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      沙鋼高爐鈦礦經(jīng)濟(jì)護(hù)爐技術(shù)研究

      2022-01-25 08:44:34周夏芝周大勇馬恒保張建良焦克新
      上海金屬 2022年1期
      關(guān)鍵詞:沙鋼爐缸鐵水

      雷 鳴 杜 屏 周夏芝 周大勇 張 健 馬恒保 張建良 焦克新 徐 震

      (1.沙鋼集團(tuán)有限公司鐵前辦,江蘇 張家港 215625;2.北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院,北京 100083;3.江蘇集萃冶金技術(shù)研究院有限公司,江蘇 張家港 215625)

      隨著高爐煉鐵技術(shù)的不斷進(jìn)步和完善,高爐壽命大幅度提高。然而,高爐的強(qiáng)化冶煉導(dǎo)致大量高爐出現(xiàn)爐缸側(cè)壁溫度異常升高甚至爐缸燒穿的情況,為煉鐵等實際生產(chǎn)帶來諸多安全隱患。目前,鈦礦護(hù)爐是高爐煉鐵最常用且有效的護(hù)爐手段[1],其在爐缸薄弱區(qū)域形成高熔點Ti(C,N)保護(hù)層能夠隔離鐵水,起到保護(hù)炭磚的作用。已有很多學(xué)者對鈦礦護(hù)爐高爐內(nèi)Ti(C,N)的形成機(jī)制及促進(jìn)Ti(C,N)生成的熱力學(xué)進(jìn)行了研究[2-4]。此外,部分學(xué)者對鈦礦護(hù)爐模型及其經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析[5-6],以確保爐缸護(hù)爐效果的同時降低護(hù)爐成本。

      2018年4 月以來,沙鋼3號2 680 m3高爐爐缸側(cè)壁溫度異常升高,熱電偶最高溫度達(dá)到700℃以上,嚴(yán)重影響高爐正常運行。通過對爐缸側(cè)壁炭磚殘厚的計算,發(fā)現(xiàn)爐缸西鐵口下方1 m處的炭磚厚度僅為517 mm,嚴(yán)重降低爐缸壽命[7]。為了緩解爐缸侵蝕,沙鋼煉鐵部采取加鈦礦護(hù)爐措施以降低爐缸侵蝕速率,取得了良好效果,但生產(chǎn)成本增加。本文以沙鋼鈦礦護(hù)爐實踐為研究對象,通過熱力學(xué)計算有效護(hù)爐的最低[Ti]含量,并分析影響鐵渣間鈦分配比的因素,力求降低鈦礦使用量,從而降低護(hù)爐成本,達(dá)到經(jīng)濟(jì)護(hù)爐的目的。

      1 鈦化物形成

      1.1 渣鐵界面TiO2的還原

      在高爐生產(chǎn)過程中,添加含鈦爐料可有效延長高爐壽命[8-10]。其主要原理是,爐渣中的TiO2被還原進(jìn)入鐵水,與鐵水中溶解的[C]或[N]等發(fā)生反應(yīng),形成高熔點的Ti(C,N)沉積于爐缸侵蝕嚴(yán)重部位,從而起到保護(hù)爐襯的作用[11]。由于高爐內(nèi)存在過剩的C以及渣鐵良好的潤濕和接觸,渣中TiO2可被溶解在鐵水中的碳直接還原,其反應(yīng)式為[12]:

      [Ti]的活度系數(shù)f[Ti]與溫度的關(guān)系函數(shù)為[13]:

      1 873 K時鐵水中元素的活度系數(shù)fi為:

      式(5)中1 873 K時鐵水中元素的相互作用系數(shù)eji可從文獻(xiàn)[14]中查出,如表1所示,取文獻(xiàn)[15]中TiO2的活度系數(shù)fTiO2=0.89。沙鋼3號高爐鐵水成分如表2所示,爐腹煤氣壓力約為0.375 MPa,富氧率(氧氣體積分?jǐn)?shù))為6.2%,N2和CO的體積分?jǐn)?shù)分別為56%和43%。

      表1 鐵水中Ti元素與其他元素的相互作用系數(shù)(1 873 K)Table 1 Interaction coefficient between Ti element and other elements in molten iron (1 873 K)

      表2 沙鋼3號高爐鐵水成分Table 2 Composition of molten iron of Shasteel’s BF No.3

      圖1 為w(TiO2)分別為0.8%、1.0%、1.3%、1.5%和2.0%時,不同溫度下與TiO2平衡的w[Ti]。若僅考慮渣中TiO2被[C]還原,當(dāng)w(TiO2)一定時,隨著溫度的升高,與渣中TiO2平衡的w[Ti]迅速增加;當(dāng)鐵水溫度相同時,w(TiO2)增加,與渣中TiO2平衡的w[Ti]亦隨之增加。

