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      新型旋流器在某釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效改造中的應(yīng)用

      2021-12-17 06:28:50王書禮馬鵬飛鄭紀(jì)民
      現(xiàn)代礦業(yè) 2021年11期
      關(guān)鍵詞:沉砂旋流器磁鐵礦

      王書禮 馬鵬飛 王 磊 鄭紀(jì)民

      (1.中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院;2.威海市海王旋流器有限公司)

      釩鈦磁鐵礦是一種由鐵、釩、鈦等多種有價元素共生的復(fù)合礦,常伴生有鈷、鉻、鎳、鎵、鈧等多種有價元素,具有極高的綜合利用價值[1]。我國已探明的釩鈦磁鐵礦儲量達(dá)180億t,居我國鐵礦資源儲量的第3位,主要分布于四川攀枝花、西昌、河北、新疆、陜西等地區(qū),其中攀西地區(qū)的釩鈦資源儲量最大,達(dá)100億t,且分布較為集中,是我國最大的釩鈦磁鐵礦產(chǎn)地[2-5]。攀西釩鈦磁鐵礦普遍采用先選鐵后選鈦的原則流程,并已逐步形成兩段階磨階選選鐵和強(qiáng)磁—強(qiáng)磁—浮選選鈦工藝流程[6]。但隨著礦石資源的不斷深入開采,礦石類型發(fā)生了一定程度的改變,在仍采用原有工藝的情況下,選廠難以獲得合格品位的精礦[7]。

      攀西某釩鈦磁鐵礦選廠由于開采時間較長,礦石性質(zhì)與早期設(shè)計相比已有一定程度的改變,導(dǎo)致近年來的鐵精礦品位逐漸降低,現(xiàn)階段勉強(qiáng)達(dá)到53.5%左右?,F(xiàn)場通過試驗發(fā)現(xiàn),適當(dāng)提高精選磁選機(jī)的給礦細(xì)度可提高最終精礦品位;但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)有磨選工藝下磨機(jī)的處理能力有限,溢流細(xì)度很難大幅提高。為提高鐵精礦品位、增加選廠產(chǎn)品效益,對現(xiàn)有磨選工藝系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,以達(dá)到提質(zhì)增效的目的。

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      1 生產(chǎn)工藝流程簡介

      攀西地區(qū)的鈦磁鐵礦具有強(qiáng)磁性,其主要含有磁鐵礦、鈦鐵晶石、鎂鋁尖晶石等硫化礦及類質(zhì)同象的釩、鉻、鎵等礦物,是一種典型的固溶體分離礦物。根據(jù)鈦磁鐵礦和鈦鐵礦的磁性不同,目前在選鐵作業(yè)中基本形成了階段磨礦、階段選別工藝[8-9]。與其他黑色金屬礦磨選工藝不同的是,釩鈦磁鐵礦采用階磨階選工藝不僅是為了節(jié)約能耗、提高選別效率,同時還可避免鈦鐵礦過磨。攀西某選廠選鐵系統(tǒng)由多個系統(tǒng)的磨選系列組成,單個系列原礦處理量210~230 t/h,采用兩段磨礦三段磁選工藝進(jìn)行分選,現(xiàn)場工藝流程見圖1。根據(jù)相關(guān)流程考察,經(jīng)過一段磁選后給入二段磨礦分級系統(tǒng)的新給礦量為100~120 t/h,最終精礦量為70~75 t/h,選礦比為2.93~3.14?,F(xiàn)場兩段磨選系統(tǒng)工藝指標(biāo)見表1。

      2 現(xiàn)場工藝流程優(yōu)化試驗研究

      2.1 入選粒度研究

      原工藝中高頻篩的篩下細(xì)度-0.074 mm55%~60%,精礦鐵品位只有約53.5%。根據(jù)品位和精礦產(chǎn)率核算后,最終精礦品位需提高至55%左右。為確定最終的粗精礦入選粒度,在相同磁場強(qiáng)度下進(jìn)行了不同粒度下的精選磁選試驗,試驗結(jié)果見表2。

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      由表2可知,隨著磁選給礦中-0.074 mm粒級含量的增加,精礦品位也隨之升高;當(dāng)入選粗精礦粒度為-0.074 mm75%時,最終精礦品位可達(dá)到55.31%;因此確定后續(xù)流程入選粒度需達(dá)到約-0.074 mm75%。

