摘要:針對未進行嚴格清晰分水的電鍍廢水在采用傳統(tǒng)工藝時出水不穩(wěn)定且危廢產(chǎn)生量大等問題,結(jié)合具體的案例分析,掌握工業(yè)重金屬電鍍廢水處理工程設(shè)計要點與核心,能有具體的信息數(shù)據(jù)科學(xué)說明,以《電鍍污染物排放標準》為依據(jù),可完善設(shè)計流程與方案,在實施階段對工藝質(zhì)量控制,可保證工業(yè)重金屬電鍍廢水良好的處理效果,保證經(jīng)處理后的廢水可正常處理,各項指標符合國家標準要求,從而對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升起到促進作用?;诖藯l件下,也降低對現(xiàn)代工藝領(lǐng)域的管理難度,通過實際管理,大大降低了藥劑費及污泥處置費,每噸廢水的處理成本約 19.1 元,具有較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
關(guān)鍵詞:工業(yè);重金屬;電鍍廢水;生化工藝
基于新時代背景下,我國工業(yè)領(lǐng)域快速發(fā)展,在工業(yè)重金屬廢水處理環(huán)節(jié)中應(yīng)用電鍍技術(shù),從電鍍廢水的成分方面分析,主要包括鉻、鎘、鎳、銅、鋅、金、銀等重金屬離子、氰化物等,會對生態(tài)環(huán)境造成嚴重污染,廢水滲入地下后,會對地下水造成嚴重的污染,嚴重威脅著大眾生命安全與身體健康。對此情況,還需引起各部門重視,能對此項技術(shù)廣泛應(yīng)用,通過實際應(yīng)用提升電鍍廢水處理效果穩(wěn)定性。
1 ?工程概況
為便于對工業(yè)重金屬電鍍廢水處理工程設(shè)計內(nèi)容分析,本文選擇某項目為分析案例。在該項目中設(shè)計水量為3000m3/d,設(shè)計水中所包括的污染物質(zhì)有酸銅、氰、鎳、銀等,采用電鍍廢水處理技術(shù),能在處理過程中對各項信息數(shù)據(jù)詳細記錄,依據(jù)信息數(shù)據(jù)分析處理效果。其中,整個處理環(huán)節(jié)中是以《電鍍污染物排放標準》(DB44/1597–2015)為主,保證此項工作開展科學(xué)性、合理性。
2 ?進出水水質(zhì)
統(tǒng)計階段對進出水水質(zhì)處理,核心目的就是可詳細掌握各環(huán)節(jié)中的水質(zhì)情況,關(guān)于污水處理有依據(jù)、有目的。對此,對各項信息數(shù)據(jù)詳細記錄,如表1所示。
3 ?工藝流程設(shè)計
考慮工業(yè)重金屬電鍍廢水處理工程設(shè)計難度、相關(guān)正常實施標準要求、廢水處理效果等,還需注重對其工藝流程科學(xué)化設(shè)計,可在設(shè)計階段就明確各項標準與規(guī)范,保證整個工程設(shè)計與實施的合理性、科學(xué)性,通過實際結(jié)果說明此項工藝效果的影響性。如圖1所示為該工藝流程設(shè)計圖。
此項工藝在實施階段,能重點探究廢水類別,掌握不同廢水根源與影響程度,能對各項技術(shù)、機械設(shè)備等引進與應(yīng)用,才可真正處理各類廢水,降低生態(tài)污染程度。
例如:對酸銅廢水處理,把NaOH加入反應(yīng)池、預(yù)反應(yīng)池加,改變原pH值,對其數(shù)值設(shè)計控制在9.5~10.0之間,能影響廢水中的雜質(zhì)沉淀情況。在此基礎(chǔ)上,可初步對廢水中部分重金屬處理,而又進入預(yù)分離池,此階段主要處理內(nèi)容是固液分離,再進入反應(yīng)池,可依據(jù)實際情況適當(dāng)?shù)卦黾覰aOH再次對pH值調(diào)節(jié),能對初期廢水中重金屬離子細化處理,由膜分離池完成固液分離工作,此階段的pH調(diào)整池處于中性,最后到達FMBR池,設(shè)定兼氧條件,由特性菌對污水中可生化有機物、污染物等降解處理,在膜分離作用影響下完成固液分離處理工藝[1]。而在中間水池中會設(shè)定廢水排放量為600t,并且的經(jīng)過前期處理的廢水,保證各項指標符合相關(guān)要求。剩余的廢水會由保安過濾器處理后到達RO系統(tǒng),產(chǎn)水量設(shè)定1200m3/d,使此階段的廢水能直接到回用水池中,以此供應(yīng)廠區(qū)使用,既提供水資源利用率,又能保證廢水排放量、排放指標等標準性,有效降低生態(tài)環(huán)境污染程度。
