趙鎖成,李勝利,郭增元,劉彥軍,安祿政,耿小昌,郭曉松,范亞棟
(河北華北柴油機有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050081)
近年來,隨著市場對豎軸柴油機的需求越來越迫切,豎軸柴油機研發(fā)已成為國內(nèi)動力設(shè)計工作者的迫切任務(wù),然而在研發(fā)豎軸柴油機時困難重重。豎軸柴油機的曲軸方向相對于常規(guī)橫軸柴油機的方向不同,它的中心軸與水平方向垂直,活塞與缸套的中心軸平行于水平方向。豎軸柴油機的活塞、缸套因重力產(chǎn)生的慣性力矩遠超過直列橫軸柴油機產(chǎn)生的慣性力矩,并且缸套更容易受熱負荷影響,進而導(dǎo)致工作過程惡化[1]。豎軸柴油機箱體竄氣量大,導(dǎo)致積攢廢氣多、廢氣壓力高、潤滑條件惡化、氣缸蓋和氣缸套的溫度偏高、氣缸磨損加劇[2-3],然而在同一設(shè)計參數(shù)下的豎軸柴油機竄氣量遠大于橫軸柴油機,因此箱體內(nèi)部竄氣量和廢氣壓力成為新型豎軸柴油機研發(fā)過程中的難點。如何降低豎軸柴油機廢氣壓力,是提高其整機性能的主要研究方向。
柴油機處于工作狀態(tài)時,燃燒室內(nèi)總有一部分廢氣經(jīng)活塞密封面進入曲軸箱體內(nèi),會污染并稀釋機油,與曲軸箱內(nèi)的機油氣體混合,導(dǎo)致曲軸箱內(nèi)廢氣壓力升高,因此一般情況會在箱體某處增加呼吸器裝置,目的是將曲軸箱內(nèi)的油氣進行分離,一路通過呼吸器分離出的機油返回箱體,另一路的廢氣直排到空氣中,從而降低箱體內(nèi)部的竄氣量[4-6]。一般呼氣器裝置分為機械呼吸器和電子呼吸器。機械呼吸器按連接方法又分為閉式和開式。閉式呼吸器是將廢氣接入進氣系統(tǒng)再進行燃燒,開式呼吸器是將廢氣直接排入大氣[7-9]。
曲軸箱內(nèi)部廢氣壓力是反饋曲軸箱內(nèi)部竄氣量的一個重要參數(shù)。曲軸箱內(nèi)部的竄氣量過高,會對發(fā)動機造成如下幾點影響:1)大量的機油蒸汽與廢氣進行混合,導(dǎo)致機油耗量增加;2)廢氣壓力過高,導(dǎo)致潤滑系統(tǒng)循環(huán)受阻、機油壓力下降、潤滑環(huán)境惡劣等影響;3)廢氣大量積攢在箱體內(nèi)部,箱體內(nèi)部的熱量很難與冷卻水進行交換,導(dǎo)致箱體散熱性差;4)廢氣過大,導(dǎo)致柴油機實際功率遠小于設(shè)計功率等影響[10-11]。因此,在研發(fā)新型豎軸柴油機時分別采用了開式呼吸器、閉式呼吸器和電子呼吸器進行試驗,并對廢氣壓力、機油消耗量、負荷、功率、機油壓力、機油溫度、排溫等性能參數(shù)進行檢測與分析,研究箱體內(nèi)部竄氣量對豎軸柴油機性能的影響。
根據(jù)所研發(fā)的豎軸柴油機各參數(shù)選擇開式呼吸器型號為CA498,在豎軸柴油機箱體上部加工一孔與其相連,呼吸器的回油管與箱體側(cè)面孔相連,連接示意圖如圖1所示。由于箱體內(nèi)壓力高于大氣壓,箱體內(nèi)的廢氣被壓入機械式呼吸器,通過呼吸器后,噴灑在擋油帽上,擴散后的油靠重力沿管壁下滑到分離器下部,經(jīng)排油管流回箱體內(nèi)部,同時,氣體因密度小而上升,經(jīng)分離傘集中向上改變流動方向,將氣體中的小油滴粘附在傘壁上,聚集后沿壁而下,脫油后的氣體經(jīng)分離器頂部排氣管進入大氣,流程圖如圖2所示。
圖1 連接示意圖
圖2 廢氣流程圖
