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      高含硫天然氣凈化廠節(jié)能降耗分析

      2021-12-09 06:45:40黃健胡超陳廷庫西南油氣田分公司天然氣凈化總廠
      石油石化節(jié)能 2021年11期
      關(guān)鍵詞:硫黃分廠萬州

      黃健 胡超 陳廷庫(西南油氣田分公司天然氣凈化總廠)

      隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)由高增速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變,節(jié)能降耗已成為企業(yè)發(fā)展過程中不可避免的問題。天然氣是目前非常重要的常規(guī)能源之一,同時天然氣凈化屬于高耗能行業(yè),因此在天然氣凈化行業(yè)中進(jìn)行節(jié)能降耗措施的探討具有相當(dāng)重要的意義。中國石油西南油氣田公司天然氣凈化總廠萬州分廠于2009年6月6日建成投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力為處理原料天然氣200×104m3/d,日均處理原料天然氣約160×104m3/d,建原料氣預(yù)處理、脫硫脫碳、脫水裝置各1 套,硫黃回收裝置2 套,配套公用工程以及硫黃成型等輔助裝置。作為天然氣凈化總廠下屬目前唯一高含硫天然氣凈化廠,其能源單耗一直處于總廠下屬各分廠中的前列。

      1 萬州分廠主要用能分析

      1.1 主體工藝簡介

      萬州分廠脫硫脫碳單元采用MDEA工藝,該工藝所使用的脫硫脫碳劑MDEA 可在常溫下與H2S 反應(yīng),然后通過升溫降壓再生,解吸所吸收的酸氣,溶液可循環(huán)利用。該工藝凈化度高,具有一定選擇性,對不同的天然氣組成具有廣泛的適應(yīng)性。

      脫水單元采用TEG工藝,該工藝所使用的脫水劑TEG可在常溫下脫除天然氣中水分,然后通過升溫再生,溶液可循環(huán)利用。

      硫黃回收單元采用具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的CPS 工藝(中國石油硫黃回收工藝),由一個熱反應(yīng)段、一個常規(guī)克勞斯反應(yīng)段和一個后續(xù)的低溫克勞斯反應(yīng)段組成,設(shè)計硫黃回收率達(dá)到99.25%。

      隨著川東地區(qū)氣田勘探開發(fā)的深入,分廠原料氣氣質(zhì)變化,進(jìn)入硫黃回收裝置的酸氣量有較大幅度的增加,使硫黃回收裝置出現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行,因此分廠于2013 年增建一套35 t/d 的CPS 硫黃回收裝置處理已有硫黃回收裝置無法處理的部分酸氣,裝置主要生產(chǎn)工藝流程見圖1。

      圖1 裝置主要生產(chǎn)工藝流程

      1.2 分廠主要能源消耗分析

      能耗核算主要以GB/T 2589—2020《綜合能耗計算通則》為計算標(biāo)準(zhǔn),將各種能源折算為一次能源,以低位發(fā)熱量為29 307.6 kJ的燃料為基礎(chǔ)折合標(biāo)準(zhǔn)煤,即1千克標(biāo)準(zhǔn)煤[1-3],其中天然氣按分廠產(chǎn)品氣高位發(fā)熱量35.99 MJ/m3計算,電力消耗按2019年電廠發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗307 g/kWh[4]計算,相關(guān)能源折算 系 數(shù) 新 鮮 水 為0.257 1 kg( 標(biāo) 煤), 電 為0.307 kg(標(biāo) 煤),天然氣為1.228 kg(標(biāo)煤)。

      2020年萬州分廠處理天然氣量58 181.19×104m3,全廠各類能源消耗情況見表1。

      表1 2020年萬州分廠、川西北凈化廠和大竹分廠能耗匯總

      由于蒸汽消耗可以轉(zhuǎn)化為鍋爐蒸汽系統(tǒng)的水、電、天然氣消耗,循環(huán)水消耗可以轉(zhuǎn)化為循環(huán)水系統(tǒng)的水、電消耗,故全廠能源消耗為新鮮水、電和天然氣,其中天然氣消耗占比最高(80.46%),萬州分廠主要耗能設(shè)備見表2。從各用氣點(diǎn)的消耗量可以看出,天然氣主要用于鍋爐房生產(chǎn)蒸汽和尾氣灼燒爐處理硫黃回收尾氣,尾氣灼燒爐耗氣量336.59×104m3、TEG 再生釜耗氣量22.40×104m3、鍋爐耗氣量1 097.02 ×104m3、火炬及食堂耗氣量為40.663×104m3。

      表2 萬州分廠主要耗能設(shè)備

      根據(jù)能耗成本,從表3 可以看出,萬州分廠2020 年能耗成本中電費(fèi)占比最高,為74.32%,主要各點(diǎn)耗電量見表4??梢钥闯鲋饕碾娫O(shè)備為脫硫脫碳單元溶液循環(huán)泵、硫磺回收單元主風(fēng)機(jī)和尾氣灼燒風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵以及空氮裝置。

