劉勝利
(浦華環(huán)保有限公司,北京 100084)
隨著國家和地方對工業(yè)廢水治理的日益重視,工業(yè)園區(qū)的配套污水處理設施開始大量建設并投入運營。工業(yè)園區(qū)污水處理廠主要接納和處理園區(qū)企業(yè)排放的工業(yè)廢水,一般是在工業(yè)園區(qū)初建時進行設計和建設,那時大量企業(yè)還未入駐或未投產(chǎn),各企業(yè)的廢水排放情況還不明確,工藝設計缺少實際水質依據(jù)。工業(yè)廢水在企業(yè)內(nèi)經(jīng)過生化及高級氧化處理,然后排放到園區(qū)管網(wǎng)內(nèi),混合后的廢水成分復雜、可生化性差,且隨著新企業(yè)入駐水質會發(fā)生變化。
基于上述原因,工業(yè)園區(qū)污水處理廠的設計進水水質與實際差異會較大,工藝、設施與實際進水不匹配,導致運行效果不理想,出水水質不穩(wěn)定或能耗偏高。為解決上述普遍存在的問題,需對此類污水處理廠進行工藝優(yōu)化和改造[1]。本文以某工業(yè)園區(qū)污水處理廠為例,分析其進水水質及工藝運行問題,研究工藝優(yōu)化及改進措施。
某工業(yè)園區(qū)污水處理廠位于市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)主要包括制藥、制漿造紙、機械、化工和印染等。污水處理廠設計規(guī)模達到4×104m3/d,出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準。該廠采用水解酸化+氧化溝+芬頓氧化+V型濾池工藝,工藝流程如圖1所示。
圖1 污水處理廠工藝流程Fig.1 Process Flow of WWTP
該廠于2016年建成通水,正式運行第1年進水水量較小,進水水質變化較大,隨著工業(yè)園區(qū)企業(yè)大量入駐,2018年的進水水量已達到設計規(guī)模的70%,進水水質已基本穩(wěn)定。
污水處理廠2018年平均進水水質、95%概率進水水質與設計值如表1所示,實際CODCr、BOD5和SS等指標大幅低于設計值,特別是BOD5。實際進水BOD5與CODCr的比值為0.05,遠小于設計值(0.3),且BOD5的95%概率值僅為11 mg/L,進水可生化性極差,活性污泥微生物的可利用碳源嚴重不足。
表1 2018年實際進水與設計水質對比Tab.1 Comparison of Practical and Designed Influent Wastewater Quality in 2018
污水處理廠進水包含大量制藥、化工等廢水,進廠前已經(jīng)過各企業(yè)的生化、高級氧化甚至稀釋處理,因此,可生化性非常差,廢水中大部分是難降解污染物。通過氣相色譜-質譜聯(lián)用、三維熒光光譜等分析,發(fā)現(xiàn)進水含有醚類、環(huán)氧類、酮類、碳氮雜環(huán)類、多環(huán)芳烴類、飽和烷烴等物質,部分物質難于生物降解,或者需長時間馴化才能生物降解。
污水處理廠實際出水CODCr、BOD5、TP和SS等指標基本達到設計標準,但出水TN不穩(wěn)定,水質數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 實際出水與設計水質對比Tab.2 Comparison of Pratical and Designed Effluent Wastewater Quality
(1)水解酸化反應效果差
水解酸化池水力停留時間為12 h,設計上升流速為0.6 m/h,可通過內(nèi)循環(huán)泵調整上升流速至1.4 m/h,采用大阻力均勻布水系統(tǒng)。經(jīng)過長時間的調試運行,水解酸化池的污泥量很少,進水和出水的BOD5/CODCr變化不大,可生化性基本沒有改善,進出水CODCr和BOD5變化如圖2~圖3所示。廢水中難生物降解的大分子有機物不易轉化,厭氧污泥培養(yǎng)困難,水解酸化效果較差。
圖2 水解酸化池進水和出水CODCr變化Fig.2 Changes of Influent and Effluent CODCr in Hydrolysis Acidification Tank
