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      燃煤電廠燃燒調(diào)整試驗(yàn)技術(shù)與工程應(yīng)用探究

      2021-11-03 14:08鄭祖軍
      裝備維修技術(shù) 2021年38期
      關(guān)鍵詞:技術(shù)優(yōu)化火力發(fā)電廠

      鄭祖軍

      摘 要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人民的生活水平不斷提高,用電需求也日益加大。鍋爐作為火力發(fā)電最為核心的發(fā)電設(shè)備,只有保障好發(fā)電廠鍋爐的經(jīng)濟(jì)和高效運(yùn)行,才能保障我們優(yōu)質(zhì)完成發(fā)電工作、供熱任務(wù)。本文對(duì)我公司鍋爐機(jī)組運(yùn)行情況進(jìn)行研究,通過對(duì)其進(jìn)行調(diào)整和相應(yīng)的分析優(yōu)化,給出相應(yīng)的用來保證鍋爐燃燒穩(wěn)定和高效率、環(huán)保運(yùn)行的建議,為生產(chǎn)工作提供運(yùn)行指導(dǎo)。

      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;鍋爐燃燒;技術(shù)優(yōu)化

      1.引言

      目前我國的鍋爐大多都采用二級(jí)送風(fēng)措施,相比傳統(tǒng)的燃燒方式,這種方法能夠極大地保證煤灰的穩(wěn)定性,不僅節(jié)約了能源,還增強(qiáng)了燃燒器的適應(yīng)能力,可是仍舊存在一些問題。本文主要介紹了我公司電廠在進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)中遇到一些問題,然后結(jié)合自身鍋爐特性進(jìn)行分析,并模擬實(shí)驗(yàn)后提出一些可行措施,確保鍋爐安全穩(wěn)定高效運(yùn)行。

      2.燃煤電廠鍋爐設(shè)備概述

      我廠4x670t/h+3x150MW工程機(jī)組為超高壓自然循環(huán)鍋爐,抽凝式汽輪機(jī)。該工程鍋爐為超高壓參數(shù)自然循環(huán)、四角切向燃燒方式、單爐膛、無再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、“”型布置、配回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。四臺(tái)鍋爐規(guī)劃對(duì)應(yīng)配置3×150MW抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)為3臺(tái)空冷式發(fā)電機(jī)。煙氣設(shè)置同步脫硫、脫硝處理裝置(SCR)。每臺(tái)鍋爐配備五臺(tái)中速磨煤機(jī),燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),運(yùn)行其中4臺(tái),1臺(tái)作為備用。

      3.燃煤電廠現(xiàn)場(chǎng)燃燒調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容

      3.1降低各項(xiàng)熱損失的技術(shù)措施

      (1)查找漏風(fēng)部位并治理。工作人員通過相關(guān)數(shù)據(jù)分析得出漏風(fēng)部位存在于鍋爐底部及空預(yù)器部位,此時(shí)鍋爐536t/h,排煙溫度為139.5℃;經(jīng)過相關(guān)治理后鍋爐536t/h時(shí)煙溫度為126.5℃,排煙溫度下降接近13℃,鍋爐效率有了明顯提升。

      (2)提高冷風(fēng)摻入量。在鍋爐負(fù)荷500t/h以上、2號(hào)磨冷風(fēng)開30%的條件下,測(cè)試相同負(fù)荷下?lián)饺氩煌滹L(fēng)量時(shí)的排煙溫度。經(jīng)過測(cè)試,在控制變量后,只改變磨出口關(guān)斷擋板的開啟或關(guān)閉后發(fā)現(xiàn),全開時(shí)的鍋爐排煙溫度為136.43℃,而全關(guān)時(shí)鍋爐排煙溫度降低了2.71℃,為133.72℃,即減少冷風(fēng)的流失,增加冷風(fēng)的摻入量可以降低排煙溫度。

      (3)提高吹灰效率。通過提高吹灰效率,受熱面幾乎已不存在積灰問題。

      3.2燃燒不充分的調(diào)整

      3.2.1含氧量調(diào)整試驗(yàn)

