胡小帝 汪春節(jié) 丁濼火 李碩
珠海格力電器股份有限公司 廣東珠海 519070
交流異步電機(jī)具有成本低廉、穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn),在吸油煙機(jī)上得到廣泛使用。但由于該電機(jī)定、轉(zhuǎn)子上周期變化的徑向電磁力波的作用,容易產(chǎn)生電磁振動(dòng)和噪聲。而吸油煙機(jī)上的電機(jī)一般安裝于薄板結(jié)構(gòu)的蝸殼內(nèi),用于驅(qū)動(dòng)離心風(fēng)葉,產(chǎn)生吸煙所需的氣流。當(dāng)發(fā)生電磁振動(dòng)時(shí),容易與薄板發(fā)生共振,并通過蝸殼空腔放大,引起用戶的投訴。另外,電磁噪聲會(huì)同時(shí)夾雜吸油煙機(jī)的氣動(dòng)噪聲、機(jī)械噪聲,增加了噪聲溯源難度。
多年來,多位科研工作者與工程師,都對交流異步電機(jī)電磁噪聲的產(chǎn)生機(jī)理、診斷與解決方法進(jìn)行了較深的研究。浙江大學(xué)陳永校、諸自強(qiáng)等人從氣隙中磁導(dǎo)的分布入手,計(jì)算了作用于定子上的電磁力波的大小與頻率,以及輻射出來的聲功率值,并從調(diào)整定轉(zhuǎn)子槽配比,調(diào)整斜槽、繞組等方式改善電磁噪聲[5]。侯宏、滕月慧等人通過聽覺特征分析,提取噪聲頻譜特征,并通過聲學(xué)函數(shù)對多種噪聲進(jìn)行分離,以期達(dá)到噪聲頻譜與聽覺特征對應(yīng)的目的[3]。禹利華、易靈芝等人對比不同槽配比,解決了高功率密度電機(jī)的電磁噪聲[9]。上海大學(xué)鄭江等人通過多物理場仿真平臺(tái)Ansys Workbench搭建電機(jī)多物理場模型,對車用異步電機(jī)電磁力波、結(jié)構(gòu)模態(tài)、聲場進(jìn)行仿真分析,尋找電磁噪聲產(chǎn)生的力波階數(shù)及頻率,并通過優(yōu)化齒槽配比,解決電磁噪聲問題[11]。
電機(jī)行業(yè)對于交流異步電機(jī)的電磁噪聲方面已有較多理論研究,但在吸油煙機(jī)上實(shí)際應(yīng)用,以及多電磁噪聲同時(shí)出現(xiàn)時(shí)的分析、解決研究相對較少。本文將從實(shí)際案例出發(fā),分析交流異步電機(jī)在吸油煙機(jī)上產(chǎn)生多種電磁噪聲時(shí)的分析、診斷及解決方案。
某型號(hào)吸油煙機(jī)在用戶家使用時(shí)出現(xiàn)明顯異音,用戶不可接受。專業(yè)的聽音員反饋能聽到一低一高兩個(gè)異音,需要進(jìn)行分析整改。
將該吸油煙機(jī)按GB/T 17713-2011《吸油煙機(jī)》[2]附錄E規(guī)定的半消聲室要求進(jìn)行懸掛,在轉(zhuǎn)速為850 r/min時(shí),噪聲測試頻譜如圖1所示。
圖1 異常噪聲頻譜圖
通過噪聲頻譜圖發(fā)現(xiàn),該吸油煙機(jī)在400 Hz、1033 Hz存在異常峰值,其峰值的噪聲值分別為35.23 dB,51.08 dB,平均值為50.77 dB。因此很可能400 Hz、1033 Hz分別對應(yīng)的就是前述的一低一高的兩個(gè)異音。
將采集到的數(shù)字信號(hào)利用MATLAB中聲信號(hào)處理函數(shù)WAVWR ITE和WAVREAD生成聲音文件,然后再將認(rèn)為的故障線譜放大或者濾除處理,生成聲音文件。通過對比處理前后的聲音文件,即可辨別異音產(chǎn)生的頻率。結(jié)果表明,當(dāng)把故障機(jī)數(shù)據(jù)中有400 Hz聲音的線普濾除后,其中較低沉的異音聲消失;當(dāng)加強(qiáng)這些線譜時(shí)異音顯著增強(qiáng)。同理,1033 Hz的頻譜能對應(yīng)較尖銳的異音。
