張亞茹,郭振華
(河南能源化工集團(tuán)安化公司,河南安陽 455133)
安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱安化公司)隸屬于河南能源化工集團(tuán),其200kt/a煤制乙二醇裝置外圍配套工程之變換系統(tǒng)的主要任務(wù)是將常壓脫硫、壓縮加壓后的水煤氣通過變換反應(yīng)將CO轉(zhuǎn)化為H2,以滿足乙二醇合成系統(tǒng)所需合成氣的氫碳比要求,同時(shí)將水煤氣中的O2脫除以及將有機(jī)硫轉(zhuǎn)化成無機(jī)硫,并在變脫系統(tǒng)將大部分的無機(jī)硫吸收,便于后續(xù)PSA系統(tǒng)脫除剩余的硫化物。乙二醇裝置外圍配套工程之工藝流程為:固定床氣化爐→氣柜→一級(jí)電除塵→羅茨鼓風(fēng)機(jī)→常脫(常壓脫硫)系統(tǒng)→二級(jí)電除塵→水煤氣壓縮→變換系統(tǒng)→變脫系統(tǒng)→PSA一段脫除CO2(PSA-CO2)→精脫硫→PSA二段提純CO(PSA-CO)→PSA三段提純H2(PSA-H2)→乙二醇裝置。
安化公司乙二醇裝置于2012年10月投產(chǎn),2015年7月開始組織四機(jī)生產(chǎn)(即4臺(tái)水煤氣壓縮機(jī)運(yùn)行,下同),裝置負(fù)荷順利提升至約92%,乙二醇產(chǎn)量達(dá)到560t/d左右。隨著乙二醇裝置負(fù)荷的不斷提升,變換系統(tǒng)氣量逐漸增大,出現(xiàn)了變換系統(tǒng)阻力增大、變換系統(tǒng)出口總硫含量上漲、變脫塔入口氣溫度高、變脫塔填料軟化變形、變脫塔阻力增大、變換系統(tǒng)部分管線腐蝕泄漏等問題,嚴(yán)重影響著乙二醇裝置的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。針對(duì)一系列生產(chǎn)難題,安化公司決定對(duì)變換系統(tǒng)實(shí)施綜合技改,最終通過不斷的技術(shù)攻關(guān)有效解決了上述問題,變換系統(tǒng)的效能得以提升,并于2020年2月乙二醇裝置沖刺至102.14%的負(fù)荷目標(biāo),乙二醇最高日產(chǎn)達(dá)620.41t,創(chuàng)歷史新高。以下對(duì)變換系統(tǒng)實(shí)施的綜合技改及有關(guān)情況作一介紹。
變換系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1(虛線部分為技改后增加的內(nèi)容)。水煤氣壓縮機(jī)三段出口來的水煤氣(溫度≤40℃,壓力≤1.1MPa)進(jìn)入油過濾器,脫除水煤氣中的油污后依次經(jīng)煤氣預(yù)熱器Ⅲ(管程)、煤氣預(yù)熱器Ⅰ(管程)與殼程來自中溫水解塔的變換氣換熱提溫至約185℃,再進(jìn)入煤氣預(yù)熱器Ⅱ(管程)與殼程來自變換爐的變換氣換熱提溫至約240℃,然后通過蒸汽三通與1.7MPa、330℃的蒸汽充分混合后經(jīng)電動(dòng)閥進(jìn)入變換爐;一定溫度(240~320℃)的水煤氣在變換催化劑的作用下進(jìn)行除氧及變換反應(yīng),變換反應(yīng)放出的熱量通過預(yù)熱除鹽水予以回收;出變換爐的變換氣(有30~50℃的溫升)經(jīng)煤氣預(yù)熱器Ⅱ(殼程)與水煤氣換熱降溫后,進(jìn)入中溫水解塔(180~230℃)水解,之后依次進(jìn)入煤氣預(yù)熱器Ⅰ(殼程)、煤氣預(yù)熱器Ⅲ(殼程)與水煤氣換熱降溫至約144℃,再經(jīng)除鹽水預(yù)熱器(管程)、變換氣水冷器換熱降溫至約40℃后進(jìn)入變換氣分離器,分離出的變換氣送變換氣脫硫系統(tǒng),分離出的冷凝液送污水處理系統(tǒng)。
圖1 變換系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
(1)變換爐(1臺(tái))。變換爐為立式設(shè)備,尺寸為?3800mm×26mm×14946mm,材質(zhì)為15CrMoR;內(nèi)裝催化劑分為3層,裝填高度分別為1.41m、2.00m、1.99m,另裝填有保護(hù)劑16m3,催化劑裝填量共計(jì)43m3,催化劑層上、下分別裝填有?25mm和?50mm的耐火球。
