李 峰,武樹恩
(山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 華晉焦煤沙曲選煤廠,山西 呂梁 033000)
選煤是采用機(jī)械方式對(duì)原煤進(jìn)行洗選加工,生產(chǎn)出符合用戶質(zhì)量要求的精煤的過程。在選煤流程中,設(shè)備種類多、功率大[1]、設(shè)備之間閉鎖關(guān)系復(fù)雜,因此運(yùn)行過程中勢必會(huì)消耗大量的能源,同時(shí)也會(huì)排放大量的污染物[2]。為實(shí)現(xiàn)選煤系統(tǒng)節(jié)能降耗,提升市場競爭力,在中共中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)國有企業(yè)改革的系列精神指引下,以山西焦煤“1126”發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo),三年行動(dòng)綱要為路徑,圍繞集團(tuán)公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營、改革轉(zhuǎn)型工作任務(wù),結(jié)合山西省國資委對(duì)山西焦煤的經(jīng)營業(yè)績目標(biāo),建立以資本管理為驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量效益為核心的更加全面、完善、科學(xué)、有效的契約化目標(biāo)責(zé)任考核體系,切實(shí)控制好各項(xiàng)成本,實(shí)施精細(xì)管理,推動(dòng)企業(yè)高效發(fā)展。
沙曲選煤廠隸屬于華晉焦煤有限責(zé)任公司,是沙曲一礦、沙曲二礦的配套項(xiàng)目,自1996年建成后,歷經(jīng)兩次改擴(kuò)建工程最終實(shí)現(xiàn)8.0 Mt/a的生產(chǎn)能力。選煤工藝自動(dòng)化程度高,生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了集中控制,現(xiàn)有裝機(jī)總?cè)萘繛?9 400 kW,其中大塊矸石分選系統(tǒng)裝機(jī)容量為5 710 kW,主洗系統(tǒng)裝機(jī)容量為15 260 kW,尾礦處理系統(tǒng)裝機(jī)容量為5 600 kW,裝車系統(tǒng)裝機(jī)容量為8 030 kW,二期廠房裝機(jī)容量4 800 kW。
分析現(xiàn)階段洗選工藝及供用電方式,電耗高的原因主要有以下幾個(gè)方面:
(1)供配電系統(tǒng)及設(shè)備存在缺陷。沙曲選煤廠供電系統(tǒng)高壓采用10 kV、低壓采用380 V,無功補(bǔ)償裝置全部安裝在低壓配電柜內(nèi)[3],采用先進(jìn)的智能諧波抑制無功補(bǔ)償模塊,裝置在正常運(yùn)行時(shí)低壓供電系統(tǒng)功率因素能達(dá)到0.9~0.95。但由于補(bǔ)償模塊受溫度限制以及模塊本身質(zhì)量問題,導(dǎo)致補(bǔ)償模塊不能及時(shí)投用,供電系統(tǒng)功率因素偏低。部分配電室雙回路供電,變壓器容量大,但所帶負(fù)荷量小,造成“大馬拉小車”現(xiàn)象[4]。
(2)生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程、供電方式未實(shí)現(xiàn)最經(jīng)濟(jì)。生產(chǎn)系統(tǒng)在啟動(dòng)或運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)短時(shí)小故障時(shí),為了生產(chǎn)順利銜接,通常這個(gè)時(shí)間段生產(chǎn)系統(tǒng)處于空載運(yùn)行狀態(tài)[5],目前沒有對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)單臺(tái)設(shè)備空載運(yùn)行時(shí)間做統(tǒng)計(jì)和考核;生產(chǎn)照明系統(tǒng)在生產(chǎn)系統(tǒng)閉鎖停車后無法實(shí)現(xiàn)同步停止,另外白天系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)光照良好的區(qū)域照明燈還在運(yùn)行;儲(chǔ)煤倉下及轉(zhuǎn)載點(diǎn)瓦斯區(qū)域通風(fēng)機(jī)24 h不間斷運(yùn)行,造成設(shè)備過早老化,電耗增大。
