張嘉睿 李浩亮 于友明 楊劍
東風(fēng)汽車股份有限公司商品研發(fā)院 湖北武漢 430057
汽車打氣泵的功用主要是為汽車氣制動系統(tǒng)提供足夠的氣路壓力,以保證汽車氣制動系統(tǒng)的安全可靠。
汽車打氣泵的工作原理是,發(fā)動機通過兩根三角帶或齒輪驅(qū)動氣泵曲軸,從而驅(qū)動活塞進(jìn)行打氣,打出的氣體通過管線導(dǎo)入儲氣筒。汽車氣泵的儲氣筒又通過一根氣管線將儲氣筒內(nèi)的氣體導(dǎo)入固定在氣泵上的調(diào)壓閥內(nèi),從而控制儲氣筒內(nèi)的氣壓。當(dāng)儲氣筒內(nèi)的氣壓未達(dá)到調(diào)壓閥調(diào)定的壓力時,從儲氣筒內(nèi)進(jìn)入調(diào)壓閥的氣體不能頂開調(diào)壓閥閥門;當(dāng)儲氣筒內(nèi)的氣壓達(dá)到調(diào)壓閥調(diào)定壓力時,從儲氣筒內(nèi)進(jìn)入調(diào)壓閥的氣體頂開調(diào)壓閥閥門,進(jìn)入氣泵內(nèi)與調(diào)壓閥相通的氣道,并通過氣道控制氣泵的進(jìn)氣口常開,從而使氣泵空負(fù)荷運轉(zhuǎn),達(dá)到減少動力損耗,保護(hù)汽車打氣泵的目的。當(dāng)儲氣筒內(nèi)的氣壓因損耗而低于調(diào)壓閥調(diào)定的壓力時,調(diào)壓閥內(nèi)的閥門由回位彈簧將其回位,斷開氣泵的控制氣路,氣泵又重新開始打氣[1]。
汽車打氣泵主要分為電機、搖桿、汽缸上蓋、儲氣筒、壓力開關(guān)五部分。
傳遞路徑分析(TPA)技術(shù)是基于頻響函數(shù)(FRF)的一種故障診斷方法。此方法的模型中一般是把整個系統(tǒng)劃分成幾個較為獨立的子結(jié)構(gòu),每個子結(jié)構(gòu)都以頻響函數(shù)來表征其結(jié)構(gòu)特性,各子結(jié)構(gòu)都以頻響函數(shù)來表征其結(jié)構(gòu)特性,各子結(jié)構(gòu)之間通過各種彈性元件相連接來傳遞信息。
某輕型電動商用車采用二缸往復(fù)式活塞打氣泵,該車原地打氣泵打氣時,空載狀態(tài)較差不可接受,滿載狀態(tài)可接受。
測量該車打氣泵及支架、車身懸置主被動側(cè)、主駕滑軌、貨廂底部、方向盤的振動,其振動狀態(tài)劣于同系列另一輛安裝了四缸打氣泵的車。而四缸打氣泵自身動平衡更優(yōu)異,且打氣效率更高。
針對采用了二缸往復(fù)式活塞打氣泵的該車進(jìn)行頻率分析,如圖1所示。
圖1 二缸打氣泵空載打氣時各點Z向振動頻譜圖
各點振動最主要頻率是42 Hz;打氣泵、支架上有21 Hz振動,但其他點21 Hz很??;推測打氣泵一缸工作頻率是21 Hz,二缸是42 Hz,且兩個缸不平衡。
如圖2所示,主駕滑軌振動最主要頻率是42 Hz;主駕滑軌振動主要的方向是X向;滿載后振動由0.31 m/s2降為0.17 m/s2。
圖2 二缸打氣泵空載滿載打氣時主駕滑軌振動頻譜圖
針對采用了四缸打氣泵的同類型另一輛車進(jìn)行頻率分析,如圖3所示。
可得:各點振動主要頻率是25 Hz、100 Hz,打氣泵一階工作頻率是25 Hz,打氣泵轉(zhuǎn)速1 500 r/min,打氣泵一階、四階振動不平衡,打氣泵軟墊隔振效果較好。
