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      鐵路搖枕和側(cè)架用鋼中氧的分析與控制

      2022-01-22 09:53:58廖仲賓
      軌道交通裝備與技術(shù) 2021年6期
      關(guān)鍵詞:鋼液鋼水鋼渣

      廖仲賓

      (中車眉山車輛有限公司 四川 眉山 610020)

      隨著中國鐵路運輸事業(yè)的高速發(fā)展,高速、重載成為鐵路貨運發(fā)展的主要方向,作為鐵路貨車生產(chǎn)的主要廠家之一,提高關(guān)鍵行走部件搖枕、側(cè)架的質(zhì)量是當務(wù)之急,鋼中的氧不僅會造成鑄件中夾雜物的增加,還會引起氣泡、疏松等缺陷,嚴重影響鑄件的最終使用性能,因此降低鋼水中總的氧質(zhì)量分數(shù),提高鋼水的純凈度對于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,確保鐵路高速、重載的發(fā)展方向具有重要意義。

      1 氧對鋼性能的影響

      氧是煉鋼過程中最難控制的有害元素,氧化物不僅會影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且會造成水口節(jié)瘤,影響生產(chǎn)的順利進行,氧在鋼中的溶解度很小,主要是以各種合金元素氧化物的形式存在,鋼中非金屬夾雜物雖然數(shù)量不多,但對性能的影響卻不可忽視。夾雜物對鋼力學性能和工藝性能的影響,主要是降低材料的塑性、韌性和疲勞性能,尤其當夾雜物以不利的形狀及分布特征存在時,對材料機械性能的影響更為嚴重。鋼中氧化夾雜物常常是材料點蝕和應(yīng)力破裂起源部位,它會破壞鋼基體的連續(xù)性,造成應(yīng)力集中,促進疲勞裂紋的產(chǎn)生,并在一定條件下加速裂紋的擴展,從而加速疲勞破壞的過程,尤其是大型夾雜物,造成的危害更大??傊瑠A雜物尺寸越大,分布越集中,對鋼的質(zhì)量和性能的影響就越大。

      眾所周知,隨著溫度的降低,氧在鋼中的溶解度逐漸降低,鋼中的氧質(zhì)量分數(shù)過高,在凝固過程中,固熔在鋼中的氧逐漸析出,析出的氧會同周圍的碳發(fā)生反應(yīng)生成CO,CO氣泡的總體積補償了鋼液凝固收縮體積,造成鑄件的疏松、氣孔、氣泡等缺陷,在缺陷處容易造成鑄件局部的應(yīng)力集中,在后續(xù)處理過程中易造成裂紋,增加了鑄件的工序,間接增加鑄件的生產(chǎn)成本,因此控制鋼水的總氧質(zhì)量分數(shù)對于提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本具有重要意義。

      2 鋼中氧的來源及影響因素

      與H、N相比,氧在鋼中的存在形式以各種合金元素的氧化物為主,因此,降低鋼水氧質(zhì)量分數(shù)的方法主要從盡可能降低鋼水中的夾雜物著手,氧化系夾雜物的來源主要如圖1所示。

