供稿|徐軍,侯曉英,王碩 / XU Jun, HOU Xiao-ying, WANG Shuo
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對冷軋產(chǎn)品,尤其是應(yīng)用于汽車外板的深沖類、烘烤硬化類的超低碳高表面級別的帶鋼而言,不允許存在欠酸洗表面缺陷。使用箱線圖、控制圖等數(shù)據(jù)分析手段對酸軋機組出現(xiàn)的欠酸洗原因進行了調(diào)查研究。研究發(fā)現(xiàn),再生酸濃度低、在線濃度測量裝置不準確、焊縫質(zhì)量差是導(dǎo)致欠酸洗發(fā)生的主要原因。通過定期校對流量表、增加再生酸濃度檢測頻次、修訂在線濃度控制要求、提高焊縫質(zhì)量穩(wěn)定性等措施,降低了欠酸洗的發(fā)生量。
冷軋帶鋼產(chǎn)品因其具有較好的產(chǎn)品表面質(zhì)量和更薄的產(chǎn)品尺寸,備受用戶青睞。冷軋產(chǎn)品的主要工藝流程包括煉鐵、煉鋼、熱軋、酸軋和連退等。熱軋軋制過程中表面產(chǎn)生致密的氧化鐵皮層,若將帶有氧化鐵皮的熱軋帶鋼直接進行軋制,氧化鐵皮將會被軋入鋼板基體中,不僅對帶鋼表面造成破壞,還會對冷軋軋輥造成損傷。為了得到符合冷軋軋制要求的表面狀態(tài),在冷軋軋制前需要將表面的氧化鐵皮去除。
在現(xiàn)代的工業(yè)化生產(chǎn)中,鐵皮去除工藝包括物理方法和化學(xué)方法。物理方法主要是通過拉伸矯直機彎曲和矯直延伸實現(xiàn)破鱗作業(yè),其中彎曲功能是在一定張力作用下通過反復(fù)彎曲使帶鋼產(chǎn)生鐓粗和拉伸,與矯直延伸相比,彎曲有更為明顯的除磷效果[1]。而氧化鐵皮脆而硬,幾乎沒有延展性,鐓粗和拉伸導(dǎo)致氧化鐵皮碎裂,利于紊流態(tài)的酸液滲入,增大氧化鐵皮剝落溶解效果[1]?;瘜W(xué)方法通過鐵的氧化物、鐵基體與鹽酸反應(yīng),在溶解和機械剝離作用下清除氧化鐵皮[2-4]。
但是帶鋼酸洗后,表面經(jīng)常殘留局部未洗掉的氧化鐵皮,形成欠酸洗。對于冷軋產(chǎn)品,尤其是應(yīng)用于汽車外板的深沖類、烘烤硬化類的超低碳高表面級別的帶鋼,不允許存在欠酸洗表面缺陷。
某冷軋廠采用“機械除鱗+鹽酸淺槽紊流酸洗”工藝去除帶鋼表面的氧化鐵皮,該工藝具有除鱗效果好、酸洗速度快、酸耗低、表面潔凈度高[5]、酸溫和酸濃度易于控制、排酸時間短等優(yōu)點,被國內(nèi)各知名鋼鐵廠家應(yīng)用。但在實際生產(chǎn)中,某冷軋廠仍有欠酸洗缺陷產(chǎn)生。
影響帶鋼酸洗質(zhì)量的因素很多,主要因素包括氧化鐵皮組成和鐵皮去除工藝兩大類。氧化鐵皮的組成、厚度對酸洗后效果有直接影響,組成相同的氧化鐵皮的厚度越薄,酸洗效率越高,越容易酸洗干凈[6]。氧化鐵皮一般由三層鐵的氧化物構(gòu)成[7-8],分別是外層的Fe2O3、中間層Fe3O4和靠近鐵基體的FeO。三層氧化物、鐵基體與酸發(fā)生的反應(yīng)如下:
影響化學(xué)方法去除氧化鐵皮的因素主要包括酸液溫度、酸液濃度和酸洗速度。隨著酸液溫度的升高,加快了離子擴散速率,提升了酸洗效果,但是溫度達到90 ℃以上時,揮發(fā)量大大增加,增加了酸耗。在一定范圍內(nèi)增大酸液的濃度或降低帶鋼在酸液中的運行速度,有助于表面氧化鐵皮的去除,但要注意避免造成過酸洗,文獻[4]指出,當濃度提高到220 g/L或酸洗速度降至30 m/min,帶鋼表面粗糙度明顯增大,出現(xiàn)過酸洗。
主產(chǎn)線酸槽、酸罐內(nèi)的酸液濃度測量分為在線濃度測量和線下化驗測量兩種。在線濃度作為實時監(jiān)控手段,而線下化驗作為輔助驗證手段。但對再生酸檢測而言,只有線下化驗測量一種檢測方式。