再如:含銀廢水處理,還需重點探究此項工藝效果,還需在處理前能“均質(zhì)均量”管控,使廢水直接在反應(yīng)池5中被處理。向反應(yīng)池5適當(dāng)添加NaClO破氰,pH先調(diào)節(jié)至10.0~10.5,加NaClO至ORP=300mv左右,反應(yīng)1小時后,加酸回調(diào)PH至6.5~7.0,加NaClO至ORP=600mv左右,反應(yīng)1小時后,加堿調(diào)整PH至9.0~9.5、加入混凝劑和助凝劑后沉淀,對此環(huán)節(jié)中所產(chǎn)生的沉淀物,要在膜分離池5中固液分離,與離子交換系統(tǒng)深度處理后,與其他廢水一并在pH調(diào)整池中整體化處理。基于此條件下,工作人員只需結(jié)合處理實況,對各項工作環(huán)節(jié)中所產(chǎn)生與記錄的信息數(shù)據(jù)詳細計算、分析,就可掌握含銀廢水處理效果,由監(jiān)管人員應(yīng)用新技術(shù)與配套設(shè)施,保證廢水排放各項指標規(guī)范性[2]。
4 ?設(shè)備類別與性能
依據(jù)廢水處理工藝流程,能在設(shè)計階段就注重新技術(shù)、配套設(shè)施、專業(yè)化技術(shù)人員等引進,為后續(xù)工作開展奠定良好基礎(chǔ)。此外,因廢水會經(jīng)過多個處理階段,而在各階段處理環(huán)節(jié)中所應(yīng)用的技術(shù)與相關(guān)設(shè)備存在不同之處,為保證廢水處理效果,還需保證各階段對新技術(shù)、設(shè)施設(shè)備應(yīng)用合理性,才能保證整體良好的處理效果。
第一,調(diào)節(jié)池中應(yīng)用3臺提升泵,其中2臺為日常使用、1臺是備用。與其配套的設(shè)施包括飲水罐(2臺)、流量計(2個)、液位控制器與曝氣系統(tǒng)各1套。
第二,預(yù)反應(yīng)池中應(yīng)用pH計(3臺)、ORP(氧化還原電位)計(2臺)、加藥泵(2臺)、攪拌機(3臺)、曝氣系統(tǒng)(1套)。
第三,預(yù)分離池中應(yīng)用中心傳動刮泥機(1臺)、污泥泵(2臺)。
第四,反應(yīng)池中應(yīng)用ORP計(1個)、攪拌機(2臺)、pH計(1個)、曝氣系統(tǒng)(1套)、加藥泵(1臺)。
第五,膜分離池中應(yīng)用產(chǎn)水泵(3臺)、流量計(3個)、液位控制器(3套)、3寸污泥壓濾泵(1臺)、膜分離器(3套)、風(fēng)機(1臺)。
第六,pH調(diào)整池中應(yīng)用加藥泵(2臺)。
第七,F(xiàn)MBR池中應(yīng)用流量計(4個)、產(chǎn)水泵(4臺)液位控制器(4套)、風(fēng)機(4臺)、FMBR處理器(4套)。(2臺)、
第八,中間水池中應(yīng)用中轉(zhuǎn)泵(3臺)、飲水罐液位控制器(1套)、曝氣系統(tǒng)(1套)。
第九,回用水池中應(yīng)用液位控制器(1套)。
第十,綜合污泥池中應(yīng)用3寸污泥壓濾泵(2臺)、高壓系統(tǒng)(1套)、120m2壓濾機(1臺)。
結(jié)合工藝流程掌握廢水處理流程,雖然在處理階段廢水類別不同,還需在實際處理過程中對實際情況全面性分析,但是為保證整體處理效果,就必須在各方面引起重視,需從根本上加大管控力度,各項工作均有序進行,在工程設(shè)計與開展階段具有相應(yīng)的實施依據(jù),從實際效果中說明工藝設(shè)計的重要性與必要性。同時,在新技術(shù)、機械設(shè)備配合應(yīng)用過程中還能對具體信息數(shù)據(jù)詳細記錄,結(jié)合信息數(shù)據(jù)計算正確值,也是分析工業(yè)廢水處理及排放標準性的重要依據(jù),無論是工程設(shè)計方案制定,還是對計劃實施,甚至的對各項政策落實等等,具能對整體效果帶來一定影響。
