摘要:由于機組低負荷運行時,SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的入口煙氣溫度低于最低噴氨溫度,造成SCR煙氣脫硝系統(tǒng)無法正常運行。因此,我公司在煙氣脫硝改造時設(shè)置省煤器煙氣旁路。在日常低負荷工況下,省煤器煙氣旁路為SCR脫硝系統(tǒng)催化劑提供最佳的工作溫度,取得了良好的效益。
關(guān)鍵詞:省煤器;煙氣旁路;SCR;低負荷;硫酸氫銨
1.概述
因SCR催化劑一般為TiO2+V2O5,其工作溫度范圍為310~400℃,最佳反應(yīng)溫度約為370℃,最低工作溫度約為300℃。脫硝系統(tǒng)入口煙溫對SCR催化劑有較大影響,脫硝入口煙氣溫度較低時,一是催化劑活性會降低;另外,還原劑氨與煙氣中的SO3反應(yīng)生成的硫酸氫銨會沉積在催化劑上,進一步降低催化劑的活性,甚至造成催化劑不可逆的活性降低;而且,硫酸氫銨在溫度低于147~204℃時會液化成粘性極強的膠狀,與灰結(jié)合粘結(jié)在空預(yù)器傳熱元件上,造成堵塞和腐蝕。
在鍋爐低負荷時,SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的入口煙氣溫度低于最低噴氨溫度。如果此時噴氨,會造成脫硝效率降低,氨逃逸升高,甚至會造成催化劑中毒等后果。在此種情況下,傳統(tǒng)的做法為:在鍋爐低負荷時入口煙氣溫度低于噴氨溫度時,停止噴氨。但是,面對國家越來越嚴格的環(huán)保要求,此種做法已經(jīng)無法滿足環(huán)保要求,只適用于短時間的鍋爐低負荷,如長時間處于低負荷的情況,此種方法則不適用。
2.本工程的實際狀況
根據(jù)鍋爐廠原設(shè)計的熱力計算表數(shù)據(jù),本工程機組在不同負荷下省煤器出口煙溫設(shè)計值分別為:262℃(40%THA)、308℃(75%THA)、333℃(THA)、336℃(TRL)和342℃(100%BMCR)。機組日常運行負荷范圍約為150~300MW,根據(jù)改造前摸底性能試驗發(fā)現(xiàn),在不同負荷下省煤器出口煙溫實際測量值分別為:288℃(160MW)、311.4℃(225MW)、340℃(300MW)。機組在低負荷時省煤器出口煙溫低于SCR催化劑能適應(yīng)的運行溫度310~400℃,無法滿足SCR脫硝催化劑的運行要求。脫硝系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)見下表。
根據(jù)上表看出,必須采取可靠措施有效提高鍋爐低負荷時的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度,使其不低于最低噴氨溫度,方可使進入SCR反應(yīng)器的煙氣達到或高于最低噴氨溫度310℃,達到保護催化劑和空預(yù)器的目的。根據(jù)本工程的實際運行情況,選擇增加省煤器旁路,在低負荷時通過旁路調(diào)整來保證脫硝入口煙氣溫度高于脫硝運行最低工作溫度,是最切實可行的方案??梢杂行У乜刂屏蛩徜@鹽沉積在催化劑和空預(yù)器傳熱元件表面,保證脫硝催化劑和空預(yù)器傳熱元件的清潔,防止短期失效和堵塞。
3.省煤器旁路的運行原理:
加裝省煤器旁路就是從省煤器前引出一路高溫煙氣,與省煤器出口較低溫度煙氣混合,使進入SCR反應(yīng)器的煙氣達到或高于最低噴氨溫度,達到保護催化劑的目的,同時保證對下游設(shè)備造成的影響降到最低。
省煤器高溫旁路煙道接口位置:進口位于省煤器上部的鍋爐煙道后包墻;出口位置反應(yīng)器進口煙道噴氨格柵前的傾斜煙道段。組成部分:每個旁路煙道上設(shè)有1個非金屬膨脹節(jié)、各1組電動調(diào)節(jié)擋板和電動隔離擋板門。