(3)獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間匹配未實(shí)現(xiàn)最大化。壓濾機(jī)在一個(gè)周期內(nèi)入料泵運(yùn)行時(shí)間和卸料等待時(shí)間沒有具體的依據(jù),僅憑經(jīng)驗(yàn)來操作,造成壓濾機(jī)配套設(shè)備無法高效運(yùn)行;濃縮池濃度與底流泵沒有設(shè)置閉鎖關(guān)系,沒有設(shè)置濃縮池濃度和底流泵出水管濃度實(shí)時(shí)監(jiān)測裝置,無法對(duì)濃縮池濃度進(jìn)行有效判別,僅憑經(jīng)驗(yàn)或耙壓來操作底流泵,容易造成壓濾機(jī)入料濃度低,進(jìn)而延長壓濾機(jī)入料時(shí)間,降低了壓濾機(jī)的處理能力。
(4)操作人員節(jié)電意識(shí)不強(qiáng)。電耗成本屬于機(jī)電考核的一部分,雖然與員工績效工資掛鉤,但比重不大,大部分員工的節(jié)電意識(shí)淡薄,參與節(jié)電的積極性不高。在生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),對(duì)生產(chǎn)用水管控力度不夠,供水、排水設(shè)備負(fù)荷量大,也是造成電耗高的一個(gè)主要原因。
根據(jù)智能諧波抑制無功補(bǔ)償模塊的低溫運(yùn)行特點(diǎn),假設(shè)在電容補(bǔ)償柜上安裝局部通風(fēng)機(jī),將補(bǔ)償模塊運(yùn)行散發(fā)的熱量及時(shí)置換出去,使補(bǔ)償模塊運(yùn)行溫度始終小于60 ℃,減少補(bǔ)償模塊因溫度過高而退出投用的現(xiàn)象;由于補(bǔ)償模塊自身質(zhì)量的問題,電容容易鼓包造成無法投用,分析比對(duì)其他配電室其他廠家的補(bǔ)償模塊,可以考慮選擇替換同等條件下運(yùn)行可靠、故障率小的補(bǔ)償模塊,整體更換故障頻繁的補(bǔ)償裝置。
儲(chǔ)煤倉下、轉(zhuǎn)載點(diǎn)等瓦斯區(qū)域在設(shè)備不運(yùn)行、不帶煤時(shí),環(huán)境內(nèi)沒有瓦斯來源,基于上述情況可以對(duì)該區(qū)域的通風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備停通風(fēng)機(jī)延時(shí)停、生產(chǎn)設(shè)備開通風(fēng)機(jī)提前開,在生產(chǎn)設(shè)備停止運(yùn)行后做好瓦斯探頭監(jiān)測監(jiān)控和人工監(jiān)測監(jiān)控工作,這樣可以避免通風(fēng)機(jī)24 h不間斷運(yùn)行。假設(shè)該區(qū)域通風(fēng)機(jī)每天停8 h,總功率為198 kW,全年將節(jié)約電耗578 160 kW·h。
合理規(guī)劃生產(chǎn)照明系統(tǒng),不僅要按照樓層、帶式輸送機(jī)等區(qū)域劃分控制,還要對(duì)白天光照程度良好的區(qū)域單獨(dú)控制,配套使用智能經(jīng)緯度時(shí)鐘控制器,利用其日出關(guān)、日落開的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)白天生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)該區(qū)域的照明燈不運(yùn)行;生產(chǎn)照明系統(tǒng)參與生產(chǎn)系統(tǒng)的閉鎖,實(shí)現(xiàn)與生產(chǎn)系統(tǒng)同步停止,同時(shí)在閉鎖過程中配置手自動(dòng)功能,方便日常的維護(hù)檢修。
空壓機(jī)房配電室雙回路供電,現(xiàn)階段變壓器所帶負(fù)荷容量小,2臺(tái)變壓器同時(shí)運(yùn)行造成電耗高、配電室溫度高,額外增加了散熱通風(fēng)機(jī)。如果將2臺(tái)變壓器采用定期輪換運(yùn)行的方式對(duì)該區(qū)域供電,既可以保證變壓器不會(huì)因長時(shí)間停用而受潮,又可以降低電耗和改善配電室環(huán)境溫度。假設(shè)按照3個(gè)月1個(gè)切換周期,2臺(tái)變壓器切換運(yùn)行,每臺(tái)運(yùn)行時(shí)間6個(gè)月,2臺(tái)變壓器空載損耗均約為3 kW。按照一年365 d計(jì),每年將節(jié)約電耗3kW×24h×365=26 280 kW·h。
