陳新治
(新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司, 河南新鄉(xiāng) 453800)
近年來,隨著煤化工和大型石油煉化項目的發(fā)展,空分裝置的需求量不斷增加??辗盅b置的工作原理是根據(jù)空分中各組分沸點不同,經(jīng)過加壓、預冷、純化,并用膨脹機和高壓節(jié)流閥提供冷量使空氣液化,再通過精餾塔進行精餾,從而獲得所需要的氧、氮、氬產(chǎn)品[1]。
新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司(簡稱中新化工)空分裝置中的圓筒式增壓機由陜西鼓風機集團公司(簡稱陜鼓集團)生產(chǎn)。該空分圓筒式增壓機是陜鼓集團首套40 000 m3/h空分配套設備,由蒸汽輪機提供動力,通過變速系數(shù)為1∶2.22的增速箱,將增壓機轉(zhuǎn)速升至10 900 r/min左右,進口壓力設計為0.5 MPa,進口氣體體積流量為139 000 m3/h,出口壓力為6.2 MPa。一段中抽體積流量為5 000 m3/h、壓力為1.2 MPa儀表空氣,二段中抽體積流量為65 000 m3/h、壓力為2.7 MPa膨脹空氣,剩余體積流量為69 000 m3/h、壓力為6.2 MPa高壓空氣經(jīng)過高板換熱器去高空節(jié)流閥。目前增壓機止推瓦運行時溫度達到117 ℃左右,報警溫度為110 ℃,連鎖溫度為120 ℃(二選二連鎖),嚴重影響空分氧氣產(chǎn)量。為保障裝置安全,提高氧氣產(chǎn)量,對增壓機平衡盤和止推瓦進行優(yōu)化升級改造,實現(xiàn)裝置滿負荷長周期穩(wěn)定運行。
空分圓筒式增壓機為單軸增壓設備,隨著壓力的提升,壓縮氣體的作用力全部作用于軸上,且全部為高壓端推向低壓端。經(jīng)過設計方陜鼓集團計算:該作用力在末機出口壓力可達6.2 MPa;進氣量為139 000 m3/h時,止推盤上承力約為6 t。此時超過推力軸承的承力范圍,導致主止推瓦溫度超標[2]。
由于主止推瓦進油方式不合理以及主副止推瓦進油設置單根油管,2套止推瓦作用時間存在很大區(qū)別。副止推瓦主要在開車前或者停車后起作用,而主止推瓦在生產(chǎn)過程中起作用,如果單根油管供油,工作狀態(tài)下容易造成油量分配不均。
2013 年第二次改造時,加大平衡盤直徑至310 mm,此時推力軸承比壓為1.03 MPa,符合軸承設計規(guī)范要求[2]。針對空分機組增壓機止推瓦溫高問題,陜鼓集團將這種機型的推力軸承比壓范圍調(diào)整為-0.68~0 MPa,有的機組甚至用到更小值[3]。
經(jīng)陜鼓集團試計算,當加大平衡盤直徑至320 mm 時,推力軸承比壓為-0.72 MPa,能夠解決軸向力過大引起的止推瓦溫高問題。
平衡盤處改造結(jié)構(gòu),見圖1所示。
圖1 平衡盤處改造結(jié)構(gòu)
金屬軟密封是指在密封體上噴涂硅鋁混合物,使轉(zhuǎn)子上密封片與密封體接觸,從而實現(xiàn)較小的密封間隙,以達到增強密封的效果。此次改造中,減小平衡盤密封間隙(單邊0.10~0.15 mm),具體結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 平衡盤金屬軟密封
為了進一步優(yōu)化軸承性能,使其高溫下運行穩(wěn)定、安裝方便,對推力軸承做相應優(yōu)化:增大輸油管內(nèi)徑,改變支點位置,采用軍工用瓦面巴氏合金提高運行穩(wěn)定性,改進上下平衡塊的材質(zhì),提高加工精度。
將第五級和第六級擴壓器進口處處理成圓角(輪蓋側(cè)),使從葉輪出來的介質(zhì)能夠更順暢地進入擴壓器。具體結(jié)構(gòu)見圖3所示。
圖3 改進后的圓角隔板
2018年2月開車試運行,結(jié)果顯示:平衡管放空氣體全部得到回收;增壓機壓力穩(wěn)定控制在5.85~5.95 MPa范圍;低負荷下,止推瓦TI4723溫度為84.2 ℃、TI4724溫度為75.5 ℃;增壓機的放空氣量得到回收后,氣體未浪費;泄漏量減少,增壓機效率明顯提高。本次改造比前幾次效果更好,證明了該改造方法可行。
空分圓筒式增壓機是陜鼓集團早期引進德國曼透平技術后自主研發(fā)的設備,在經(jīng)過對軸瓦、隔板以及密封改造后,基本滿足空分滿負荷生產(chǎn)[4],同時投資少、占地面積小、操作簡潔。本次返廠后,經(jīng)過陜鼓集團專家的研究,找出了主止推瓦溫度高的原因,通過改造解決了增壓機運行中溫度高、位移大的問題。