(2)中溫水解塔(1臺(tái))。中溫水解塔為立式設(shè)備,尺寸為?3000mm×20mm×13140 mm,材質(zhì)為15CrMoR;內(nèi)裝填催化劑35m3,催化劑層上、下分別裝填有?25mm和?50mm的耐火球。
(3)煤氣預(yù)熱器Ⅰ(1臺(tái))。煤氣預(yù)熱器Ⅰ為立式設(shè)備,尺寸為?1300mm×10mm×4116 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為88.7m2;工藝介質(zhì)為煤氣(管程)/變換氣(殼程)。
(4)煤氣預(yù)熱器Ⅱ(1臺(tái))。煤氣預(yù)熱器Ⅱ?yàn)榕P式設(shè)備,尺寸為?1400mm×12mm×6840 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為312m2;工藝介質(zhì)為煤氣(管程)/變換氣(殼程)。
(5)1#變換氣水冷器(1臺(tái))。1#變換氣水冷器為臥式設(shè)備,尺寸為?1340mm×10mm×6699mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti,換熱面積為485.64m2;工藝介質(zhì)為變換氣(管程)/循環(huán)冷卻水(殼程)。
(6)變脫塔(2臺(tái))。變脫塔為立式設(shè)備,尺寸為?3600mm×22mm×44716mm,材質(zhì)為Q345R;變脫塔內(nèi)裝填?76mm×76mm鮑爾環(huán)填料242.4m3、?50mm×50mm鮑爾環(huán)填料8.1m3;工藝介質(zhì)為變換氣和栲膠液。
(7)油分離過濾器(1臺(tái))。油分離過濾器為立式設(shè)備,尺寸為?3600mm×18mm×7910 mm,材質(zhì)為06Cr18Ni11Ti。
乙二醇裝置外圍配套系統(tǒng)四機(jī)運(yùn)行時(shí),入變換系統(tǒng)工藝氣壓力約1.0MPa、溫度≤40℃,氣量約82000~84000m3/h(干基),入變換系統(tǒng)氣體組分全分析數(shù)據(jù)大致為CO26.78%、O20.29%、N28.25%、CH41.03%、CO32.73%、H250.91%、H2S149.20mg/m3、COS≤105.34 mg/m3。在乙二醇裝置負(fù)荷提升至92%時(shí),變換系統(tǒng)出現(xiàn)了如下問題:系統(tǒng)阻力漲至1.050 MPa,變換爐入口蒸汽量增至3.9t/h,變換系統(tǒng)出口總硫含量上漲至18mg/m3(控制指標(biāo)≤17.5mg/m3),變脫塔入口氣溫度高達(dá)50℃(操作指標(biāo)38~42℃),變脫塔阻力增加1kPa;停車檢修期間發(fā)現(xiàn)變脫塔填料存在變形。為保證乙二醇裝置的高負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行,必須對(duì)變換系統(tǒng)實(shí)施改造。
3.1.1 原因分析
水煤氣壓縮機(jī)三段出口水煤氣夾帶有大量油水進(jìn)入變換系統(tǒng)內(nèi),首先經(jīng)油分離過濾器,通過1次/h的頻次排放油分離過濾器內(nèi)的油水。隨著變換系統(tǒng)負(fù)荷的不斷提升,由于油分離過濾器過濾能力未增加,油水不能及時(shí)排出,導(dǎo)致油分離過濾器阻力增大,其內(nèi)件——過濾網(wǎng)每年均需進(jìn)行更換;油水隨水煤氣進(jìn)入變換系統(tǒng),工藝氣氣質(zhì)差,油水附著于變換系統(tǒng)管線、彎頭、閥門及變換催化劑床層等處,造成變換系統(tǒng)阻力增大,系統(tǒng)運(yùn)行狀況惡化。另外,由于設(shè)計(jì)方面的原因,油分離過濾器入口管線(DN500)進(jìn)口閥設(shè)計(jì)為自調(diào)閥加前后切斷閥,實(shí)際生產(chǎn)中多次發(fā)生自調(diào)閥誤動(dòng)作甚至誤關(guān)閉的情況,嚴(yán)重威脅系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。
3.1.2 技改方案