      圖1 不同溫度及TiO2含量條件下鐵水中平衡鈦含量Fig.1 Equilibrium [Ti]content in molten iron under condition of different temperatures and TiO2contents

      1.2 高爐鐵水中Ti(C,N)生成

      當(dāng)溶解在鐵水中[Ti]和[C]的濃度積或[Ti]和[N]的濃度積達(dá)到一定值后,便析出Ti(C,N)顆粒,其反應(yīng)式為:

      表3 鐵水中元素間相互作用系數(shù)(1 873 K)Table 3 Interaction coefficient between elements in molten iron (1 873 K)

      圖2為沙鋼高爐鐵水在不同氮分壓和溫度條件下形成TiN所需的臨界[Ti]含量(即平衡[Ti]含量)。沙鋼高爐鐵水中鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.08%,當(dāng)鐵水溫度低于1 837 K時,TiN便能從鐵水中析出。在高爐實際冶煉過程中,鐵水溫度約1 773 K,TiN可穩(wěn)定存在于鐵液中。圖3為不同[C]含量和溫度條件下鐵水中平衡[Ti]含量。由圖3可知,隨著鐵水中w[C]的增加,平衡w[Ti]不斷減少,TiC析出溫度遠(yuǎn)低于鐵水溫度,考慮到爐缸側(cè)壁和爐底的冷卻強(qiáng)度,TiC可在爐底和爐缸側(cè)壁附近低溫區(qū)域形成。

      圖2 不同氮分壓和溫度條件下鐵水中平衡[Ti]含量Fig.2 Equilibrium [Ti]content in molten iron under condition of different nitrogen partial pressures and temperatures

      圖3 不同[C]含量和溫度條件下鐵水中平衡[Ti]含量Fig.3 Equilibrium [Ti]content in molten iron under condition of different[C]contents and temperatures

      2 鈦礦護(hù)爐鐵水中平衡[Ti]含量

      2.1 [C]含量對平衡[Ti]含量的影響

      不同溫度、[C]含量、氮分壓及加入TiO2條件下鐵水中平衡[Ti]含量如圖4所示。由Ti-Fe相圖[17]可知,Ti在鐵水中有一定的溶解度,且當(dāng)鐵水中[Ti]含量達(dá)到一定值時,鈦化物才會析出。從圖4可以看出,當(dāng)TiO2還原生成的[Ti]含量大于[Ti]在鐵水中的溶解度時,有TiC、TiN固體顆粒析出,從而減緩鐵水環(huán)流對爐缸磚襯的侵蝕。沙鋼3號高爐鐵水在w[Ti]為0.08%、1 595 K 時就可以形成TiC。當(dāng)鐵水中[Ti]含量繼續(xù)增加,TiC、TiN析出動力學(xué)條件更加充分,溫度較高時也能析出TiC、TiN,但此時鐵水流動性變差,不利于高爐操作。因此鐵水中鈦含量應(yīng)控制在一定范圍內(nèi),根據(jù)鐵水中[C]含量的變化,w[Ti]應(yīng)控制在0.076%以上,相應(yīng)溫度為1 600 K。

      圖4 不同溫度、[C]含量、氮分壓及加入TiO2條件下鐵水中平衡[Ti]含量Fig.4 Equilibrium [Ti]content under condition of different temperatures,[C]contents,nitrogen partial pressures and TiO2addition

      2.2 [Si]含量對平衡[Ti]含量的影響

      [Si]含量對TiC析出的影響主要是基于[Si]與[Ti]之間的相互作用系數(shù)。[Si]與[Ti]之間的相互作用系數(shù)為正值,因此提高[Si]含量有利于提高鐵水中[Ti]的活度,從而促進(jìn)TiC的形成。從圖5可以看出,沙鋼3號高爐鐵水中w[Si]為0.30% ~0.70%,開始析出TiC 的w[Ti]為0.050% ~0.075%。隨著[Si]含量的增加,平衡[Ti]含量降低,TiC開始析出的溫度也降低。根據(jù)沙鋼高爐鐵水成分,將w[Si]從0.46%適當(dāng)提高至0.50%,可使析出TiC的臨界w[Ti]降低至0.07%以下。

      圖5 不同溫度、[Si]含量、氮分壓及加入TiO2條件下鐵水中平衡[Ti]含量Fig.5 Equilibrium [Ti]content under condition of different temperatures,[Si]contents,nitrogen partial pressures and TiO2addition