圖3 水解酸化池進水和出水BOD5變化Fig.3 Changes of Influent and Effluent BOD5in Hydrolysis Acidification Tank
(2)氧化溝出水TN不穩(wěn)定,外加碳源量較高
氧化溝分為厭氧區(qū)、缺氧區(qū)和好氧區(qū),設計水力停留時間分別為1.5、3.5 h和15 h,設計混合液懸浮固體濃度(MLSS)為3 500 mg/L;好氧區(qū)的硝化液通過內(nèi)回流門自流到缺氧區(qū),進行反硝化反應。實際運行時,氧化溝MLSS、混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度(MLVSS)約分別為7 000、3 000 mg/L,混合液SV30>90%,近半年只間歇排放少量剩余污泥;二沉池出水TN含量為13~19 mg/L,生物脫氮效果不理想。因進水BOD5較低,反硝化脫氮基本靠外加碳源,實際投加葡萄糖含量約為298 mg/L。
工藝調試過程發(fā)現(xiàn),大幅降低碳源投加量后,反硝化效率會降低,出水TN變差,同時硝化反應有減弱趨勢。分析認為,氧化溝的內(nèi)回流效果差,不能保證硝化液回流量,影響反硝化效果以及碳源利用效率;氧化溝長時間不排污泥,污泥濃度高且沉降性差,MLSS中MLVSS占比不足0.45,有機固體物質比例偏低,減少外加碳源會導致污泥老化加劇,污泥絮體松散,硝化細菌等微生物易隨細小顆粒流失。
芬頓氧化工藝常用于處理難以生物降解的有機污染物。本工程芬頓氧化單元包括催化反應塔和反應絮凝池。催化反應塔水力停留時間為5 min,反應絮凝池停留時間為60 min,其中,反應區(qū)、中和絮凝區(qū)分別為40、20 min,采用空氣攪拌,氣水比為3.2∶1。原設計工藝流程:根據(jù)進水CODCr的情況,將H2SO4和FeSO4按比例混合后投加至催化反應塔,調節(jié)進水至酸性,然后投加H2O2進行催化氧化反應,反應結束后加NaOH調節(jié)pH至中性,最后加PAM絮凝沉淀,工藝流程如圖4所示。實際運行時,催化反應塔進水CODCr含量為65~131 mg/L,終沉池出水CODCr含量為28~51 mg/L,控制進水端pH值約為3.0(手持pH儀測定),每去除1 mg/L的CODCr需投加約為2.3 mg/L的H2O2和約為3.9 mg/L的Fe2+。
圖4 芬頓氧化工藝流程Fig.4 Process Flow of Fenton Oxidation
參考工程經(jīng)驗和規(guī)范,芬頓氧化反應的H2O2投加量與CODCr比為1∶1~4∶1,H2O2與Fe2+的投加量比為1∶1~10∶1。與上述經(jīng)驗數(shù)據(jù)對比,本項目實際Fe2+消耗量明顯偏高。另外芬頓系統(tǒng)還有一些不足:①濃硫酸投加量不能單獨控制,只能與硫酸亞鐵按比例混合投加;②反應區(qū)進水及中和區(qū)pH為手動檢測,無在線pH儀表及加藥自控系統(tǒng);③中和區(qū)與絮凝區(qū)的布置不合理,絮凝區(qū)采用空氣攪拌,絮體較松散,沉淀效果不佳。
(1)水解酸化池改為污泥水解池,利用污泥中的潛在碳源。劉智曉等[3]研究表明,活性污泥水解發(fā)酵后,能產(chǎn)生易生物降解有機物(rbCOD)及揮發(fā)性脂肪酸(VFAs),可為生化反應提供碳源,以降低外加碳源量。將20%~30%的回流污泥回流至原水解酸化池,池內(nèi)新增潛水攪拌器,攪拌器交替間歇運行,降低這兩池的進水量,控制水力停留時間>18 h,使污泥在厭氧環(huán)境下水解發(fā)酵。
(2)氧化溝改為AO工藝,重點進行生物脫氮。設進水TN含量為65 mg/L、生物池MLSS為3 500 mg/L,計算得反硝化區(qū)停留時間為8 h,硝化液回流比為300%。根據(jù)計算結果,將氧化溝原厭氧區(qū)、缺氧區(qū)改為缺氧區(qū)1、缺氧區(qū)2,好氧區(qū)進水端約1/5池容內(nèi)設置潛水攪拌器,可實現(xiàn)缺氧和好氧環(huán)境轉換;內(nèi)回流改為泵提升回流,采用低揚程潛水軸流泵,混合液可回流至缺氧區(qū)1或缺氧區(qū)2;分別在缺氧區(qū)1和缺氧區(qū)2進水端設置碳源投加點,可根據(jù)運行工況在合適位置投加碳源;在好氧區(qū)出水口設置混凝劑PAC投加點,如污泥沉降性較差時可適量投加混凝劑。