      表3 萬州分廠能耗成本

      表4 主要各點(diǎn)耗電量 單位:104 kWh

      2 天然氣凈化廠能耗對比

      由于萬州分廠為高含硫天然氣凈化廠,因此選取了天然氣凈化總廠范圍內(nèi)處理量相似的低含硫天然氣凈化廠大竹分廠(設(shè)計原料天然氣處理量200×104m3/d),以及同樣為高含硫凈化廠的川西北凈化廠進(jìn)行對比,2020年川西北凈化廠處理天然氣量為3 593.17×104m3,大竹分廠處理天然氣量為46 628.37×104m3,能耗統(tǒng)計見表1。

      由表5 可以看出,3 個分廠能耗結(jié)構(gòu)基本類似,主要能源消耗均為天然氣,占比均在80%左右。對比同為高含硫天然氣凈化廠的萬州分廠和川西北凈化廠,由于川西北凈化廠原料天然氣處理量遠(yuǎn)小于萬州分廠,其單位能耗遠(yuǎn)高于萬州分廠;對比設(shè)計處理量相同的萬州分廠和大竹分廠,大竹分廠的單位能耗遠(yuǎn)小于萬州分廠。綜上可以看出,天然氣凈化廠單位能耗不僅與處理規(guī)模相關(guān),還與原料氣硫化氫含量相關(guān)。

      表5 2020年萬州分廠、川西北凈化廠和大竹分廠能耗對比

      3 節(jié)能優(yōu)化建議

      3.1 脫硫脫碳單元操作優(yōu)化

      由于萬州分廠天然氣主要用于鍋爐房生產(chǎn)蒸汽,而由統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出脫硫脫碳單元重沸器年消耗蒸汽10.18×104t,占到總蒸汽耗量20.04×104t 的50.82%,因此通過調(diào)整操作降低重沸器蒸汽耗量,可以有效減少全場天然氣耗量。

      重沸器消耗蒸汽主要用于脫硫脫碳溶液再生,為了保證溶液再生效果,維持溶液再生塔塔頂溫度,重沸器蒸汽耗量主要與溶液循環(huán)量有關(guān)。在確保濕凈化氣硫化氫和二氧化碳合格的情況下,適當(dāng)降低溶液循環(huán)量[5]可以有效減少再生蒸汽的消耗,也減少了鍋爐房天然氣的使用量。同時降低循環(huán)量還可以減少溶液循環(huán)泵電能的使用,達(dá)到了結(jié)點(diǎn)的目的。

      但是需要注意的是,隨著溶液循環(huán)量的降低,胺液酸氣負(fù)荷會增加,為了減緩胺液對設(shè)備管道等的腐蝕,針對MDEA 溶液,酸氣負(fù)荷一般不大于0.6 mol/mol??梢酝ㄟ^適當(dāng)提高溶液濃度的方式降低酸氣負(fù)荷,但溶液濃度過高會造成溶液黏度增加,加大攔液的風(fēng)險。

      因此,調(diào)整脫硫脫碳單元的操作是一個綜合考慮的過程,既要考慮到溶液濃度,又要考慮到溶液循環(huán)量[6]。通過適當(dāng)提高溶液濃度,降低循環(huán)量,以達(dá)到降低蒸汽耗量的目的。

      3.2 加強(qiáng)能量回收及再利用

      鍋爐房和硫黃回收余熱鍋爐生產(chǎn)的蒸汽,除了用于脫硫脫碳單元溶液溶液再生,還主要用作裝置保溫。為了有效減少能量損失,加強(qiáng)裝置保溫很有必要,除了可以采用更厚的保溫材料,還可以選用絕熱性能更好的保溫材料,從而降低不同設(shè)備管道所造成的熱量散失[7]。另外,在日常生產(chǎn)過程中,要加強(qiáng)對蒸汽疏水器的檢查,防止因蒸汽疏水器損壞,造成大量蒸汽進(jìn)入鍋爐房凝結(jié)水罐,引起凝結(jié)水罐壓力過高而放空。

      能量回收最主要的點(diǎn)是對熱能的回收,可以從凈化廠設(shè)計、建造、檢維修等方面加以優(yōu)化。首先,針對熱量交換的設(shè)備,在設(shè)計時要充分考慮換熱余量,在綜合成本因素,盡量選擇換熱面積較大的設(shè)備,增加熱量的回收利用率。同時,在裝置檢維修過程中,要加強(qiáng)對換熱設(shè)備的清洗,減少換熱設(shè)備因結(jié)垢、堵塞等因素造成對換熱效率的影響。其次針對鍋爐煙囪、尾氣煙囪、除氧器蒸汽排放等熱量排放點(diǎn),可以增設(shè)能量回收裝置對熱量加以利用,例如:可以在鍋爐煙囪增設(shè)省煤器、除氧器排放口和鍋爐排污擴(kuò)容器蒸汽排放口增設(shè)收能器等。