      圖1 鋼中氧化系夾雜物的來源

      減少鋼水中的夾雜物要從兩個方面入手:一是減少鋼水的外來夾雜物;二是盡可能地除去脫氧產(chǎn)物和減少二次氧化生成的夾雜物。根據(jù)氧化物的來源分析,影響最終鋼中氧質(zhì)量分數(shù)的因素為原材料。原材料中帶入的夾雜在氧化期經(jīng)過激烈沸騰后大部分會上浮到渣中,通過扒渣可以將原材料帶入的夾雜物的影響降到較低水平,但是原材料中帶入的夾雜過多,會增大氧化期的壓力,使氧化期任務(wù)不能很好地完成,氧化期操作的好壞影響著氧化末期夾雜物質(zhì)量分數(shù)的高低,通過良好的氧化期操作,能將原材料中帶入的夾雜物的影響降到最低,還原期是一個脫氧的過程,能將鋼水中的自由氧降低到一個很低的水平,因此還原期操作的好壞直接決定著最終氧質(zhì)量分數(shù)的高低,出鋼過程以及澆注過程對鋼中氧質(zhì)量分數(shù)的影響同樣重要。使鋼液二次氧化的氧,主要來自以下幾個方面:(1)鋼液卷入的空氣。出鋼和澆注時,鋼液暴露于空氣中,而且紊亂的鋼液會卷入數(shù)量可觀的空氣,這是鋼液被二次氧化的主要原因,根據(jù)模擬研究的結(jié)果,僅就澆注而言,每澆注1 t鋼液,就可卷入空氣0.007 m3。(2)鋼渣。如果煉鋼后期脫氧不好,鋼渣中含F(xiàn)eO量太高,出鋼時鋼和渣發(fā)生強烈的混拌,使鋼液二次氧化。如修筑鋼槽和澆包的耐火材料品質(zhì)不好,其中一些氧化物可能被鋼液中某元素還原,使鋼液氧化?;蛘撸突鸩牧现械哪承┭趸锟赡芘c鋼液中已形成的氧化物結(jié)合,從而使宏觀夾雜物增多。(3)氧化性氣氛。澆注充型過程中,型內(nèi)氣氛為氧化性氣氛,也會使型內(nèi)的金屬氧化。如果鑄型中含氧物料多,會使氧化過程加劇。綜上所述,氧質(zhì)量分數(shù)的控制貫穿冶煉操作的整個過程,每一步的操作都是為下一步做好準備,因此降低鋼水中的總氧質(zhì)量分數(shù)在冶煉操作全程都需要嚴格控制,并不僅僅是脫氧操作就能完成任務(wù)的。

      3 實際生產(chǎn)過程中的控制

      3.1 預(yù)防措施

      (1)新包要徹底烘烤48 h以上。

      (2)新爐體用電極烘烤8 h。

      (3)對爐料進行除銹去污、烘烤處理,減少帶入氣體源。

      (4)對造渣材料及合金嚴格按工藝要求烘烤。

      (5)提前造渣,防止減少鋼液吸氣。

      通過以上措施可以將外來因素對鋼中氧質(zhì)量分數(shù)的影響降到最低。

      3.2 分析與控制

      3.2.1原材料

      (1)造渣材料和合金要嚴格按工藝進行烘烤,還原所用合金即調(diào)即用。

      (2)干燥脫氧劑。

      3.2.2氧化期

      氧化期對降低鋼水中的氧化系夾雜物,減小外來夾雜物對鋼中氧質(zhì)量分數(shù)的影響作用非常大,良好的氧化期操作,可以使夾雜物充分上浮,減少因夾雜物而造成的鋼中氧質(zhì)量分數(shù)的增加。

      分析:礦石氧化主要在鋼渣界面反應(yīng),通過FeO的擴散來達到脫碳沸騰的目的,而吹氧氧化通過吹氧管直接給鋼液內(nèi)部提供氧,因此通過礦氧結(jié)合氧化操作,控制合理的氧化溫度和脫碳速度,可以使整個熔池均勻沸騰,達到凈化鋼液的目的。

      控制:

      (1)礦氧結(jié)合,做到激烈均勻沸騰,脫碳量不小于0.30%,冶煉過程中合理控制溫度,礦石氧化溫度不小于1 570 ℃,氧氣氧化溫度不小于1 550 ℃;脫碳速度為0.01%/min~0.03%/min,使鋼中氣體、夾雜物降到較低的質(zhì)量分數(shù)。

      (2)預(yù)脫氧錳不小于0.20%,定碳防止鋼液過氧化,靜沸騰時不少于10 min,使鋼中殘余氧量降低,并使氣體和非金屬夾雜物充分上浮。

      (3)扒渣溫度不低于1 620 ℃,防止還原后期升溫,影響精煉效果。

      (4)快速干凈徹底扒除氧化渣,迅速造稀薄渣覆蓋鋼液表面,減少和防止鋼液吸氣。

      (5)預(yù)脫氧用Al量為0.5 kg/t,減輕還原其脫氧負擔。

      3.3.3還原期控制

      還原期的主要目的是盡可能地去除鋼水中的氧,將鋼中的氧質(zhì)量分數(shù)降低到規(guī)定范圍,因此還原期操作的好壞直接決定著最終氧質(zhì)量分數(shù)的高低。