在省煤器旁路與省煤器出口主煙道各設(shè)置一個可調(diào)的煙氣擋板。測量省煤器進出口煙溫,來調(diào)節(jié)通過省煤器旁路與省煤器出口煙道的煙氣量,以混合后煙氣溫度達到噴氨溫度為準。
4.運行控制注意事項:
1)正常運行中脫硝裝置入口溫度高于310℃,保證省煤器旁路擋板處于嚴密關(guān)閉狀態(tài),防止泄漏引起脫硝入口煙氣超溫。在脫硝裝置入口溫度低于310℃時,調(diào)節(jié)省煤器旁路擋板開度調(diào)溫,保證該溫度在310℃以上運行。在機組啟動初期鍋爐點火后或機組滑壓停機前,可通過調(diào)節(jié)省煤器擋板開度快速提高脫硝和空預(yù)器入口煙溫。
2)旁路開啟后需注意鍋爐汽溫的變化并及時進行調(diào)整。
3)旁路擋板的調(diào)整需與低溫省煤器的調(diào)整配合進行,保證高煙溫的熱量回收。
1、省煤器旁路的優(yōu)缺點:
1)優(yōu)點:
使低負荷時也能實現(xiàn)脫硝裝置正常投入運行,使脫硝裝置對鍋爐的負荷適用范圍更廣泛,可以實現(xiàn)全工況投運脫硝系統(tǒng)。
2)缺點:
從鋼結(jié)構(gòu)上看,加裝省煤器旁路需要對鍋爐本體的鋼結(jié)構(gòu)做移位和取消斜拉撐后的局部補強等較大改動,必須要原鍋爐廠做鋼結(jié)構(gòu)核算。
從受熱面結(jié)構(gòu)上看,改造工程在加裝省煤器旁路時,需要對省煤器整體下移,改造工程量增大,需重點關(guān)注焊接質(zhì)量。
從運行上看,在低負荷時省煤器旁路投入運行時,理論上經(jīng)過省煤器的煙氣量變少,汽包來水溫度將有一定程度的下降,但是經(jīng)過實際運行證明,此部分影響極為微小,基本不造成影響。
在低負荷時,經(jīng)過省煤器旁路的煙氣不參與省煤器的換熱,必然造成鍋爐排煙溫度升高,但升高幅度達不到高負荷時段的排煙溫度,仍在合理范圍內(nèi)。
主煙道原設(shè)計有5個葉片的風門擋板,用于聯(lián)合省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門一起調(diào)節(jié)SCR入口煙溫,后檢查發(fā)現(xiàn)下部3個葉片磨損嚴重,并詢問運行人員此門沒有實際開啟過,僅開啟省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門即可實現(xiàn)SCR入口煙溫達到最低噴氨溫度。經(jīng)改造廠家核算后,保留風門擋板的上部2個葉片即可滿足配合省煤器旁路煙道調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié)SCR入口煙溫的作用,對此調(diào)節(jié)門進行了優(yōu)化,將下部3個磨損嚴重的葉片徹底割除,不再恢復,并在一定程度上降低煙道阻力。
2、改造效果:
1)脫硝改造后的脫硝效率測試結(jié)果見表7-1,可以看出:在低負荷工況(180MW)下SCR脫硝效率仍能達到84%以上,入口煙氣溫度可以達到310℃以上。
4.結(jié)論
省煤器煙氣旁路的改造,使低負荷時也能實現(xiàn)脫硝裝置正常投入運行,使脫硝裝置對鍋爐的負荷適用范圍更廣泛,可以實現(xiàn)全工況投運脫硝系統(tǒng),對于維持SCR系統(tǒng)脫硝效率有著很好的作用,在脫硝改造工程中具有較高的推廣價值。
參考文獻
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作者簡介:高鵬 男,河南駐馬店,助理工程師,火電廠脫硫脫硝技術(shù)管理