采集設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),并寫入數(shù)據(jù)庫,通過比較單臺(tái)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間,分析除系統(tǒng)關(guān)聯(lián)閉鎖時(shí)間外的運(yùn)行時(shí)間,形成生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間一日清單報(bào)表,剖析影響電耗的內(nèi)在因素,進(jìn)一步深挖細(xì)查、科學(xué)管控,構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”平臺(tái),形成一套成熟、健全的管理體系。
3.2.1 探索系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)可能節(jié)約的時(shí)間
生產(chǎn)系統(tǒng)在啟動(dòng)過程中,由于系統(tǒng)的特殊性需要操作人員逐臺(tái)啟動(dòng),往往因?yàn)槠渌硞€(gè)區(qū)域的設(shè)備故障或啟動(dòng)異常無法及時(shí)運(yùn)行,造成其他設(shè)備短時(shí)間內(nèi)的空載運(yùn)行,而在處理過程中由于檢修人員到位不及時(shí),間接時(shí)增大了設(shè)備空載帶來的電耗量。假設(shè)在系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行前,對(duì)管路、泵及閥門等易發(fā)生故障的環(huán)節(jié)提前進(jìn)行檢查試驗(yàn),確保完好;另外各工種人員現(xiàn)場待命,隨時(shí)處理突發(fā)情況,快速解決故障問題。以主洗系統(tǒng)為例,單系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)總?cè)萘繛? 944 kW,若在上述故障發(fā)生時(shí),每次節(jié)約10 min,將可節(jié)省電耗991 kW·h。
3.2.2 探索系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)可能節(jié)約的時(shí)間
在主洗系統(tǒng)運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)小故障時(shí),為了不影響系統(tǒng)正常運(yùn)行,通常會(huì)暫時(shí)不帶煤,系統(tǒng)保持空載運(yùn)行狀態(tài)。在這個(gè)時(shí)間段內(nèi),若故障時(shí)間較長,首先應(yīng)將系統(tǒng)解鎖,停止循環(huán)水泵運(yùn)行,調(diào)節(jié)混料桶、合格介質(zhì)桶及煤泥水桶入料泵全部低頻率運(yùn)行,保持旋流器底流、溢流口不出料,將脫水脫介篩、離心機(jī)、磁選機(jī)、部分帶式輸送機(jī)及浮選機(jī)停止運(yùn)行,當(dāng)單系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),該部分設(shè)備功率可達(dá)1 142 kW,同時(shí)入料泵電機(jī)低頻率運(yùn)行耗電量明顯減少,采用該方式節(jié)約電耗效果明顯。
3.2.3 探索研究壓濾機(jī)周期內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行時(shí)間
煤泥水入料濃度決定壓濾機(jī)入料泵的入料時(shí)間,實(shí)時(shí)監(jiān)測煤泥水濃度信號(hào),分配壓濾機(jī)入料泵投用數(shù)量和入料時(shí)間,實(shí)現(xiàn)壓濾機(jī)入料泵合理分配;分析壓濾機(jī)取拉板時(shí)間(電機(jī)頻率)、收集帶式輸送機(jī)(刮板)運(yùn)行速度(兩板產(chǎn)品在帶式輸送機(jī)上間隔距離)、收集轉(zhuǎn)運(yùn)帶式輸送機(jī)(刮板)運(yùn)行速度(兩板產(chǎn)品在帶式輸送機(jī)上間隔距離)之間的關(guān)系,使收集轉(zhuǎn)運(yùn)帶式輸送機(jī)(刮板)能夠同時(shí)承擔(dān)多臺(tái)壓濾機(jī)卸料。通過科學(xué)計(jì)算,選擇在不同情況下兩者間的合理數(shù)據(jù),提高壓濾機(jī)小時(shí)處理能力的同時(shí)降低壓濾機(jī)配套設(shè)備的使用時(shí)間。
