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      50 萬t/a 甲醇裝置擴能后MK151催化劑的使用情況分析

      2021-11-23 22:46:48王國欽李學寶陳源賢
      商品與質量 2021年5期
      關鍵詞:汽包床層壓差

      王國欽 李學寶 陳源賢

      中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司 寧夏銀川 750001

      寧夏能化公司主要從事煤化工業(yè)務,其中甲醇設計產能為50萬噸/年,生產的甲醇,一部分低乙醇的甲醇(甲醇中的乙醇含量小于50mg/kg)作為后續(xù)深加工BDO 和醋酸的原料,另外一部分外售。甲醇選用托普索工藝,首爐催化劑選用MK121,于2014年1 月一次性開車成功,使用4.2 年,日產甲醇最高達到1600t,累計產甲醇207.6 萬噸。2018 年公司經過核算,現(xiàn)有裝置的變換、低溫甲醇洗、合成單元均有較大的富裕量,在氣化單元改造提升負荷的基礎上,甲醇合成反應器、合成氣循環(huán)氣壓縮機未做任何改動,催化劑裝填體積未發(fā)生變化,精甲醇產能由50 萬噸/年提升至62 萬噸/年。經過調研和對比,選用MK151 催化劑,于2018年5 月16 日投入生產,日甲醇產量達1900t,目前已使用2 年,現(xiàn)對MK151 催化劑的使用情況進行總結分析。

      1 甲醇合成主要流程及參數(shù)

      甲醇合成系統(tǒng)采用托普索工藝,甲醇合成反應器一臺,為管殼外冷式固定床催化反應器,工作溫度236℃,設計溫度290℃。共有3600 根¢44.45mm 列管,列管內最多裝填40m3甲醇合成催化劑。殼程:工作壓力2.8MPa,設計壓力4.47MPa;工作溫度232℃,設計溫度258℃,殼程介質為鍋爐水。甲醇合成系統(tǒng)配置循環(huán)氣壓縮機一臺,設計流量操作初期新鮮段169077Nm3/h、循環(huán)段269077Nm3/h,操作末期新鮮段169077Nm3/h、循環(huán)段350042Nm3/h。

      2018 年5 月,甲醇裝置實施合成氣脫瓶頸改造,氣化裝置提負荷,甲醇合成反應器、硫保護器、合成氣循環(huán)氣壓縮機未做任何改動,催化劑裝填體積未發(fā)生變化,汽包結構及副產蒸汽壓力也未做任何改變,只是將甲醇合成催化劑MK121 升級為MK151,產品精甲醇產量由50 萬噸/年提升至62 萬噸/年。

      2 MK151 催化劑使用情況

      MK151 催化劑于2018 年4 月裝填,列管內共裝填催化劑39.84m3。2018 年5 月外購純氫氣進行升溫還原,全程由托普索技術人員指導,還原過程總計消耗氫氣15054Nm3,物理出水量共計215.5Kg,化學出水量共計6509.8Kg,耗時68 小時。還原后投入生產,日甲醇產量達1900t,目前已使用2 年,汽包操作壓力為2.65MPa,尚未進行汽包提壓操作(第一爐催化劑MK121 使用后期,為滿足生產需求,末期汽包壓力提高至3.38MPa),目前表現(xiàn)為催化劑床層熱點溫度下移,催化劑進入中后期使用階段,選擇性和活性尚能滿足生產要求。

      2.1 時空收率

      時空收率是指在給定的反應條件下,單位時間內,單位體積催化劑能獲得的產物量。它是衡量催化劑活性大小幾反應器裝置生產能力的標志之一。MK151 催化劑目標日產量不低于1860 噸,對應的時空收率不低于1.94。2019 年共生產636612 噸,時空收率=636612/8000/40=1.99(>1.94),滿足使用要求。

      2.2 熱點溫度

      MK151 催化劑床層溫度開始表現(xiàn)為上高下低,使用9 個月,催化劑床層上下溫度基本一致242℃;使用18 個月,催化劑床層表現(xiàn)為上部溫度低,下部溫度高;使用24 個月,催化劑床層熱點溫度下移至下層,最高243℃,整個使用過程中熱點溫度的分布符合熱點溫度分布和運動軌跡。另外,合成塔出口溫度由229℃上漲至242℃,上漲13℃,平均漲幅6.5℃/年,漲幅較小,說明合成反應放出的熱量被有效移走,沒有積聚。

      2.3 粗甲醇中乙醇含量

      粗甲醇中的乙醇,作為粗甲醇中的一種雜質,可以直接反映合成催化劑選擇性的好壞,MK151 催化劑使用12 個月后,粗甲醇中的乙醇472mg/kg,使用24 個月后,粗甲醇中的乙醇540mg/kg(MK121 使用12 個月后,粗甲醇中的乙醇595mg/kg,使用24個月后,粗甲醇中的乙醇820mg/kg),使用同周期后甲醇中的乙醇MK151 較MK121 的要低,后續(xù)精餾裝置能產出50mg/kg 以下的甲醇,能滿足后續(xù)深加工的需求。

      2.4 反應器進出口壓差

      為了隨時了解催化劑床層的結焦、結垢催化劑粉碎及雜質堵塞現(xiàn)象的程度,需要監(jiān)測反應器進出口壓差。催化劑MK121 使用4.2年后,反應器進出口壓差由0.16MPa 上漲至0.42MPa,上漲了0.26MPa;使用后MK151,反應器進出口壓差由0.14MPa 上漲至0.22MPa,目前上漲了0.08MPa。MK151 相比MK121,阻力上漲幅度較小,現(xiàn)在催化劑床層無粉碎和堵塞現(xiàn)象。

      2.5 平衡溫距

      在甲醇合成反應中,通常平衡溫距在15-40℃范圍內是最佳的。甲醇合成反應平衡溫距計算公式:平衡溫距=T實際出口-T平衡。2.65MPa 飽和蒸汽溫度為229℃,目前合成反應器出口溫度為244℃。平衡溫距=244-229=15℃,符合平衡溫距控制范圍要求。

      3 結語

      設計產能為50 萬噸/年煤制甲醇裝置,在氣化單元改造提升負荷的基礎上,甲醇合成反應器、合成循環(huán)氣壓縮機未做任何改動,汽包結構及副產蒸汽壓力也未做任何改變,催化劑裝填體積未發(fā)生變化,只是將催化劑MK121 升級為MK151,精甲醇產能可以由50 萬噸/年提升至62 萬噸/年。

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