為驗證開式呼吸器對發(fā)動機整機性能的影響,需要在不同轉(zhuǎn)速下對整體式缸套豎軸柴油機各性能參數(shù)進行測試。本試驗選擇穩(wěn)定轉(zhuǎn)速測試點分別為2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200、3 400、3 600、3 800和4 000 r/min,共計11個轉(zhuǎn)速點,并記錄每個轉(zhuǎn)速點的柴油機性能參數(shù)。
廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢圖如圖3所示。通過圖3可以分析出,隨著轉(zhuǎn)速的升高,廢氣壓力逐漸升高,機油壓力逐漸降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速為3 000 r/min時,廢氣壓力與轉(zhuǎn)速接近正比式的增加,機油壓力突然降低,但是潤滑系統(tǒng)仍滿足發(fā)動機潤滑系統(tǒng)的技術(shù)要求。但是當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為4 000 r/min時,此時功率為33 kW,負荷為143 N·m,廢氣壓力高達1.3 kPa,機油壓力降至0.25 MPa,廢氣已經(jīng)阻礙了潤滑系統(tǒng)中機油的循環(huán),導(dǎo)致潤滑環(huán)境惡劣,已不能滿足潤滑系統(tǒng)的技術(shù)要求。功率未達到設(shè)計時理論功率37 kW,機油壓力已經(jīng)低于技術(shù)要求,因此開式呼吸器不適用于此款豎軸柴油機使用。
圖3 廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢圖
與2.1所選呼吸器一致,不同之處是通氣口與增壓器相連,通過增壓器工作抽出箱體內(nèi)部的廢氣,保持箱體內(nèi)壓力為負值,閉式呼吸器連接示意圖如圖4所示。與2.1節(jié)油氣分離工作原理相同,不同點在于通氣口連接增壓器,分離后的廢氣通過增壓器壓入進氣管,隨空氣進入缸內(nèi)進行燃燒,廢氣流程圖如圖5所示。
圖4 閉式呼吸器連接示意圖
圖5 閉式呼吸器廢氣流程圖
為驗證閉式呼吸器對豎軸柴油機整機性能的影響,應(yīng)對不同轉(zhuǎn)速下的整體式缸套豎軸柴油舷外機各性能參數(shù)進行測試。本試驗選擇穩(wěn)定轉(zhuǎn)速測試點與2.1節(jié)相同,共計11個轉(zhuǎn)速點,并記錄每個轉(zhuǎn)速點的柴油機性能參數(shù),各轉(zhuǎn)速點的負荷除4 000 r/min與2.1節(jié)不同外,其余各轉(zhuǎn)速點的負荷均相同。
廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢如圖6所示。由圖6分析研究得出,增壓器的渦輪隨著轉(zhuǎn)速的增加,工作效率不斷提高,對廢氣的吸力越來越大,因此廢氣壓力隨轉(zhuǎn)速的增加而減少,機油壓力始終保持在0.3 MPa以上,表明潤滑系統(tǒng)機油路循環(huán)流暢,滿足技術(shù)要求。且當(dāng)轉(zhuǎn)速為4 000 r/min時,功率為37 kW,機油壓力為0.31 MPa,此時此款豎軸柴油機功率已達到設(shè)計功率值。但是在最高轉(zhuǎn)速滿負荷工況下,運行約1 h機油消耗大概2 L,機油壓力降到0.25 MPa左右。停止試驗后拆除進氣管,發(fā)現(xiàn)增壓器與呼吸器通氣管連接處存有大量機油。經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn),由于發(fā)動機在高轉(zhuǎn)速、高負荷下運轉(zhuǎn),機體內(nèi)部溫度過高,機油蒸汽與廢氣混合形成油氣混合氣體,混合氣體溫度過高,進入呼吸器后,有一部分油氣不及時分離出來,隨著增壓器的吸力進入到燃燒室進行燃燒,導(dǎo)致機油消耗。因此閉式呼吸器也不適用于此款新型發(fā)動機。
