升效率;
⑶采用對砂層有良好切割功能及耐磨的鉆頭,對加快水泥攪拌樁施工速率可起到良好的效果。