(1)在水煤氣壓縮機(jī)三段出口總管上原油分離過濾器(老油分)前增加1臺(tái)油水分離器(新油分,尺寸?1200mm×10mm×4300 mm),與原油分離過濾器串聯(lián)運(yùn)行,使水煤氣中的油水先經(jīng)油水分離器分離掉一部分,再進(jìn)入油分離過濾器進(jìn)行分離,以緩解油分離過濾器的過濾壓力,減少水煤氣中的油水帶入后系統(tǒng)。
(2)在油分離過濾器入口管線自調(diào)閥及前后切斷閥處增設(shè)一DN450副線,正常生產(chǎn)中DN450副線閥全開,以保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
3.2.1 原因分析
隨著乙二醇裝置負(fù)荷的提升,變換系統(tǒng)內(nèi)氣體流速加快,而原中溫水解塔未進(jìn)行相應(yīng)的擴(kuò)能改造,致使其吸收H2S的能力下降,在乙二醇裝置負(fù)荷沖刺至92%時(shí),中溫水解塔入口氣溫度高達(dá)249℃左右(設(shè)計(jì)溫度≤250℃),高于180~230℃的常規(guī)操作溫度,已接近設(shè)計(jì)指標(biāo)上限。生產(chǎn)中,調(diào)整中溫水解塔入口氣溫度主要采取如下手段:一是實(shí)施副線調(diào)節(jié),即將由煤氣預(yù)熱器Ⅰ出來的溫度為180℃的水煤氣,不經(jīng)過變換爐和煤氣預(yù)熱器Ⅱ而直接進(jìn)入中溫水解塔,但如此一來會(huì)出現(xiàn)副線開度過小起不到降溫效果、副線開度過大中溫水解塔入口氣總硫含量過高甚至超標(biāo)(工藝指標(biāo)要求中溫水解塔入口氣H2S含量100~300mg/m3、COS含量≤150mg/m3)的問題;二是開變換爐出口1.7MPa蒸汽調(diào)節(jié)(中溫水解轉(zhuǎn)化有機(jī)硫時(shí)需少量蒸汽),但蒸汽閥開度稍大會(huì)造成中溫水解系統(tǒng)阻力增大,同時(shí)中溫水解催化劑長(zhǎng)期在高溫下操作衰老過快,影響水解效果,另外,此處添加蒸汽還可能存在設(shè)備腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),但不開變換爐出口蒸汽進(jìn)行調(diào)節(jié)中溫水解塔出口總硫指標(biāo)又無法保證。簡(jiǎn)言之,變換系統(tǒng)出口總硫上漲的問題制約著乙二醇裝置負(fù)荷的提升。
3.2.2 技改方案
為降低中溫水解塔的阻力,增強(qiáng)其對(duì)COS的水解能力,保證變脫塔出口總硫指標(biāo)合格,在煤氣預(yù)熱器Ⅱ(殼程)管線出口增設(shè)中溫水解塔B(中溫水解塔B為立式設(shè)備,尺寸?3000 mm×20mm×13230m,材質(zhì)為15CrMoR,容積為74.3m3,內(nèi)裝催化劑35m3、?50mm耐火球1.4m3、?25mm耐火球2.8m3),并配套增設(shè)導(dǎo)淋、取樣點(diǎn)、入口自調(diào)閥及副線、出口閥等,與中溫水解塔A并聯(lián)運(yùn)行,并引各溫度點(diǎn)入DCS監(jiān)控。
3.3.1 原因分析
由前述可知,由于中溫水解溫度過高,使后系統(tǒng)熱負(fù)荷過大,隨著系統(tǒng)負(fù)荷的不斷提升,變脫塔入口氣溫度高達(dá)50℃,高于38~42℃的常規(guī)操作控制指標(biāo),導(dǎo)致填料(鮑爾環(huán))軟化,檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)填料存在變形情況;另外,脫硫溶液溫度偏高,溶液再生效果變差,變脫溶液在再生槽中形成的硫泡沫量減少,硫回收量減少,導(dǎo)致未在再生槽中完全析出的硫在變脫塔內(nèi)析出并粘附在填料上,造成變脫塔阻力上漲;同時(shí),由于出變換系統(tǒng)氣體溫度過高,還造成PSA-CO2脫除CO2效果越來越差,影響CO產(chǎn)品氣的純度。
3.3.2 技改方案
(1)在變換爐入口煤氣預(yù)熱器Ⅰ前、油分離過濾器后串聯(lián)1臺(tái)煤氣預(yù)熱器Ⅲ (尺寸為?1400mm×12mm×6840mm,換熱面積為312m2),以更好地利用中溫水解熱量來提高變換爐入口氣溫度,以減輕后系統(tǒng)的熱負(fù)荷,降低變脫塔入口氣的溫度。