      3.3 加強(qiáng)對分析數(shù)據(jù)的監(jiān)控

      在凈化廠日常生產(chǎn)過程中,需要對鍋爐、余熱鍋爐、循環(huán)水水質(zhì)等參數(shù)進(jìn)行控制。在操作過程中,要關(guān)注水質(zhì)化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),根據(jù)水質(zhì)變化趨勢,提前預(yù)判,調(diào)整加藥量、排污量的大小,避免因?yàn)榛?yàn)數(shù)據(jù)不合格而造成的大量排污,減少水資源的消耗。另外,有條件的可以增加水質(zhì)在線分析儀,提高水質(zhì)監(jiān)控頻率,以更好控制水質(zhì)。

      3.4 減少裝置開停產(chǎn)過程中天然氣的放空

      在天然氣凈化廠裝置檢修開停產(chǎn)的過程中,必然存在天然氣的放空過程,通過優(yōu)化操作,減少放空量,可以降低天然氣的浪費(fèi)。

      1)正式停氣之前,提前通知?dú)獾V關(guān)井,系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行,直至產(chǎn)品氣壓力與背壓一致,產(chǎn)品氣流量降為0時,關(guān)閉產(chǎn)品氣界區(qū)閥;當(dāng)原料氣流量降為0后,關(guān)閉原料氣界區(qū)閥。以此來減少管線中原料氣的放空。

      2)當(dāng)關(guān)閉原料氣、產(chǎn)品氣界區(qū)大閥后,燃料氣系統(tǒng)補(bǔ)充燃料氣繼續(xù)由脫水單元供給[8],直至系統(tǒng)壓力降至2.0 MPa,燃料氣系統(tǒng)補(bǔ)充燃料氣切換為返輸氣供給,盡量減少原料氣、產(chǎn)品氣的放空。

      3)裝置開產(chǎn)前把關(guān)檢修質(zhì)量,特別是檢修中打開過的人孔、管線、法蘭,減少因?yàn)樾孤┓倒ざ斐傻拈_產(chǎn)檢漏階段天然氣的放空。

      4)裝置開產(chǎn)階段,先用返輸氣檢漏,再進(jìn)行工業(yè)水洗,減少因?yàn)樗礈p壓而造成的天然氣放空。

      5)裝置進(jìn)氣前,確保系統(tǒng)熱循環(huán)穩(wěn)定后,再進(jìn)原料氣,減少因系統(tǒng)波動造成產(chǎn)品氣的不合格放空。

      3.5 優(yōu)化設(shè)備、調(diào)整操作降低電耗

      由各點(diǎn)耗電量情況可知,分廠主要電能消耗設(shè)備為MDEA溶液循環(huán)泵和硫黃回收單元風(fēng)機(jī),降低這些設(shè)備的電能消耗便可以有效的降低整體電耗。因此,通過優(yōu)化設(shè)備、調(diào)整操作降低電能消耗很有必要。

      1)MDEA 溶液循環(huán)泵。除了可以通過在一定范圍內(nèi)降低溶液循環(huán)量,從而降低溶液循環(huán)泵的負(fù)荷,降低電能消耗外,還可以通過優(yōu)化循環(huán)泵電機(jī)達(dá)到節(jié)能目的。變頻器是通過改變電機(jī)電源的頻率來控制交流電機(jī)的電力控制設(shè)備,它主要是通過調(diào)節(jié)輸出電源的頻率和電壓,從而達(dá)到節(jié)電的目的[9-10]。在條件允許的情況下,增設(shè)高壓變頻器,根據(jù)實(shí)際負(fù)荷情況及時調(diào)整溶液循環(huán)泵輸出功率,減少電能浪費(fèi),降低電耗。

      2)硫黃回收單元風(fēng)機(jī)。目前風(fēng)機(jī)的能耗較大,主要原因是風(fēng)機(jī)放空量占比較多,若能夠調(diào)整風(fēng)機(jī)控制邏輯,在保證裝置風(fēng)量需求的情況下,減少風(fēng)機(jī)放空量,便能夠大大減少風(fēng)機(jī)的電能消耗。

      4 結(jié)語

      綜上所述,為了實(shí)現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,必須促使生產(chǎn)活動不斷朝著節(jié)能降耗的方向發(fā)展。對于高含硫天然氣凈化廠而言,有效落實(shí)節(jié)能降耗措施更是十分重要,可以通過優(yōu)化設(shè)備、調(diào)整操作、加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)控等方式,達(dá)到節(jié)約能源的目的。通過大力開展節(jié)能降耗工作,不僅實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用,還持續(xù)降低了運(yùn)行成本,使天然氣凈化行業(yè)能夠高效可持續(xù)的發(fā)展下去。

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