如圖1所示,欠酸洗形貌與軋制方向垂直,呈黑色條紋狀。對缺陷位置進行能譜分析,缺陷的成分主要為Fe和O兩種,說明表面存在鐵的氧化物殘留表面。欠酸洗的帶鋼表面氧化物顆粒附著力較弱,酸洗后觸碰即可剝離。
圖1 欠酸洗缺陷微觀形貌與能譜分析
收集某月的酸洗速度、再生酸濃度數(shù)據(jù),繪制箱線圖見圖2。
如圖2(a)所示,不發(fā)生欠酸洗的酸洗速度區(qū)間為155~240 m/min,發(fā)生欠酸洗的酸洗速度區(qū)間為160~240 m/min,可見酸洗速度與是否欠酸洗基本不相關(guān)。在設(shè)備允許的生產(chǎn)速度范圍內(nèi),未發(fā)生欠酸洗缺陷。
圖2 酸洗速度、濃度對質(zhì)量的影響:(a)酸洗速度;(b)再生酸濃度
再生酸濃度在190~211 g/L時,未產(chǎn)生欠酸洗,再生酸濃度177~184 g/L時,產(chǎn)生欠酸洗,可見再生酸濃度與是否欠酸洗顯著相關(guān)。隨著再生酸濃度的降低,更容易發(fā)生欠酸洗缺陷。
不同酸液濃度下對各酸槽的酸洗效果對比如圖3所示。比較發(fā)現(xiàn),發(fā)生欠酸洗和未發(fā)生欠酸洗時,1、2、3號酸槽的Fe2+離子濃度沒有明顯差異;而發(fā)生欠酸洗時,1、2、3號酸槽的自由酸濃度均低于未發(fā)生欠酸洗。
圖3 不同酸液濃度對酸洗質(zhì)量的影響:(a)Fe2+濃度;(b)自由酸濃度
通常情況下,采用自動控制進行排酸和補酸。排酸控制是通過設(shè)定1#酸槽的Fe2+離子濃度上限,當超過上限后自動啟動排酸泵進行排酸。補酸控制是通過設(shè)定3#循環(huán)罐的液位下限進行控制,當3#循環(huán)罐的液位低于某一值后,自動啟動補酸泵進行補酸。通過自動控制可以根據(jù)現(xiàn)場濃度測量裝置的測量值自動對酸液濃度進行調(diào)整,保證酸液濃度在可控的范圍內(nèi)。在再生酸濃度穩(wěn)定控制在目標范圍內(nèi)時,按照Fe2+離子濃度自動排酸可保證酸濃度受控。結(jié)合圖3的對比可知,當再生酸濃度偏低時,采取自動控制方法,各酸槽的自由酸濃度會減少,將會出現(xiàn)欠酸洗缺陷。
酸洗段的再生酸來自于酸再生機組再生酸罐,其來源包括酸再生機組生成的再生酸和新酸配制的再生酸兩部分。新酸配制采用新酸與循環(huán)水按比例配置。經(jīng)現(xiàn)場校對發(fā)現(xiàn),循環(huán)水進水儀表流量顯示不準確,導(dǎo)致配置再生酸的過程實際循環(huán)水打入量超過表顯值的10%,致使再生酸濃度的降低。
圖4為某冷軋廠酸洗質(zhì)量與溫度控制情況。從圖中可以看出,酸槽溫度穩(wěn)定控制在77~82 ℃的范圍內(nèi)。對3個酸槽溫度進行對數(shù)回歸分析,結(jié)果顯示3個酸槽溫度的P值均>0.05,說明在這種幅度的波動范圍內(nèi),溫度差異不是“發(fā)生欠酸洗”的顯著影響因素。這種幅度的溫度波動與帶鋼是否發(fā)生欠酸洗之間沒有相關(guān)性。
圖4 酸槽溫度隨時間變化趨勢
在線酸液濃度測量裝置自投產(chǎn)以來,由于缺少相關(guān)維護技術(shù),該裝置靈敏度不夠。在線測量濃度與化驗濃度間存在誤差:
式中, Δ為測量誤差,COL為在線測量濃度,Ct為化驗濃度。
通過MINITAB的I-MR控制圖工具對某月測量誤差進行分析(見圖5),得到平均測量誤差、測量誤差上下限、誤差波動幅度值,見表1。
由圖5及表1可以看出,1號槽、3號槽Fe2+濃度的誤差波動幅度相對較小,說明1號槽和3號槽Fe2+濃度在一定程度上可信度更高。且1號、3號槽Fe2+濃度平均測量誤差分別為-0.14 g/L和5.44 g/L,可見1號槽Fe2+濃度測量基本不存在偏差,而3號槽Fe2+濃度測量存在較大偏差。
表1 在線酸液濃度測量裝置比對化驗濃度誤差表
