劉志凱
(中國石化石油化工管理干部學院,北京 100012)
S Zorb裝置是煉油廠生產(chǎn)合格汽油的脫硫關(guān)鍵單元,含硫汽油在吸附劑的作用下,與氫氣發(fā)生脫硫反應,吸附“硫”之后的吸附劑進行循環(huán)再生,保持脫硫活性,閉鎖料斗的設置,實現(xiàn)了吸附劑在反應器和再生器之間的轉(zhuǎn)移。閉鎖料斗隔離了高壓含氫氣的反應器和低壓含氧氣的再生器,通過設定的程序控制管線上相應閥門的開關(guān),其中程序控制的球閥有31臺。
閉鎖料斗每20~30 min完成1次吸附劑的循環(huán),每次循環(huán)程控球閥要在規(guī)定的時間內(nèi)完成開關(guān)動作,在吸附劑輸送主管線上的10臺球閥在承受溫度、壓力變化和吸附劑顆粒(0~150μm)磨損沖蝕的同時,還要在關(guān)閉狀態(tài)時達到Class VI級密封狀態(tài)。隨著使用時間的增加,程控球閥故障率增多,導致閉鎖料斗停運,影響裝置的正常生產(chǎn)。
以某煉化公司S Zorb裝置為例,閉鎖料斗程控球閥共31臺,位于吸附劑輸送主管線的球閥有10臺,分 別 為XV01、XV02、XV03、XV05、XV06、XV08、XV09、XV10、XV13、XV14,位置見圖1。
圖1 閉鎖料斗程控閥門位置
XV01-XV15均采用MOGAS品牌,可實現(xiàn)對快速角行程轉(zhuǎn)動及絕對關(guān)閉的迅速操作,閥門主要由閥體、執(zhí)行機構(gòu)、回訊器等組成[1],結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 MOGAS球閥結(jié)構(gòu)
在停工大修時,對15臺閥門進行高壓水試驗,有13臺存在不同程度的泄漏,閥門經(jīng)過維修處理后繼續(xù)投入使用。
在大修后的第4 a,閉鎖料斗程控球閥故障率明顯增加,因閥門故障導致閉鎖料斗停運169次,經(jīng)統(tǒng)計,故障主要來自閥體本身開關(guān)慢、外漏、內(nèi)漏和閥門執(zhí)行機構(gòu)中的電磁閥門、氣缸等,其中閥體本身故障占比70%以上,見圖3。
圖3 閉鎖料斗程控球閥故障占比
經(jīng)過對故障閥門的拆解,發(fā)現(xiàn)閥門球體在使用中會發(fā)生密封面的磨損,個別閥球在吸附劑的長期沖蝕下,甚至發(fā)生了破損。廣州、金陵等煉油廠的S Zorb裝置的程控球閥也存在同樣的密封面磨損、內(nèi)漏或開關(guān)超時等問題[2]。
目前,對于因執(zhí)行機構(gòu)、電磁閥、回訊器導致的故障,均能在線通過更換或采用其它手段來解決,例如:有些單位通過提高執(zhí)行機構(gòu)的儀表風壓,或者在執(zhí)行機構(gòu)彈簧1側(cè)氣缸增加儀表風驅(qū)動,緩解閥門動作時速度慢的問題[3],但是閥體本身磨損帶來的故障問題難以解決。
球閥開關(guān)慢的問題,絕大多數(shù)是由于閥球與閥座之間的摩擦力變大,使閥門打開或關(guān)閉時,執(zhí)行機構(gòu)儀表風壓或彈簧彈力不變,開關(guān)動作時間變長。新購或維修后的球閥在投入使用時,閥球與閥座之間的摩擦力取決于在零件組裝時的預緊力,預緊力過大,會使閥球和閥座間隙過于緊密,再加上使用時產(chǎn)生熱膨脹,導致摩擦力變大;使用一段時間后,閥球與閥座之間的摩擦力取決于閥球與閥座接觸面的磨損程度,一旦出現(xiàn)磨損,細小的吸附劑顆粒就會進入閥球和閥座之間的間隙,加速球閥的快速磨損,造成閥門開關(guān)不暢、閥門卡澀等問題。
