趙銀山 鄧集瀚 周威振
摘要:本文針對(duì)一起交流濾波器跳閘案例,分析了由于電容器內(nèi)部放電,不平衡電流互感器動(dòng)作,導(dǎo)致設(shè)備跳閘的具體原因,并提出了處理的相關(guān)措施。
關(guān)鍵詞:交流濾波器;電容器;不平衡電流;跳閘
1事故概述
2021年01月04日16時(shí)59分36秒,±800kV500kV562交流濾波器
A/BC1不平衡Ⅲ段動(dòng)作出現(xiàn)”;“三相跳閘出現(xiàn)”;“跳開(kāi)關(guān)出現(xiàn)”,信號(hào)0.055秒后復(fù)歸。主要SER信號(hào)見(jiàn)表1。
帶負(fù)荷運(yùn)行,SER報(bào)“S1AFP12A/B緊急第一大組第二小組濾波器保護(hù)
2事故檢查與處理
2.1繼電保護(hù)動(dòng)作分析
現(xiàn)場(chǎng)檢查500kV562交流濾波器A套和B套保護(hù)裝置均顯示“保護(hù)啟動(dòng)”、“B相不平衡III段動(dòng)作”和“跳開(kāi)關(guān)”,562開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置顯示“保護(hù)啟動(dòng)”和“ABC溝通三跳”[2]。內(nèi)部錄波如圖1、圖2所示。
由圖1故障錄波圖可以看到,562交流濾波器B相尾端CT電流約為
I
tro0.335/0.418=0.801,大于C1不平衡Ⅲ段系數(shù)定值0.770,562交流濾波器A套PCS976A裝置C1不平衡Ⅲ段保護(hù)正確動(dòng)作,保護(hù)發(fā)三跳562開(kāi)關(guān)指令,
C1不平衡Ⅱ段系數(shù)定值為0.600,延時(shí)為120min,未達(dá)到動(dòng)作時(shí)間,保護(hù)僅啟動(dòng)計(jì)時(shí)。
由圖2故障錄波圖可以看到,562交流濾波器B相尾端CT電流約為
I
tro0.338/0.418=0.808,大于C1不平衡Ⅲ段系數(shù)定值0.770,562交流濾波器B套PCS976A裝置C1不平衡Ⅲ段保護(hù)正確動(dòng)作,保護(hù)發(fā)三跳562開(kāi)關(guān)指令。
由于A、B兩套保護(hù)裝置故障時(shí)故障電流相同,保護(hù)動(dòng)作相同且出口時(shí)間相同,因此排除兩套保護(hù)同時(shí)誤動(dòng)可能。
2.2跳閘后一次設(shè)備檢查情況
1、現(xiàn)場(chǎng)檢查500kV562交流濾波器C1電容器三相高、低壓電容塔電容器的外觀無(wú)漏油、變形、放電痕跡,未發(fā)現(xiàn)鳥(niǎo)類(lèi)尸體等異常,檢查不平衡CT二次接線盒未發(fā)現(xiàn)進(jìn)水受潮、放電等痕跡。
2、拆開(kāi)一次接線,測(cè)量500kV562交流濾波器C1電容器B相高、低壓塔橋臂電容,測(cè)量值見(jiàn)表2。
《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》要求:相同兩臂間電容量偏差≤±0.5%[4],測(cè)量橋臂數(shù)據(jù)偏差為0,滿足要求。
1、開(kāi)展500kV562交流濾波器不平衡CT的SF6氣體濕度、現(xiàn)場(chǎng)分解產(chǎn)物、二次回路絕緣測(cè)試[1],均未發(fā)現(xiàn)異常,在對(duì)500kV562交流濾波器C1電容器B相高、低壓塔單只電容測(cè)試時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)B相高壓塔M側(cè)第二層第2只電容值為21.85μF,現(xiàn)場(chǎng)電容值銘牌值為16.44μF,偏差值為32.9%,《DL/T596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》要求值為:一、電容值偏差不超過(guò)額定值的-5%~+5%;二、電容值不應(yīng)小于出廠值的95%[4],不滿足規(guī)程相關(guān)要求,確定該電容內(nèi)部出現(xiàn)故障。
2.3電容器更換測(cè)試
