蔡林宏,彭代強,劉世梁
(中國兵器裝備集團自動化研究所有限公司,四川 綿陽 621000)
某型軍用電子設(shè)備箱體作為某車載終端系統(tǒng)控制設(shè)備組件,其“三防”環(huán)境的適應(yīng)能力對系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有著重要意義[1]。該型電子設(shè)備箱體的“三防”措施采用化學(xué)鍍覆和涂料涂裝相結(jié)合的工藝設(shè)計,但在涂裝過程中,涂膜常有不規(guī)則的凹坑出現(xiàn)。涂裝結(jié)束后按GJB 150.9A-2009《軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法第9部分:濕熱試驗》進行試驗,試驗條件為:溫度30 ~ 60 °C,相對濕度(95 ± 5)%,試驗周期240 h。結(jié)果發(fā)現(xiàn)涂膜凹坑中心位置出現(xiàn)起泡等質(zhì)量缺陷(如圖1所示),不能滿足三防設(shè)計要求,只能返工處理,箱體涂裝單日返工率高達20%。針對上述問題,筆者所在單位成立了工藝技術(shù)攻關(guān)團隊,對該問題進行了深入分析,提出整改措施并反復(fù)驗證,最終令該問題得以解決。
圖1 涂膜凹坑缺陷Figure 1 Pit defect of coating
涂裝過程出現(xiàn)的涂膜瑕疵通常與涂料的選用、待涂物表面狀態(tài)、涂裝工藝、涂裝方法、涂裝設(shè)備、涂裝操作人員技藝水平等有較大關(guān)系。本文采用5M1E分析法,從人員、機器、材料、方法、測量、環(huán)境等6個方面對涂膜凹坑加以分析。
目前,筆者所在單位從事涂裝的操作人員均有20年以上工齡,實際操作水平完全可以達到技能要求,不僅經(jīng)驗豐富,質(zhì)量意識強,能穩(wěn)妥地處理各種細小問題,勝任該設(shè)備箱體的涂裝加工,而且在日常的工藝紀律檢查中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,在以往產(chǎn)品的涂裝過程中也沒有出現(xiàn)過涂膜凹坑問題。因此,可以排除是操作人員技能水平不高和質(zhì)量意識不強的原因所造成的。
涂裝設(shè)備由水簾式噴涂柜、無油循環(huán)空氣壓縮機、油水分離器、Prona牌R-71型噴槍及氣體管線等組成。其中由空氣壓縮機、油水分離器、氣體管線組成的壓縮空氣供應(yīng)系統(tǒng)對于涂層質(zhì)量而言至關(guān)重要,壓縮空氣中含有的水分、顆粒等雜質(zhì)對涂裝工藝帶來較大的危害。
將被壓縮氣體看成近似理想氣體,可用道爾頓公式[即式(1)]來分析??諝獗粔嚎s機壓縮后,總壓力p將升高,混合氣體中各種氣體(以B表示,包括水蒸氣)的摩爾分數(shù)(以yB表示)之和其分壓力(以pB表示)之和等于總壓力[2][如式(2)所示]。
式中nB表示B組分氣體的物質(zhì)的量(單位:mol),R表示摩爾氣體常數(shù)[即8.31447 J/(mol·K)],T表示該狀態(tài)下的溫度(單位:K)。
隨著空氣不斷被壓縮,空氣總壓力持續(xù)升高,當(dāng)水蒸氣分壓逐漸大于該溫度下的飽和蒸汽壓時,水蒸氣冷凝成細微的液態(tài)水蒸氣,并與壓縮空氣混合后在管線中傳輸,經(jīng)油水分離器分離后,供R-71噴槍使用。該套涂裝線體于2015年建成投產(chǎn),其間未出現(xiàn)對產(chǎn)品性能影響較大的故障。查設(shè)備維修記錄得知,油水分離器濾芯有定期更換。經(jīng)現(xiàn)場設(shè)備分析,公司2019年新建的水冷卻塔位于空壓機附近,造成空氣濕度較高,壓縮空氣系統(tǒng)的油水分離器的過濾效率可能降低。對分離后的壓縮空氣進行濕度測量,發(fā)現(xiàn)含水量超標(biāo),需進一步驗證分析。又根據(jù)相似相溶原理可知,水屬于極性溶劑,而涂料屬于非極性物質(zhì),極性溶劑難以溶于非極性物質(zhì),當(dāng)含有微量水分的壓縮氣體與涂料接觸后,將對涂膜凹坑的形成產(chǎn)生直接影響。