      2.2 工藝流程優(yōu)化研究

      根據(jù)最終入選粒度要求,結(jié)合現(xiàn)場現(xiàn)有工藝設(shè)備進(jìn)行計算得出,為控制入選粒度滿足要求,現(xiàn)有高頻篩篩網(wǎng)篩孔尺寸需從0.18 mm縮小至0.1 mm,同時高頻篩的運(yùn)行臺數(shù)需從現(xiàn)有的2臺增加至8臺。經(jīng)研究,該方案的設(shè)備投資過高,同時現(xiàn)場場地空間有限,無法滿足高頻篩的布置要求。針對以上問題,為了提高磨礦細(xì)度,計劃在現(xiàn)有二段磁選前增加旋流器進(jìn)行預(yù)先分級,同時將高頻篩的運(yùn)行臺數(shù)增加至4臺,優(yōu)化后二段磨選工藝流程見圖2。為確定預(yù)先分級旋流器的最佳分級效果,進(jìn)行了預(yù)先分級旋流器分級粒度試驗,結(jié)果見表3。

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      由表3可知,當(dāng)旋流器溢流細(xì)度控制在-0.074 mm含量45%~50%時,高頻篩篩下產(chǎn)物粒度可控制在74.38%~77.29%,精礦品位可達(dá)到54.96%~55.63%,旋流器的溢流細(xì)度過細(xì)或過粗都會影響最終的精礦品位。當(dāng)溢流細(xì)度比-0.074 mm45%粗時,部分-0.1 mm連生體顆粒仍會透過高頻篩篩孔進(jìn)入精選作業(yè),影響最終鐵精礦品位;當(dāng)旋流器溢流細(xì)度過細(xì)時,旋流器的沉砂產(chǎn)率會升高,出現(xiàn)“反富集”的現(xiàn)象,導(dǎo)致溢流品位較沉砂品位更低,影響精選入選品位,最終導(dǎo)致精礦品位降低;同時沉砂產(chǎn)率過高也會導(dǎo)致旋流器的沉砂拉桿,影響旋流器的運(yùn)行穩(wěn)定性。

      3 旋流器結(jié)構(gòu)選擇

      為達(dá)到最佳的分級指標(biāo)和精礦品位,工藝優(yōu)化改造中旋流器的溢流細(xì)度需嚴(yán)格控制在-0.074 mm含量45%~50%,同時旋流器的運(yùn)行狀態(tài)還需保持穩(wěn)定,減少因上游礦量波動導(dǎo)致的沉砂產(chǎn)率升高及沉砂嘴容易拉桿等情況。傳統(tǒng)的分級旋流器結(jié)構(gòu)通常采用漸開線進(jìn)料體結(jié)構(gòu),同時旋流器的錐體角度相對較小,多在10°~20°,在常規(guī)的鐵礦二段磨礦作業(yè)中運(yùn)行效果較好,但針對該給礦粒度分布窄、溢流細(xì)度較粗的分級要求,會出現(xiàn)溢流過細(xì)、磨機(jī)負(fù)荷過大的問題。為解決傳統(tǒng)分級旋流器的弊端,海王旋流器有限公司研發(fā)了一款適用于釩鈦磁鐵礦二段分級的高效旋流器。該旋流器采用了螺旋線型的進(jìn)料體結(jié)構(gòu)與大錐角錐體結(jié)構(gòu),其技術(shù)特點(diǎn)如下。

      (1)優(yōu)化了旋流器的進(jìn)料方式。旋流器的進(jìn)料方式對料漿的分級效果有顯著影響,傳統(tǒng)旋流器一般采用漸開線型進(jìn)料結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)的進(jìn)料管與旋流器筒體部分采用漸開線方式銜接,與原有切線進(jìn)料方式相比,在一定程度上減少了紊流的產(chǎn)生,提升了旋流器的分級效果,但在實際使用中仍存在管柱銜接段磨損過快、溢流產(chǎn)物粗顆粒含量偏高等問題。