結(jié)合上述檢查情況,現(xiàn)場(chǎng)人員確定故障點(diǎn)為500kV562交流濾波器C1電容器高壓塔M側(cè)第二層第2只電容器后,立即查找備件電容器,測(cè)試備件電容器值為16.47μF,電容值銘牌值為16.44μF,滿足規(guī)程要求。使用備品電容器對(duì)該電容器進(jìn)行更換,更換完成后對(duì)該橋臂電容進(jìn)行調(diào)平測(cè)試,M、N側(cè)橋臂電容值均2.12μF,偏差值為0,滿足規(guī)程要求。
3故障原因分析
該電容器型號(hào)為AAM9.32-448.7-1W,出廠日期為2017年9月,內(nèi)部為油紙充油結(jié)構(gòu),油紙層間通過(guò)鋁箔進(jìn)行包裹,內(nèi)部芯子由四個(gè)小組電容通過(guò)鋁制連接片進(jìn)行串聯(lián)連接,具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電容器解體發(fā)現(xiàn),電容器內(nèi)部存在燒蝕痕跡,內(nèi)部有電弧放電,放電位置如圖4所示:
對(duì)該電容器進(jìn)一步解體發(fā)現(xiàn),電容器元件內(nèi)部熔絲經(jīng)過(guò)放電后有燒灼痕跡,但未發(fā)生熔斷,熔絲結(jié)構(gòu)如圖5所示,從而導(dǎo)致其中一小組電容被短路,電容值為0,相當(dāng)于剩下三個(gè)小組電容串聯(lián),電容值應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)電容值的4/3倍。上述故障電容器實(shí)測(cè)電容值為21.85μF,現(xiàn)場(chǎng)電容值銘牌值為16.44μF,與現(xiàn)場(chǎng)解剖分析的結(jié)果保持一致。
當(dāng)電容器發(fā)生故障時(shí),電容器元件端部熔絲不能夠及時(shí)熔斷,造成該電容器的值偏大,從而使橋臂電容的值發(fā)生變化,導(dǎo)致M與N側(cè)的橋臂電容不能保持平衡[3]。在交流濾波器進(jìn)行投切時(shí),高低壓塔的不平衡電流就會(huì)發(fā)生變化,當(dāng)超過(guò)保護(hù)的動(dòng)作值時(shí),斷路器就會(huì)發(fā)生跳閘,從而影響設(shè)備的非計(jì)劃停運(yùn)。
4預(yù)防建議
1)加強(qiáng)電容器的外觀巡視;檢查電容器有無(wú)鼓肚,部件有無(wú)裂紋、碳化、電弧痕跡,有無(wú)異常變形和滲漏油現(xiàn)象,電容器有無(wú)異音、異味及振動(dòng),檢查各構(gòu)架及其它設(shè)備有無(wú)傾斜或嚴(yán)重銹蝕,各套管和支柱絕緣子無(wú)放電痕跡,若發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。
2)日常開(kāi)展紅外測(cè)溫;檢測(cè)電容器裝置及其電氣連接部位是否有異常溫升,檢查環(huán)境溫升是否超出電容器裝置正常使用的溫度限值。在沒(méi)有太陽(yáng)直射的情況下電容器裝置各處電氣接點(diǎn)部位溫升不超過(guò)50K,電容器外殼溫升不超過(guò)10K[5],對(duì)比正常設(shè)備分析發(fā)熱有無(wú)加劇趨勢(shì),若有加劇趨勢(shì),則填報(bào)檢修申請(qǐng)單進(jìn)行處理。
3)停電檢修期間,一、開(kāi)展電容器測(cè)量,并完成套管清潔,用力矩扳手檢查等電位連接線連接情況,檢查引線連接情況,更換銹蝕嚴(yán)重導(dǎo)線連接片;二、檢查二次保護(hù)定值輸出是否有異常,對(duì)于異常保護(hù)報(bào)警或跳閘信號(hào),應(yīng)及時(shí)分析原因,問(wèn)題處理后方可投入運(yùn)行。
4)對(duì)故障電容器進(jìn)一步進(jìn)行返廠解剖檢查,確定故障的主要原因,出具相關(guān)分析報(bào)告及解決措施,并對(duì)同批次電容器進(jìn)行抽檢,對(duì)抽檢結(jié)果確定后續(xù)處理措。
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作者簡(jiǎn)介:趙銀山(1992-),男,河南周口人,助理工程師,主要從事高壓直流輸電系統(tǒng)的檢修、試驗(yàn)工作。