(2)增設(shè)2#變換氣水冷器(尺寸?1200 mm×12mm×8939mm),并配套增加去1#變換氣水冷器蝶閥(DN500)1個(gè),即在除鹽水預(yù)熱器出口氣相管線上增開2#變換氣水冷器入口管線,1#、2#變換氣水冷器并聯(lián)運(yùn)行,利用新增蝶閥的開度控制1#、2#變換氣水冷器的過氣量,以降低變脫塔入口氣的溫度,減少變脫塔脫硫溶液副鹽生成,同時(shí)降低變脫塔阻力及填料變形風(fēng)險(xiǎn),保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
3.4.1 原因分析
乙二醇裝置自2012年10月投運(yùn)以來,上游變換系統(tǒng)出現(xiàn)過2次管線彎頭焊縫裂紋及砂眼而致泄漏的問題:第1次為2018年9月16日,除鹽水預(yù)熱器出口彎頭管壁焊縫及熱影響區(qū)逐漸出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕裂紋,彎頭減薄,氣體泄漏,系統(tǒng)被迫停車;第2次為2020年2月,除鹽水預(yù)熱器氣相出口去1#變換氣水冷器碳鋼閥門(DN500)出現(xiàn)多處砂眼,多次進(jìn)行堵漏,危及系統(tǒng)的安全運(yùn)行。經(jīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況、堵漏情況和漏點(diǎn)部位的全面分析,認(rèn)為有如下原因:油水分離器至變換爐的水煤氣溫度由約40℃逐漸升至240℃以上,溫度逐漸升高的過程中氣相中的飽和水以氣態(tài)形式存在,故H2S在氣相狀態(tài)下存在,因而變換爐前一般不易發(fā)生設(shè)備腐蝕,但變換爐出口至變換氣分離器的變換氣溫度由約290℃逐漸降至約40℃,隨著氣體溫度的降低,未反應(yīng)完的蒸汽會(huì)冷凝而產(chǎn)生大量冷凝水,因氣體流速較快,氣體將會(huì)夾帶液態(tài)水,而氣體中含有H2S(含量約200mg/m3),H2S的存在會(huì)使冷凝液呈酸性,原設(shè)計(jì)管線材質(zhì)為15CrMo,耐腐蝕能力有限,從而導(dǎo)致變換爐出口至變換氣分離器入口間管線、彎頭、設(shè)備及閥門處發(fā)生腐蝕泄漏,進(jìn)而引起系統(tǒng)波動(dòng)。
3.4.2 技改方案/應(yīng)對(duì)措施
(1)利用每年停車機(jī)會(huì)對(duì)變換系統(tǒng)管線及設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),針對(duì)減薄部位組織進(jìn)行處理。
(2)將煤氣預(yù)熱器Ⅲ(殼程)出口管線、進(jìn)出副線、配套導(dǎo)淋及放空管線材質(zhì)由碳鋼變更為304不銹鋼,在不銹鋼與碳鋼焊接時(shí),因碳鋼與不銹鋼的膨脹系數(shù)不同,焊后冷卻時(shí)易在焊接過渡區(qū)產(chǎn)生應(yīng)力而易出現(xiàn)裂紋,故對(duì)焊接質(zhì)量提出嚴(yán)格要求,并督促施工方按照施工方案保質(zhì)保量完成焊接碰頭及試壓試漏。
(3)對(duì)于存在的漏點(diǎn),制定應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)巡檢,準(zhǔn)備膠管接氮?dú)鈧溆?,確保漏點(diǎn)在可控狀態(tài)。
(4)利用停車機(jī)會(huì)將除鹽水預(yù)熱器氣相出口去1#變換氣水冷器DN500碳鋼閥門更換為不銹鋼閥門。
上述技改措施落實(shí)后,并通過摸索逐漸固化操作和相關(guān)工藝指標(biāo)控制,變換系統(tǒng)運(yùn)行狀況明顯改善(技改前后變換系統(tǒng)主要工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比見表1),具體體現(xiàn)在以下方面。
表1 技改前后變換系統(tǒng)主要工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比
(1)同等負(fù)荷情況下,水煤氣壓縮機(jī)三段出口壓力由1.050MPa降至0.995MPa,降低了55kPa;同時(shí),油分離過濾器至變換爐入口阻力由63kPa降至35kPa,降低了28kPa,相應(yīng)地變換爐阻力也由30kPa降至28kPa,降低了2kPa;變換系統(tǒng)阻力由0.274MPa降至0.183 MPa,降低了91kPa。