采用突然斷電法測試通電時(shí)和斷電瞬間頻譜對比情況,發(fā)現(xiàn)斷電瞬間400 Hz、1033 Hz的噪聲分量消失。因電磁變化過程比機(jī)械變化過程快,所以斷電瞬間電磁引起的噪聲會(huì)立即消失,而通風(fēng)噪聲、機(jī)械噪聲因慣性來不及下降會(huì)保留一段時(shí)間。因此,可判定該吸油煙機(jī)的異音主要來源于電磁噪聲。
交流異步電機(jī)運(yùn)行時(shí),氣隙中定、轉(zhuǎn)子基波磁場和各次諧波磁場的互相作用,在定、轉(zhuǎn)子鐵心內(nèi)表面產(chǎn)生隨時(shí)間和空間變化的低次電磁力波,引起定轉(zhuǎn)子的電磁振動(dòng)。這些振動(dòng)引起的噪聲常見的除了與電源頻率成倍數(shù)關(guān)系的“嗡嗡”聲外,多半是一些與轉(zhuǎn)子槽數(shù)成倍數(shù)的齒諧波振動(dòng)噪聲。若振動(dòng)頻率與電機(jī)固頻或蝸殼固頻重疊,則會(huì)進(jìn)一步引起嚴(yán)重的共振噪聲。其中:
(1)與轉(zhuǎn)子槽數(shù)成倍數(shù)的齒諧波引起的力波振動(dòng)頻率為:
式中:k2為轉(zhuǎn)子力波階數(shù),等于0,1,2,3……;Z2為轉(zhuǎn)子齒數(shù),P為電機(jī)的極對數(shù),S為電機(jī)轉(zhuǎn)差率,f1為電源頻率,nr為實(shí)際轉(zhuǎn)速。
(2)與電源頻率成倍數(shù)關(guān)系的基波磁場引起的力波振動(dòng)頻率為:
式中:k為階數(shù),等于0,1,2,3……,f1為電源頻率。
4.1.1 電磁噪聲頻率計(jì)算
異步電機(jī)定、轉(zhuǎn)子氣隙磁密存在的主要諧波次數(shù)如下:
式中:λ為定子諧波次數(shù);μ為轉(zhuǎn)子諧波次數(shù);P為電機(jī)極對數(shù);Z2為轉(zhuǎn)子槽數(shù);k1、k2分別為定子、轉(zhuǎn)子階數(shù),為±1,±2,±3……
氣隙中定、轉(zhuǎn)子齒諧波相互作用的電磁力波階數(shù):
本文中吸油煙機(jī)采用的是2對極、齒槽配比為Z1/Z2=24/33的交流電機(jī),因此,根據(jù)式(4)定子諧波次數(shù):λ= (6×k1+1)×2=-10,+14,-22,+26,-34,+38,-46,+50,-58,+62,……
根據(jù)式(5),轉(zhuǎn)子諧波次數(shù):
根據(jù)式(6),可得出齒諧波振動(dòng)力波階數(shù)表。當(dāng)產(chǎn)生電磁力波的磁場諧波次數(shù)較大時(shí),其磁場幅值較小可以不考慮;而當(dāng)力波階次較大時(shí),定子的剛性好,振動(dòng)和噪聲的幅值較小,也可以忽略。
因吸油煙機(jī)為小型電機(jī),這里只列出n小于5的階數(shù)。由表1可知,該齒槽配比會(huì)產(chǎn)生較多低階力波,容易發(fā)生電磁噪聲。如:(λ=-34,μ=+35)、(λ=98,μ=-97)的齒諧波產(chǎn)生階數(shù)為1的力波,(λ=+62,μ=-64)、(λ=-70,μ=-68)產(chǎn)生階數(shù)為2的力波,這里對它們分別進(jìn)行計(jì)算。
表1 槽配比為24/33的振動(dòng)力波階數(shù)表
