羅 勇,彭錦玉,劉偉剛,張 歡,孫文祥
(1.肥城市水務(wù)集團(tuán)有限公司,山東泰安 271600;2.中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司,北京 100120;3.中國(guó)石化集團(tuán)勝利石油管理局有限公司供水分公司,山東東營(yíng) 257029)
排泥水是水廠(chǎng)制水過(guò)程中的生產(chǎn)廢水,主要為沉淀池排泥水與濾池反沖洗水,具有水質(zhì)復(fù)雜、金屬元素含量高、有機(jī)物濃度高、病原微生物多等特點(diǎn)[1-2]。隨著城市建設(shè)與國(guó)家環(huán)保戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),水廠(chǎng)排泥水對(duì)環(huán)境的污染也引發(fā)行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。若排泥水不經(jīng)處理直接排入水體或下水道,將對(duì)受納水環(huán)境造成惡劣影響[3]。因此,《室外給水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50013—2018)中對(duì)水廠(chǎng)排泥水排放提出要求:水廠(chǎng)排泥水排入河道、溝渠等天然水體的水質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的有關(guān)規(guī)定[4]。而另一方面,排泥水水量約占水廠(chǎng)供水量的3%~7%,若這部分水回收再利用,不僅可以避免水體污染,而且在目前水資源緊張的情況下,可以提升用水效率,實(shí)現(xiàn)水資源節(jié)約和循環(huán)利用[5],同時(shí)是對(duì)《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》的積極響應(yīng)與貫徹。
目前,針對(duì)排泥水的處理,多數(shù)報(bào)道是進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié),即利用懸浮顆粒物和膠體顆粒在重力作用下的沉淀,實(shí)現(xiàn)泥水分離[6]。但排泥水中富集的各種污染物,如細(xì)菌、病原微生物、難降解可溶性有機(jī)物等[7],單純泥水分離并不能實(shí)現(xiàn)對(duì)其有效去除,易造成有機(jī)物及微生物的累積,導(dǎo)致上清液回用后微生物學(xué)風(fēng)險(xiǎn)增加。針對(duì)上述問(wèn)題,本文重點(diǎn)考察O3、KMnO4、NaClO等常見(jiàn)氧化劑對(duì)排泥水處理效果的影響,并形成排泥水處理最佳工藝,以推進(jìn)排泥水工藝革新進(jìn)程,解決制水過(guò)程中排泥水處理與水回用等問(wèn)題。
試驗(yàn)在勝利石油管理局有限公司供水分公司下轄某水廠(chǎng)進(jìn)行。水廠(chǎng)原水取自孤東水庫(kù),為黃河水源水,設(shè)計(jì)日供水量為10×104m3,水廠(chǎng)凈水主體工藝為機(jī)械混合/折板絮凝/斜管沉淀/石英砂過(guò)濾。每日產(chǎn)生排泥水約為5 000 m3,其中,沉淀池排泥水占比約為30%,濾池反沖洗排泥水占比約為70%。廠(chǎng)區(qū)混凝藥劑為PAC,藥劑有效含量(以Al2O3計(jì))為10%,投加量為15~20 g/m3。
試驗(yàn)在夏季的7月、8月進(jìn)行,試驗(yàn)原水為廠(chǎng)區(qū)沉淀池排泥水,水質(zhì)指標(biāo):水溫為24~28 ℃;渾濁度為110~130 NTU;CODMn為30~45 mg/L;pH值為8.27~8.54;色度為80~100度;含固率為0.12%~0.15%;鐵為0.004 7~0.011 1 mg/L;錳為0.031 5~0.043 4 mg/L;鋁為0.100~0.189 mg/L;總大腸桿菌為20~30 MPN/(100 mL);耐熱大腸桿菌為5~20 MPN/(100 mL);大腸埃希氏菌為5~10 MPN/(100 mL);菌落總數(shù)為15 000~20 000 CFU/mL。排泥水處理后用于廠(chǎng)區(qū)綠化及路面沖洗,根據(jù)廠(chǎng)區(qū)回用要求,處理后排泥水渾濁度不得高于10 NTU,CODMn不得高于5 mg/L,菌落總數(shù)不得高于8 000 CFU/mL,其他指標(biāo)均參照《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)中的Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
