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      亭子口水電站勵(lì)磁陽極電纜溫度過高分析及處理

      2021-12-27 06:50:46鮮懷安
      四川水利 2021年6期
      關(guān)鍵詞:單芯亭子勵(lì)磁

      鮮懷安

      (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川蒼溪,628400)

      1 工程概況

      亭子口電站裝機(jī)容量4×275MW,勵(lì)磁系統(tǒng)主要由勵(lì)磁變壓器、勵(lì)磁陽極電纜、調(diào)節(jié)器、可控硅整流器單元、滅磁及過壓保護(hù)單元和對(duì)外接口等組成。勵(lì)磁變壓器低壓側(cè)額定電流1092A,勵(lì)磁額定電流1900A,勵(lì)磁陽極電纜為ZR-YJV185單芯電纜,線芯標(biāo)注為185mm2,實(shí)際線芯為150mm2,每相5根,三相一共15根,長(zhǎng)度大約20m。

      2 事件經(jīng)過

      2020年7月26日9時(shí)30分,運(yùn)行人員巡檢2號(hào)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁變室,聞到燒焦氣味。一次專業(yè)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障排查,現(xiàn)場(chǎng)用紅外成像儀檢查勵(lì)磁陽極電纜,發(fā)現(xiàn)電纜溫度異常,其中最高溫度104℃、對(duì)應(yīng)電流450A,最低溫度70℃、對(duì)應(yīng)電流123A,紅外成像實(shí)測(cè)溫度見圖1,(此時(shí)對(duì)應(yīng)的有功275MW、無功63Mvar)經(jīng)與調(diào)度溝通,立即將2號(hào)發(fā)電機(jī)無功調(diào)節(jié)為0Mvar,拆除電纜防火封堵,如圖2。發(fā)現(xiàn)有4根電纜損壞嚴(yán)重,停機(jī)更換4根劣化的電纜,運(yùn)行24h后,測(cè)量相同位置電纜溫度,最高88℃(有功275MW、無功60Mvar),檢查損壞的電纜,發(fā)現(xiàn)電纜龜裂碳化和外殼硬化嚴(yán)重,見圖3、圖4。

      圖2 拆除防火泥后的電纜

      圖3 電纜龜裂碳化

      圖4 電纜外殼硬化易碎

      3 原因分析

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)分析,總結(jié)引起陽極電纜溫度異常原因如下:

      (1)電纜布置隨意。勵(lì)磁陽極電纜與其他動(dòng)力電纜敷設(shè)在同一電纜橋架內(nèi),而且上下重疊敷設(shè),形成渦流;每根電纜由于敷設(shè)的位置不一樣和相鄰的電纜相序不一致,產(chǎn)生的感應(yīng)電壓也不相同,電纜電抗不同導(dǎo)致電纜發(fā)熱[1]。

      (2)防火封堵的影響。越靠近防火封堵中間部分,被防火封堵包裹導(dǎo)致通風(fēng)散熱不好的電纜溫度越高。在對(duì)電纜測(cè)量電流的過程中發(fā)現(xiàn),溫度最高的四根電纜恰恰就是電流最大的四根電纜。

      (3)電纜質(zhì)量可能存在問題。生產(chǎn)批次不同,線阻相差較大,電纜電流分布不均衡,導(dǎo)致電流大的電纜溫度偏高。電纜的溫升與通過的電流及周邊環(huán)境有關(guān),在相同的截面積下,通過的電流越大,溫升越高,電纜分流不均會(huì)導(dǎo)致線阻小的電纜中流過的電流偏大,引起過熱[2]。

      (4)制作工藝存在問題。線鼻子壓接不緊,導(dǎo)致線阻相差較大,導(dǎo)致電流小的電纜阻抗較大,分流不均衡,最大電流450A,最小電流123A,最大偏差327A,電流不均衡系數(shù)達(dá)到2.66。

      4 解決措施

      4.1 重新鋪設(shè)電纜

      電纜在敷設(shè)后其阻抗參數(shù)保持不變,由于三相交流電相位的對(duì)稱性,若相間電纜物理位置和相位對(duì)稱,將可以有效地解決由于相間電纜之間的互感造成的電流不平衡。勵(lì)磁陽極電纜每相增加1根電纜,每相6根,三相共18根,增加載流量;按照強(qiáng)電弱電分層布置,勵(lì)磁陽極電纜專用一層電纜橋架獨(dú)立鋪設(shè);三相按照“品”字形用扎帶分相捆綁、固定后引入功率柜,減少干擾和防止產(chǎn)生渦流,提高均流系數(shù),防止電纜溫度升高,電纜鋪設(shè)如圖5。

      圖5 電纜敷設(shè)排列示意

      4.2 減少防火封堵

      電纜穿墻時(shí),傳統(tǒng)的防火封堵多采用防火包、防火泥等進(jìn)行封堵,封堵距離較長(zhǎng),且防火封堵材料因需隔絕熱量向背火面擴(kuò)散,均由絕熱材料制造。因此,要提高防火封堵部位散熱能力,減少勵(lì)磁陽極電纜穿墻時(shí)防火封堵材料與電纜的接觸長(zhǎng)度。

      4.3 更換電纜

      本次更換采用遠(yuǎn)東電纜有限公司同一批次生產(chǎn)的銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃B類電力電纜,具體型號(hào)為ZB-YJV-0.6/1kV-1×185。杜絕由于電纜質(zhì)量不合格,線阻不一致,導(dǎo)致運(yùn)行電流嚴(yán)重不平衡,引起電纜過熱等現(xiàn)象。

      4.4 采用燙錫工藝

      銅鼻子尺寸不一致,以及銅鼻子和電纜壓接不可靠,產(chǎn)生電阻差,導(dǎo)致相內(nèi)載流量分配不平衡。對(duì)電纜兩端的銅鼻子進(jìn)行燙錫工藝處理,最大化減小各電纜電阻差,電纜頭制作完成后,測(cè)量每相每根電纜回路電阻基本相等。

      2號(hào)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁陽極電纜整改后,溫度異常情況消除。滿負(fù)荷時(shí),電纜運(yùn)行溫度為50℃左右,電流基本平衡,測(cè)得電纜電流、溫度如表1。按照方案對(duì)其余3臺(tái)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁陽極電纜進(jìn)行整改,目前4臺(tái)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      表1 陽極電纜整改后運(yùn)行情況

      5 結(jié)語

      通過對(duì)亭子口水電站勵(lì)磁系統(tǒng)單芯并聯(lián)電纜運(yùn)行溫度高原因的分析,總結(jié)出單芯電纜敷設(shè)方式對(duì)電纜運(yùn)行載流量及溫度的影響,避免同類現(xiàn)象的發(fā)生。此種電纜布置方式,大大降低了勵(lì)磁電纜的運(yùn)行溫度高等問題,同相多根單芯電纜并聯(lián)時(shí),其阻抗值主要受電纜的敷設(shè)方式的影響,其中不同相間電纜的距離是決定其交流電阻及電抗的等值參數(shù)的主要因素,同時(shí)越多電纜并聯(lián)時(shí),電纜的等效電路就越復(fù)雜,應(yīng)盡量采用相序交叉次序進(jìn)行排列敷設(shè),使電纜電流及溫度分布均衡[3],此次整改確保了電纜的安全穩(wěn)定運(yùn)行,有效提高了亭子口電站發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的可靠性。

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