李 琛,潘博聞,馬成久
(1.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽 110179;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
分析和查找線路保護(hù)裝置動作的原因, 保證線路保護(hù)裝置可靠運(yùn)行, 是線路保護(hù)現(xiàn)場工作者日益關(guān)心的問題。本文針對某海上風(fēng)電場海上升壓站在主變壓器(以下簡稱主變)倒送電期間發(fā)生線路保護(hù)跳閘的事故,詳細(xì)分析原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并提出了相應(yīng)的處理辦法和預(yù)防措施。
某海上風(fēng)電場海上升壓站220 kV海纜采用雙重化設(shè)計(jì),配置2套線路保護(hù)裝置。A套海纜線路保護(hù)裝置采用南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)的PCS-931SA-G型線路保護(hù);B套海纜線路保護(hù)裝置采用長園深瑞繼保自動化有限公司生產(chǎn)的PRS-753-A-G型線路保護(hù)。
2020年1月15日22時(shí),某海上風(fēng)電場運(yùn)行人員接到調(diào)度指令后,開始對主變進(jìn)行沖擊。22:42:19,在對主變首次沖擊的過程中海纜線路開關(guān)跳閘,線路失電。
事故發(fā)生后現(xiàn)場人員立即檢查所有相關(guān)設(shè)備及保護(hù)裝置,發(fā)現(xiàn)海纜線路保護(hù)B套裝置顯示保護(hù)動作C相跳閘、單跳失敗三跳、保護(hù)動作A、B、C三相跳閘,保護(hù)裝置具體顯示內(nèi)容如圖1所示。其他保護(hù)裝置均未見動作,一次設(shè)備未見異常。
圖1 B套裝置保護(hù)動作信息報(bào)告
現(xiàn)場調(diào)取線路保護(hù)裝置的動作波形(見圖2)與故障錄波裝置波形(見圖3)進(jìn)行對比分析[1],發(fā)現(xiàn)跳閘前各相電流電壓波形均顯示正常。故障錄波裝置在保護(hù)動作時(shí)收到由保護(hù)裝置發(fā)出的A、B、C三相跳閘指令,并且三相跳閘指令同時(shí)返回。線路保護(hù)裝置在保護(hù)啟動1 ms后,裝置C相跳閘回采開入信號異常,C相持續(xù)有電流,157 ms滿足裝置單跳失敗三跳保護(hù)邏輯,158 ms保護(hù)動作A、B、C三相跳閘。由此得出此次跳閘事故可能由于海纜線路B套保護(hù)裝置誤動作引起。
圖2 線路保護(hù)裝置動作波形
圖3 故障錄波裝置動作波形
現(xiàn)場人員聯(lián)系長園深瑞繼保自動化有限公司的技術(shù)人員,獲知該公司在2019年主動上報(bào)過一起 220 kV 及以上電壓等級部分型號常規(guī)線路保護(hù)裝置運(yùn)行缺陷的情況。此型號線路保護(hù)裝置的74LVTH16245驅(qū)動芯片在電源異常波動后,極端工況下引起出口回路驅(qū)動器保持異常電平,220 kV此型號線路保護(hù)裝置在重合閘功能退出時(shí)存在誤動風(fēng)險(xiǎn)[2]。
上述部分型號中包括某海上升壓站采用的PRS-753A-G型線路保護(hù),而線路保護(hù)中的重合閘功能也依據(jù)調(diào)度繼保通知單設(shè)置為退出。
考慮某海上升壓站采購安裝工作主要集中于2019年,為防止現(xiàn)場使用的線路保護(hù)裝置因裝有問題驅(qū)動芯片而引起誤動,現(xiàn)場根據(jù)廠家提供的方式進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)某海上升壓站保護(hù)裝置使用的插件已經(jīng)是整改過后的插件(整改后插件型號膜后端有白色圓點(diǎn)如圖4所示),不存在誤動風(fēng)險(xiǎn)。
