陳 錚 徐 鵬
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
為了進一步拓寬煉廠的原油選擇范圍、充實適煉原油庫、降低原油采購成本,中海油惠州石化有限公司(以下簡稱惠州石化)于2021年1月首次采購并加工了一船流花20-2原油。根據(jù)流花20-2原油低硫、低酸、高輕油收率的特點,惠州石化針對性地制定了該原油的加工方案,通過30 d的生產加工,實現(xiàn)了加工比例由3%至10%的嘗試,為今后加工同類型原油積累了寶貴的經驗。
原油評價數(shù)據(jù)(見表1)顯示:流花20-2原油密度為0.757 6 g/cm3(20 ℃),API為54.1,酸值0.078 mg/g(以NaOH計,下同),硫質量分數(shù)0.017 5%,石腦油收率52.66%。實際進廠的原油為流花20-2和流花16-2的混合原油,一般性質參數(shù)與原油評價數(shù)據(jù)略有不同,密度為0.769 3 g/cm3,酸值0.127 mg/g,硫質量分數(shù)0.028 3%,石腦油(<165 ℃)收率44.54%。
表1 流花20-2原油的主要性質
續(xù)表1
根據(jù)國內煉廠加工凝析油的經驗,一般加工凝析油數(shù)量比較有限,僅占煉廠原油加工能力的2%~5%[1]。為摸索流花20-2原油在惠州石化的最大加工比例,綜合考慮兩套常減壓裝置的設計原油硫質量分數(shù)、酸值、常頂石腦油產量等因素(見表2),制定了滿足裝置實際情況的加工方案。
表2 惠州石化兩套常減壓裝置設計參數(shù)對比
流花20-2原油為低硫、低酸原油,從硫質量分數(shù)和酸值角度評估,常減壓(Ⅰ/Ⅱ)裝置均具備加工條件。從2021年1月整體原油資源及裝置負荷角度出發(fā),常減壓(Ⅰ)裝置主要加工蓬萊、巴斯洛、索特納、ESPO等原油,常頂石腦油平均收率9.32%,平均產量133.28 t/h;常減壓(Ⅱ)裝置主要加工沙輕、科威特、卡塔爾海上、埃爾沙辛等原油,常頂石腦油平均收率17.49%,平均產量185.39 t/h。若常減壓(Ⅰ)裝置按照5%的比例摻煉流花20-2原油,石腦油收率預計升高至10.70%,平均產量增至153.01 t/h,超出其石腦油產量上限要求;而常減壓(Ⅱ)裝置摻煉比例最大預計可提至10%,石腦油收率預計可達18.61%,平均產量增至197.27 t/h,在裝置石腦油產量上限要求范圍內。
綜合評估后,安排流花20-2原油在常減壓(Ⅱ)裝置加工。
根據(jù)全廠生產計劃安排,常減壓(Ⅱ)裝置于2021年1月11日至2月9日對流花20-2原油進行了首次摻煉,摻煉比例由3%開始逐步提高,最高至10%。
加工流花20-2原油后,隨著摻煉比例的逐步提高,常頂石腦油+常一線油收率同步提高,由10.85%上漲至11.97%;減渣收率則同步下降,由33.32%降至30.14%;煤油、柴油、蠟油的收率沒有明顯變化。常頂石腦油+常一線油和減渣收率的變化趨勢均與流花20-2原油側線收率特點吻合。
加工流花20-2原油后,混合原油及主要二次加工裝置原料性質均未發(fā)生明顯變化,符合裝置原料質量要求。
3.2.1 原料(油)硫質量分數(shù)變化
加工流花20-2原油后,原料(油)硫質量分數(shù)變化情況見表3所示。由表3可知:混合蠟油與渣油的硫質量分數(shù)明顯下降,但混合原油、常頂石腦油、常一線及混合柴油的硫質量分數(shù)均有小幅上漲,該變化趨勢與原油加工比例變化及流花20-2原油性質無法吻合。綜合分析此期間加工原油比例,判斷為埃爾沙辛原油干擾所致(埃爾沙辛原油主要替換科威特原油,其常頂石腦油、常一線及混合柴油硫質量分數(shù)均顯著高于科威特原油)。
表3 原料(油)硫質量分數(shù)變化情況 %
3.2.2 對重整原料的影響
加工流花20-2后,常頂石腦油組成見表4所示。由表4可知:常頂石腦油正構烷烴、芳烴體積分數(shù)下降,環(huán)烷烴體積分數(shù)上升,該變化與該原油石腦油餾分組成中環(huán)烷烴體積分數(shù)高于沙中、科威特等中東原油的情況吻合,說明流花20-2原油的石腦油組分可作為較好的重整原料。
表4 常頂石腦油體積分數(shù)組成對比 %
3.2.3 對渣油加氫原料的影響
加工流花20-2原油后,渣油加氫濾后混合原料性質見表5所示。由表5可知:渣油加氫裝置濾后原料的運動黏度、硫質量分數(shù)、氮質量分數(shù)、殘?zhí)康戎笜司胁煌潭认陆担瑫r金屬含量,特別是鐵、鎳和釩的質量分數(shù)均大幅升高,這與流花20-2原油評價數(shù)據(jù)不符,判斷與科威特原油切換為埃爾沙辛原油有關。