圖5 酸槽離子濃度的I-MR控制圖:(a)1號槽自由酸濃度;(b)1號槽Fe2+濃度;(c)3號槽自由酸濃度;(d)3號槽Fe2+濃度
酸洗段自動排酸控制是根據(jù)1號槽的Fe2+濃度是否超過上限設(shè)定值來判斷是否排酸。通常設(shè)定上限值為110 g/L,當1號酸槽的Fe2+濃度的超過這個值時,排酸閥自動開啟排酸。由于1號槽Fe2+濃度測量誤差小,且不存在偏差,測量結(jié)果可信,推斷產(chǎn)生欠酸洗的原因并非自動排酸失控引起。
由表1還可以看出,1號槽和3號槽自由酸濃度的誤差波動幅度大,可信度低。
焊縫質(zhì)量的影響因素主要包括兩方面:一是生產(chǎn)計劃中遇緊急訂單且?guī)靺^(qū)沒有合適的過渡料時,過渡帶鋼的厚度差值過大,超過焊機的焊接能力上限,一般要求厚度差不大于1 mm;二是帶鋼焊接過程中,焊機的焊機剪平行度不均勻、間隙過寬或過窄、焊輪結(jié)渣、氣嘴堵塞等問題導(dǎo)致的。
如圖6(a)所示,當焊縫質(zhì)量合格時,焊縫經(jīng)過拉伸矯直機時投入彎曲功能,焊縫與基體發(fā)生相同的拉伸作用,可以順利通過拉伸矯直機。當焊縫質(zhì)量不合格時,焊縫經(jīng)過拉伸矯直機時投入彎曲功能,焊縫會被拉伸、變薄、撕裂,進而發(fā)生斷帶,這將嚴重影響連續(xù)化生產(chǎn)作業(yè),如圖6(b)和6(c)。
圖6 拉矯機彎曲變形條件下焊縫變形示意圖:(a)焊縫質(zhì)量合格;(b)(c)焊縫質(zhì)量不合格
為保證緊急訂單及時交付,在遇到焊縫質(zhì)量不合格且重焊后焊縫質(zhì)量提升仍不明顯時,有時會采用不投入彎曲輥的方法,降低焊縫被彎曲時撕裂的風(fēng)險,使焊縫可以順利通過拉伸矯直機。而此時由于頭尾缺少彎曲作用,破鱗效果減弱,不利于酸液充分滲入氧化鐵皮內(nèi)層,導(dǎo)致酸洗效率變差,易發(fā)生欠酸洗現(xiàn)象。這一類欠酸洗主要發(fā)生在帶鋼頭尾區(qū)域。
對欠酸洗缺陷的原因和影響因素進行分析,確定了相應(yīng)的改進措施。
(1)再生酸濃度不應(yīng)低于190 g/L。增加對再生酸罐的再生酸的測量頻次,當其再生酸濃度靠近下限值190 g/L時,根據(jù)再生酸罐液位,按比例適度添加新酸;更換并定期校對再生酸罐的進水計量儀表,確保儀表準確。
(2)對自由酸濃度平均測量誤差偏差較小(3號槽1.64 g/L),但是誤差波動幅度大,達到37.53 g/L的情況,按照誤差上限,對自由酸控制濃度進行補償,可以減小甚至避免誤差影響。
當自由酸在線測量濃度滿足式(6)時,要對再生酸濃度和進排酸量進行調(diào)整,對實際酸濃度進行化驗確認。
式中,COA為 自由酸在線測量濃度,CBA為自由酸基準要求濃度。
(3)開展激光焊機周期性維護工作。正確安裝焊機剪刃,按周期進行焊機維護保養(yǎng),開展日常焊輪清渣、氣嘴清堵,提高焊縫質(zhì)量,保證帶鋼焊縫區(qū)域的通過性。
(4)確定鋼卷生產(chǎn)順序時,要保證銜接過渡的前后鋼卷厚度差不大于1 mm。
通過采取措施,酸軋機組欠酸洗發(fā)生量由42.2 t/月降至12.4 t/月,帶鋼酸洗后的表面質(zhì)量得到顯著提升。
欠酸洗對汽車外板的表面質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。本文通過箱線圖、控制圖等數(shù)據(jù)分析手段對酸軋機組出現(xiàn)的欠酸洗缺陷情況進行分析,發(fā)現(xiàn)在一定范圍內(nèi)酸洗速度、酸洗溫度對酸洗質(zhì)量影響不顯著,再生酸濃度、在線濃度測量裝置、焊縫質(zhì)量會對酸洗表面質(zhì)量有明顯的影響。對這些因素進行詳細的討論并提出定期校對流量表、增加再生酸濃度檢測頻次、修訂在線濃度控制要求、提高焊縫質(zhì)量穩(wěn)定性等措施可以降低欠酸洗的發(fā)生。