羅江勇,陳良峰,薛 智,吳金勇
(1.珠海金灣發(fā)電有限公司,廣東 珠海 519005;2.珠海鈺海電力有限公司,廣東 珠海 519005)
作為目前電力能源的主要獲取方式,火力發(fā)電一直占據著絕對優(yōu)勢。隨著近年來國內外火力發(fā)電技術的不斷發(fā)展和國家對環(huán)保要求的不斷提高,對火力發(fā)電機組的效率要求也相應不斷提高,越來越多的大容量機組隨之投入運行。據不完全統(tǒng)計,目前我國在役的600 MW超臨界機組已超過600臺[1-2],且有相當數量的機組處于建設階段,因此如何保證數量龐大的大容量機組安全穩(wěn)定運行是一個值得深入研究的課題。在600 MW及以上的大容量機組中,因鍋爐受熱面爆漏而造成停機事故的占到40%以上[3-4],這當中又因運行工況惡劣的末級過熱器、高溫再熱器爆漏問題占絕大多數[5-6]。某電廠鍋爐為600 MW超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,為單爐膛,一次中間再熱,四角切圓燃燒,全鋼架懸吊結構。機組于2007年投運,2020年7月,鍋爐末級過熱器管發(fā)生爆管泄漏,原始爆口位于鍋爐左數第25屏管前數第12根(編號25-12)氣流出口方向,本文對爆管進行失效分析,旨找出爆管原因,對后續(xù)類似事件的預防提供一定參考。
采用OPTIMA2100DV型全譜只讀等離子發(fā)射光譜儀對爆管段進行化學成分分析,HVS-50Z自動轉塔數顯維氏硬度計進行硬度檢測,100 kN AG-IC 島津電子萬能材料試驗機進行力學性能測試及金相分析,EBSD掃描電子顯微鏡及能譜一體化系統(tǒng)進行掃描電鏡觀察及能譜分析。
爆管材料為TP347HFG,規(guī)格為Φ38×7 mm,對爆管管段進行宏觀檢查,如圖1(a)所示,爆口位于末級過熱器彎頭出口段,軸向開裂長約35 mm,寬約3~4 mm,爆口處管壁減薄不明顯,且爆口無明顯的塑性變形,斷面粗糙,呈現出長時過熱的特征。爆口附近外壁還有輕微的吹損特征。將爆管縱向剖開,查看內壁氧化皮的脫落情況,如圖1(b)所示,由圖1可知,管段內壁氧化皮有明顯脫落痕跡。
(a)爆口形貌
表1為爆管段的化學成分分析結果,表中同時列出了ASME SA-213對TP347HFG化學成分要求。結果可見,爆管段的化學成分符合標準規(guī)定。
表1 化學成分分析結果 單位:wt%
表2為爆管段在不同溫度下的拉伸性能試驗結果,表中同時列出了相關標準在對應溫度下的拉伸性能要求。由表2可知,爆管段的室溫拉伸性能及高溫屈服強度均滿足相關標準要求。
表2 拉伸性能測試結果
表3為金相試樣表面硬度測試結果,表中同時列出了ASME SA-213標準對TP347HFG鋼管的硬度要求。結果可見,爆管段的硬度值符合ASME SA-213標準規(guī)定。
表3 硬度測試結果 HV10
圖2為正常管段和爆管段的母材橫截面中心金相組織照片和氧化皮厚度,由圖2可知,管段顯微組織均為奧氏體+孿晶+碳化物(或析出物),平均晶粒度約8級,部分晶界析出物在試樣侵蝕過程中發(fā)生脫落,基體中可見少量的形變滑移線。其中正常管段的內壁氧化皮平均厚度為67 μm,爆管段的氧化皮平均厚度為120 μm,爆口段的的氧化皮厚度顯著大于該管段氣流進口段。
(a)正常管段金相組織
圖3為斷口顯微組織形貌,由圖3可知,斷口附近顯微組織中存在明顯的老化特征,大顆粒析出物沿晶界分布,部分析出物呈鏈狀;斷口呈脆性的沿晶斷裂特征,斷口附近組織中還存在大量的沿晶蠕變裂紋,尤其在靠近外壁側裂紋相對較多;管段內壁也出現較多沿氧化皮開裂的微小裂紋,裂紋向金屬基體擴展,但擴展深度尚較淺。
圖3 斷口顯微組織形貌
將斷口采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕后,置于掃描電鏡下觀察,如圖4所示,晶界析出物大部分已脫落,但仍能看到部分未脫落的沿晶界分布的塊狀析出物,及部分薄片狀(或條狀)析出物。
(a)放大倍數3000×
對圖4中的晶界析出物進行能譜分析,其結果如圖5所示,分布在晶界的大塊狀析出物大部分均為富Fe、Cr的化合物,根據其質量分數可以推斷其主要為σ相;此外,晶界大塊狀析出物中還存在少量富Nb的析出相,該析出相主要在管段原始制造過程中形成。結合晶界析出相能譜分析,結果表明,晶界析出相主要為Cr23C6,塊狀的σ相,以及少量的Nb的碳化物。σ相是一種硬而脆四方結構的Fe-Cr金屬間化合物,σ相形成非常緩慢,一般在550~800 ℃,并且在應力狀態(tài)下長期使用才會出現,且溫度越高σ相析出所需時間越短,相同時間內的析出量越大。σ相的析出,會導致不銹鋼硬度升高,沖擊性能下降,使材料嚴重脆化,承受應力的能力降低;σ相在晶界聚集,會導致微裂紋和蠕變孔洞的產生,嚴重降低奧氏體鋼的塑性、韌性、持久強度和蠕變壽命。
圖5 能譜分析結果
綜上分析,該管爆口處管壁減薄不明顯,且爆口無明顯的塑性變形,斷面較為粗糙,管段內壁氧化皮均有明顯脫落;管段金相組織為奧氏體+孿晶,基體中均存在較多的析出相,爆口段的的氧化皮厚度顯著大于該管段氣流進口段,爆管管段材質為TP347HFG,設計運行溫度550~590 ℃,運行時間>2×105h,爆管段的氧化皮厚度達120 μm,可見爆口管段存在運行溫度過高的情況;本次爆管性質為長時過熱爆管,其主要原因為管段長時超溫運行后,脆性的σ相等析出物導致管段脆化所致。建議通過內窺鏡、割管等手段查找管子內部及聯(lián)箱入口是否存在有局部異物堵塞情況,在該管壁上方調整溫度測點位置或增加溫度測點數量,提高對管段局部超溫的監(jiān)測,并嚴格控制鍋爐運行溫度,避免超溫運行。