由式(1)、(2)計(jì)算齒諧波(λ=-34,μ=+35)產(chǎn)生振動(dòng)力波頻率,可知:
對于λ=-34,μ=+35相對應(yīng)的k1=34,k2=1,而n=μ+λ=35-34=1所以
同理,可計(jì)算其他齒諧波導(dǎo)致的1階、2階力波頻率,其中當(dāng)(λ=-70,μ=-68)時(shí),2階力波產(chǎn)生1035 Hz的振動(dòng)頻率,與所測試的1033 Hz電磁噪聲頻率基本相同,因此可認(rèn)為該故障機(jī)產(chǎn)生的1033 Hz電磁噪聲是由電機(jī)的定轉(zhuǎn)子齒諧波力波所導(dǎo)致。
4.1.2 模態(tài)分析
當(dāng)電機(jī)的齒諧波導(dǎo)致的低階力波頻率與安裝的蝸殼、電機(jī)本體、風(fēng)輪振動(dòng)頻率基本接近時(shí),容易產(chǎn)生嚴(yán)重的共振噪聲。
采用力錘法,測試蝸殼、風(fēng)輪、電機(jī)的固有頻率分布如表2所示。
表2 蝸輪、風(fēng)輪、電機(jī)模態(tài)測試
其中蝸殼上存在1032.21 Hz的固有頻率,與電機(jī)齒諧波導(dǎo)致的低階力波頻率1035 Hz基本接近,因此容易發(fā)生共振而產(chǎn)生噪聲。
吸油煙機(jī)普遍采用電容轉(zhuǎn)動(dòng)小功率單相交流4極電機(jī),當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一周,會(huì)對電機(jī)磁場發(fā)生4次切割,若供電電源頻率為50 Hz,則產(chǎn)生以200 Hz為基頻的振動(dòng)頻率。而當(dāng)電源有諧波時(shí),電機(jī)的振動(dòng)會(huì)在原來的基波電流產(chǎn)生的振動(dòng)分量上,又增加因諧波而導(dǎo)致的新分量,使振動(dòng)加劇,使噪聲更加明顯。采用公式(3)進(jìn)行計(jì)算,400 Hz的電磁噪聲剛好與電源頻率成8倍關(guān)系,說明該噪聲與電源頻率及諧波有較大關(guān)聯(lián)。
為證明400 Hz電磁噪聲與電源頻率及諧波之間的關(guān)聯(lián),采用相同檔位,給吸油煙機(jī)分別輸入50 Hz與60 Hz兩種不同頻率電源,并改變兩種電源中諧波畸變率,測試噪聲峰值頻率及噪聲值。國家標(biāo)準(zhǔn)要求公用電網(wǎng)諧波畸變率范圍小于5%,全國家庭平均諧波畸變率為1%~2%,因此此次測試采用2%、4%、6%三種諧波畸變率,測試數(shù)據(jù)如表3的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所示。
表3 50 Hz、60 Hz電源頻率電磁噪聲情況
從上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:
(1)當(dāng)電源頻率由50 Hz變?yōu)?0 Hz時(shí),噪聲頻率變?yōu)?0的6倍、8倍關(guān)系,400 Hz的噪聲頻譜跟電源的頻率成明顯的倍數(shù)關(guān)系。
(2)諧波畸變率越高,噪聲峰值越高,噪聲值的大小與諧波畸變率呈顯著正相關(guān)。
采用諧波儀測得該發(fā)生故障的用戶家電源諧波畸變率為4.1%,噪聲測試房電源諧波率畸變?yōu)?.1%左右,均符合國家標(biāo)準(zhǔn)小于5%的范圍,但高于全國家庭平均值。
