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      八鋼C 高爐提高噴煤比的現(xiàn)狀和待解決的問題探討

      2021-12-15 06:13:22潘軍龍
      科技研究·理論版 2021年19期
      關(guān)鍵詞:八鋼煉鐵分配器

      潘軍龍

      摘 要:鋼鐵行業(yè)因能源消耗大,造成制造成本高,必須降低工序能耗才能盈利。生鐵成本(原料、燃料、材料、動力、人工等費(fèi)用)在工藝噸鐵工序能耗中最主要體現(xiàn)在噴煤比上。本文對八鋼公司C高爐噴煤比提升進(jìn)行探討,提出工藝及設(shè)備改進(jìn)技術(shù)措施。

      關(guān)鍵詞:高爐;噴煤比

      1 前言

      八一鋼鐵受資源、市場環(huán)境的限制,高爐使用M40<82%的外購焦炭達(dá)到40~50%,其余為M40>88%的自產(chǎn)干熄焦。此用焦結(jié)構(gòu)下C高爐(2500 m3)2019年平均煤比102.3 kg/t·鐵,2020年4~6月平均煤比是:120.56kg/ t·鐵。創(chuàng)造出八鋼煉鐵歷史中煤比最長時(shí)間的最高記錄。本文主要闡述C 高爐噴煤比上升18kg/t·鐵所采用的技術(shù)措施。

      2 高爐煉鐵燃料使用情況

      下表列出同樣地理?xiàng)l件下全國同級部分爐容高爐的指標(biāo)對比情況。

      高爐煉鐵煤比突破250 kg/t·鐵,燃料比控制在500 kg/t·鐵是全球目標(biāo)。且按照上表通過對標(biāo)可知,八一鋼鐵C高爐煤比等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于行業(yè)下游水平,在同級別爐容高爐的對比中,煤比相差本鋼50.69 kg/t·鐵。因此,C高爐煤比仍存在較大的提升空間。第一階段目標(biāo)對標(biāo)承德鋼鐵,計(jì)劃提升煤比15kg/t·鐵。

      制定計(jì)劃后,2020年C高爐結(jié)束中修,通過調(diào)整內(nèi)部操作制度、提高風(fēng)速、噴煤管路改造和輸送相改善等措施提升煤比。

      3 提高高爐噴煤率的技術(shù)問題和解決方法

      3.1 計(jì)算高爐適宜的噴煤量

      八鋼高爐煉鐵應(yīng)該遵循“低耗、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、長壽和高效益”的基本經(jīng)濟(jì)原則,在區(qū)域原燃料資源不支持的情況下,不應(yīng)該刻意追求太高的利用系數(shù),可以維持與原燃料等冶煉條件相適應(yīng)的冶煉強(qiáng)度,通過降低燃料比提高產(chǎn)量,保證質(zhì)量,僅將低成本作為鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的中煉鐵工序的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。

      3.2 煤粉質(zhì)量

      八鋼公司原煤質(zhì)量管理如下表:煙煤:

      下表為2020年第一季度高爐煤粉成分:

      對比可知使用的煤粉灰分、外水、固定碳、粒度4項(xiàng)均不達(dá)標(biāo)。成為濃相輸送的限制因素。噴吹煤粉使用企業(yè)最易于獲得的當(dāng)?shù)孛禾浚且_(dá)到噴吹量150~200Kg/t時(shí),還需要提高煤粉噴吹的工藝性能,主要有:

      ①煤粉的灰分與硫要低于焦炭。②煤粉的膠質(zhì)層要薄Y < 10mm,灰熔點(diǎn)要高于1500℃,防止噴吹時(shí)堵煤槍口和風(fēng)口小套,③著火溫度要低和反應(yīng)性要高,以提高煤粉的燃燒率和在爐內(nèi)消化。④煤粉的流動性要好,便于輸送,不因輸送困難而影響噴煤量。⑤煤的可磨性要好,降低制粉成本。單一煤種難于滿足上述工藝性能的需要,現(xiàn)在高爐上常采用混合煤,即將無煙煤和煙煤按一定比例制取揮發(fā)分20%±2%的混合煤。

      3.3 噴煤設(shè)備

      C高爐現(xiàn)使用噴煤設(shè)施為并罐直接噴吹,總管加分配器。既可降低噴煤系統(tǒng)的能耗和造價(jià),又可提高系統(tǒng)生產(chǎn)的可靠性和調(diào)節(jié)的靈活性等。但是存在的問題是:①在使用總管加分配器的工藝流程時(shí),要采取措施使分配器支管到每個風(fēng)口的距離相等,或采用亞音速控制器,使噴吹均勻, 避免脈動和個別風(fēng)口噴入煤粉過多,造成局部燃燒不好,產(chǎn)生大量未燃煤粉。②并罐噴吹倒罐后瞬時(shí)煤量波動大,最高時(shí)超出設(shè)定值20kg/t,最低時(shí)降低到4 kg/t,甚至停煤。③煤粉粒度不均勻,水分波動大,有時(shí)易粘結(jié),造成堵槍。

      3.4 設(shè)備改進(jìn)

      解決煤粉的流速和燃燒問題,可以在粒度細(xì)化的基礎(chǔ)上進(jìn)行濃相輸送技術(shù)和增設(shè)仰角分配器,使流速降低至25m/s以下,延長燃燒時(shí)間,提高噴吹率。

      3.5 濃相輸送

      濃相輸送的重點(diǎn)在于:①穩(wěn)定噴吹氣源,是噴氣壓力在整個噴吹過程中穩(wěn)定在0.8MPa左右。②通過增加噴吹罐補(bǔ)氣流化裝置,縮短噴吹罐補(bǔ)氣時(shí)間,減少壓力在噴吹過程中的波動頻率,保證瞬時(shí)煤量相對平穩(wěn),A#噴煤使用的錐段流化閥使用過程中常損壞,建議按照固定周期更換。③使用高效混合器,使噴吹罐的出口壓力和噴罐壓力降低,使煤粉和噴吹氣體更好的混合,使固氣比提高并穩(wěn)定在10kg/m3的范圍內(nèi)。(固氣比大于35 kg/ m3,才能稱之為濃相輸送)

      3.6 仰角分配器應(yīng)用

      將第一個分噴器的孔道縮小一倍,在高爐爐臺上增設(shè)6個揚(yáng)角分配器,每個分配器吹送5個風(fēng)口,形成兩次分配,在堵槍時(shí)容易控制。而且提高了精度,避免了煤粉高速輸送時(shí)的震動,較少對分配器芯的磨損,提高使用壽命。

      結(jié)語

      提高噴煤比是降低煉鐵生產(chǎn)成本的有效途徑。通過理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐認(rèn)為噴吹工藝及高爐操作(均勻噴吹,風(fēng)口間噴煤量的差別應(yīng)控制在50%以下,徹底消除脈沖式噴煤,防止喘振)等問題。同時(shí),不能一味盲目地追求高噴煤比,應(yīng)根據(jù)高爐各自的條件,努力尋求最適宜的噴煤量, 以達(dá)到低耗、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、長壽和高效益的目的。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王宏啟,王明海.高爐煉鐵設(shè)備[J].2008,(4):202-207.

      [2]王明海.煉鐵原理及工藝[J].2005,(7):192-195,205-211.

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