      為了測(cè)試含氧量對(duì)鍋爐效率的影響,在鍋爐正常運(yùn)行的情況下,保持鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定至400t/h,控制變量,調(diào)整OFA擋板開度至60%,設(shè)置不同的上、中、下層燃燒開度,在連續(xù)工作超過2小時(shí)的情況下,工作人員每20分鐘采集一次數(shù)據(jù)。

      實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,NOx的排放濃度會(huì)含氧量的升高而變高。當(dāng)含氧量為4%時(shí),NOx排放的濃度為300mg/m3;當(dāng)含氧量逐漸超過4.2%時(shí),NOx的排放量的增速逐漸減緩。而含氧量較低時(shí),鍋爐內(nèi)的飛灰含碳量下降,鍋爐的效率提高。實(shí)驗(yàn)得出4.1%的含氧量時(shí)鍋爐的效率最高。

      3.2.2OFA擋板開度調(diào)整試驗(yàn)

      通過改變OFA擋板的開度,來調(diào)整鍋爐效率,試驗(yàn)可得,OFA擋板開度影響鍋爐的火焰溫度。當(dāng)OFA開度越大時(shí),鍋爐中火焰溫度越低,此時(shí),NOx的排放量也越小。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,OFA的最宜開度范圍是70~80%。

      3.2.3配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)

      配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)如下:

      控制變量保持燃盡風(fēng)和還原風(fēng)量不變,A磨煤機(jī)不投運(yùn),AA層和AB層二次風(fēng)擋板僅開冷卻用風(fēng)。二次風(fēng)擋板采用均等配風(fēng)和正、倒寶塔配風(fēng)方式進(jìn)行NOx排放測(cè)量,數(shù)據(jù)顯示倒寶塔配風(fēng)方式NOx排放濃度較高,正寶塔配風(fēng)方式較低。所以嘗試搭配均等配風(fēng)與正寶塔配風(fēng)方式,在BC、CD、DE三層的二次風(fēng)采用均等配風(fēng),同時(shí)減小EF、FF兩層的二次風(fēng)的綜合配風(fēng)方式,結(jié)果顯示NOx排放濃度最小。

      嘗試綜合配風(fēng)方式后,脫硝前平均NOx的排放濃度為619.1mg/Nm3,調(diào)小EF、FF兩層的二次風(fēng)開度之后,對(duì)NOx排放有著較為明顯的影響。

      通過以上實(shí)驗(yàn)可以知道,使用倒寶塔配風(fēng)方式后生成的NOx排放濃度對(duì)比正寶塔配風(fēng)方式有了明顯提高,其他的配風(fēng)方式,排放濃度介于二者之間,通過數(shù)據(jù)分析后可以這樣認(rèn)為,采用正寶塔配風(fēng)方式使得,鍋爐的燃燒區(qū)域內(nèi)含氧量相比而言較低,所以燃燒時(shí)的火焰溫度相對(duì)也較低一點(diǎn),這樣就減少了NOx的生成量與環(huán)境污染。

      4.燃煤電廠現(xiàn)場(chǎng)燃燒優(yōu)化調(diào)整結(jié)果分析與討論

      4.1關(guān)于降低各項(xiàng)熱損失后的分析與討論

      目前,由于鍋爐漏風(fēng)和摻冷風(fēng)量造成的排煙溫度過高是我廠鍋爐熱損失的主要成因,要想提高鍋爐效率,必須要在實(shí)際工作中不斷調(diào)整和摸索最佳工況,防止該類問題的發(fā)生,設(shè)備運(yùn)行中工作人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)配風(fēng)和鍋爐氧量調(diào)節(jié),加強(qiáng)對(duì)設(shè)備問題的檢測(cè)意識(shí),降低排煙溫度,盡量避免各項(xiàng)熱損失,從根本上解決此類問題。