由表1中各測點0~200Hz的RMS值,得出結(jié)論:
表1 各測點0~200Hz的RMS值(0~200 Hz,m/s2)
a.空載時,二缸打氣泵車輛主駕滑軌、方向盤振動較大。
b.滿載時,二缸打氣泵車輛主駕滑軌、方向盤振動明顯減小,達(dá)到可接受范圍。
c.打氣泵振動較大,打氣泵軟墊隔振效果一般,車身懸置隔振尚可。
d.四缸打氣泵車輛打氣時主駕滑軌、方向盤振動都較小,打氣泵軟墊隔振效果良好。
由表2中打氣泵軟墊隔振率數(shù)據(jù)可知,按照要求XY向隔振率>50%,Z向>70%,該車打氣泵軟墊隔振率偏低。V型布置的四缸打氣泵,其打氣泵泵側(cè)、支架側(cè)振動都較小。
表2 打氣泵軟墊隔振率(0~200Hz,m/s2)
如圖4~圖5所示,打氣泵支架一階固有頻率30 Hz,打氣泵支架在2 1Hz、42 Hz沒有固有頻率,排除系統(tǒng)共振。打氣泵Z向安裝頻率為14 Hz,打氣泵在21 Hz、42 Hz沒有安裝頻率,沒有剛體共振。
圖4 敲擊打氣泵支架打氣泵支架響應(yīng)FRF
圖5 敲擊打氣泵打氣泵支架響應(yīng)FRF
綜上,打氣泵支架、打氣泵剛體均沒有共振,但支架固有頻率偏低。
空載時,打氣泵振動偏大主要有三個原因:打氣泵自身振動大;軟墊隔振效果差;打氣泵支架剛性不足。[2]
經(jīng)上文分析,解決該問題可通過如下5個方案,其中方案b是最經(jīng)濟有效的:
a.打氣泵廠家優(yōu)化、降低振動,但整改周期長、成本高。
b.優(yōu)化橡膠軟墊、降低剛度,整改周期短、成本低、見效快。
c.提高打氣泵工作轉(zhuǎn)速,但增加了工作負(fù)荷,可作為備選方案。
d.提高支架剛度、模態(tài),改進(jìn)支架結(jié)構(gòu)提高剛度。
e.改用四缸打氣泵,但成本太高。
該車為二缸往復(fù)式活塞打氣泵,一階和二階慣性力都不平衡。懸置水平布置,則主振動是上下方向(Z向)。
打氣泵與支架側(cè)振動相差不大,原懸置沒有起到有效衰減振動的作用。
打氣泵一缸工作頻率是21 Hz,轉(zhuǎn)速約1 260 r/min。懸置要起到有效隔振作用,模態(tài)頻率應(yīng)在10 Hz以下。
使用CAD模型估打氣泵總成慣性參數(shù),相關(guān)參數(shù)如表3 。
表3 打氣泵質(zhì)量特性(按輸入轉(zhuǎn)換至整車坐標(biāo)系)
表4表5分別為整車-質(zhì)心坐標(biāo)系下的懸置點坐標(biāo)。
表4 整車-質(zhì)心坐標(biāo)系下的懸置點坐標(biāo)
表5 載荷分配計算
在原有安裝基礎(chǔ)上繼續(xù)保持安裝角度0°,取動靜比μ=1.3,得到表7的剛度參數(shù)。
表7 剛度優(yōu)化計算
對表7的懸置進(jìn)行懸置解耦計算,計算結(jié)果如表8所示,Tz方向解耦率較好,垂向模態(tài)的頻率均低于10 Hz,能有效衰減振動。
表8 解耦優(yōu)化計算
按照該懸置軟 墊剛度進(jìn)行換裝之后進(jìn)行測試,得出如表9所示。
表9 打氣泵隔振對比((0~200 Hz,m/s2)
同時主駕滑軌怠速振動由0.31 m/s2降為0.09 m/s2,方向盤怠速振動從1.40 m/s2降為0.36 m/s2,整體改善明顯,達(dá)到預(yù)期要求。