鄭剛
0 引言
隨著國內(nèi)新環(huán)保法的公布,確立了生態(tài)文明建設和可持續(xù)發(fā)展的理念,增加了生態(tài)保護紅線規(guī)定,因此,產(chǎn)廢單位必須嚴格處理生產(chǎn)廢渣、廢液、廢氣等污染物,防止污染和其他公害,保障公眾健康,促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。
面對水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩,市場低迷,為了長期穩(wěn)定生存,同時響應國家關于水泥回轉窯協(xié)同處置廢棄物的政策,我公司試處理己內(nèi)酰胺廢液,經(jīng)過一段時間的摸索和總結,在確保排放物達標排放的前提下,降低了熟料的生產(chǎn)成本,縮小虧損程度,面對水泥產(chǎn)業(yè)嚴峻的市場狀況,打下了良好的轉型基礎。
1 己內(nèi)酰胺廢液主要成分組成
己內(nèi)酰胺用于制取己內(nèi)酰胺樹脂、纖維和人造革等,也用作醫(yī)藥原料,其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液,成分較為復雜,表1己內(nèi)酰胺廢液分析數(shù)據(jù):
廢液物理性質(zhì):液體溫度常溫狀況下,不粘稠,流動性好,不分層、物化特性均一,不含固體雜質(zhì),常溫下未測出閃點,在80℃情況下,揮發(fā)物能被火星點燃,而且從較高溫度降低至常溫過程中,容易出現(xiàn)析晶現(xiàn)象,晶體不易脫落管壁,易溶于。
2 己內(nèi)酰胺的輸送
為確保己內(nèi)酰胺廢液安全處置,經(jīng)過專業(yè)部門的設計與土建,完成日儲存100t廢液廠房,日處理廢液0~50t,廢液入窯點為窯頭和分解爐,全部系統(tǒng)采用自動化控制。
3 處置該廢液過程中存在的問題
(1)設計時,輸送管道采用高溫塑料管道,實際生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)塑料管道軟化變形等現(xiàn)象,而且采用隔膜泵輸送過程中,由于脈沖的作用,導致塑料管道接口處振裂。
(2)氣動隔膜泵成本較高,內(nèi)部由聚四氟乙烯隔膜來回擠壓液體進行輸送,由于該液體在溫度降低過程中,產(chǎn)生結晶,隨液體進入隔膜泵后,損壞聚四氟乙烯隔膜。
(3)管道內(nèi)部結晶,導致管道橫截面積變小,垂直方向的管道底部和霧化管道進口處經(jīng)常被晶體堵塞。
4 處置過程中對回轉窯的影響
(1)SO3對水泥回轉窯的影響
己內(nèi)酰胺廢液中含有較高的硫含量,對于水泥回轉窯生產(chǎn)而言,硫含量的增加,將會導致一系列生產(chǎn)故障,我公司分解爐系統(tǒng)由低阻型五級旋風預熱器和帶分解管道的RSP型分解爐組成,在處置己內(nèi)酰胺廢液過程中,經(jīng)常出現(xiàn)C4、C5下料管堵料,分解爐錐部縮口部位和煙室頻繁積料,窯尾部位結圈等嚴重影響生產(chǎn)狀況。
積料中的SO3含量有相當高的比例,從現(xiàn)場處理情況看,煙室內(nèi)部的積料和鐘乳石相似。由于積料在高溫狀況下,物質(zhì)間的自由能處于平衡狀態(tài),易于清理,一旦冷卻后,能級向低溫穩(wěn)定狀態(tài)轉移,致使物料開始硬化,對處理造成很大的困擾,同時,對熟料生產(chǎn)影響較大,由于窯內(nèi)嚴重缺氧,回轉窯電流平均在270A左右波動,熟料質(zhì)量不夠理想,窯內(nèi)窯皮出現(xiàn)倒喇叭狀形狀,改造時發(fā)現(xiàn),三次風管幾乎3/4面積被堵。
為了徹底解決煙室積料及分解爐縮口積料問題,我公司主要提出兩個方案:
?回轉窯系統(tǒng)進行改造;
主要內(nèi)容:旋風筒掛件、下料管撒料箱、旋風筒進風口、C5下料管、煙室、三次風閥、窯頭罩、篦冷機頂部、喂煤系統(tǒng)、生料輸送系統(tǒng)等。
主要目的:提高回轉窯用風;
技改后,窯尾煙室負壓從平均-90pa下降至-130pa,三次風管負壓從-750pa增加至-650Pa左右,同時產(chǎn)能增加260t/d,窯頭罩溫度從900℃增加至1150℃,窯皮均勻,熟料質(zhì)量優(yōu)越,己內(nèi)酰胺廢液停止協(xié)同處置時,煙室無積料現(xiàn)象。