試驗(yàn)藥劑:PAC,取自水廠(chǎng)混凝劑投加點(diǎn);聚合氯化鋁鐵(PAFC),Al2O3含量為10%,F(xiàn)e2O3含量為1.6%;聚丙烯酰胺(PAM),陰離子,分子量為2×107;高錳酸鉀(KMnO4),3%溶液;次氯酸鈉(NaClO),有效含量為10.1%。
分別進(jìn)行自然沉降試驗(yàn)、混凝沉淀試驗(yàn)(藥劑分別為PAC、PAFC、PAM)與預(yù)氧化-混凝沉淀這3組試驗(yàn)。各組均進(jìn)行3次,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果取平均值,具體試驗(yàn)操作如下。
(1)自然沉降試驗(yàn):采用靜態(tài)沉淀模擬試驗(yàn)。將排泥水置于250 mL的量筒中,試驗(yàn)開(kāi)始后,每隔20 min記錄一次排泥水界面高度,并分析不同沉降時(shí)間下工藝出水水質(zhì)。
(2)混凝沉淀試驗(yàn):試驗(yàn)裝置如圖1所示,試驗(yàn)水量為300 L/h。裝置分高速混合、兩級(jí)低速絮凝、沉淀共3級(jí)。高速混合攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速為300 r/min,在此處投加PAC等藥劑;兩級(jí)絮凝轉(zhuǎn)速分別為50、20 r/min,沉淀時(shí)長(zhǎng)為30 min。反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定后,取沉淀池上清液檢測(cè)渾濁度、CODMn等指標(biāo)。
圖1 混凝試驗(yàn)工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of Coagulation Test
(3)預(yù)氧化-混凝沉淀試驗(yàn):試驗(yàn)裝置如圖2所示,在單獨(dú)混凝沉淀試驗(yàn)前端增加預(yù)氧化反應(yīng),其他反應(yīng)條件均與混凝沉淀試驗(yàn)相同,氧化劑分別采用KMnO4、NaClO、O3。其中:采用KMnO4或NaClO作為氧化劑時(shí),利用蠕動(dòng)泵將藥劑從反應(yīng)池底部泵入;采用O3作為氧化劑時(shí),將臭氧發(fā)生器出氣管與曝氣盤(pán)連接,曝氣盤(pán)放置于反應(yīng)器底部。氧化時(shí)間統(tǒng)一為30 min。
圖2 預(yù)氧化-混凝試驗(yàn)工藝流程圖Fig.2 Flow Chart of Preoxidation-Coagulation Test
渾濁度檢測(cè)采用HACH TL2300型濁度檢測(cè)儀;CODMn采用高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定(GB 11892—1989);其他指標(biāo)的分析測(cè)定均依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750—2006)。
察哈爾蒙古兵介入戰(zhàn)爭(zhēng)不是因?yàn)榕c回、哈薩克等民族有平時(shí)促成矛盾,而是因?yàn)槊晒疟鳛槭刈o(hù)塔爾巴哈臺(tái)的卡倫和臺(tái)站官兵,自清朝自張家口移至塔爾巴哈臺(tái)時(shí),就有任務(wù)保護(hù)自己的游牧地和邊疆的安危和社會(huì)穩(wěn)定的責(zé)任,為了完成自己的責(zé)任和義務(wù)必須與起事者奮斗,完成自己的使命,直至將起事者鎮(zhèn)壓。
