李四達(dá)
(山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司,山西 晉中 030600)
帶式輸送機輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)載點是煤礦井下主要的產(chǎn)塵點,粉塵濃度較高。造成粉塵濃度較高的主要因素為:(1)原來煤堆中的粉塵被氣流吹出;(2)原煤在碰撞和摩擦過程中生成粉塵被揚起;(3)原煤在裝載點大落差下落時因碰撞而產(chǎn)生粉塵被揚起。另外,因卸煤點落差較大,落煤速度快,對下級輸送帶沖擊大,易造成設(shè)備損傷而引發(fā)安全事故。因此,針對帶式輸送機轉(zhuǎn)載點進(jìn)行緩沖除塵裝置的研究,實現(xiàn)降低煤流速度、控制粉塵濃度的目的是非常有意義的。
山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為90 萬t/a。010102 工作面位于該煤礦上組煤南翼一采區(qū),工作面傾斜長度198 m,可采走向長度1733 m,主要開采1#煤層。工作面在運輸順槽安裝一部DTL100/80/315 型帶式輸送機,輸送量為800 t/h,輸送長度850 m,帶寬1.2 m,帶速3.15 m/s,電機額定功率為315 kW。DTL100/80/315 型輸送機與一采區(qū)運輸大巷帶式輸送機垂直搭接,搭接點高度差1.8 m。
前期,在DTL100/80/315 型輸送機搭接點安裝有一個全封閉金屬罩設(shè)備來對轉(zhuǎn)載點區(qū)域進(jìn)行防塵降塵處理。從之前的防塵降塵效果來看,全封閉金屬罩設(shè)備的防塵降塵效果不佳,經(jīng)檢測帶式輸送機卸載點粉塵平均濃度高達(dá)185 mg/m3,超過環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)。
DTL100/80/315 型輸送機卸載點煤流速度高,無煤流緩沖裝置,煤流落入一采區(qū)運輸大巷下水平輸送帶時速度高達(dá)4.2 m/s,沖擊作用力非常大,常造成下水平輸送帶跑偏、斷帶、撕帶等安全事故。統(tǒng)計結(jié)果表明:010102 工作面在前380 m 回采期間,基于卸載點高速煤流因素而導(dǎo)致的二采區(qū)跑偏、斷帶、撕帶安全事故5 次,共造成直接經(jīng)濟損失約20萬元,同時也影響到井下煤礦運輸系統(tǒng)的運輸效率。因此,針對該帶式輸送機設(shè)計一套轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置[1-6],用來降低粉塵濃度,對卸載點高速煤流進(jìn)行緩沖,提高下水平輸送帶的安全性。
針對010102 工作面運輸順槽DTL100/80/315型帶式輸送機,設(shè)計了一種應(yīng)用在轉(zhuǎn)載點的緩沖除塵裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1。該緩沖除塵裝置由支撐柱、減震滑道、緩沖裝置、集塵通道、除塵管道、高壓噴頭、進(jìn)水管路、過濾板、水泵等構(gòu)成。
圖1 轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置結(jié)構(gòu)示意圖
采用具有較高耐磨性的高錳鋼焊接成減震滑道,減震滑道設(shè)置為螺旋狀,將其固定在支撐柱上以保持穩(wěn)定性和安全性。減震滑道上端與上級運輸順槽DTL100/80/315 型帶式輸送機輸送帶卸載點進(jìn)行搭接,減震滑道與一采區(qū)運輸大巷下級輸送帶進(jìn)行搭接。減震滑道上、下端搭接角度設(shè)置為28°,寬度設(shè)置為0.85 m。減震滑道左右兩側(cè)焊接擋煤槽,保護(hù)減震滑道不被大塊的原煤和矸石沖擊。