?采用高壓水槍處理煙室積料;
己內(nèi)酰胺廢液協(xié)同處置時,煙室積料明顯增加,煙室負壓變?yōu)楦脑烨柏搲籂顩r,而且員工每天需要2小時進行一次清理,工作量較大,我公司決定通過高壓水槍對煙室進行清理,利用水瞬間氣化,產(chǎn)生膨脹作用,將積料清除,經(jīng)過實踐發(fā)現(xiàn),效果非常明顯,每天清理一次即可,快速而有效的解決了含硫較高廢液處置過程中對回轉窯的影響。
(2)溫度對窯的影響
由于己內(nèi)酰胺具有一定的熱值,窯頭和分解爐的溫度分布都會受到一定的影響,窯頭、窯尾噴入時,喂煤相應的需要降低,窯頭噴入時,窯頭罩溫度多在1200℃,分解爐噴入時,往往都是溫度呈倒掛狀態(tài),由于切入點和霧化程度的影響,造成分解爐內(nèi)溫度場不均勻,C1溫度從350℃提高至370℃,經(jīng)過分析認為,造成C1出口溫度增高的原因是水蒸氣引起,溫度升高增加了窯尾鍋爐的蒸發(fā)量。結合實際生產(chǎn)狀況,總結出溫度對正常生產(chǎn)影響較小,有助于煤耗降低,經(jīng)過統(tǒng)計,協(xié)同處置己內(nèi)酰胺廢液時,可以使生產(chǎn)每噸熟料降低煤粉10kg。
(3)酸性氣體對回轉窯的影響
己內(nèi)酰胺廢液中含硫較高,內(nèi)部又含有較高的水分,在高溫情況下,形成酸性氣體,窯頭噴入時,很容易腐窯頭罩頂部澆注料和窯口澆注料,據(jù)統(tǒng)計,因協(xié)同處置己內(nèi)酰胺廢液造成窯頭罩和篦冷機澆注料脫落占總停機時間的32%,同時,對我公司窯頭鍋爐管道的腐蝕同樣非常嚴重,經(jīng)常造成省煤器內(nèi)部管道焊口漏水事故;分解爐噴入時,對整個系統(tǒng)響應較小,但對掛件存在一定的腐蝕,最終選擇分解爐處置效果最為理想。
(4)通風量的降低
己內(nèi)酰胺廢液中含有35%的水分,按照理想氣體狀態(tài)方程PV=nRT和標況下理想氣體體積為22.4L/mol,進行計算,可知2瓶礦泉水進入分解爐后,溫度達到900℃時,體積增加至88瓶的數(shù)量,因此,己內(nèi)酰胺廢液進入分解爐后,回轉窯內(nèi)的用風明顯減小,C1出口負壓從-6100pa變動為-5800pa左右,影響到回轉窯的用風,生產(chǎn)過程中,將高溫風機轉速從830r/min調(diào)節(jié)為860r/min,電流從120A增加至126A,確?;剞D窯用風充足,在熟料質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,增加己內(nèi)酰胺廢液的處置量,才是當前生存之道。
(5)氮氧化物的環(huán)保排放
正常生產(chǎn)情況下,窯尾氮氧化物排放控制在≤300μg/m3,日平均200μg/m3,在協(xié)同處置過程中,己內(nèi)酰胺廢液中含有大量的氨根離子,每噸廢液中大約含有15%的硫銨,相當于每噸氨水中氨含量的三分之二?;剞D窯和分解爐中產(chǎn)生的大量氮氧化物氣體,經(jīng)過鵝形管處,被氨水降解,然后達標排放。己內(nèi)酰胺廢液從分解爐中部噴入后,氮氧化物日平均120μg/m3,氨水每天節(jié)省大約6t,實現(xiàn)協(xié)同處置的同時,降低生產(chǎn)成本。
5 總結
(1)己內(nèi)酰胺廢液屬于高濃度廢液,含有較高的SO3,對于水泥回轉窯而言,處理該種含硫較高的物質(zhì),必須要確保窯內(nèi)通風良好,通過熟料將窯內(nèi)富裕的SO3帶出系統(tǒng)。
(2)對于水泥回轉窯而言,協(xié)同處置含有熱值的廢棄物有益于成本的降低,像己內(nèi)酰胺這種低熱值的廢液,對于高熱值的物質(zhì)需要不斷的摸索和總結。
(3)協(xié)同處置己內(nèi)酰胺廢液可以降低氨水的損耗,降低氮氧化物對環(huán)境的污染,同時降低生產(chǎn)成本。
(4)協(xié)同處置己內(nèi)酰胺廢液過程中,由于水份進入,導致窯尾大布袋的負荷提高,尾排煙囪水氣明顯增加,確保達標排放的前提下,不斷攻克技術難關,實現(xiàn)轉型升級。