從S Zorb裝置閉鎖料斗程控球閥的工況來看,球閥開關(guān)48~72次/d,需要承受壓力、溫度周期變化,閥球與吸附劑顆粒接觸,密封等級要求又高,很難保證長時間服役不發(fā)生故障。
程控球閥作為1臺設備,其自然壽命應該根據(jù)磨損壽命來確定,其故障率符合設備的浴盆曲線[4]見圖4。
圖4 設備故障率浴盆曲線
程控球閥的初始故障期多為初裝后,閥體本身裝配預緊力、閥體溫度、執(zhí)行機構(gòu)與閥體裝配問題等均易引發(fā)閥門故障,運行一段時間后大都可以適應或線上維修來解決,然后就進入穩(wěn)定的低故障率時期(偶發(fā)故障期),隨著使用時間增長,磨損增多,故障率又開始升高,進入耗損故障期。
之前的設備管理中,對于磨損類故障的設備問題,往往通過大修或者是技術(shù)革新來解決,例如某單位通過改進閉鎖料斗程控球閥結(jié)構(gòu),在閥門安裝管線上增加氮氣反吹流程等措施,使閉鎖料斗程控閥的動作時間達到了規(guī)定時間,閥球、閥座磨損現(xiàn)象得到改善[5]。但是在苛刻的運行工況下,閉鎖料斗程控球閥往往無法支撐到大修,便因為故障頻發(fā)而更換,而在更換閥門時,閉鎖料斗需要停運并吹掃,裝置被迫進料循環(huán),嚴重影響正常生產(chǎn),假如更換閥門作業(yè)的時間在晚上,設備、人員很難短時間召集到位,同時夜間作業(yè)安全風險較高。所以對于閉鎖料斗程控球閥,不適合采取故障后被動維修的管理方式,必須采用預知維修的管理理念與方法。
預知維修是在設備發(fā)生功能性故障之前,有計劃有目的地提前準備備件、工具和人員,并擇機進行維修的管理模式,可以有效降低設備故障率,減少因設備故障停機帶來的生產(chǎn)損失。何時對設備進行預知維修?應由設備實際運行狀態(tài)、性能劣化概率、實際使用經(jīng)驗維修費用等多因素決定。隨著時間的增長,設備性能逐漸下降,曲線上的P點為潛在故障發(fā)生點,F(xiàn)點為功能故障發(fā)生點,預知維修就是要在潛在故障P點之后,功能故障F點之前進行,橫軸上的P′到F′之間的時間間隔是進行預知維修的關(guān)鍵窗口,所以尋找和確定P-F間隔是預知維修的重點。設備性能劣化曲線見圖5。
圖5 設備性能劣化曲線
對購置的閉鎖料斗程控球閥實施“1閥1碼1賬”,編碼鋼印在閥體上,便于識別跟蹤,詳細記錄閥門品牌、型號、驗收、使用、故障、維修等情況,示例見表1。進行精細的動態(tài)數(shù)據(jù)收集和管理,結(jié)合不同閥門型號、不同安裝位置,摸索出閥門壽命及報廢的合理時間,提高閥門利用率。
表1 閉鎖料斗程控球閥臺賬(示例)
對于新購置的程控球閥,一般需要查驗閥門合格證,對相關(guān)附件進行檢查,并進行打壓密封試驗,對于經(jīng)過維修再次備用的程控球閥,由于維修技術(shù)差異,性能難以達到標準的可能性增大,建議在有條件的情況下,除了進行打壓密封試驗,還要進行離線開關(guān)測試,利用風壓驅(qū)動,使閥門反復開關(guān),既能發(fā)現(xiàn)動作不暢的問題,又能使閥球和閥座配對磨合,最好能夠在模擬使用工況下進行,增加升溫設備,將整個閥體升至操作溫度(300℃左右),并增加閥門力矩測試,有效避免閥門在安裝后因熱膨脹發(fā)生閥球“抱死”、卡澀的故障。
另外可能引起初始故障的原因存在于安裝環(huán)節(jié),MOGAS閥門在設計上標有承壓端,圖紙以PE作為標記,承壓端與非承壓端區(qū)別在于承壓端有碟簧,需要維修工人按照圖紙標識的方向,進行閥體法蘭的連接,如果安裝方向錯誤,在管道壓力差的作用下,含吸附劑顆粒的介質(zhì)很輕易地進入球閥的密封面,導致閥門密封不嚴和加速磨損。