改造后AO池缺氧區(qū)停留時間為5 h(或8 h),好氧區(qū)停留時間為15 h(或12 h),混合液回流比為200%~300%,好氧區(qū)TN負荷小于0.03 kg TN/(kg MLSS·d),可根據(jù)進水TN調整反硝化區(qū)容積和內(nèi)回流量。生化系統(tǒng)優(yōu)化后的工藝流程如圖5所示。
圖5 水解酸化和氧化溝工藝優(yōu)化Fig.5 Process Optimization of Hydrolysis Acidification and Oxidation Ditch
優(yōu)化運行工況,根據(jù)AO生物池MLSS、SRT等參數(shù)適量排泥,維持活性污泥微生物的更新增殖,增加污泥有機固體比例,調整MLVSS/MLSS>0.55。
進行正交試驗和小試試驗,初步確定芬頓氧化反應最佳參數(shù)。取二沉池出水水樣1組(24 h混合樣),實測CODCr含量為102 mg/L,選擇初始pH、Fe2+投加量、H2O2投加量、反應時間4個因素進行4因素4水平正交試驗。結合實際運行參數(shù)確定試驗因素水平,采用正交表L16(44)安排16次試驗,測得16個CODCr去除率數(shù)據(jù)。試驗數(shù)據(jù)的極差和方差分析結果顯示,各因素對CODCr去除率影響:初始pH>反應時間>Fe2+投加量>H2O2投加量。4個因素的最優(yōu)水平組合為初始pH值為4.0、反應時間為60 min、Fe2+投加量為100 mg/L、H2O2投加量為100 mg/L。反應初始pH值為4.0時CODCr去除率可高于60%。
增加反應絮凝池有效水深,改造隔墻,將反應區(qū)、中和區(qū)、絮凝區(qū)停留時間調整至55、5、5 min;將絮凝區(qū)的空氣攪拌改為機械攪拌,采用框式攪拌器。
調整濃H2SO4和FeSO4投加方式和位置,在催化反應塔進水管上新增管道混合器,設1個加藥口投加H2SO4,然后在催化反應塔投加FeSO4和H2O2,優(yōu)化后的工藝流程如圖6所示。設置pH在線控制系統(tǒng),可根據(jù)pH變化及時控制濃H2SO4和NaOH投加量,在催化反應塔進水端、反應池進水端、中和區(qū)末端分別設置在線pH儀表。
圖6 芬頓氧化工藝優(yōu)化Fig.6 Process Optimization of Fenton Oxidation
經(jīng)過一段時間的調試運行,AO生物池MLSS約為5 000 mg/L,MLVSS約為2 900 mg/L,每日排剩余污泥絕干量約為1.5 t,污泥回流量為70%(約20%回流至污泥水解池),混合液回流量為200%,系統(tǒng)出水TN含量穩(wěn)定在11~14 mg/L,出水水質對比如表2所示。外碳源葡萄糖用量降至182 mg/L,降幅為38.9%。芬頓系統(tǒng)的反應區(qū)初始pH值約為4.0,絮凝區(qū)加PAM后沉淀效果較好,出水SS降低,剔除進水水質波動的影響,F(xiàn)e2+投加量降至151 mg/L,降幅為40.3%。項目優(yōu)化后增加了水解酸化池攪拌器、生物池軸流泵、生物池攪拌器和反應絮凝池攪拌器等用電設備。其中,生物池軸流泵揚程低用電量較少,生物池和反應絮凝池的攪拌器是替代曝氣系統(tǒng),水解酸化池的攪拌器運行后內(nèi)回流泵停運,工況優(yōu)化后生物池的曝氣用電量小幅下降。因此,污水廠噸水耗電量較優(yōu)化前變化不大(表3)。
表3 電耗和藥劑用量Tab.3 Power and Chemical Consumption
工藝優(yōu)化后,該工業(yè)園區(qū)污水處理廠的生物脫氮效果穩(wěn)定,外碳源用量降至182 mg/L,芬頓氧化系統(tǒng)Fe2+藥耗降至151 mg/L,出水水質穩(wěn)定達到一級A標準。此工藝優(yōu)化的實施提高了出水質量,節(jié)約了運行成本,取得了較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,對類似項目的優(yōu)化及改造具有借鑒意義。另外,針對工業(yè)園區(qū)廢水可生化性差、水質難以預測等問題,建議采取規(guī)模分多期且每期分階段設計的做法,并根據(jù)園區(qū)廢水情況逐步完善污水廠工藝流程;將企業(yè)污水處理設施納入到園區(qū)污水廠管理體系,整體考慮污水處理工藝的選擇,充分利用廢水中的碳源。