在減震滑道上方安設(shè)有全封閉式管狀集塵通道,集塵通道與除塵管道的一端進(jìn)行對接。除塵管道另一端連接吸風(fēng)機,除塵管道內(nèi)安裝有高壓噴霧水幕,在高壓噴霧水幕下方的除塵管道中安裝有一個污水處理箱,污水處理箱清水池內(nèi)安裝有水泵(功率5.5 kW),水幕采用進(jìn)水管路與水泵進(jìn)行連接。吸風(fēng)機及水泵通過聯(lián)鎖開關(guān)與DTL100/80/315 型帶式輸送機電機進(jìn)行聯(lián)鎖控制。
DTL100/80/315 型帶式輸送機啟動,開始運輸煤料時,可以通過聯(lián)鎖開關(guān)打開轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置中的吸風(fēng)機和水泵設(shè)備,讓其進(jìn)入到工作狀態(tài)。吸風(fēng)機工作后經(jīng)除塵管道對集塵通道內(nèi)的揚塵進(jìn)行全面吸收。
當(dāng)吸風(fēng)機吸收的揚塵進(jìn)入到高壓噴霧水幕下,即開始實施水幕降塵。揚塵在水幕作用下沉降,形成的污水流入到污水處理箱內(nèi)。污水過濾后,清水進(jìn)入清水池內(nèi),通過水泵進(jìn)行二次利用。
減震滑道設(shè)置為螺旋傾斜結(jié)構(gòu), 當(dāng)DTL100/80/315 型帶式輸送機運輸?shù)拿毫鬟M(jìn)入到減震滑道后,在螺旋傾斜面的反復(fù)摩擦作用下,煤流速度會逐漸降低。當(dāng)達(dá)到下級輸送帶時,煤流速度已降低到一個合理的速度,不會對下級輸送帶造成大的沖擊破壞作用,保護(hù)了下級輸送帶的安全。在減震滑道下方安設(shè)有由密集高壓彈簧組成的緩沖裝置,當(dāng)煤流中存有大塊原煤和矸石時,經(jīng)緩沖裝置能有效降低對滑道的損壞作用,延長設(shè)備的使用壽命。
2021 年3 月,義棠城峰煤業(yè)采用新設(shè)計的轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置對010102 工作面DTL100/80/315型帶式輸送機進(jìn)行了改造安裝,并投入到了實踐應(yīng)用當(dāng)中。截至2021 年7 月,該緩沖除塵裝置已工作4 個月之久,緩沖除塵裝置和DTL100/80/315 型帶式輸送機整體運行穩(wěn)定,應(yīng)用效果理想。卸載點區(qū)域粉塵濃度已降低至28.7 mg/m3,降塵防塵效果理想;卸載的煤流速度降低至1.18 m/s,對下級輸送帶的沖擊力明顯降低,設(shè)備跑偏、斷帶等故障率降低至3%以下。
轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置的應(yīng)用表現(xiàn)出了以下優(yōu)點:(1)裝置的結(jié)構(gòu)簡單,制作成本低。全套裝置設(shè)備僅需0.35 萬元;(2)裝置降塵防塵效果好。以往采用全封閉金屬罩設(shè)備降塵防塵,卸載點平均粉塵濃度高達(dá)185 mg/m3,采用轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置后,卸載點區(qū)域粉塵濃度已降低至28.7 mg/m3;(3)有效控制了煤流速度。以往煤流經(jīng)上級輸送帶達(dá)到下級運輸帶時速度高達(dá)4.2 m/s,緩沖除塵裝置螺旋狀傾斜減震滑道應(yīng)用后,到達(dá)下級運輸帶的煤流速度降低至1.18 m/s,已基本消除其對下級輸送帶的損壞。
針 對 義 棠 城 峰 煤 業(yè)010102 工 作 面DTL100/80/315 型帶式輸送機設(shè)計了一套轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置,并投入實踐應(yīng)用當(dāng)中。卸載點區(qū)域粉塵濃度已降低至28.7 mg/m3,降塵防塵效果理想;卸載的煤流速度降低至1.18 m/s,對下級輸送帶的沖擊力明顯降低,輸送帶斷帶、撕帶等安全故障明顯降低。轉(zhuǎn)載點緩沖除塵裝置的應(yīng)用有效地解決了010102 工作面帶式輸送機卸載點粉塵濃度高、輸送機故障率高等問題,有效地保障了原煤運輸系統(tǒng)的工作效率。