楊亞超 張利軍 郝萬鵬
(晉能控股煤業(yè)集團趙莊二號井,山西 長治 047100)
頂板安全[1-2]是保證井工礦井安全開采的重要因素之一,由于礦井生產(chǎn)需要、設(shè)計調(diào)整及遺煤復(fù)采等原因,部分工作面在開采過程中存在過空巷[3-4]的現(xiàn)象,由于空巷位于工作面內(nèi)部,受超前支承壓力作用,其圍巖往往較為破碎,極難維護,會造成工作面煤壁片幫和冒頂[5-6],制約工作面安全高效生產(chǎn)。該論文結(jié)合趙莊二號井生產(chǎn)條件,分析了厚煤層回采工作面過垂直空巷圍巖控制技術(shù),可為同類礦井開采提供參考。
趙莊二號井主采3 號煤層,2305 工作面位于頂?shù)总噲龈浇?,北?cè)為盤區(qū)大巷,東、西、南側(cè)均為實體煤。2305 工作面開采煤層平均厚4.05 m,平均埋深465 m。煤層直接頂為粉砂巖,厚1.89 m;基本頂為細粒砂巖,厚3.40 m;直接底為炭質(zhì)泥巖,厚0.8 m;基本底為砂質(zhì)泥巖,厚4.10 m。2305 工作面采用綜放開采,采高3.0 m,放煤高度1.05 m。工作面采用一進一回布置,工作面切眼沿煤層頂板掘進,寬8.4 m,高3 m,原設(shè)計切眼(一切眼)長110 m,可采長度426 m,后根據(jù)工作面設(shè)計調(diào)整,在23053 巷北面50 m 處布置一條23051 巷,將2305 工作面加寬,在距原設(shè)計切眼(一切眼)114 m 處布置二切眼,工作面推進114 m 后與第二切眼相連,采面寬度增加為160 m。工作面布置如圖1。
圖1 2305 工作面布置示意圖
23053巷沿煤層頂板掘進,巷寬4.5 m,巷高3 m。巷道采用錨桿索支護,頂板每排5 根錨桿,間距1000 mm,排距1200 mm,錨索采用“2-0-2”矩形布置,間距1900 mm,排距2400 mm;巷幫每幫每排4 根錨桿,間距800 mm,排距1200 mm。23053巷道掘進后,周圍淺部圍巖在掘進動壓影響下出現(xiàn)破壞。回采工作面通過23053 巷時,由于采動應(yīng)力作用,加大圍巖的破壞程度,使圍巖破壞深度增加,圍巖整體性降低,承載能力急速下降。加之23053巷內(nèi)頂板支護強度較低,導(dǎo)致回采工作面過空巷時,空巷頂板急速下沉,兩幫向內(nèi)鼓出,極易出現(xiàn)冒頂?shù)劝踩鹿省?/p>
為了維護回采工作面頂板安全,防止煤壁片幫和冒頂事故的發(fā)生,不僅需要加強空巷頂板支護強度,而且需要改善圍巖結(jié)構(gòu),使破碎煤體能夠承載,從而維護頂板穩(wěn)定。因此,需采取“頂板錨索補強+空巷超前支護+圍巖改性注漿”的綜合控制方法,控制工作面煤壁及頂板穩(wěn)定,保證工作面安全開采。
采用錨索進行空巷頂板補強,錨索Φ22 mm,長度6300 mm,采用1×19 股高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線。錨索布置形式為“3-1-3”,在原兩排錨索之間補打3 根補強錨索,間距1500 mm,排距為2400 mm;在原兩根錨索正中間補打1 根補強錨索,排距為2000 mm。補強錨索施工后,新舊錨索呈現(xiàn)“3-3-3”布置形式。補強錨索均采用三根樹脂錨固劑的加長錨固,預(yù)緊力不低于250 kN。頂板補強支護圖如圖2。