避免和排除了初始故障期的干擾,才能清楚判斷球閥磨損故障期的到來,進而找到球閥性能下降過程中的P-F間隔,開展針對性預知維修。
在閉鎖料斗程控球閥的監(jiān)測過程中,應結(jié)合企業(yè)實際情況,是否增設振動監(jiān)測、力矩監(jiān)測、泄露監(jiān)測等設備及軟件系統(tǒng)。也可采用人工監(jiān)測與DCS數(shù)據(jù)采集相結(jié)合的辦法,即人工巡檢時用“聽、看、摸、測”方式,在裝置控制室DCS上讀取閥門所在管線溫度、壓力、開工用時等,并形成記錄表。監(jiān)測和數(shù)據(jù)采集應定期定時進行,為程控球閥劣化趨勢分析和故障確定提供診斷決策的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),示例見表2。
表2 閉鎖料斗程控球閥開關(guān)用時記錄表(示例)
在數(shù)據(jù)分析后,對于判定故障需要更換的閥門,可以提前準備、測試好閥門備件,起重設備、人員統(tǒng)一協(xié)調(diào)到位,與生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)好流程動改,安全隔離等措施提前下達班組人員,可有效縮短作業(yè)時間,保障作業(yè)質(zhì)量,將更換閥門對生產(chǎn)帶來的影響減少到最小,如果發(fā)現(xiàn)裝置上正在使用的多個閥門到達P-F間隔,可以有計劃地將閉鎖料斗停運一次,實現(xiàn)對這幾個閥門的同時更換,最大程度地保障了裝置生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。
目前,很多企業(yè)通過計算機輔助診斷系統(tǒng)實現(xiàn)了設備狀態(tài)信號采集及狀態(tài)判別,幫助技術(shù)人員判斷故障原因、部位和趨勢,提高處理效率。未購置診斷系統(tǒng)的企業(yè),可以通過程控球閥臺賬、運行記錄表及DCS相關(guān)數(shù)據(jù)記錄進行分析和研判,合理制定閥門預知維修方案,將維修前置,避免因閥門嚴重故障導致的生產(chǎn)損失,發(fā)揮計劃性維修的優(yōu)勢。在探索中總結(jié)規(guī)律,科學地提出不同型號、不同安裝位置的閥門壽命周期,對新購和維修后的閥門分級動態(tài)管理,對實施技術(shù)改進后的閥門進行重點追蹤,例如閥球表面噴涂新型耐磨涂層、閥門盤根采用新型填料、通過增加氣控裝置加大執(zhí)行機構(gòu)中彈簧復位時的輸出扭矩等改造,對技術(shù)改造效果進行評估,使閥門性能劣化減緩,延長運行時間和服役壽命。
程控球閥作為S Zorb裝置閉鎖料斗關(guān)鍵設備,其運行情況和使用壽命直接關(guān)系到裝置的正常生產(chǎn),在苛刻的運行工況和嚴格的密封要求下,隨著球閥使用時間的增長,因閥體本身磨損造成的故障是影響閥門使用壽命的主要因素。為降低故障率,延長使用壽命,應采用預知維修策略,在排除閥門初始故障期前提下,建立臺賬,對閥門購買、使用、維修、技改等情況進行跟蹤,對現(xiàn)場運行情況進行監(jiān)測,通過數(shù)據(jù)的采集和分析,找到適合每臺閥門的P-F間隔,就能確定進行預知維修的時間窗口,有計劃地進行閥門更換,最大限度地降低閥門故障率,提高使用壽命,保障裝置的正常生產(chǎn)。