謝夢春,劉若愚,劉云,李曉宇,姜立民
中國石油集團(tuán)海洋工程有限公司(天津 300451)
目前國內(nèi)各大油田對于易出砂的儲層開發(fā),多采用下入防砂管柱并進(jìn)行礫石充填的機(jī)械防砂方式,此種防砂方式具有防砂效果好,節(jié)約作業(yè)時間,節(jié)約作業(yè)成本,使用穩(wěn)定,開采時間長等優(yōu)點(diǎn)[1],但同時也給后期防砂管柱的打撈帶來困難,特別是充填后的防砂管柱整體卡死在油層套管中,充填后的防砂管柱解卡打撈是作業(yè)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)[2]。
針對礫石充填防砂管柱的打撈難點(diǎn),司念亭等在2012 年申請了一種防砂管柱積木式打撈工藝的專利,該工藝以單層防砂管段為獨(dú)立單元進(jìn)行打撈,增強(qiáng)打撈的針對性,減小非必要性打撈作業(yè),降低了打撈作業(yè)成本,簡化了打撈作業(yè)步驟,提高了打撈作業(yè)效率,降低了打撈作業(yè)風(fēng)險[3]。補(bǔ)聲軍等在2013年針對不同防砂管柱類型,依次自上而下分層切割,回收封隔器,套銑防砂管柱,打撈出各層防砂管柱,這一系列打撈技術(shù)形成了“積木”打撈工藝[4]。
WC19-1-A13井是利用文昌19-1A平臺剩余空井槽鉆井開發(fā)WC19-6油田的一口定向井。完鉆深度3 339 m,垂深2 040.12 m,最大井斜66.6°,完鉆層位為ZH2Ⅵ油組,采用244.475 mm套管懸掛177.8 mm(7")尾管射孔,一次兩層礫石充填完井(圖1)。
1)防砂管柱管外礫石充填作業(yè)無法直接解封封隔器進(jìn)行解卡。
2)使用常規(guī)套銑+倒扣打撈工藝存在井斜大扭矩傳遞困難、倒扣位置不確定、施工周期不確定性大等問題。
3)使用“積木”式打撈工藝能夠有效避免施工周期不受控的因素,但是不同切割工藝使用效果、施工成本不一,需要綜合進(jìn)行考慮,優(yōu)選切割工藝進(jìn)行打撈作業(yè)。
根據(jù)本井防砂管柱結(jié)構(gòu)特點(diǎn),計劃在防砂管柱中進(jìn)行兩次切割作業(yè),分三段進(jìn)行打撈作業(yè)(圖2)。
圖2 WC19-1-A13井防砂篩管切割打撈流程圖
近年來多井次防砂管柱的打撈實(shí)踐也證實(shí)了防砂管柱“積木”式打撈工藝有利于提高大修作業(yè)時效,降低作業(yè)風(fēng)險。但是“積木”式打撈工藝對防砂管柱的切割作業(yè)提出了更高的要求,切割工藝受到井身結(jié)構(gòu)、管柱結(jié)構(gòu)、井筒清潔度以及修井設(shè)備能力等因素影響[5-6]。目前比較成熟的管柱切割工藝主要有機(jī)械切割、聚能切割、化學(xué)切割、射流切割及電弧等離子切割[7-10],其中機(jī)械切割又可以分為機(jī)械式割刀切割、水力式割刀切割、井下馬達(dá)傳動式機(jī)械切割以及電纜傳送式機(jī)械切割等[12-14]。相比而言,水力內(nèi)割刀切割具有適應(yīng)性廣、工具費(fèi)用低的優(yōu)勢,但是使用水力內(nèi)割刀進(jìn)行切割作業(yè)也直接影響打撈防砂管柱的施工難度和作業(yè)周期。
針對以上在各大油氣田應(yīng)用比較成熟的切割工具,從適用井型、適用的作業(yè)內(nèi)容、輸送方式以及作業(yè)成本等方面進(jìn)行對比(表1)。根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)的實(shí)際情況、切割工具的資源落實(shí)情況以及施工限制,優(yōu)選了小尺寸水力式內(nèi)割刀來切割防砂管柱,確保了現(xiàn)場作業(yè)的連續(xù)性和成本控制。
表1 目前常用切割工藝對比