圖2 頂板補強支護圖
工作面回采后,采動應(yīng)力重新分布形成超前支承壓力,可知趙莊二號井以往工作面礦壓觀測數(shù)據(jù)分析,工作面超前支承壓力區(qū)影響范圍為25 m。以往工作面兩側(cè)順槽超前支護范圍為30 m,為了維護空巷頂板安全,在23053 巷進行超前臨時支護,支護距離為工作面前方50 m 范圍,支護形式為一梁五柱,單體柱間距為1000 mm,兩側(cè)單體柱距巷幫250 mm,上部架設(shè)π 型梁,梁間距為1000 mm。工作面回采割煤前,回撤一排空巷支柱,采用支架護幫板支護空頂。
(1)注漿加固鉆孔布置參數(shù)
由于空巷圍巖破碎,圍巖完整性差,承載能力低,回采工作面采動應(yīng)力作用引起煤壁片幫,必須改善破碎圍巖。在空巷兩側(cè)巷幫布置注漿加固鉆孔,采用兩次注漿加固(如圖3、圖4),鉆孔布置參數(shù)如下:
圖3 空巷注漿鉆孔及超前支護布置剖面示意圖
圖4 空巷巷幫注漿鉆孔布置示意圖
① 一次注漿加固。采用注漿錨索進行加固,在起到改性注漿加固的同時可以提高巷幫支護強度。注漿錨索長6300 mm,每排布置兩根,上排距頂板1000 mm,仰角5°打設(shè),下排距頂板2000 mm,垂直巷幫打設(shè)。注漿錨索排距為2400 mm,鉆孔直徑為30 mm。
② 二次注漿加固。采用注漿PE 管進行注漿,注漿鉆孔與注漿錨索鉆孔交錯布置,同樣布置兩排,上排距巷道頂板600 mm,仰角5°打設(shè),下排距巷道頂板1600 mm,垂直巷幫打設(shè)。二次注漿鉆孔排距2400 mm,鉆孔孔徑42 mm,孔深10 m。
(2)注漿加固工藝
為了保證空巷圍巖支護強度,一次注漿位于空巷超前支護以外,即打即注。注漿采用水泥材料配合水玻璃進行注漿,注漿壓力一般不小于4 MPa,漏漿嚴重不可封堵時可停止注漿。二次注漿鉆孔在一次注漿結(jié)束后進行施工,成孔后在孔內(nèi)插入注漿PE 管,待距回采工作面15~30 m 時進行二次注漿鉆孔注漿施工。構(gòu)造影響區(qū)和一次注漿漏漿嚴重、壓力小于4 MPa 的區(qū)域,二次注漿采用化學(xué)注漿材料,注漿壓力不小于3 MPa;非構(gòu)造影響區(qū)和一次注漿壓力達到4 MPa 的區(qū)域,二次注漿可采用水泥材料配合水玻璃注漿,注漿壓力不小于4 MPa。
2305 工作面二階段開采過垂直空巷長度共計312 m,回采用時三個月?;夭蛇^程中對空巷兩側(cè)煤壁片幫情況、空巷內(nèi)兩幫及頂板的變形等進行觀測。通過觀測可知,注漿加固能夠提高圍巖的完整性及承載能力,工作面煤壁直立,無明顯片幫現(xiàn)象;錨索補強和空巷內(nèi)超前支護對空巷頂板控制效果較好,配合注漿改性加固,空巷超前支護區(qū)圍巖變形較小,圍巖穩(wěn)定可控,實現(xiàn)了工作面安全過空巷。
回采工作面內(nèi)空巷對工作面頂板安全影響重大,需妥善處理,否則易造成冒頂事故。通過趙莊二號井2305 工作面實踐可知,垂直空巷一次揭露面積相對較小,采用“頂板錨索補強+空巷超前支護+圍巖改性注漿”的綜合防治方案,可以有效提高圍巖的整體穩(wěn)定性,保證工作面頂板安全。