崔慶畢
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán) 大斗溝煤業(yè)有限公司,山西 大同 037031)
刮板輸送機(jī)是綜采工作面的重要機(jī)械設(shè)備之一,主要與采煤機(jī)配合進(jìn)行工作面煤矸運(yùn)輸,刮板輸送機(jī)具有安裝簡(jiǎn)單、運(yùn)輸能力大、便于操作維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。刮板輸送機(jī)主要由電機(jī)驅(qū)動(dòng)頭部齒輪然后帶動(dòng)刮板、刮板鏈進(jìn)行運(yùn)動(dòng),從而進(jìn)行煤矸運(yùn)輸;受刮板輸送機(jī)安裝技術(shù)水平、工作面煤矸以及地質(zhì)條件等影響,刮板輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)斷鏈故障,斷鏈后需人工重新緊鏈并進(jìn)行預(yù)緊,刮板鏈張緊度直接關(guān)系著刮板輸送機(jī)運(yùn)輸效率,而當(dāng)前煤礦傳統(tǒng)緊鏈裝置在實(shí)際應(yīng)用中效果相對(duì)較差,無(wú)法滿足實(shí)際生產(chǎn)需求。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)大斗溝煤業(yè)有限公司8305工作面位于同忻三盤區(qū),工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度為1 500 m,傾向長(zhǎng)度為185 m,工作面回采煤層為2#煤層,平均厚度為2.71 m。8305工作面采用綜合機(jī)械化回采工藝,回采期間工作面內(nèi)配備了SL300采煤機(jī)一臺(tái)、SGZ1000/1500型雙鏈刮板輸送機(jī)一臺(tái)、ZZG型液壓支架109架,以及SZZ1200/400轉(zhuǎn)載機(jī)和PLM-3500破碎機(jī)各一臺(tái)。其中刮板輸送機(jī)功率為1 500 kW,運(yùn)輸能力為2 500 t/h,具體參數(shù)如表1所示。
表1 SGZ1000/1500型雙鏈刮板輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
截止2020年8月,8305工作面已回采480 m,工作面回采前期由于受回采煤層矸石以及刮板槽底煤、地質(zhì)條件等影響,導(dǎo)致工作面刮板輸送機(jī)經(jīng)常發(fā)生故障,主要表現(xiàn)為斷鏈、卡鏈現(xiàn)象,需及時(shí)停機(jī)并松緊刮板鏈。工作面?zhèn)鹘y(tǒng)方法主要采用絞車或者吊鏈來(lái)松緊刮板鏈,傳統(tǒng)裝置在進(jìn)行刮板鏈松緊時(shí)不僅勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度大、緊鏈效率低而且很容易出現(xiàn)傷人事故,因此大斗溝礦對(duì)傳統(tǒng)緊鏈工藝進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計(jì)了一套液壓緊鏈裝置。
液壓緊鏈裝置主要由液壓油缸、緊鏈臂、液壓伸縮桿、固定銷和固鏈器等部分組成,如圖1所示。液壓油缸共計(jì)兩個(gè)且成對(duì)稱布置,液壓油缸上有一個(gè)注油口和出油口,主要與液壓泵進(jìn)出油管連接。
圖1 刮板輸送機(jī)液壓緊鏈裝置結(jié)構(gòu)示意圖
液壓油缸分為1#油缸和2#油缸,油缸一端與液壓伸縮桿連接,另一端與緊鏈臂采用固定銷連接,液壓伸縮桿最大張拉行程為0.4 m。
緊鏈臂主要有兩組,每組緊臂鏈分第一緊鏈臂和第二緊鏈臂,緊鏈臂采用高錳鋼一次性澆注而成,在第一緊鏈臂與第二緊鏈臂之間安裝一個(gè)固鏈器,固鏈器可與刮板鏈進(jìn)行固定連接。