      4.2關(guān)于燃燒不充分的調(diào)整后的分析與討論

      1.根據(jù)不同煤種要不斷地實(shí)驗(yàn)?zāi)M最適合我廠為鍋爐所配置的中速磨煤機(jī)的出力大小,這樣方能保證煤粉細(xì)度始終處于規(guī)定范圍。通過目前實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)下煤種磨煤機(jī)單磨出力小于25t/h最為合適。

      2.機(jī)組運(yùn)行能夠充分保障經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵所在就是燃料盡可能的完全燃燒,通過以上實(shí)驗(yàn)已知:當(dāng)爐內(nèi)的火焰溫度的變化幅度保持在一個(gè)小范圍波動(dòng)時(shí),并不會(huì)導(dǎo)致NOx的生成濃度發(fā)生明顯的突增或突降,對(duì)鍋爐效率的影響較小,然而爐內(nèi)飛灰含碳量會(huì)隨著爐內(nèi)含氧量變化而發(fā)生變化,從而造成鍋爐效率的改變,同時(shí)出現(xiàn)一級(jí)燃燒生成的NOx排放量變化的情況。隨著OFA擋板開度的不斷加大,可以在不影響鍋爐燃燒效率的同時(shí)明顯降低氮氧化合物的排放量,由此可以得出,要想降低NOx的排放量以及促進(jìn)燃料的完全燃燒,需要保持合適的氧氣含量與OFA擋板開度,同時(shí)也有利于保證鍋爐的效率。通過對(duì)鍋爐燃燒優(yōu)化及調(diào)整,可以對(duì)NOx排放量進(jìn)行有效控制,同時(shí)也能夠避免影響鍋爐效率,可以極大地提升燃料的綜合利用效率。

      3.鍋爐的NOx排放濃度在對(duì)配風(fēng)方式進(jìn)行優(yōu)化之后降幅達(dá)到了30%~40%,有了明顯的降低,不僅如此,爐內(nèi)的飛灰也有一定程度減少,飛灰含炭量含量從超過3.5%降至不足2%。因此可以得出,對(duì)配風(fēng)方式進(jìn)行的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)也有明顯成效。

      結(jié)語

      目前,在軟測(cè)量技術(shù)有了大幅提升的情況下,想要改進(jìn)鍋爐燃燒技術(shù),第一步必須要改進(jìn)工作中存在的測(cè)量精度和品質(zhì)的問題,同時(shí)能實(shí)時(shí)監(jiān)控鍋爐中的燃燒情況在實(shí)際工作中也非常重要。工作人員一旦發(fā)現(xiàn)或察覺燃燒不充分,應(yīng)立即進(jìn)行匯報(bào),由相應(yīng)的專業(yè)負(fù)責(zé)人員及時(shí)地有針對(duì)性地解決問題。因此為了避免熱損失,鍋爐運(yùn)行必須加強(qiáng)調(diào)整。對(duì)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)節(jié)的處理方式上,不僅要提高燃燒效率同樣也要把節(jié)能環(huán)保放到首位,充分貫徹綠水青山就是金山銀山的環(huán)保理念。在當(dāng)前技術(shù)的支持下,提高鍋爐運(yùn)行效率及燃燒技術(shù)的質(zhì)量,可使電廠在最佳工況運(yùn)行,更好地適應(yīng)新時(shí)期的形勢(shì)變化。在此基礎(chǔ)上,有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)電廠運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)應(yīng)對(duì),為實(shí)現(xiàn)其生產(chǎn)效能最大化的目標(biāo)提供更為可靠的技術(shù)支持。

      參考文獻(xiàn)

      [1]劉琳旭,雷天昕.淺談鍋爐運(yùn)行中燃燒優(yōu)化調(diào)整問題[J].機(jī)電信息,2020,000(015):80-81.

      [2]孫華巍,林旭宏.燃煤電廠鍋爐結(jié)焦問題淺析[J].科技風(fēng),2020,No.412(08):177-178+200.

      [3]樊學(xué)紅.燃燒調(diào)整對(duì)NO_x排放及鍋爐效率的影響[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2018,000(012):P.59-59.

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