      螺旋線入料管沿螺旋下旋線方式包圍旋流器的圓柱體筒體,最終切向進(jìn)入旋流器的圓柱體筒體,螺旋旋向與進(jìn)料方向相同,在入料導(dǎo)流、降低能量及速度損失、減少流場擾動等方面效果較好。旋流器工作時,物料在螺旋下旋結(jié)構(gòu)的引導(dǎo)下進(jìn)入旋流器,導(dǎo)流行程更長,受螺旋下旋結(jié)構(gòu)的影響,流體湍流強(qiáng)度降低,從而處理相同物料所需的壓力降低,使旋流器能量損失減少,同時對旋流器內(nèi)壁的沖擊減小,旋流器的壽命更長[10]。

      (2)優(yōu)化了旋流器的錐體角度。旋流器的錐體結(jié)構(gòu)對旋流器的溢流細(xì)度和底流細(xì)度有顯著的影響,主要是因為旋流器的錐體角度影響旋流器的分級粒度。根據(jù)旋流器分級粒度經(jīng)驗公式可知,旋流器分級粒度與錐體夾角一半的正切值呈正比例,在其他結(jié)構(gòu)參數(shù)一致的情況下,隨旋流器錐體角度增加,錐段的長度隨之減小,分級粒度隨之變粗。而分級粒度越粗,旋流器沉砂中的細(xì)顆粒含量越少,沉砂產(chǎn)率也降低。因此,旋流器適合的錐體角度可在保證溢流細(xì)度滿足生產(chǎn)要求的同時,最大程度地降低沉砂中合格粒級的含量,降低磨機(jī)的循環(huán)負(fù)荷。不同錐體角度的旋流器見圖3。

      4 優(yōu)化后的工藝流程生產(chǎn)指標(biāo)

      4.1 排口比試驗

      旋流器的排口比是指旋流器的沉砂嘴直徑與溢流管直徑的比值,排口比的大小直接影響旋流器的溢流細(xì)度和分級效率。旋流器排口比結(jié)果見表4。

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      由表4可知,隨著排口比的縮小,旋流器溢流細(xì)度由-0.074 mm含量58.65%降至45.26%,分級效率呈先升高后降低的趨勢;根據(jù)旋流器溢流細(xì)度需控制在45%~50%的要求,結(jié)合最佳分級效率,旋流器排口比為0.46時分級效果最佳。

      4.2 給礦壓力試驗

      在確定排口比后,通過調(diào)整旋流器的運(yùn)行臺數(shù),進(jìn)行了旋流器給礦壓力試驗,試驗結(jié)果見表5。

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      由表5可知,隨著給礦壓力的增加,旋流器溢流細(xì)度由-0.074 mm含量由46.58%升高至48.56%,然后又降低至39.43%;分析旋流器溢流細(xì)度變化的原因是由于給礦壓力提高至0.07 MPa后,旋流器沉砂出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致溢流跑粗,影響了旋流器的分級效率;為保證后續(xù)生產(chǎn)穩(wěn)定,后續(xù)生產(chǎn)中旋流器運(yùn)行壓力控制在0.06 MPa左右。

      4.3 對比試驗

      在確定了旋流器最佳運(yùn)行條件后,進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)考察,并與其他采用原磨選工藝和設(shè)備的系列在處理量相近的情況下進(jìn)行對比,2個系列的考察平均指標(biāo)見表6。

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      由表6可知,采用新磨選工藝增加旋流器后,磨礦細(xì)度-0.074 mm含量從56.42%提高到75.87%,最終鐵精礦品位由53.87%提高至55.62%,說明采用旋流器進(jìn)行預(yù)先分級后,優(yōu)化了二段磨分系統(tǒng)的磨礦效率,提升了磨礦細(xì)度,實現(xiàn)了精礦品位的提升。

      5 結(jié)論

      (1)某釩鈦磁鐵礦由于開采時間較長,礦石性質(zhì)變化較大,導(dǎo)致近年來的鐵精礦品位只有約53.5%,為提高精礦鐵品位,對二段磨選工藝進(jìn)行了優(yōu)化改造。改造增加二段預(yù)分級旋流器后,控制旋流器溢流細(xì)度-0.074 mm含量在45%~50%,精選入選粒度達(dá)到-0.074 mm75%才能達(dá)到最佳的分選指標(biāo)。

      (2)現(xiàn)場工業(yè)試驗結(jié)果表明,增加旋流器進(jìn)行預(yù)分級作業(yè)后,有效提高了二段磨礦細(xì)度,二段磨礦細(xì)度-0.074 mm含量從56.42%提高到75.87%,精礦品位由改造前的53.87%提高至55.62%。

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