圖6 廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢圖
根據(jù)所研發(fā)的豎軸柴油機各參數(shù)選擇電子呼吸器型號為TOPAS,TOPAS性能參數(shù)見表1。在豎軸柴油機箱體上部加工一孔與其出氣口相連,電子呼吸器的回油管與箱體側(cè)面孔相連,電源正負極與電池正負極相連,信號線接入ECU,試驗臺架示意圖如圖7所示。
表1 TOPAS性能參數(shù)
圖7 電子呼吸器連接示意圖
電子呼吸器工作原理:電子呼吸器根據(jù)箱體內(nèi)部廢氣隨轉(zhuǎn)速變化趨勢,編程寫入ECU,通過ECU控制電動機轉(zhuǎn)速,進而控制抽箱體內(nèi)部廢氣的量和廢氣壓力的大小。電子呼吸器的電動機上安裝葉輪,葉輪隨著電動機轉(zhuǎn)動,抽入的廢氣是油氣和廢氣的混合物,油氣進入電子呼吸器后,小油滴隨葉輪轉(zhuǎn)動進行離心運動,甩在呼吸器壁上,沿壁流入回油管,進而流回箱體,確保潤滑系統(tǒng)良好的工作。分離出的廢氣通過呼吸器的通氣孔排入大氣。廢氣流程圖如圖8所示。
圖8 電子呼吸器廢氣流程圖
為驗證電子呼吸器對豎軸柴油機整機性能的影響,應(yīng)對不同轉(zhuǎn)速下的整體式缸套豎軸柴油機各性能參數(shù)進行測試。本試驗選擇穩(wěn)定轉(zhuǎn)速測試點與2.1節(jié)相同,共計11個轉(zhuǎn)速點,并記錄每個轉(zhuǎn)速點的柴油機性能參數(shù),各轉(zhuǎn)速點的負荷與2.2節(jié)相同,廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢圖如圖9所示。
根據(jù)電子呼吸器工作原理,結(jié)合圖9分析研究得出,電子呼吸器工作時的功率是額定的,因此隨著發(fā)動機箱體內(nèi)部廢氣不斷增大,檢測的廢氣壓力值逐漸增大,廢氣壓力高達0.15 kPa,機油壓力始終保持在0.3 MPa以上,表明廢氣壓力值在允許范圍內(nèi),潤滑系統(tǒng)機油路循環(huán)流暢,滿足技術(shù)要求。且當(dāng)轉(zhuǎn)速為4 000 r/min時,功率為37 kW,機油壓力為0.33 MPa,此時此款豎軸柴油機功率已達到設(shè)計功率值。最高轉(zhuǎn)速滿負荷工況下,運行約1 h機油消耗幾乎為零,機油壓力始終保持在0.3 MPa左右。在進行200 h考核試驗時,機油消耗10 mL,在允許范圍內(nèi)。
圖9 廢氣壓力、機油壓力隨轉(zhuǎn)速變化趨勢圖
電子呼吸器解決了豎軸柴油機在高轉(zhuǎn)速、高負荷下運轉(zhuǎn)時廢氣量大、廢氣壓力高等問題,良好地排出了箱體內(nèi)部的廢氣,并完全實現(xiàn)了油氣分離,分離出的機油再次流回潤滑系統(tǒng),機油壓力有所提高,降低了機油消耗,優(yōu)化了潤滑系統(tǒng),改善了豎軸柴油機的性能。
通過對采用開式、閉式呼吸器與電子呼吸器的豎軸柴油機進行對比試驗分析,得出了采用電子呼吸器的豎軸柴油機使箱體內(nèi)的廢氣量得到很好的排出,并進行了離心式的油氣分離,降低了廢氣壓力,減小了箱體竄氣量,提高了額定功率,改善了豎軸柴油機的整機性能,使豎軸柴油機的各性能參數(shù)得到了優(yōu)化。