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      轉(zhuǎn)爐脫磷工藝中單渣法的研究進(jìn)展

      2021-12-24 11:07:26周朝剛陳慶功趙定國
      中國金屬通報(bào) 2021年19期
      關(guān)鍵詞:磷率熔渣堿度

      崔 璇,周朝剛,回 屹,陳慶功,趙定國

      (華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)

      單渣法(如圖1所示)作為鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)爐脫磷最為常見的工藝,盡管脫磷效果與雙聯(lián)法、雙渣法相比較差,但因其冶煉周期短、投入成本低等特點(diǎn),被各大鋼鐵廠廣為使用[1]。

      圖1 單渣法工藝流程演示圖

      留渣工藝可以實(shí)現(xiàn)低成本、高效率,并且可以減少石灰的用量,達(dá)到較好的脫磷效果,單渣工藝與留渣工藝相配合往往效果更佳[2]。朱祥亮[3]對65t轉(zhuǎn)爐氣化脫磷試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),通過控制底吹氣體的流量350Nm3/h、設(shè)焦粉為氣化脫磷劑,以1.1倍碳當(dāng)量分批加入,配合留渣操作,可提升氣化脫磷率至37.0%~42.3%。

      1 溫度條件

      溫度對轉(zhuǎn)爐脫磷的重要影響因素,溫度過低,爐渣不易熔化,流動(dòng)性差,而溫度過高則會(huì)影響脫磷效果[4]。

      控制單渣-留渣工藝溫度的關(guān)鍵歸結(jié)于關(guān)鍵在于留渣量及渣中FeO含量。在返干期分批加入冷料,可提高FeO含量,利于熔池溫度提升。廣為認(rèn)可的最適脫磷的轉(zhuǎn)爐前期溫度為1300℃~1400℃[5]。葛允宗等[6]使用SPHD工藝,在硅氧化期后加入燒結(jié)礦,以防止前期爐溫過高。發(fā)現(xiàn),李正嵩等[7]在水鋼100t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實(shí)踐中,為使轉(zhuǎn)爐溫度達(dá)到最適脫磷溫度,控制溫度至1400℃后,采取每20s加200kg含F(xiàn)eO冷卻劑的方式,有效保證脫磷率及爐渣中FeO含量。

      王彥林等[8]在武鋼工藝實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),控制終點(diǎn)溫度1600℃~1640℃,可在滿足LF爐生產(chǎn)要求同時(shí)降低脫磷率。楊曉江等[9]對150t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐進(jìn)行單渣法脫磷發(fā)現(xiàn),如圖2所示,控制終點(diǎn)溫度1620℃~1640℃,可使終點(diǎn)P含量不超過0.010%,1630℃時(shí),脫磷率高達(dá)93.65%,證明前述觀點(diǎn)。

      圖2 終點(diǎn)磷含量與終點(diǎn)溫度關(guān)系

      2 堿性條件

      除溫度條件外,爐渣堿度對脫磷率也有極大調(diào)節(jié)作用。Chen等[10]研究了爐渣堿度對含磷釩爐渣中脫磷的影響,發(fā)現(xiàn)渣堿度為1.93時(shí)可獲得最高的脫磷率。天鋼[11]在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),通過如表1所示參數(shù)控制堿度、爐渣循環(huán)次數(shù)、槍位等,可在節(jié)省鋼鐵料以及輔料消耗的前提下將脫磷效率提升3%。

      表1 單渣脫磷時(shí)參數(shù)與工藝的控制

      王彥林等[8]建議,若使用鐵礦石替代CaCO3等助熔劑, 前期應(yīng)控制堿度2.5~3.5,以減弱返干提高脫磷率。葛允宗等[6]在寧鋼復(fù)吹轉(zhuǎn)爐工藝實(shí)踐中,在吹煉終點(diǎn)前3min分批次加入燒結(jié)礦,控制堿度3.2~3.6,得到較好脫磷率。楊曉江等[9]建議控制FeO(如圖3所示),在防止FeO含量過高稀釋堿度的前提下,控制堿度不超過3.7,獲得較高脫磷率。

      圖3 終點(diǎn)磷含量與爐渣堿度關(guān)系

      3 FeO含量

      FeO直接影響爐渣的氧化性,F(xiàn)eO含量低,不利于造渣料的熔化;而FeO含量過高,CaO的濃度下降,將導(dǎo)致堿度下降,影響脫磷率。找到合適的FeO配比則尤為重要[12]。

      周清[13]結(jié)合熱軋轉(zhuǎn)爐煉鋼的生產(chǎn)實(shí)際工藝以及轉(zhuǎn)爐鋼水脫磷的機(jī)理,通過改變?nèi)墼蠪eO的含量,優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐吹煉制度,得到“前期早化渣,化好化透渣”的脫磷操作重點(diǎn);中期通過控制渣料入口及槍位,調(diào)節(jié)渣中FeO含量,避免“返干”現(xiàn)象,使得不易發(fā)生噴濺;后期對溫度、渣量、堿度等提出建議,在理論上有效減少回磷,提高脫磷效率。姚俊等[14]通過控制轉(zhuǎn)爐冶煉后期時(shí)的槍位及供氣量,實(shí)現(xiàn)了對FeO含量的控制,得到了較好的渣系固磷相比例,極大降低能耗,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。研究發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐中固磷相C2S-C3P的含量與FeO的含量成反比,通過新工藝,降低FeO含量,可將渣中固磷相所占比例提升約0.7%,有效提高固磷效果,大幅提高脫磷率。翟勇強(qiáng)等[15]利用終渣FeO含量高的特點(diǎn),通過單渣留渣工藝,快速將下一爐CaO-TiO2-SiO2渣系轉(zhuǎn)變?yōu)镃aO-TiO2-SiO2-FeO四元渣系,使得轉(zhuǎn)爐脫磷率達(dá)到88%~92%,大大提高脫磷效率。當(dāng)終點(diǎn)爐渣中的FeO含量為14.62%~26.55%時(shí),終點(diǎn)鋼液磷含量隨終點(diǎn)爐渣中FeO含量增大而顯著降低。楊曉江等[9]發(fā)現(xiàn)了如圖4所示的終渣FeO含量對脫磷率關(guān)系,再次為工業(yè)提出指導(dǎo)。

      圖4 終點(diǎn)磷含量與終渣FeO含量關(guān)系

      關(guān)于其他鐵的氧化物的研究,Yang等[16]研究了Fe2O3加入量對1623K、低堿度、生石灰二氧化硅占比約1.5的爐渣脫磷效果的影響,發(fā)現(xiàn)隨Fe2O3的加入,脫磷率升高。同時(shí),當(dāng)界面處的氧勢以及氧活度分別大于0.72×10-12和7.1×10-3時(shí),脫磷率迅速提升。當(dāng)Fe2O3加入量增至30g時(shí),脫磷率最高,達(dá)約83.3%。

      4 總結(jié)

      磷含量是影響鋼材性能的一個(gè)重要因素,通過分析溫度、堿度和FeO含量對轉(zhuǎn)爐脫磷的影響因素及脫磷效果。未來,單渣法脫磷的重點(diǎn)在于前期快速成渣,中期減弱熔渣返干,后期避免氧化性熔渣富集;熔渣中溫度、堿度、FeO的含量對脫磷有重要影響,合理控制溫度,提高堿度,適當(dāng)提高鋼渣中氧化物的含量,可以獲得良好的脫磷率。

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