      2.3 [C]、[Si]含量對臨界[Ti]含量的影響

      圖6為析出TiC的臨界[Ti]含量隨鐵水中[Si]、[C]含量的變化。可以看出,隨著鐵水中[Si]、[C]含量的增加,臨界[Ti]含量降低,兩者幾乎呈線性關(guān)系。但相比[C]含量,[Si]含量對臨界[Ti]含量的影響更大。因此,在正常生產(chǎn)條件下,可通過調(diào)節(jié)鐵水中[Si]和[C]含量來降低析出TiC的臨界[Ti]含量,從而達(dá)到降低入爐鈦負(fù)荷的目的。

      3 鐵水溫度和成分對鈦分配比的影響

      在沙鋼3號高爐護(hù)爐過程中,鈦負(fù)荷為3~7 kg/t。研究發(fā)現(xiàn)[18],當(dāng)鈦負(fù)荷小于7 kg/t時,鐵水中鈦的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨鈦負(fù)荷的增加而增加;當(dāng)鈦負(fù)荷大于7 kg/t時,鐵水中鈦的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨鈦負(fù)荷的增加而減小,甚至出現(xiàn)負(fù)值,因此不能僅通過增加鈦負(fù)荷來提高鈦分配比。圖7為鈦分配比與鐵水成分之間的關(guān)系。從圖7(a)可知,提高鐵水中[Si]含量,鈦分配比也隨之增大,兩者總體呈正線性關(guān)系。由此可知,在鈦礦護(hù)爐條件下,提高鐵水[Si]含量有利于增大渣鐵間鈦分配比,提高鐵水鈦含量。從圖7(b)可知,鐵水中[S]含量增加,鈦分配比也隨之減小,兩者總體呈負(fù)線性關(guān)系,說明提高鐵水[S]含量不利于增大鈦分配比。在實際生產(chǎn)過程中,控制鐵水中硫含量不僅可以減輕鐵水環(huán)流對爐襯的侵蝕,還可增大鈦分配比,改善護(hù)爐效果[19]。但是考慮到鐵水中[Si]和[S]含量都相對較低,鐵水溫度對鈦分配比的影響可能更顯著[20]。

      如圖7(c,d)所示,鈦分配比隨鐵水溫度和[C]含量的升高而升高,這與蔡皓宇等[4]的研究結(jié)果一致。這一方面是由于渣中TiO2與[C]之間的氧化還原反應(yīng)是吸熱反應(yīng),溫度的升高有利于反應(yīng)的進(jìn)行;另一方面,鐵水溫度升高,增大鐵水中[C]和[Ti]的傳質(zhì)速率,使鐵水[C]含量增加,從而改善渣中TiO2還原的動力學(xué)條件。因此,控制鐵水溫度較高也是保證鐵水鈦含量的重要措施。

      圖7 鈦分配比隨鐵水成分和溫度的變化Fig.7 Titanium distribution ratio as a function of composition and temperature of molten iron

      根據(jù)沙鋼3號高爐的生產(chǎn)實際,鐵水溫度應(yīng)控制在1 495~1 505℃,同時降低鐵水[S]含量,適當(dāng)提高[Si]和[C]含量,有利于提高渣鐵間鈦分配比,降低鈦礦護(hù)爐成本,實現(xiàn)高效護(hù)爐。

      4 結(jié)論

      (1)對平衡[Ti]含量的熱力學(xué)計算發(fā)現(xiàn),沙鋼高爐鐵水中[Ti]可以形成穩(wěn)定的TiN,且在1 595 K時可以形成TiC。實際生產(chǎn)中反應(yīng)平衡還與[C]和[Si]含量有關(guān),根據(jù)沙鋼高爐鐵水的實際[C]和[Si]含量,其護(hù)爐鐵水中Ti質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)控制在0.076%以上。

      (2)析出TiC 的臨界[Ti]含量與鐵水中[C]、[Si]含量呈線性關(guān)系。因此,可通過使鐵水保持較高的[C]含量并適當(dāng)提高[Si]含量來降低析出TiC 的臨界[Ti]含量。

      (3)鈦分配比與鐵水溫度、[C]及[Si]含量呈正相關(guān),與[S]含量呈負(fù)相關(guān)。為實現(xiàn)護(hù)爐效果的同時降低護(hù)爐成本,應(yīng)適當(dāng)提高鐵水[Si]和[C]含量、降低[S]含量,并控制鐵水溫度在1 495~1 505℃。

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