表5 渣油加氫濾后混合原料性質對比
3.3.1 常減壓(Ⅱ)裝置常壓塔塔頂溫度變化趨勢
隨著流花原油加工比例升高,常壓塔塔頂溫度逐漸升高,當摻煉量接近140 t/h時,常頂溫度提至歷史高位的141 ℃(正常操作溫度在135 ℃左右)。出現(xiàn)這種情況的主要原因在于流花20-2輕油組分較多,加工時需要更多的熱量將輕組分拔出,才能保證常壓塔各側線產品質量合格。
3.3.2 常減壓(Ⅱ)裝置腐蝕情況
根據(jù)國內同類裝置加工凝析油的經驗,由于凝析油的輕組分較多,加工過程中經常出現(xiàn)隨著塔頂負荷升高、流速加快導致的塔頂沖刷腐蝕加劇的情況[2]。
在本次加工流花20-2原油的過程中,也發(fā)生了同樣情況。流花20-2原油加工前常頂油氣E-301A入口分管探針腐蝕速率為0.021 2 mm/a,而加工期間常頂油氣E-301A入口分管探針腐蝕速率為0.037 3 mm/a,較之前明顯上升,但裝置其他部位的探針腐蝕速率均正常。在進行提高原油加工比例的操作時,常頂油氣E-301A入口分管探針腐蝕速率顯著加快,短期甚至超過了腐蝕速率上限0.2 mm/a,在增大緩蝕劑和中和劑注入量后腐蝕速率才下降,逐漸恢復正常。發(fā)生這種情況可能有兩方面原因:一是原油罐付裝置沒有流量控制閥,僅通過手動調整電動閥開度進行流量調節(jié),準確度、靈敏度較差,可能導致短時間流量過大;二是流花20-2原油常頂石腦油收率高于同期加工的其他原油,即使是加工比例的小幅調整,還是會對常頂油氣產量造成較大影響,一旦助劑的調整未能及時跟上常頂油氣產量的變化,將會導致腐蝕速率出現(xiàn)短時間超高的情況。
3.3.3 對航煤加氫裝置的影響
加工流花20-2原油后,常一線初餾點明顯降低,在常頂終餾點由170 ℃提至173 ℃后,常一線初餾點依然由加工前的平均132 ℃最低降至123.2 ℃。原料初餾點降低導致輕烴產量持續(xù)居高不下,由于輕烴外送管線管徑偏小,輕烴外送量受到限制,一直維持最大量(約5.6 t/h)。當流花20-2比例提至10%后,輕烴產量進一步增加,裝置只能再次將富余輕烴通過地下輕污油罐外排。
按2021年1月的價格體系,對惠州石化加工流花20-2原油的效益情況進行了測算對比,結果見表6。其中工況一為當月實際加工約26.1 kt流花20-2原油,工況二為用等量常減壓(Ⅱ)常規(guī)原油替換流花20-2原油。
從表6中可以看到:加工流花20-2原油后當月效益減少1 375.54萬元。主要原因在于:(1)流花20-2原油密度低,采用同樣原油標桿價格并轉換為質量單價后,原油采購價格升高;(2)因加工流花20-2原油后石腦油產量有所增加,其他產品產量沒有明顯變化,而當月石腦油價格較低,導致當月加工效益相對較差。
表6 是否加工流花20-2原油效益對比
流花20-2原油自2021年1月11日開始加工,至2021年2月9日加工完畢,累計加工30 d。加工期間,相關裝置生產運行平穩(wěn),未發(fā)生安全、環(huán)保、質量事故。
(1)受制于常減壓裝置常壓塔塔頂負荷過高,流花20-2加工比例最高只能達到10%,建議今后的加工過程中應搭配常頂收率較低的原油。摻煉比例達到10%后,常頂實際收率(常頂+常一線)最高達到19%~20%,塔頂溫度和壓力較高,操作條件接近極限。冬季氣溫較低時尚有較小彈性,夏季氣溫升高后維持難度較大,需要循環(huán)水場配合,上水溫度不宜過高。
(2)因原罐底油與流花20-2原油性質差別較大,在帶煉初期罐底油與新原油界面波動較大,油性不穩(wěn),對常減壓裝置造成一定沖擊,主要表現(xiàn)在常頂石腦油量、常頂溫度、常頂壓力波動。建議在帶煉初期將摻煉比例控制在3%~5%,適當拉長交界區(qū)層的原油摻煉時間(建議一周左右),減少對裝置的擾動。
(3)流花20-2原油屬于低硫低酸原油,但加工期間常頂腐蝕速率有所增加,特別是局部或短時間沖擊較大,通過調整加大防腐助劑量,可使探針腐蝕速率趨于平穩(wěn);但是由于塔頂負荷偏大,且注水量受原設計限制,導致注水量不足,局部腐蝕仍存在較大風險,應密切注意各相關腐蝕部位,加強防腐檢測和監(jiān)控。
(4)加工流花20-2原油后,航煤加氫裝置輕烴產量增加,由于裝置輕烴外送管線偏小,裝置需將富余輕烴通過輕污油系統(tǒng)外送,增加裝置損失和操作風險。