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      空調(diào)管路系統(tǒng)的有限元分析及優(yōu)化設(shè)計

      2021-11-18 07:30:44
      日用電器 2021年10期
      關(guān)鍵詞:排氣管吸氣固有頻率

      許 紅 劉 敏

      (珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

      引言

      當(dāng)前商用空調(diào)的小型壓縮機一般使用滾動轉(zhuǎn)子式壓縮機,壓縮機安裝于室內(nèi)機組內(nèi)。研究表明,壓縮機是空調(diào)振動及噪聲的根源,與其連接的管路是傳播振動及噪音的主要途徑[1,2]。因此,如果空調(diào)吸排氣管路系統(tǒng)的模態(tài)與機組的運行頻率相重合時,壓縮機的振動會引起管路系統(tǒng)的振動,激發(fā)管路系統(tǒng)的共振,導(dǎo)致吸排氣管的應(yīng)變超標(biāo),超標(biāo)嚴(yán)重者會導(dǎo)致吸排氣管裂管或斷管?;趧恿W(xué)理論,對機房空調(diào)壓縮機吸排氣系統(tǒng)進行動力學(xué)模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態(tài)特性,總結(jié)出管路壁厚及阻尼配重對管路振動模態(tài)的影響,提出空調(diào)管路結(jié)構(gòu)設(shè)計的建議, 從而避免管路因振動而產(chǎn)生破裂, 導(dǎo)致制冷劑泄露的事故[2,3]。

      本文基于Workbench建立壓縮機、吸氣管及排氣管系統(tǒng)有限元模型,分析某商用機組啟動時管路應(yīng)變嚴(yán)重超標(biāo)問題,根據(jù)管路模型振動的情況對管路進行優(yōu)化設(shè)計,進行CAE分析和實驗驗證,改進后的吸排氣管路系統(tǒng)的固有頻率有效的避開了機組的運行頻率,避免了管路因共振產(chǎn)生斷管損壞。

      1 空調(diào)機組管路系統(tǒng)應(yīng)力應(yīng)變分析

      該機型為定頻機,存在低、額定、高電壓之分,對應(yīng)運行頻率約為46~49 Hz左右,圖1為該機組在額定電壓及高電壓的情況下,壓縮機啟動運行的瞬間沖擊下,吸排氣管路系統(tǒng)的應(yīng)力應(yīng)變測試值,吸氣管及排氣管分別布置4個應(yīng)變測試點,實驗結(jié)果表明,吸氣管第三個測試點的應(yīng)變過大,應(yīng)變最大達到670.84 MPa,觀察管路的振動發(fā)現(xiàn),吸氣管的下U彎在壓縮機啟動的瞬間存在明顯的搖擺振動,存在嚴(yán)重裂管隱患。

      圖1 原機組管路啟動測試應(yīng)

      2 空調(diào)管路有限元模型

      為提高計算機仿真分析的求解效率,在不改變轉(zhuǎn)子壓縮機-管路系統(tǒng)物理特性的基礎(chǔ)上,利用Workbench軟件對配管系統(tǒng)中壓縮機、管路及減震墊等部件的非關(guān)鍵特征進行簡化處理,忽略壓縮機內(nèi)部結(jié)構(gòu),將其簡化為殼體結(jié)構(gòu),管路使用抽中面處理,減振橡膠墊使用實體結(jié)構(gòu),管路、壓縮機等抽殼后用四邊形劃分殼網(wǎng)格;管夾、腳墊等實體采用六面體、五面體劃分體網(wǎng)格;對部分管路、壓縮機腳墊進行局部網(wǎng)格細(xì)化,以得到更為精確的仿真結(jié)果,利用Workbench處理后的壓縮機管路系統(tǒng)如圖2所示。

      圖2 原機空調(diào)管路系統(tǒng)網(wǎng)格模型

      按照表1材料參數(shù)表定義壓縮機、管路及減振橡膠墊等零件的材料參數(shù)及屬性,通過各個零件之間的接觸方式,定義其連接類型,確定空調(diào)及其管路系統(tǒng)的約束方式。

      表1 零部件材料屬性定義

      模態(tài)計算分析即求出管路各階固有頻率及相應(yīng)振型,而其各階固有頻率及相應(yīng)的陣型是在忽略外作用力及阻尼的情況下,通過求解結(jié)構(gòu)自由振動方程的廣義特征值而得到的[4~6],該管路結(jié)構(gòu)的振動微分方程為:

      系統(tǒng)的特征方程為:

      式中:

      M、K—質(zhì)量及剛度矩陣;

      x—振動位移;

      P—強迫激勵;

