楊 凌,萬文余,萬 宏
(新余鋼鐵股份有限公司球團廠,江西 新余 338013)
新鋼球團廠采用鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯球團法,主要原料為磁鐵礦,投產(chǎn)后球團礦FeO含量一直在1.50%以上,累計FeO含量2.25%,其中FeO含量2.0%以上的年份比例高達75%。球團礦作為高爐主要原料之一,質(zhì)量好壞對高爐冶煉有著重要的影響,球團礦FeO含量越高,其還原性就越差,據(jù)技術(shù)統(tǒng)計,入爐原料的還原度每提高10%,焦比可降低8%~9%,即亞鐵含量每降低1%,焦比降低1%。因此提高球團礦質(zhì)量,降低亞鐵含量,可以有效地降低高爐焦炭消耗,緩解國內(nèi)煤炭資源嚴(yán)重短缺的問題,也能滿足低碳生產(chǎn)、達標(biāo)排放的環(huán)保要求,同時帶來較大的經(jīng)濟效益[1]。
根據(jù)鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯氧化球團工藝?yán)碚?,生球中FeO在鏈篦機上開始氧化,整個氧化過程一直持續(xù)到冷卻結(jié)束離開環(huán)冷機進入成品系統(tǒng)。FeO的氧化程度受混合料特性、球團干燥預(yù)熱焙燒冷卻溫度、風(fēng)量及氧化氣氛等因素影響?;旌狭现笜?biāo)見表1。
表1 混合料指標(biāo)(%)
從表1中夠可以看出,混合料指標(biāo)中FeO含量較為正常,但S含量偏高,主要是原料中自產(chǎn)精粉S含量偏高(0.8%~2.5%),自產(chǎn)精粉中硫元素的主要存在形式為黃鐵礦和磁黃鐵礦,硫化物的氧化多發(fā)生在500℃~570℃,硫化物同氧結(jié)合能力強于FeO,會阻礙磁鐵礦的氧化。圖1中列出了2011~2020年球團礦FeO含量、混合料S含量和混合料FeO含量對比情況,從圖1中可以看出,球團礦FeO含量與混料S含量有一定的相關(guān)性,與混合料FeO含量相關(guān)性不大。圖2中列出了2020年1~4月斗提機中完整球團和回轉(zhuǎn)窯窯頭球團FeO含量,從圖2中可以看出,兩處球團FeO含量變化不大。
圖1 球團礦FeO與混合料指標(biāo)對比情況(%)
圖2 斗提機球團和回轉(zhuǎn)窯窯頭球團FeO含量(%)
將斗提機球團和窯頭球團破碎后,有40%左右出現(xiàn)了較明顯的同心裂紋現(xiàn)象,結(jié)合圖2數(shù)據(jù),說明球團在焙燒過程中存在鏈篦機內(nèi)干燥預(yù)熱速度不合理,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)氧化氣氛較弱等問題,窯頭球FeO含量過高,進入環(huán)冷機后不能全部二次氧化,最終造成球團礦FeO含量偏高[2,3]。
投產(chǎn)后鏈篦機未整體更換或升級改造過,檢修多以更換或修補損壞零部件為主,各部位燒損變形程度不一,見圖3、圖4。
圖3 鏈篦機燒損情況
圖4 鏈篦機部分燒損篦板放大圖
從圖3中可以看出,鏈篦機完好篦板和燒損嚴(yán)重篦板都比較少,部分燒損的篦板占大多數(shù),從圖4中可以看出,部分燒損的篦板也會漏球、卡球,造成風(fēng)流偏抽。實際生產(chǎn)時為減少漏球量維持工藝穩(wěn)定,會將生球直徑提高到12mm以上,生球直徑增大會降低FeO的氧化速度,更易形成同心裂紋。加強篦板修復(fù)工作可以減少燒損篦板漏球和卡球問題,穩(wěn)定系統(tǒng)風(fēng)流,并有利于降低生球直徑,提高FeO氧化效果。
鏈篦機布料厚度調(diào)整主要包括兩個方面:①適當(dāng)增加布料厚度,從表1中可以看出混合料水分偏高,大于一般球團工藝要求的10%,以往為保證生球干燥預(yù)熱效果,鏈篦機布料厚度一般控制在130mm~150mm,但效果較差,遇篦板燒損集中部位,漏球增加,分流偏抽嚴(yán)重,粉塵和碎球較多,溫度變化頻繁且幅度大,調(diào)整后鏈篦機布料厚度增加至150mm~170mm,溫度變化幅度有所下降;②根據(jù)鏈篦機兩側(cè)煙罩和風(fēng)箱溫度,及時分別調(diào)整兩側(cè)布料厚度,避免兩側(cè)漏風(fēng)不均勻和兩臺回?zé)犸L(fēng)機狀態(tài)差異等造成的影響。
經(jīng)過長期跟蹤對比,按當(dāng)前工藝條件,混合料S含量在0.6%以上時干燥同心裂紋現(xiàn)象嚴(yán)重,混合料S含量在0.45%~0.6%范圍內(nèi),同心裂紋情況隨混合料S含量和鏈篦機風(fēng)溫而變化,混合料S含量在0.45%以下時同心裂紋情況主要受鏈篦機風(fēng)溫影響,對混合料S含量變化不敏感。因此,混合料S含量控制在0.45%以下。
