申延凱
(西山煤電(集團)有限公司屯蘭選煤廠,山西 古交 030299)
西山煤電集團屯蘭選煤廠為特大型煉焦煤選煤廠,生產(chǎn)能力為400 萬t/a。屯蘭選煤廠采用無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+浮選聯(lián)合工藝,采用225 帶式輸送機對洗選原煤進行輸送作業(yè),因市場因素屯蘭選煤廠建設(shè)初期對于原煤輸送能力設(shè)計為2000 t/h,該輸送能力已完全不能滿足400 萬t/a 的洗選要求。基于當前需要對屯蘭礦全部原煤進行入洗的要求下,對選煤廠篩分、洗選能力分析可知,選煤廠224 原煤入洗帶式輸送機設(shè)計能力為547 t/h,但225 原煤帶式輸送機實際運行中原煤運輸能力最大值僅維持在1094 t/h 左右,對于2000 t/h 的設(shè)計值,225 原煤帶式輸送機的實際使用率僅僅約為50%的水平,效能浪費問題較為嚴重。選煤廠對225 帶式輸送機驅(qū)動部件進行技術(shù)改造[1-6],從而用來提高225 帶式輸送機的運行效率,降低設(shè)備的磨損,提高設(shè)備的使用壽命,創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。
屯蘭選煤廠225 原煤帶式輸送機為淄博先河機電公司生產(chǎn)DT II 型固定帶式輸送機,采用單傳動滾筒單電機驅(qū)動,驅(qū)動裝置布置在機頭部卸載端,防爆電機+減速器,拉緊器采用尾部自動液壓拉緊。225 原煤帶式輸送機參數(shù):輸送量2000 t/h,帶速4.0 m/s,帶寬1400 m,長度192.66 m,YB2-355M1-4 型隔爆型三相異步電動機220 kW,液力耦合器YOXIIZ560 型,滾筒直徑1000 mm。
225 原煤帶式輸送機節(jié)能降耗優(yōu)化改造方案:主要是對輸送機的運行帶速和輸送量兩方面進行結(jié)構(gòu)改造,并配套相應(yīng)的零部件。帶速從4 m/s 調(diào)整為2.5 m/s,輸送量從2000 t/h 調(diào)整為1600 t/h。
225 帶式輸送機原先采用功率為220 kW 的YB2-355M1-4 型隔爆型三相異步電動機,現(xiàn)調(diào)整功率為132 kW 的Y315M-2 型電機,可節(jié)約電能損耗。優(yōu)化后設(shè)備傳動滾筒的圓周驅(qū)動力FU計算如下:
(1)主要特種阻力FH,包括承載分支的物料、輸送帶移動以及托輥旋轉(zhuǎn)所出現(xiàn)的阻力。
式中:FH為主要特種阻力,N;f為模擬摩擦系統(tǒng),取0.03;l為輸送機長度,66 m;g為重力加速度,取9.8 m/s2;qRO為每米長度上托輥轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量,取32.5 kg/m;qRU為每米長度下托輥轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量,取12 kg/m;qB為每米長度上膠帶質(zhì)量,取40 kg/m;qG為每米長度上物料質(zhì)量,取167 kg/m;δ為輸送機的工作傾角,12°。
(2)傾斜阻力Fst是指物料在斜巷產(chǎn)生的下滑力,計算如下:
式中:Fst為傾斜阻力,N;g為重力加速度,取9.8 m/s2;qG為每米長度上物料質(zhì)量,取167 kg/m;H為帶式輸送機提升或下降物料高度,取14 m。
(3)附加特種阻力主要為清掃器阻力,約為4000 N。