(2)增設(shè)1臺(tái)中溫水解塔B實(shí)現(xiàn)2臺(tái)中溫水解塔(A/B)并聯(lián)運(yùn)行后,中溫水解塔對(duì)COS的水解能力得到增強(qiáng),中溫水解塔阻力由35kPa降至16kPa,降低了19kPa,變換系統(tǒng)出口氣總硫也由18mg/m3降至3.59mg/m3。
(3)增設(shè)煤氣預(yù)熱器Ⅲ后,中溫水解熱量得到更好地利用,變換爐入口氣溫度降低3℃,變換爐蒸汽投加量由3.9t/h降至3.3t/h,減少了0.6t/h。
(4)增設(shè)2#變換氣水冷器與1#變換氣水冷器并聯(lián)運(yùn)行,以及配套增加去1#變換氣水冷器DN500蝶閥后,變脫塔阻力由9kPa降至8kPa,降低了1kPa;中溫水解塔入口氣溫度由251℃降至233℃,降低了18℃;變脫塔入口氣溫度由50℃降至40℃,降低了10℃。
(5)增加油水分離器與原油分離過濾器串聯(lián)及增設(shè)油分離過濾器入口自調(diào)閥副線后,油分離過濾器負(fù)荷得到有效降低,油分離過濾器阻力由10kPa降至5kPa,降低了5kPa,水煤氣質(zhì)量得到提高,對(duì)后系統(tǒng)催化劑起到了很好地保護(hù)作用。
變換系統(tǒng)除上述工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)得到優(yōu)化外,停車檢修時(shí),檢查變脫塔填料未發(fā)現(xiàn)有變形情況,變脫塔填料由每年更換1次延長(zhǎng)至每3年更換1次;易腐蝕減薄部位材質(zhì)更新后,設(shè)備腐蝕風(fēng)險(xiǎn)明顯降低??傮w而言,制約乙二醇裝置高負(fù)荷運(yùn)行的變換系統(tǒng)瓶頸問題得到有效解決,技改達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(1)技改后,變換爐蒸汽投加量減少0.6t/h,按蒸汽價(jià)格115元/t(不含稅)、年運(yùn)行330d計(jì)算,全年節(jié)約的蒸汽費(fèi)用為0.6×24×330×115÷10000=54.65萬元;蒸汽使用量減少后,廢水排放也相應(yīng)減少,按污水處理費(fèi)用22元/t(不含稅)、年運(yùn)行330d計(jì)算,全年減少的污水處理費(fèi)用為0.6×24×330×22÷10000=10.45萬元。
(2)技改后,除鹽水用量由改造前55t/h降至47t/h,按除鹽水價(jià)格6元/t(不含稅)、年運(yùn)行330d計(jì)算,全年減少的除鹽水費(fèi)用為(55-47)×24×330×6÷10000=38.02萬元。
(3)技改后,變換系統(tǒng)阻力降低,相應(yīng)提高了水煤氣壓縮機(jī)的綜合做功能力,水煤氣壓縮機(jī)電耗明顯下降;工藝氣的清潔度得到提高,變換催化劑及中溫水解催化劑的使用壽命得到延長(zhǎng),同時(shí)變脫塔阻力的降低使得變脫塔填料的使用壽命也得以延長(zhǎng);減少了變換系統(tǒng)設(shè)備腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),保證了乙二醇裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。變換系統(tǒng)在這些方面的改善雖未進(jìn)行詳細(xì)的效益核算,但估計(jì)其帶來的降本增效等直接或間接經(jīng)濟(jì)效益也是比較可觀的。
安化公司針對(duì)煤制乙二醇裝置負(fù)荷提升中外圍配套工程之變換系統(tǒng)出現(xiàn)的系統(tǒng)阻力增大、變換爐投加蒸汽量增加、變換系統(tǒng)出口總硫上漲,以及變脫塔入口氣溫度高帶來的變脫塔填料軟化變形、阻力增加等制約乙二醇裝置高負(fù)荷運(yùn)行的瓶頸問題,通過對(duì)變換系統(tǒng)實(shí)施一系列的綜合技改,問題均得到有效解決,變換系統(tǒng)運(yùn)行狀況有效改善、效能明顯提升,乙二醇裝置實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷甚至102.14%負(fù)荷的運(yùn)行目標(biāo),整套裝置取得了不錯(cuò)的降本增效成果。