圖4 整改后的插件型號膜
在排除上述情況后,進(jìn)一步分析事故原因?yàn)榫€路保護(hù)裝置C相跳閘回采開入信號存在硬件故障?,F(xiàn)場將線路保護(hù)裝置對應(yīng)的回采開入信號插件拆下檢查,發(fā)現(xiàn)保護(hù)CPU插件的內(nèi)部插針存在異常彎曲情況,如圖5所示。
圖5 保護(hù)裝置插件插針彎曲情況
根據(jù)廠家提供的資料,第1排插針為啟動電源端子,其出現(xiàn)彎折并與第2排插針直接短接,被短接的端子為C相跳閘回采開入信號端子。
微機(jī)保護(hù)裝置的硬件自檢包括故障發(fā)現(xiàn)和故障定位。通常主要檢測的內(nèi)容包括CPU、存儲器、輸入輸出通道、開關(guān)機(jī)插件的接觸強(qiáng)開等[3]。PRS-753A-G裝置廠家技術(shù)使用說明書中提到自檢包含硬件與軟件2種方式,同時(shí)進(jìn)行,相互獨(dú)立,當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置中重要部件有故障或工作狀況異常時(shí),能及時(shí)輸出報(bào)警信號,并閉鎖相應(yīng)出口,硬件原理如圖6所示。裝置自檢信息中包括“保護(hù)CPU插件異?!毙畔ⅲ诓遽槒澢斐苫夭砷_入信號異常時(shí),自檢功能未能做出報(bào)警與閉鎖出口。
圖6 保護(hù)裝置硬件原理
在對線路保護(hù)裝置內(nèi)部記錄與測控后臺記錄的分析中發(fā)現(xiàn)裝置在調(diào)試期間已出現(xiàn)過C相跳閘異常的報(bào)文信息,但作業(yè)人員未能及時(shí)關(guān)注到該異常情況并做出相應(yīng)處理。
線路保護(hù)裝置插件插針彎折的情況,是由于插拔碰撞并再次強(qiáng)行插入插件時(shí)因外力作用導(dǎo)致。
線路保護(hù)裝置的插件內(nèi)部插針出現(xiàn)異常彎曲短接情況后,導(dǎo)致裝置在啟動時(shí)持續(xù)有C相跳閘信號誤開入。當(dāng)對主變進(jìn)行沖擊時(shí),線路保護(hù)裝置中出現(xiàn)電流,造成保護(hù)裝置誤動作,從而引發(fā)了此次跳閘事故。作業(yè)人員對保護(hù)裝置的檢驗(yàn)工作不夠細(xì)致是造成該起事故的主要原因之一。
現(xiàn)場第一時(shí)間對問題線路保護(hù)裝置進(jìn)行更換,并根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)程對更換后的裝置重新補(bǔ)充校驗(yàn)[4]。待裝置各項(xiàng)檢驗(yàn)均正確無誤后,依調(diào)度許可將裝置重新投入運(yùn)行。
為保證線路保護(hù)裝置正確動作,對運(yùn)行中的線路保護(hù)裝置及其二次回路應(yīng)定期進(jìn)行校驗(yàn)和檢查。變電站作業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)對線路保護(hù)裝置及其二次回路監(jiān)視,定期巡視檢查,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí),立即向調(diào)度和上級匯報(bào)[5-6]。
在線路保護(hù)裝置生產(chǎn)制造過程中,應(yīng)注重對缺陷的處理,提高裝置自檢的可靠性,防止特殊情況下出現(xiàn)線路保護(hù)拒動和誤動的問題[7]。
當(dāng)工程采用單體調(diào)試與系統(tǒng)調(diào)試分別分包的模式時(shí),為避免施工環(huán)節(jié)出現(xiàn)“死區(qū)”。調(diào)試單位應(yīng)將精細(xì)化調(diào)試的工作理念貫穿于整個(gè)調(diào)試過程。系統(tǒng)調(diào)試更要貫徹“單體、系統(tǒng)調(diào)試不分家”的工作理念,切實(shí)跟蹤單體實(shí)行情況[8-10]。