圖3為排泥水在自然沉降過(guò)程中泥水界面高度變化。由圖3可知,沉降過(guò)程開(kāi)始后,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),沉降速率逐漸減慢。在第120 min時(shí),界面高度趨于平穩(wěn),泥水界面自最初的250 mL降至189 mL;而繼續(xù)增加沉降時(shí)間至240 min,泥水界面僅降至182 mL。圖4為在沉降過(guò)程中上清液渾濁度及CODMn的變化趨勢(shì)。由圖4可知:在沉降100 min后,上清液渾濁度已穩(wěn)定在18~21 NTU;沉降時(shí)間高于120 min后,上清液CODMn無(wú)明顯變化,穩(wěn)定在8~10 mg/L,而此水質(zhì)無(wú)法滿(mǎn)足廠(chǎng)區(qū)回用標(biāo)準(zhǔn)。這表明自然沉降對(duì)降濁、去有機(jī)物的能力有限,回用風(fēng)險(xiǎn)較高。
圖3 泥水界面高度隨時(shí)間變化趨勢(shì)Fig.3 Variation Trend of the Height of Mud-Water Interface with Time
圖4 上清液渾濁度及CODMn隨時(shí)間變化趨勢(shì)Fig.4 Variation Trend of Turbidity and CODMn of Supernatant with Time
混凝-沉淀工藝是現(xiàn)行多數(shù)廠(chǎng)區(qū)用于處理排泥水的主體工藝。因此,試驗(yàn)分別采用較為常用的PAFC、PAC、PAM等藥劑進(jìn)行混凝沉淀,探究其在不同混凝劑種類(lèi)、投加量下,對(duì)排泥水處理出水渾濁度及CODMn的影響。
2.2.1 PAC/PAFC混凝試驗(yàn)
圖5與圖6為分別采用PAFC與PAC作混凝劑時(shí),對(duì)排泥水出水渾濁度及CODMn的影響。由圖5、圖6可知,在藥劑投加量相同時(shí),PAFC與PAC混凝效果基本相同,且隨著藥劑投加量的增加,渾濁度和CODMn均呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)。在PAFC、PAC投加量分別為30 mg/L時(shí),出水渾濁度和CODMn均降至最優(yōu),分別為7.88、7.28 NTU和5.02、5.06 mg/L,與自然沉降30 min出水效果相比,上清液渾濁度與CODMn分別降低了68.85%、69.92%和60.47%、65.10%。分析原因:根據(jù)DLVO理論[8],在其他因素相同的條件下,不同的帶電粒子體系,其Zeta電位越高,膠體表面電荷之間的排斥勢(shì)能ER越大,體系越不易發(fā)生沉降,膠體顆粒脫穩(wěn)效率較低。排泥水Zeta電位為-2.5~-1.8 mV[9],投加混凝劑PAFC和PAC后,藥劑水解產(chǎn)生的正電荷中和了膠體滑動(dòng)表面的負(fù)電荷,降低了排斥勢(shì)能ER,使得膠體顆粒脫穩(wěn)沉降,出水渾濁度和CODMn濃度降低[10]。
圖5 不同PAFC投加量下出水渾濁度與CODMn變化Fig.5 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of PAFC
若繼續(xù)增加PAFC或PAC的投加量,出水渾濁度與CODMn反而逐漸升高。分析原因:在混凝劑投加量過(guò)大時(shí),膠體表面分布的同種電荷增多,脫穩(wěn)膠體重新穩(wěn)定;同時(shí),金屬氫氧化物增多,夾帶的結(jié)合水量增大,造成形成的礬花大而不實(shí),出水渾濁度升高,有機(jī)物去除效率下降[11]。
2.2.2 PAM混凝試驗(yàn)
圖7為采用PAM藥劑時(shí),對(duì)排泥水出水渾濁度及CODMn的影響。由圖7可知,隨著PAM投加量的增加,上清液CODMn先下降后升高。當(dāng)PAM投加量為0.5 mg/L時(shí),出水渾濁度為11.06 NTU,CODMn為6.05 mg/L;若繼續(xù)增加PAM的投加量至0.75 mg/L,出水CODMn升高至9.62 mg/L。
圖7 不同PAM投加量下出水渾濁度與CODMn變化Fig.7 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of PAM