本次切割作業(yè)優(yōu)選小尺寸水力式內(nèi)割刀,外徑為79.375 mm,連接扣型為:60.325 mmREG,配上31.75 mm的刀片,可以實(shí)現(xiàn)切割可以實(shí)現(xiàn)切割101.6 mm(4")防砂管盲管(圖3)。結(jié)構(gòu)從上到下依次為上接頭、下接頭、活塞及推力桿、螺旋彈簧、限位銷、刀片固定銷、切割刀片組合而成。其中活塞上有2個密封圈,實(shí)現(xiàn)與本體內(nèi)壁的密封,活塞一端伸入彈簧內(nèi),壓縮彈簧,并作用在刀片根部。刀片有3 個,均分分布在圓周上,相間120°,通過根部固定銷釘與割刀本體相連。
圖3 小尺寸水力式內(nèi)割刀結(jié)構(gòu)圖
由于本井防砂管深度為3 149.921~3 253.368 m,長度為103.447 m。本井生產(chǎn)套管為244.475 mm(9″)套管掛177.8 mm(7")尾管完井,從405 m 開始造斜,900 m 深處井斜已達(dá)到了60°,900 m 到2 550 m 井斜一直保持在60°~67°,之后到防砂段,井斜慢慢降至44°。考慮到本井井身結(jié)構(gòu)及井眼軌跡,判斷后續(xù)打撈作業(yè)時管柱摩阻大,電纜下入困難的因素,制定了使用101.6 mm(4")高強(qiáng)度鉆桿+79.375 mm(3")鉆鋌+79.375 mm(3")小尺寸水力內(nèi)割刀對防砂管柱進(jìn)行分段切割,然后進(jìn)行套銑打撈的施工方案。
在井口對水力割刀進(jìn)行測試,割刀工作正常。下切割管住到位后,測管柱上提下放懸重,測管柱空轉(zhuǎn)扭矩,調(diào)整割刀深度至3 222 m;啟動轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)速為10 r/min,扭矩為10 kN·m,排量為227 L/min,泵壓為3 MPa,緩慢增加轉(zhuǎn)速至40 r/min,排量提至318 L/min,泵 壓 升 至6.3 MPa,扭 矩 為14.9~16.6 kN·m,累計切割120 min,泵壓和扭矩?zé)o明顯變化。
調(diào)整管柱深度至3 169.3 m,測管柱空轉(zhuǎn)扭矩,啟動轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)速為10 r/min,扭矩為10.78 kN·m,排量為227 L/min,泵壓為2.5 MPa,緩慢增加轉(zhuǎn)速至40 r/min,排量提至341 L/min,泵壓升至6.2 MPa,扭矩15.1~18 kN·m,累計切割100 min,泵壓和扭矩變化不明顯。起出割刀,檢查割刀僅刀頭部位輕微磨損(圖4)。
圖4 第一次切割起出割刀照片
從起出的割刀進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)割刀僅刀頭部位輕微磨損,說明整個切割過程刀片基本沒有伸出,分析由于井斜大,割刀管柱上面接的鉆鋌重,造成切割管柱貼近防砂管底部,而整個切割過程泵壓偏低,只有6 MPa 左右,經(jīng)過噴嘴產(chǎn)生壓降后,產(chǎn)生的推力有限,使割刀伸出力度不足,不能有效進(jìn)行切割,造成第一次切割失敗。
下切割管柱到位后,測管柱上提下放懸重800 kN/320 kN,測管柱空轉(zhuǎn)扭,調(diào)整割刀深度至3 222 m;啟動轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)速為20 r/min,扭矩為12.4 kN·m,啟動泥漿泵,排量為113.8 L/min,泵壓為0.9 MPa,緩慢增加轉(zhuǎn)速至40 r/min,扭矩為16.3 kN·m,排量提至455 L/min,泵壓升至10.9 MPa,累計切割100 min,泵壓由10.9 MPa 降至9.2 MPa,扭矩由16.3 kN·m降至15.9 kN·m,繼續(xù)切割80 min,泵壓扭矩?zé)o明顯變化,停泵,停轉(zhuǎn)盤。