主要包括以下幾個方面:①在上托軸與側(cè)墻連接處、側(cè)墻立柱之間、主軸兩側(cè)和風(fēng)箱上部等鏈篦機老化變形部位用石棉包裹或堵塞,加強鏈篦機保溫效果,防止漏風(fēng)造成風(fēng)流紊亂、局部正壓等不良情況;②關(guān)閉窯頭助燃風(fēng)機放散,使助燃風(fēng)流量由800m3/h左右提高至1000m3/h以上,增加窯內(nèi)空氣量,并根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整環(huán)冷鼓風(fēng)機風(fēng)門開度,在保持窯頭微負(fù)壓的情況下盡量提高環(huán)冷機進入回轉(zhuǎn)窯的風(fēng)量,適當(dāng)減少環(huán)冷機進入鏈篦機預(yù)熱一段的風(fēng)量;③結(jié)合S氧化從預(yù)熱一段開始的特點,合理調(diào)節(jié)鏈篦機上生球干燥預(yù)熱速度,提高耐熱風(fēng)機轉(zhuǎn)速,降低鏈篦機預(yù)熱二段煙罩溫度,提高干燥段煙罩溫度,提高干燥段FeO氧化效果,降低預(yù)熱一段之后氧化速度,避免形成同心裂紋;④嚴(yán)格控制回轉(zhuǎn)窯內(nèi)粉塵量,加強對工藝氣氛的考核,減少粉塵對氣流的阻礙,提高干燥預(yù)熱效果,強化回轉(zhuǎn)窯內(nèi)氧化氣氛。
降低FeO含量相關(guān)措施實施后,2020年工藝溫度和FeO含量變化情況見表2。
表2 工藝溫度和FeO含量
從表2中數(shù)據(jù)可以看出,同措施實施前相比,實施后斗提機球FeO含量略有上升,窯頭球FeO含量大幅度下降,說明鏈篦機預(yù)熱段溫度下降后S和FeO氧化速度有所下降,將干球破碎后,同心裂紋情況大幅度減少,生球干燥預(yù)熱速度更合理,效果更好,干球進入回轉(zhuǎn)后繼續(xù)氧化固結(jié),到窯頭時亞鐵含量已低于3%,進入環(huán)冷機經(jīng)氧化后FeO含量降至1.16%。
球團礦FeO含量偏高受混合料S含量和鏈篦機風(fēng)量溫度影響較大,混合料中S的氧化會阻礙FeO在鏈篦機預(yù)熱段的氧化,鏈篦機風(fēng)量和溫度不匹配,如干燥預(yù)熱速度過慢容易造成干球強度下降入窯后粉化碎裂增多,如干燥速度過快容易造成干球外部結(jié)殼并在氧化過程中形成明顯同心裂紋的不良情況,進入回轉(zhuǎn)窯后難以被氧化,進入環(huán)冷機時FeO含量在7%以上,超出了環(huán)冷機氧化能力,最終導(dǎo)致成品球FeO含量過高。
在優(yōu)化系統(tǒng)風(fēng)量和溫度之前,采取了一些措施,鏈篦機方面包括加強篦板修護,減少篦板燒損后漏球和卡球問題,將鏈篦機布料厚度提升至150mm~170mm,并根據(jù)兩側(cè)煙罩和風(fēng)箱溫度及時調(diào)整;在鏈篦機上托軸與側(cè)墻連接處、側(cè)墻立柱之間、主軸兩側(cè)和風(fēng)箱上部等鏈篦機老化變形部位用石棉包裹或堵塞等措施,減少鏈篦機老化變形對溫度和風(fēng)量的影響,穩(wěn)定生產(chǎn)工藝;混合料方面將S含量控制在0.45%以下,同時盡量降低混合料水分和生球直徑,為降低FeO含量創(chuàng)造條件。
優(yōu)化系統(tǒng)風(fēng)量和溫度首先參考了S的氧化溫度為500℃~570℃,多發(fā)生預(yù)熱段,對鏈篦機干燥預(yù)熱速度進行了調(diào)整,通過提高干燥段煙罩溫度,降低預(yù)熱一段和預(yù)熱二段溫度,提高干燥段FeO的氧化效果,減緩了預(yù)熱段S和FeO的氧化,消除了干球同心裂紋的不良情況,接下來通過增加窯頭助燃風(fēng)機風(fēng)量和環(huán)冷一段鼓風(fēng)量,改善了回轉(zhuǎn)窯內(nèi)氧化氣氛,使干球FeO在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)進一步氧化。優(yōu)化系統(tǒng)風(fēng)溫后,同時加強了對工藝氣氛的考核,系統(tǒng)FeO含量變化明顯,斗提機球FeO含量由8%左右上升至10%左右,回轉(zhuǎn)窯窯頭球FeO含量由7~8%降低至3%以下,環(huán)冷機球FeO含量由2.48%下降至1.16%,穩(wěn)定性也大幅度提高。球團礦FeO含量下降,穩(wěn)定性上升,改善了其還原性能,為高爐降低焦炭消耗,取得更好的經(jīng)濟效益提供了條件。