從上述分析可知,出現(xiàn)故障的用戶4.1%的諧波畸變率會(huì)產(chǎn)生47.2 dB以上的噪聲,容易被聽覺敏感的用戶感知。而全國家庭平均諧波畸變率為1%~2%,產(chǎn)生的噪聲小于35.3 dB,在相對嘈雜的廚房環(huán)境,該400 Hz噪聲是難以感知的。但如果用戶附近有大型工業(yè)基地,或用戶家中有較多大功率家電同時(shí)使用時(shí),會(huì)使電網(wǎng)感性負(fù)載增加,電源諧波畸變率增加,可能使畸變率達(dá)到4%及以上。因此,為避免用戶投訴,需對該問題進(jìn)行整改。
通過4.1分析可知,該電磁噪聲主要是因齒諧波引起的力波頻率與蝸殼固頻接近,從而導(dǎo)致共振。為了解決這個(gè)問題,可通過改變蝸殼的固頻或電機(jī)齒諧波力波頻率,讓兩者盡量錯(cuò)開,避免發(fā)生共振。
蝸殼上增加加強(qiáng)筋或在共振區(qū)域增加緊固連接的方法可改變蝸殼固有頻率。但該蝸殼有多款量產(chǎn)機(jī)型通用,改變固頻可能會(huì)讓其他量產(chǎn)機(jī)型出現(xiàn)異常,協(xié)調(diào)難度大,所以此次不對蝸殼固頻進(jìn)行調(diào)整,而嘗試采用改變電機(jī)齒諧波力波頻率的方式進(jìn)行整改。
從公式(1)可知,通過改變電機(jī)轉(zhuǎn)速n或者電機(jī)轉(zhuǎn)子槽數(shù)Z2均可改變電機(jī)齒諧波力波頻率,但由于目前電機(jī)轉(zhuǎn)速n涉及整機(jī)性能標(biāo)稱,不便調(diào)整。因此此次嘗試從電機(jī)轉(zhuǎn)子槽數(shù)Z2上進(jìn)行改善,即改變電機(jī)的定、轉(zhuǎn)子槽配比?,F(xiàn)有電機(jī)的槽配比為Z1/Z2=24/33,因遠(yuǎn)槽配合有利于改善噪聲,所以嘗試將槽配比改為Z1/Z2=24/36,并按上述公式(4)、(5)、(6)代入驗(yàn)算,可得齒諧波力波階數(shù)表,如表4所示。
表4 槽配比為24/36的振動(dòng)力波階數(shù)表
從表4中可知,將槽配比改為Z1/Z2=24/36后,振動(dòng)力波階數(shù)表的最低階數(shù)變?yōu)?階,大大提升共振階數(shù),增加共振難度。
階數(shù)為4時(shí)對應(yīng)的定轉(zhuǎn)子力波階數(shù)為(λ=-34,μ=38),(λ=38,μ=-34),(λ=-70,μ=74),(λ=74,μ=-70),均對應(yīng)了n=μ+λ=4,因此選擇將此時(shí)K2=1、2值代入齒諧波振動(dòng)力波頻率公式(2),分別得到f為467.5 Hz、935 Hz,遠(yuǎn)離了1033 Hz的共振發(fā)生區(qū),也不與其他固頻接近。
將整改后電機(jī)安裝在整機(jī)上進(jìn)行噪聲頻譜測試如圖2,發(fā)現(xiàn)1033 Hz的噪聲頻譜已經(jīng)消失,但400 Hz的頻譜尖峰仍然存在,說明通過調(diào)整電機(jī)的齒槽配比避開低階力波對改善齒諧波振動(dòng)力波引起的電磁噪聲是有效的。
圖2 調(diào)整齒槽配比后整機(jī)噪聲頻譜
從4.2分析可知,只要電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)必然會(huì)切割磁場,產(chǎn)生與電源頻率成倍數(shù)的電磁振動(dòng),因此該振動(dòng)的產(chǎn)生不可避免。但該振動(dòng)并非一定會(huì)產(chǎn)生讓用戶察覺的電磁噪聲。只有在電源質(zhì)量、電機(jī)制造工藝或整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面綜合存在問題時(shí),才容易產(chǎn)生該電磁噪聲。而一般用戶無法控制電網(wǎng)輸入的質(zhì)量,因此只能從電機(jī)制造工藝、吸油煙機(jī)本身的電控或結(jié)構(gòu)系統(tǒng)入手進(jìn)行解決。