(1) 工作面刮板輸送機(jī)出現(xiàn)斷鏈后需緊鏈時(shí),首先將液壓泵進(jìn)出油管與緊鏈裝置的進(jìn)油口和出油口固定連接,通過(guò)液壓油缸的液壓作用將緊臂裝置中液壓伸縮桿拉伸至最大行程。
(2) 液壓緊鏈裝置中液壓伸縮桿拉伸后,將裝置中固鏈器與刮板鏈進(jìn)行固定,然后正向打開液壓油缸閥門使伸縮液壓桿回收,液壓桿在回收過(guò)程中通過(guò)移動(dòng)緊鏈臂以及固鏈器帶動(dòng)兩側(cè)刮板鏈向裝置中部移動(dòng),從而達(dá)到緊鏈的目的。液壓緊鏈裝置最大張拉力為890 kN。
(1) 裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。液壓緊鏈裝置結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,便于日常檢修維護(hù),在使用過(guò)程中故障率相對(duì)較低,制造成本費(fèi)用為0.52萬(wàn)元,成本費(fèi)用低;同時(shí)該裝置不僅可用于采掘工作面刮板輸送機(jī)中,而且還可用于其他領(lǐng)域中,如運(yùn)輸、橋梁隧道等,實(shí)用性強(qiáng),應(yīng)用區(qū)域廣。
(2) 自動(dòng)化水平高。液壓緊鏈裝置主要利用液壓油缸控制整個(gè)裝置達(dá)到緊鏈的目的,在緊鏈過(guò)程中只需1人操作即可,相比傳統(tǒng)吊鏈緊鏈方式,該裝置自動(dòng)化水平高,大大降低了緊鏈勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度。
(3) 緊鏈效果好。與傳統(tǒng)吊鏈等緊鏈裝置相比,液壓緊鏈裝置通過(guò)液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)刮板鏈微調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度高,緊鏈效果好,有效避免了傳統(tǒng)裝置調(diào)節(jié)時(shí)因張拉力不到位出現(xiàn)斷鏈傷人事故。
(4) 但是該裝置在實(shí)際應(yīng)用中還存在一些不足,需進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn),主要表現(xiàn)在以下幾方面:①由于綜采工作面粉塵濃度大,對(duì)裝置液壓系統(tǒng)污染嚴(yán)重,必須定期更換液壓油并對(duì)液壓油缸進(jìn)行清理;②由于緊鏈?zhǔn)窃诠伟宀凵线M(jìn)行,受刮板、刮板鏈影響,裝置安裝不平整,在張拉刮板鏈時(shí)兩側(cè)緊鏈臂受力不均,很容易出現(xiàn)緊鏈臂變形現(xiàn)象。
2020年8月~12月8305工作面共計(jì)出現(xiàn)5次斷鏈?zhǔn)鹿?,斷鏈后采用吊鏈緊鏈兩次,采用液壓緊鏈裝置緊鏈三次。通過(guò)對(duì)比分析兩種裝置發(fā)現(xiàn):采用吊鏈進(jìn)行緊鏈時(shí),需三人配合施工,單次緊鏈時(shí)間為0.8 h,緊鏈后刮板鏈張緊力達(dá)到設(shè)計(jì)值的82%,還需進(jìn)一步微調(diào);采用液壓緊鏈裝置僅需一人即可操作施工,單次緊鏈時(shí)間為0.4 h,緊鏈后刮板鏈張緊力達(dá)到設(shè)計(jì)值的93%以上。
大斗溝煤礦針對(duì)綜采工作面刮板輸送機(jī)傳統(tǒng)緊鏈裝置在緊鏈時(shí)存在的弊端,設(shè)計(jì)了一套液壓緊鏈裝置,通過(guò)在8305工作面進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用,該裝置投入使用后大大降低了緊鏈勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度,提高了緊鏈效率,保證了緊鏈?zhǔn)┕ぐ踩玫搅嗣旱V及集團(tuán)公司一致認(rèn)可,并在集團(tuán)公司其他煤礦進(jìn)行了推廣應(yīng)用,取得了顯著的應(yīng)用成效。