因此,優(yōu)化調(diào)整后225 帶式輸送機傳動滾筒運行總阻力FZ=5552+22 912+4000=32 464 N。
式中:PM為滾筒軸功率,kW;P0為滾筒軸功率,kW;η1為電壓降系數(shù),取0.94;η2為聯(lián)軸器效率,取0.96;η3為減速器效率,取0. 94。
因此,從對帶式輸送機的驅(qū)動電機功率計算可知,選用電動機其驅(qū)動電機功率超過114.6 kW 即可滿足調(diào)整后的225 帶式輸送機驅(qū)動功率的要求?;?25 帶式輸送機帶負荷啟動的需要,在實際選型中需要對電動機功率進行一定程度的放大考慮,確定電動機功率為 132 kW,查閱手冊,確定選用YBX3-315M-4 型電機。
調(diào)整后,225 帶式輸送機電機型號為YBX3-315M-4,電動機軸徑為Ф80 mm,將液力耦合器型號由YOXIIZ560 更換為配套的YOXsjIIz500 型液力耦合器。
225 原煤帶式輸送機輸送量由2000 t/h 降低至1600 t/h 左右后,結(jié)合該選煤廠現(xiàn)有減速機的庫存情況,選用減速機型號為M3RSF50+FAN(03)i=25。M3RSF50 +FAN 減速器額定功率242 kW,減速器額定功率與電機功率之比計算=242/132 = 1.83> 1.6,因此,選用的M3RSF50 減速機滿足工作要求。
225 原煤帶式輸送機滾筒直徑從1000 mm 調(diào)整為800 mm 后,基于滾筒張緊力的要求,需要對主驅(qū)動滾筒做陶瓷包膠,對第一道、第二道清掃器進行調(diào)整,將帶式輸送機支架加高,符合輸送帶與主傳動滾筒的包角要求。
(1)延長了帶式輸送機易損件的使用壽命
屯蘭選煤廠225 原煤帶式輸送機節(jié)能降耗優(yōu)化改造后,提高了設(shè)備易損件的使用壽命,經(jīng)濟效益顯著。節(jié)能降耗優(yōu)化改造后,225 原煤帶式輸送機運行速度下降比例達到了37.5%,帶面和滾筒磨損程度大幅度降低,大塊原煤和矸石對帶面的損傷力度也大幅度減小。帶面平均使用壽命從1.2 a 延長到2.2 a,托輥平均使用壽命從2.8 a 延長到4.8 a,滾筒平均使用壽命從2.5 a 延長到4.5 a。以屯蘭選煤廠400 萬t/a 的原煤入選能力進行計算,225 原煤帶式輸送機每年對于帶面、托輥、滾筒等易損部件可節(jié)約10 萬元左右。
(2)降低帶面和滾筒的維護成本
屯蘭選煤廠225 原煤帶式輸送機節(jié)能降耗優(yōu)化改造后,因運行速度下降達37.5%,運行速度下降后帶面更換次數(shù)明顯減少,硫化接頭費用降低;滾筒、托輥磨損減小,滾筒陶瓷包膠次數(shù)減少,托輥軸承更換次數(shù)降低。以屯蘭選煤廠400 萬t/a 的原煤入選能力進行計算,225 原煤帶式輸送機對于帶面、托輥、滾筒的維修費用可節(jié)約1.5 萬元左右。
(3)電能成本經(jīng)濟效益分析
屯蘭選煤廠225 原煤帶式輸送機電機更換為YBX3-315M-4 型電機后,電機功率從220 kW 降低到了132 kW,經(jīng)計算噸煤電能損耗由0.060 7 元/t下降至0.048 1 元/t,噸煤電耗量明顯減少。以屯蘭選煤廠400 萬t/a 的原煤入選能力進行計算,每年可節(jié)約電費約6.17 萬元。
屯蘭選煤廠針對225 原煤帶式輸送機原煤運輸實際使用率不高的問題,對主驅(qū)動電機、減速機、滾筒、耦合器四方面進行了節(jié)能降耗優(yōu)化改造研究。實踐應(yīng)用效果理想,延長了帶式輸送機易損件的使用壽命,降低帶面和滾筒的維護成本,節(jié)約了電能成本。