      利用Workbench對空調(diào)管路有限元模型進行分析,采用Block Lanczos法對配管系統(tǒng)進行有約束的模態(tài)分析,設(shè)置模態(tài)階數(shù)為14階,最終得到固有頻率如表2所示。由表2 可知,管路系統(tǒng)的第3階固有頻率為49.708 Hz,在運行頻率約為46~49 Hz范圍內(nèi),而11 階固有頻率為95.174 Hz,與激振力的倍頻頻率為100 Hz比較接近,與試驗結(jié)果吻合。

      表2 模態(tài)分析結(jié)果

      對壓縮機及其管路系統(tǒng)進行頻響分析,調(diào)用比較感興趣的吸氣管及排氣管的頻響如圖3、4所示。吸氣管在下U彎(即近壓縮機端第三彎)存在明顯的應(yīng)力峰值,最大值為6.9×10-4mm,究其原因啟動的瞬間管路受的沖擊載荷的作用,管路存在與其運行頻率46~49 Hz重合的固頻49.708 Hz,吸氣管共振存在搖擺導(dǎo)致;機組排氣管最大振動響應(yīng)均分布在近壓縮機端第三彎外側(cè),最大值為6.3×10-5mm。

      圖3 吸氣管最大振動響應(yīng)分布

      圖4 排氣管最大振動響應(yīng)分布

      3 管路優(yōu)化設(shè)計及實驗驗證

      原方案的吸排氣管路系統(tǒng)存在與機組運行頻率重合的固頻,為避免吸氣管運行應(yīng)力超標(biāo)問題,需要對此壓縮機吸排氣管系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,避免由于管路系統(tǒng)的共振導(dǎo)致裂管及斷管的現(xiàn)象。結(jié)構(gòu)優(yōu)化后管路系統(tǒng)的網(wǎng)格模型如圖5所示,對優(yōu)化后的配管系統(tǒng)進行有約束的模態(tài)分析,計算前14階模態(tài)分析結(jié)果見表3,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后空調(diào)管路系統(tǒng)的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,降低了發(fā)生共振的風(fēng)險。

      圖5 優(yōu)化后空調(diào)管路系統(tǒng)網(wǎng)格模型

      表3 模態(tài)分析結(jié)果

      結(jié)構(gòu)優(yōu)化后機組管路系統(tǒng)在沖擊轉(zhuǎn)矩載荷作用下,吸氣管和排氣管最大振動響應(yīng)分布如圖6和圖7所示,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后吸氣管最大振動值4.8×10-5mm,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后排氣管最大振動值3.8×10-6mm,綜上所述,優(yōu)化后的空調(diào)管路系統(tǒng)在相同沖擊轉(zhuǎn)矩載荷作用下,吸排氣管的最大振動響應(yīng)顯著降低。

      圖6 優(yōu)化后吸氣管最大振動響應(yīng)分布

      圖7 優(yōu)化后排氣管最大振動響應(yīng)分布

      對優(yōu)化后的壓縮機及吸排氣管路系統(tǒng)進行應(yīng)力應(yīng)變試驗,在額定電壓及高電壓兩個電壓下進行測試,管路系統(tǒng)應(yīng)變測試結(jié)果如圖8所示,優(yōu)化后的壓縮機及吸排氣管路系統(tǒng)的開機應(yīng)力均到有效的降低,其中吸氣管測試點3的應(yīng)變值從670.84 MPa降低為211 MPa,降低幅度約為60 %,排氣管應(yīng)變的最大值為測試點2,應(yīng)變值為309.45 MPa,相對于原機組排氣管最大應(yīng)變值為測試點1應(yīng)變值為313.82 MPa變化不大,由于此次管路優(yōu)化是針對吸氣管更改結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,排氣管的管型不變,所以排氣管得振幅變化不大。

      圖8 優(yōu)化前后吸氣管應(yīng)變

      4 結(jié)論

      本文對機房空調(diào)壓縮機吸排氣系統(tǒng)為例,進行動力學(xué)模型分析,獲取壓縮機開機時吸排氣管的模態(tài)特性,進一步進行頻響分析,最終得出該空調(diào)管路系統(tǒng)的第3階固有頻率為49.708 Hz和11 階固有頻率為95.174 Hz跟壓縮機的運行頻率48 Hz和電源頻率50 Hz及其倍頻比較接近,因此該空調(diào)管路系統(tǒng)容易產(chǎn)生共振,實驗數(shù)據(jù)顯示,吸氣管的振動最大值為670.84 MPa,振動較大容易產(chǎn)生斷管損壞;優(yōu)化后的空調(diào)管路系統(tǒng)的固有頻率成功的避開了壓縮機運行頻率48 Hz及電源頻率50 Hz或其倍頻,避免管路系統(tǒng)產(chǎn)生共振;實驗結(jié)果表明,優(yōu)化后的空調(diào)管路系統(tǒng)的應(yīng)變值均得到有效的降低,其中吸氣測試點3的應(yīng)變值從670.84 MPa降低為211 MPa,減小了459.84 MPa降低幅度約為60 %。

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