調(diào)整管柱深度至3 169.3 m,測管柱空轉(zhuǎn)扭矩,啟動轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)速為13 r/min,扭矩為13.2 kN·m,啟動泥漿泵,排量為113.8 L/min,泵壓為0.8 MPa,緩慢增加轉(zhuǎn)速至43 r/min,最大扭矩為17.3 kN·m,排量提至569 L/min,泵壓升至10.2 MPa,累計切割40 min,泵壓降至9.1 MPa,扭矩降至16.8 kN·m,繼續(xù)切割100 min,泵壓扭矩?zé)o明顯變化,停泵,停轉(zhuǎn)盤,起鉆。起出割刀,檢查割刀磨損痕跡明顯(圖5)。
圖5 第二次切割起出割刀照片
第二次切割時,吸取了第一次切割失敗的教訓(xùn),提高了切割時的泵壓,整個切割泵壓最高達(dá)到了10.9 MPa,管柱切斷后,壓力下降明顯,扭矩變化不明顯。所以使用水力割刀進(jìn)行切割時,最直觀的現(xiàn)象就是泵壓的變化,由于井深和井斜的影響,扭矩變化可能不太明顯,只能進(jìn)行輔助判斷。
后續(xù)打撈后,對切割深度進(jìn)行比對,理論切割深度為3 169.30 m,實(shí)際切割深度3 169.00 m,切口如圖6 所示;理論切割深度3 222.00 m,實(shí)際切割深度3 221.04 m,切口如圖7 所示。本次切割作業(yè)采用變扣接頭在頂部防砂封隔器頂部進(jìn)行定位,在調(diào)整切割深度,調(diào)整管柱長度,在井深深和井斜大的前提下,有效地控制了切割深度的準(zhǔn)確性,避免切割到接箍或者工具,確保了切割成功。
圖6 3 169.30 m切口
圖7 3 221.04 m切口
從3 169.00 m處的管柱切口,可以看出,切割時此處已完全割斷,從3 221.04 m處管柱切口看,切割時管柱可能還有部分盲管未完全割斷,造成切口這種狀態(tài)的原因?yàn)榍懈顣r未完全隔開,打撈前的套銑作業(yè)轉(zhuǎn)動加壓造成管柱轉(zhuǎn)動并形成圖中顯示的狀態(tài)。
1)使用水力割刀切割管柱時,需確定刀片長度及合金齒類型,提高切割效率同時避免管柱切割后刀片損壞套管;合理優(yōu)化切割管柱組合結(jié)構(gòu),可以適當(dāng)增加扶正器和鉆鋌等大質(zhì)量鉆具,提高切割時的穩(wěn)定性,避免出現(xiàn)由于偏心切割而不能完全割斷管柱的情況;使用小尺寸水力式割刀進(jìn)行作業(yè)時,需要考慮管柱和接頭的抗扭能力,避免扭矩過大造成接頭漲扣、脫扣。
2)水力割刀入井前要在井口做試驗(yàn),檢驗(yàn)割刀的可靠性及記錄刀片張開前后的泵壓變化值;水力割刀入井時,可以使用細(xì)麻繩或膠帶將刀片捆好,防止下鉆過程刀片張開,損壞刀尖導(dǎo)致切割作業(yè)的失敗;水力割刀下到切割深度后,先進(jìn)行空負(fù)荷試驗(yàn),做不同轉(zhuǎn)速下的扭矩試驗(yàn),為后續(xù)切割時提供依據(jù);切割時,采取先轉(zhuǎn)動鉆柱后開泵、轉(zhuǎn)速先低后高、排量先小后大的原則,逐漸加大轉(zhuǎn)速與排量,均勻平穩(wěn)切割,保護(hù)刀片不被先期損壞,出現(xiàn)割斷井下管住信號顯示后繼續(xù)切割一段時間,在條件允許的條件下可通過開泵狀態(tài)下上提下放鉆具等操作充分驗(yàn)證是否完全隔斷管柱。
3)切割位置選擇需從防砂管柱的結(jié)構(gòu)、內(nèi)徑及材質(zhì)、后續(xù)作業(yè)程序的方便難易程度等綜合考慮,確保切割作業(yè)安全、簡單易操作、經(jīng)濟(jì)省時。切割深度定位可采用大直徑工具探頂定位的方法,然后微調(diào)至切割位置,可以保證切割位置的準(zhǔn)確。
4)針對井身結(jié)構(gòu)及井眼軌跡復(fù)雜的井,要充分考慮摩阻對切割及打撈作業(yè)帶來的影響,使用水力內(nèi)割刀進(jìn)行切割分段,然后打撈管柱帶震擊器或者水力激蕩器等可有效進(jìn)行此類型防砂井防砂管的打撈,提高作業(yè)時效,減少作業(yè)周期。