      分析:目前脫氧操作主要是沉淀脫氧和擴散脫氧,在還原期由于沒有沸騰,沉淀脫氧產(chǎn)物上浮比較困難,通過合理的脫氧加入順序,可以將脫氧產(chǎn)物控制為比較容易上浮的復(fù)合型脫氧產(chǎn)物;擴散脫氧是一個擴散平衡的過程,因此在還原操作過程中必須在白渣狀態(tài)下保持一定時間,以利于夾雜物的上浮和鋼中氧的去除。

      控制:

      (1)加入沉淀脫氧劑:Mn、Si、Cr,嚴禁先加Si后加Mn。

      (2)加入合金后5~10 min勤加攪拌,加速鋼液合金化,促使脫氧產(chǎn)物易聚合而上浮,加速白渣快速形成。

      (3)白渣保持時間不少于20 min,流動性要好,F(xiàn)eO質(zhì)量分數(shù)要低,堿度在R3左右,呈泡沫狀。

      (4)終脫氧:用Al量為1.5 kg/t,保證鋼液殘鋁量在0.02%~0.08%范圍內(nèi)。

      3.3.4出鋼控制

      分析:良好的出鋼溫度和出鋼方式,可以將出鋼過程中二次氧化的影響降到最低。

      控制:

      (1)出鋼溫度為1 600 ℃~1 630 ℃,可根據(jù)鑄型大小、質(zhì)量、數(shù)量,決定出鋼溫度上、中、下限。

      (2)出鋼口大口深坑,出鋼槽光潔平整。

      (3)搖爐速度不能過快以防先出鋼后出渣。

      (4)鋼渣混出減少二次氧化。

      (5)防止出鋼散流與細流,嚴禁電石渣出鋼。

      3.3.5鋼包精煉:喂線+包底吹氬工藝

      (1)喂鋁線脫氧時,降低鋼中氧質(zhì)量分數(shù)關(guān)鍵是去除Al2O3,合理的渣量及吹氬攪拌工藝能有效去除Al2O3。

      (2)包內(nèi)精煉喂入硅鈣線可改變Al2O3形態(tài)。

      (3)通過包底吹氬氣泡上浮,帶動鋼水沸騰,促使鋼水中碳與氧化亞鐵進行反應(yīng),從而起到脫氧的作用[1-2]。

      3.3.6減少和防止鋼液二次氧化

      (1)保證鋼液脫氧良好,鋼液中FeO質(zhì)量分數(shù)不大于0.5%,因為鋼渣中FeO質(zhì)量分數(shù)高,出鋼時鋼和渣發(fā)生強烈攪拌,使鋼液二次氧化。

      (2)嚴格控制碳鋼和低合金鋼中Si質(zhì)量分數(shù)在0.3%~0.5%的范圍,以保證鋼液有防止二次氧化的脫氧余力。

      (3)整流澆注,可以減少鋼流表面積,減少二次氧化。

      (4)干燥鑄型,鑄型內(nèi)氧化物料要少,減少氧化機率。

      4 效果論證

      通過以上分析,在現(xiàn)有工藝設(shè)備條件下,有效地控制鋼中氧質(zhì)量分數(shù)主要有以下幾個方面:(1)氧化期:采用正確的礦氧結(jié)合操作。(2)還原期控制:保證合理的白渣制度。(3)出鋼控制和鋼包精煉。(4)減少和防止鋼液二次氧化。

      采取以上措施后,近年來抽樣對所煉鋼種的氧質(zhì)量分數(shù)進行分析,均沒有超標的爐次。實施效果證明,只要在操作過程中嚴抓細管,認真做好每個細節(jié)工作,鑄件氧質(zhì)量分數(shù)指標完全可以達到工藝要求的不大于0.006%的標準。

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