3.2.4 改善獨(dú)立系統(tǒng)閉鎖關(guān)系
濃縮池濃度主要是通過耙子壓力來體現(xiàn),底流泵出料管的煤泥水濃度沒有檢測數(shù)據(jù),低濃度的煤泥水將延長煤泥入料泵的運(yùn)行時(shí)間;另外備用濃縮池由于生產(chǎn)積水未及時(shí)處理,時(shí)間長了濃度過高造成耙子壓力增大,而人工清理費(fèi)時(shí)、費(fèi)水。基于上述情況,濃縮池濃度與底流泵運(yùn)行的閉鎖是非常有必要的,通過實(shí)時(shí)檢測主、備用濃縮池底流泵出料管濃度,在自動(dòng)狀態(tài)下濃度較高時(shí)底流泵正常運(yùn)行,在濃度較低時(shí)底流泵停止運(yùn)行,同時(shí)在閉鎖環(huán)節(jié)里設(shè)置信號(hào)延時(shí)時(shí)間,避免瞬時(shí)異常信號(hào)的干擾。
3.3.1 合理規(guī)劃淺槽系統(tǒng)與主洗浮選系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間
重介淺槽分選系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),煤泥水要通過主洗浮選系統(tǒng)來處理。當(dāng)主洗浮選系統(tǒng)正在運(yùn)行時(shí),不需要消耗額外的動(dòng)力即可處理淺槽系統(tǒng)來煤;若浮選系統(tǒng)處于停用狀態(tài)時(shí),淺槽分選機(jī)處理過來的煤泥水需要1臺(tái)浮選機(jī)(功率286 kW)和1臺(tái)入料泵(功率280 kW)間歇性運(yùn)行,大功率電動(dòng)機(jī)(入料泵)的頻繁啟動(dòng),不僅對(duì)該區(qū)域供電電源造成一定的沖擊,還造成入料泵和電動(dòng)機(jī)及配電元器件故障頻繁,嚴(yán)重影響設(shè)備使用壽命。因此,合理分配淺槽分選系統(tǒng)和主洗浮選系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間,進(jìn)行精細(xì)管理,通過兩套系統(tǒng)同步運(yùn)行、同步停機(jī)檢修的方式,降低洗選工藝電耗和設(shè)備維護(hù)成本。
3.3.2 解決主洗系統(tǒng)浮選精煤單獨(dú)回收時(shí)間長的問題
通常主洗生產(chǎn)系統(tǒng)停止帶煤后,浮選精煤系統(tǒng)還需要運(yùn)行一段時(shí)間(平均30 min),而這個(gè)時(shí)間段內(nèi)配套運(yùn)行的設(shè)備功率達(dá)997 kW。假設(shè)在生產(chǎn)系統(tǒng)正常停煤前30 min內(nèi),逐步降低帶煤量,使生產(chǎn)系統(tǒng)在處理主、再洗系統(tǒng)負(fù)荷量的同時(shí)也處理浮選精煤,充分縮短單獨(dú)處理浮選精煤的時(shí)間,進(jìn)一步提高小時(shí)帶煤量。
在洗選系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),掃地泵會(huì)同步運(yùn)行。以主洗系統(tǒng)為例,有11臺(tái)掃地泵,當(dāng)主洗單系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),一般情況下需要投入8臺(tái)掃地泵配套運(yùn)行,功率達(dá)176 kW,而掃地泵的開啟,需要系統(tǒng)不斷補(bǔ)給生產(chǎn)水、循環(huán)水,生產(chǎn)用水采用變頻恒壓供水方式,導(dǎo)致水泵負(fù)荷量增大。假設(shè)掃地泵只處理地面上的積水,其運(yùn)行時(shí)間將大大縮短,這對(duì)降低電耗有著極大的促進(jìn)作用。因此,改變對(duì)設(shè)備、環(huán)境的清潔方式,不僅有助于提高機(jī)電設(shè)備的使用壽命,而且是降低電耗最直觀的途徑。
選煤廠推行契約化管理,通過分析電耗高的原因,優(yōu)化供電系統(tǒng)配置,調(diào)整工藝流程等一系列降低電耗的舉措,最大限度地減少設(shè)備設(shè)施運(yùn)行時(shí)間,達(dá)到選煤系統(tǒng)“優(yōu)質(zhì)、高效、潔凈、低耗”的目的,為企業(yè)精細(xì)化管理、智能化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。