此外,各項技術(shù)與配套設(shè)施運用,把工作重心放在設(shè)計與廢水處理環(huán)節(jié)中,不單單是考慮到工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┮笈c標準,而且還能對工業(yè)領(lǐng)域嚴格監(jiān)管,可在監(jiān)過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,一方面,保證工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展穩(wěn)定性,在各項工作開展階段不受常見因素影響,實施效果才能有良好的基礎(chǔ)保障;另一方面,綜合效益顯著提升,符合現(xiàn)代化工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展要求。在此條件下,工業(yè)自身也逐漸引起重視,可在日常生產(chǎn)環(huán)節(jié)中注重“自主管理”,人力、物力、財力等均衡處理。在此期間也加大對機械設(shè)備的維護與管理力度,提升機械綜合性,避免在設(shè)備管理方面消耗大量的費用,有效降低企業(yè)投資成本[3]。
例如:在機械設(shè)備管理階段,就可用新技術(shù)編程邏輯控制器(PLC)控制,可實施掌控合理設(shè)備的運行狀態(tài),每臺設(shè)備運行階段的故障問題能準確定位具體位置,為工作人員生命安全提供良好保證,降低機械設(shè)備運行環(huán)節(jié)中故障發(fā)生率。構(gòu)建智能化管理平臺,各項工作均能在平臺內(nèi)有序開展,借助平臺強大化的功能,細化工業(yè)廢水處理流程,各臺機械設(shè)備控制有較強的獨立性,不能與其他環(huán)節(jié)中的各個設(shè)備相關(guān)聯(lián),從而增強機械設(shè)備運行穩(wěn)定性與可靠性。
5 ?結(jié)語
結(jié)合上述內(nèi)容分析,能了解到工業(yè)重金屬電鍍廢水處理工程設(shè)計必要性,并在設(shè)計環(huán)節(jié)中對新技術(shù)應(yīng)用,保證設(shè)計方案的合理性,設(shè)計環(huán)節(jié)中也考慮到工業(yè)廢水的影響性與污染性,為保證現(xiàn)代化社會穩(wěn)定發(fā)展,還需從根源上合理化解決,既不會對現(xiàn)代化工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展造成影響,又能充分貢獻出自身作用。此外,工業(yè)重金屬電鍍廢水處理流程被完善,詳細探究水電鍍廢水可行性,降低實際施工難度。再加上該工藝管路較簡單,工作人員結(jié)合實際情況可適當(dāng)加入或不加入混凝劑,均可保證工業(yè)重金屬電鍍廢水處理效果,針對處理后的廢水回收、再循環(huán)利用等,提高各類資源利用率,確保此項工程良好的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。
參考文獻:
[1]蘇啟元,涂火燕.電鍍廢水處理工程設(shè)計[J].江西化工,2020,6(09):30-33.
[2]馬少華;張斐.電子工業(yè)重金屬廢水處理工藝設(shè)計實例[J].世界有色金屬,2019,48(11):140-141.
[3]張惠華.工業(yè)重金屬廢水治理工程設(shè)計分析[J].綠色環(huán)保建材,2019,32(17):101-101.
作者簡介:李卓華(1988-5)男、漢族、廣東臺山,本科,學(xué)士學(xué)位,助理工程師,開平市中青環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 ?廣東江門 ?529263