李傳磊
(國家能源集團費縣發(fā)電有限公司,山東 臨沂 276000)
現(xiàn)有含煤廢水處理設備,距離煤場約2公里,通過煤水提升泵將煤水打至煤水調(diào)節(jié)池,系統(tǒng)采用一體化煤水綜合處理機,加藥通過斜管沉淀,處理后煤水排至工業(yè)廢水前池。目前含煤廢水處理系統(tǒng)存在以下問題:
(1)煤水一體化綜合處理機處理效果差,絮凝體難以沉淀,導致出水濁度、色度不合格;
(2)含煤廢水處理設備距離煤場較遠,沉淀的煤泥只能通過人工挖除運至煤場,工作量大且造成環(huán)境污染;
(3)處理后煤水未達到廢水排放標準造成環(huán)境污染且直接排放未實現(xiàn)重復利用;
(4)含煤廢水處理系統(tǒng)設備老化,煤水處理機、刮泥機、過濾器等無法滿足生產(chǎn)需要。
在煤場東南角煤水沉淀池附近,建設兩套20 m3/h采用“高效澄清+纖維過濾處理”工藝的煤水處理系統(tǒng)。一體化高效澄清器結(jié)構(gòu)從下至上分為錐形污泥斗壓縮沉淀區(qū)、污泥致密層接觸過濾區(qū)、離心分離區(qū)、重力沉降區(qū)、懸浮濾料動態(tài)過濾區(qū),采用集成技術將廢水處理的直流混凝、離心分離、污泥致密層接觸過濾、重力沉降、懸浮濾料動態(tài)過濾、污泥壓縮沉淀功能在同一罐體內(nèi)快速完成。為進一步降低煤水濁度,在高效澄清器后增加一列纖維球過濾器,經(jīng)過高效過濾后,出水水質(zhì)滿足:SS≤10 mg/L、pH值為:6-9、色度≤50 度(稀釋倍數(shù)法),滿足回用要求[1]。
(1)將原煤水沉淀池作為新建系統(tǒng)含煤廢水的初級沉淀池,在水初級沉淀池增加隔斷,改為三格,使水流形成翻折,便于煤泥沉淀;將室外原雨水沉淀池改造為含煤廢水的二級沉淀池;在二級沉淀池北側(cè)新建10 m×5 m×5 m的三級沉淀池。三個沉淀池通過管道連接,煤水逐級沉淀后進入三級沉淀池。
(2)在原煤水沉淀池北側(cè)空地布置高效澄清器和纖維球過濾器。加藥間布置在原煤水沉淀池東側(cè)空地。
(3)纖維球過濾器出水進入現(xiàn)有#2 清水箱;在#1 清水箱處新增2臺反洗水泵,入口母管連接#1、2清水箱,設置入口閥可切換,作為過濾器反洗使用;A、B清水回用泵利用現(xiàn)有設備及管道系統(tǒng),不再新建。正常情況下利用#2清水箱內(nèi)的水,進行輸煤環(huán)境衛(wèi)生水沖洗和設備反洗;當設備異常或含煤廢水出水量不足時,再利用原循環(huán)水補水的#1清水箱、A清水泵,進行輸煤環(huán)境衛(wèi)生水沖洗和設備反洗。
(4)三級沉淀池南側(cè)布置煤水提升泵、東側(cè)布置旋混反應器,煤水提升泵設一旁路管道至四煤場,當含煤廢水處理系統(tǒng)短期出現(xiàn)故障不能修復時,暫時將煤水應急打到煤堆里。
2.3.1 系統(tǒng)說明
煤水沉淀池分1#、2#、3#,其中1#煤水沉淀池在室內(nèi),有抓斗,該水池內(nèi)部隔斷分成3個沉淀區(qū)間,高效澄清器、纖維球過濾器的排泥及反洗都排到該水池;2#煤水沉淀池北側(cè)設有擋煤墻和行車式抓斗;3#煤水沉淀池設有煤水提升泵和液位計。
煤水提升泵出來的含煤廢水,通過加堿(管道混合器),調(diào)節(jié)pH值到8-9左右;再通過旋混反應器加PAC、PAM,進入高效澄清器(2臺,一用一備)進行絮凝沉淀;高效澄清器的進口各安裝一個電磁流量計及壓力開關,電磁流量計用來控制高效澄清器的進水量(通過調(diào)節(jié)高效澄清器的進口手動蝶閥)或者控制煤水提升泵的出水量(通過調(diào)節(jié)煤水提升泵出口的手動蝶閥來控制)在20 m3/h,壓力開關用來控制高效澄清器的反洗(壓力值正常在0.2 MPa左右,達到0.3 MPa時強制反洗);高效澄清器的產(chǎn)水(母管有濁度儀檢查濁度)進入纖維球過濾器(2臺,一用一備),通過纖維球過濾器的過濾,達到合格用水,纖維球過濾器的產(chǎn)水母管有濁度儀檢測產(chǎn)水,纖維球過濾器的產(chǎn)水進入清水箱備用。
含煤塵廢水處理裝置運行所需堿液、絮凝劑、助凝劑由加藥裝置供給。助凝劑加藥裝置及絮凝劑加藥裝置均采用兩箱兩泵自動加藥,一用一備。堿加藥裝置采用一箱兩泵自動加藥,一用一備。1#、2#煤水沉淀池內(nèi)煤泥至池體一半高度時,啟動抓斗吊清理沉淀池煤泥,晾曬后由清理車送至煤場。
含煤廢水處理系統(tǒng)操作畫面如圖1所示。
圖1 含煤廢水處理系統(tǒng)
2.3.2 含煤廢水設備程控模式說明
系統(tǒng)運行、停止、反洗、排泥系統(tǒng)運行分三種模式[2]:
(1)手動:單獨設備點操運行。
(2)半自動:點擊功能組的順啟、順停、反洗、排泥按鈕,判斷必要的運行條件,執(zhí)行相應的操作。
(3)全自動:DCS根據(jù)相應的液位自動啟停系統(tǒng),點擊一次切除自動,再點擊投入自動,系統(tǒng)自動進入復位后自動運行模式。
2.3.3 聯(lián)鎖設置參數(shù)
聯(lián)鎖設置參數(shù)見表1。
表1 聯(lián)鎖設置參數(shù)
系統(tǒng)投產(chǎn)運行后出水濁度≤5 NTU,可滿足沖洗用水的需要,并且處理后的含煤廢水可在燃料系統(tǒng)循環(huán)利用,可減少廢水排放量為200 m3,每年減少工業(yè)水用水量7萬噸,節(jié)約水費約14萬元(年運行時間按5 500 h計,水費按2.0元/ m3計);節(jié)約排污費7.2萬元(排污費1.20元/ m3計),合計節(jié)約費用21.2萬元[3]。
含煤廢水循環(huán)利用后不外排,減少了對電廠周邊環(huán)境的污染,符合國家相關減排、降排的規(guī)定,具有較大的環(huán)保效益,改善電廠廢水外排口區(qū)域的水環(huán)境、有利于自然水體的環(huán)境保護,有助于央企樹立良好的社會形象,實現(xiàn)企業(yè)環(huán)境節(jié)約型、社會友好型良性循環(huán)。