分析原因:PAM長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu)具有良好的吸附架橋作用,可使顆粒凝聚,提高排泥水沉降性能,改善出水渾濁度;但PAM投加量過(guò)高后,排泥水污泥表面同種電荷增多,產(chǎn)生膠體保護(hù)作用[12],不利于通過(guò)電中和吸附聚集顆粒物,且PAM作為高分子聚合物,在水中殘留亦造成CODMn升高。
相較于自然沉降工藝,在投加PAC、PAFC、PAM后,對(duì)渾濁度和CODMn均有較好的去除效果,出水渾濁度可滿(mǎn)足回用要求。但上述工藝出水CODMn較高,若直接回用,則易造成有機(jī)物、微生物的累積,威脅供水水質(zhì)安全。因此,在混凝前增設(shè)O3、KMnO4、NaClO這3種預(yù)氧化工藝,探究不同種類(lèi)、投加量下排泥水處理出水水質(zhì)。試驗(yàn)過(guò)程中,根據(jù)前文試驗(yàn)結(jié)果,混凝劑統(tǒng)一選用PAC,投加量為30 mg/L。
圖8、圖9、圖10為分別采用O3、KMnO4、NaClO作為預(yù)氧化劑時(shí),不同藥劑投加量下的工藝出水渾濁度與CODMn。由圖8可知,在O3投加量為3 mg/L時(shí),工藝出水渾濁度為2.58 NTU、CODMn為2.36 mg/L,相比相同藥劑量下的單獨(dú)混凝試驗(yàn),渾濁度和CODMn分別降低了64.56%和53.36%。若繼續(xù)增加O3投加量為4.5 mg/L,出水渾濁度和CODMn分別為2.35 NTU和2.12 mg/L,變化幅度較低,因此,確定O3投加量為3 mg/L。
圖8 不同O3投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.8 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of O3
由圖9可知,在KMnO4投加量為1.2 mg/L時(shí),工藝出水渾濁度為3.11 NTU、CODMn為2.8 mg/L。若繼續(xù)增加KMnO4投加量為1.8 mg/L,出水CODMn升高至3.05 mg/L,水質(zhì)反而變差,因此,確定KMnO4投加量為1.2 mg/L。
圖9 不同KMnO4投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.9 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of KMnO4
由圖10可知,在NaClO投加量為2.5 mg/L時(shí),工藝出水渾濁度為2.43 NTU、CODMn為2.44 mg/L。若繼續(xù)增加NaClO投加量,出水渾濁度基本穩(wěn)定在2.48~2.53 NTU,CODMn基本穩(wěn)定在2.43~2.47 mg/L,因此,確定NaClO投加量為2.5 mg/L。
圖10 不同NaClO投加量下工藝出水渾濁度與CODMn變化Fig.10 Changes of Effluent Turbidity and CODMn with Different Dosages of NaClO
綜上,在投加O3、KMnO4、NaClO作為預(yù)氧化劑后,工藝出水渾濁度與CODMn大幅度降低。推測(cè)原因:排泥水中存在的有機(jī)物、藻類(lèi)等可在顆粒物表面形成有機(jī)涂層,造成膠體顆粒間的空間阻礙或雙電層排斥,從而使顆粒物之間保持分散難以聚結(jié)。而經(jīng)O3、KMnO4或NaClO預(yù)氧化后:一方面,可有效改變有機(jī)物的性質(zhì)和結(jié)構(gòu),進(jìn)行開(kāi)環(huán)、斷鏈,或直接將其礦化,降低有機(jī)物濃度[13];另一方面,可破壞有機(jī)物對(duì)膠體的保護(hù),強(qiáng)化膠體脫穩(wěn),形成密實(shí)的絮體,從而改善污染物的可混凝性[14]。因此,工藝對(duì)污染物去除效率提高。
2.3.2 預(yù)氧化工藝對(duì)出水綜合水質(zhì)的影響
表1為O3、KMnO4、NaClO這3種氧化劑預(yù)氧化并混凝沉淀后,各金屬元素、微生物及氧化副產(chǎn)物濃度對(duì)比。其中,預(yù)氧化劑投加量按照已確定的最佳量投加。