對于電機(jī)制造工藝,需要廠商控制加工和裝配工藝,確保電機(jī)轉(zhuǎn)子、定子的加工、裝配偏心盡量小,定、轉(zhuǎn)子鐵芯的磁導(dǎo)盡量保證均勻,減少磁場不均帶來的振動(dòng)力波。
對于電控系統(tǒng)的解決,可在控制器上增加電容、電感等電路進(jìn)行濾波,讓電源呈現(xiàn)較光滑的正弦波。但該方式會(huì)極大增加控制器的成本,其增加的成本甚至與電機(jī)價(jià)格相當(dāng),性價(jià)比非常低,因此不宜從電控系統(tǒng)方向解決,轉(zhuǎn)而嘗試在結(jié)構(gòu)系統(tǒng)上進(jìn)行優(yōu)化。
吸油煙機(jī)的電機(jī)通過螺釘直接固定在蝸殼上,而蝸殼通常由薄板件制成。為了避免電機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)直接傳遞到蝸殼上產(chǎn)生共振,通常會(huì)在電機(jī)與蝸殼之間增加橡膠平墊進(jìn)行減振,如圖3所示。
圖3 橡膠平墊裝配圖
這種橡膠平墊有接觸面積過大,減振效果有限,且存在未對螺釘進(jìn)行隔絕,電機(jī)的振動(dòng)可通過螺釘傳遞到蝸殼上等缺陷。因此,需要對橡膠墊進(jìn)行優(yōu)化:
(1)為了減少膠墊的接觸面積,將橡膠平墊采用4個(gè)如圖4所示的工字型膠墊代替。該工字型膠墊只在螺釘區(qū)域跟電機(jī)、蝸殼接觸,其他部位均不接觸。另外為了進(jìn)一步減少膠墊的接觸面積,將該膠墊上下表面設(shè)計(jì)為凸點(diǎn),最大限度降低振動(dòng)傳遞的能量值。
圖4 工字型膠墊
(2)為了隔絕螺釘,工字型膠墊中心設(shè)計(jì)成螺釘過孔,上表面與螺釘固定面接觸,下表面與蝸殼固定面接觸,中部帶凹槽可卡在電機(jī)的U型孔中,如圖5所示,從而讓電機(jī)、蝸殼、螺釘均相互隔離。
圖5 工字型膠墊裝配圖
將該膠墊裝配在吸油煙機(jī)上,在諧波畸變率為2%的市電下及諧波畸變率為4%的電源下進(jìn)行噪聲頻譜測試,測試結(jié)果如圖6所示。測試結(jié)果與圖3橡膠平墊對比,發(fā)現(xiàn)400 Hz的異常峰值消失,噪聲值從60.6 dB分別降低到60.04 dB與59.91 dB。
圖6 采用工字型膠墊后的噪聲頻譜
優(yōu)化后的方案經(jīng)聽音員辨聽,已經(jīng)無法聽到明顯的異音。說明優(yōu)化后的工字型膠墊,能顯著改善電源諧波帶來的電磁噪聲問題。上述整改方案成本低廉,實(shí)際應(yīng)用于大批量生產(chǎn)中,基本穩(wěn)定解決了400 Hz電磁噪聲問題。
(1)交流異步電機(jī)產(chǎn)生的電磁噪聲成因復(fù)雜,但常見的是與轉(zhuǎn)子槽數(shù)成倍數(shù)關(guān)系,由齒諧波引起的電磁噪聲,以及與電源頻率成倍數(shù)關(guān)系,由電源諧波引起的電磁噪聲。
(2)對于電磁噪聲的鑒別可以通過頻譜測試、MATLAB聲信號(hào)處理函數(shù)處理、突然斷電法、力波分析等方式進(jìn)行鑒別。
(3)定轉(zhuǎn)子齒槽配比的優(yōu)化是解決齒諧波力波引起的電磁噪聲的有效手段之一。
(4)工字型膠墊隔絕振動(dòng)效果良好,在解決吸油煙機(jī)產(chǎn)生電磁噪聲、優(yōu)化音質(zhì)方面效果顯著,成本低廉,值得推廣。