由表1可知,在采用O3、KMnO4、NaClO這3種氧化劑后,對(duì)鐵、錳以及色度、微生物的去除率均高于單獨(dú)混凝沉淀工藝,且經(jīng)預(yù)氧化后,工藝出水色度均不高于15度。在微生物去除方面,O3、NaClO的效果明顯優(yōu)于KMnO4,前兩者工藝出水中均未檢出總大腸、耐熱大腸、細(xì)菌總數(shù)等微生物,而采用KMnO4預(yù)氧化,工藝出水中均檢測(cè)出上述多種微生物,菌落總數(shù)為10 000 CFU/mL。這與學(xué)者[15-16]研究結(jié)論相同,推測(cè)是KMnO4極易被有機(jī)物所減弱,且其在酸性環(huán)境中作用能力較強(qiáng),因此,在有機(jī)物濃度高,且pH值為8.27~8.54的堿性環(huán)境中,其殺菌抑菌能力受影響,導(dǎo)致回用后易造成微生物積累,從而威脅制水安全。
表1 預(yù)氧化劑對(duì)工藝出水水質(zhì)的影響Tab.1 Effect of preoxidant on the Quality of Effluent
此外,在采用NaClO預(yù)氧化時(shí),其工藝出水水質(zhì)與O3預(yù)氧化工藝出水相近,但檢測(cè)出低含量的消毒副產(chǎn)物三氯甲烷,這表明在排泥水水質(zhì)變差、NaClO投加量增加時(shí),有消毒副產(chǎn)物濃度升高風(fēng)險(xiǎn)。而在采用O3預(yù)氧化時(shí),未檢測(cè)出副產(chǎn)物溴酸鹽的生成。
分析原因:O3的氧化電位為2.08 V,高于NaClO與KMnO4;此外,O3可在水中發(fā)生間接反應(yīng),生成氧化性更強(qiáng)的·OH,·OH氧化電位為2.80 V,自由基的反應(yīng)無(wú)選擇性,可高效去除原水中有機(jī)物、病毒等,提高后續(xù)混凝工段處理效率。因此,在排泥水處理中,可首選O3預(yù)氧化-混凝沉淀作為廠(chǎng)區(qū)排泥水處理工藝;若廠(chǎng)區(qū)不具備生產(chǎn)O3條件,亦可選用NaClO預(yù)氧化-混凝沉淀工藝,以保證處理后排泥水的高標(biāo)準(zhǔn)回用。
2.3.3 排泥水處理工藝藥劑成本分析
在采用預(yù)氧化-混凝沉淀處理排泥水時(shí),工藝運(yùn)行成本主要為動(dòng)力費(fèi)及藥劑費(fèi)。其中,動(dòng)力費(fèi)為攪拌設(shè)備、水泵、排泥泵等設(shè)備用電,該項(xiàng)受處理規(guī)模、所用設(shè)備、輸水距離等影響較大,需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定。藥劑費(fèi)成本分析如下。
在采用預(yù)氧化-混凝沉淀工藝時(shí),產(chǎn)生O3的成本約為15元/kg,NaClO(食品級(jí),藥劑有效含量為10.1%)價(jià)格約為1 500元/t,PAC(藥劑有效含量為10%)價(jià)格約為1 100元/t。因此,在O3投加量為3 mg/L、PAC投加量為30 mg/L時(shí),處理每噸排泥水的藥劑成本為0.078元;在NaClO投加量為2.5 mg/L、PAC投加量為30 mg/L時(shí),處理每噸排泥水的藥劑成本為0.037元。
(1)采用自然沉降或混凝沉淀工藝,對(duì)排泥水渾濁度與CODMn去除效率有限。在PAC投加量為30 mg/L時(shí),混凝沉淀出水渾濁度為7.28 NTU、CODMn為5.06 mg/L、菌落總數(shù)為13 100 CFU/mL,不滿(mǎn)足廠(chǎng)區(qū)排泥水回用標(biāo)準(zhǔn)。
(2)采用O3、KMnO4、NaClO預(yù)氧化后,工藝出水渾濁度與CODMn降低幅度較大,出水渾濁度可降至2~3.2 NTU,CODMn可降至2~3 mg/L;此外,通過(guò)對(duì)預(yù)氧化處理效果綜合比對(duì),選擇O3或NaClO作為廠(chǎng)區(qū)處理排泥水預(yù)氧化劑。
(3)控制混凝劑PAC投加量為30 mg/L,在O3投加量為3 mg/L或NaClO投加量為2.5 mg/L時(shí),預(yù)氧化-混凝沉淀工藝出水渾濁度分別為2.58 NTU與2.43 NTU,CODMn分別為2.36 mg/L與2.44 mg/L,且鐵、錳、微生物等指標(biāo)均優(yōu)于廠(chǎng)區(qū)回用標(biāo)準(zhǔn),證明工藝可滿(mǎn)足排泥水處理要求。