對涂裝材料而言,一方面指使用的涂料、輔料等原材料,另一方面指待涂裝的零(組)件基材。
氟聚氨酯涂料因具有超強的耐候、耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕等性能,近年來逐漸被運用于軍用電子設(shè)備表面涂裝。筆者所在單位于2015年引進某型軍用氟聚氨酯涂料,在驗證及初期使用過程中未發(fā)現(xiàn)涂膜出現(xiàn)凹坑的質(zhì)量缺陷。為滿足客戶需求,其間間歇性使用道康寧1-2577印制板三防漆(簡稱DC1-2577),其主要成膜物質(zhì)為八甲基三硅氧烷,屬于有機硅酮化合物。王錫春教授曾指出有機硅化合物對涂膜凹坑的危害最大,也最敏感,即使被稀釋至10-10的濃度時也會造成影響[3]。因此,DC1-2577的不當(dāng)使用是造成面漆涂膜凹坑的主要原因之一。
本項目軍用電子設(shè)備箱體采用鑄鋁銑削加工,為滿足電磁兼容要求,采用鉻酸鹽導(dǎo)電化學(xué)氧化工藝進行前處理,處理后的箱體經(jīng)烘烤老化,直接在膜層上涂漆,全過程要求佩戴細紗手套,基本無異物附著,能較好地滿足涂裝表面的要求。
為保證軍用產(chǎn)品的耐蝕性和穩(wěn)定性,其涂裝工藝按2A2B涂層體系設(shè)計,即噴涂2道底漆,并刮補膩子,打磨修整至規(guī)定的厚度后噴涂2道面漆,涂層總厚度達到120 μm以上。該工藝路線已運用多年,在實際使用中未出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量事故,因此可以繼續(xù)使用。
根據(jù)產(chǎn)品制造驗收規(guī)范,該型箱體表面涂裝結(jié)束后,需按GJB 150.9A-2009進行測試,試驗設(shè)備為HSL-04KA高低溫(濕熱)試驗箱。濕熱試驗結(jié)束后,涂膜凹坑中心部位出現(xiàn)起泡缺陷。查看試驗記錄后發(fā)現(xiàn),試驗操作均按要求進行,試驗箱定期點檢,無異常。由此可見,涂膜凹坑中心部位抵御濕熱的性能較差。
根據(jù)氟聚氨酯涂料產(chǎn)品手冊的施工要求,涂裝車間的溫度、相對濕度是主要的環(huán)境參數(shù),它們對稀釋劑揮發(fā)、漆膜固化有著重要的影響[4]。該氟聚氨酯涂料是一種羥基固化雙組分聚氨酯涂料,涂裝施工時將含羥基的氟樹脂與另一組分──含多異氰酸酯的固化劑按比例調(diào)配,兩組分發(fā)生逐步加聚反應(yīng)并固化成膜[5],如式(3)所示。在相對濕度較大或水汽較重的環(huán)境下會進一步生成CO2副產(chǎn)物[見式(4)],微小的CO2氣泡在流平表干過程中向涂膜較薄的部位運動,氣泡聚集達到臨界點時逸出而造成涂膜凹坑。
結(jié)合目前的環(huán)境條件來看,涂裝車間缺少溫濕度控制手段,在溫度變化的臨界點會對涂裝施工產(chǎn)生影響,進而造成涂膜凹坑。
綜上分析,造成涂膜凹坑的因素有設(shè)備不達標(biāo)、材料管理與使用不當(dāng)及環(huán)境條件不穩(wěn)定三大因素。于是制定了整改措施,見表1。
表1 整改措施Table1 Rectification measures
根據(jù)1.2節(jié)和1.6節(jié)分析結(jié)果可知,壓縮空氣管線的水含量超標(biāo)是造成涂膜凹坑的主要原因之一,降低管線出口的水汽含量是主要目標(biāo)。在壓縮氣體管線上加裝干燥器,與原有干燥裝置組成二級干燥系統(tǒng),使得壓縮氣體經(jīng)過兩次干燥,氣體改造管線流程如圖2所示。經(jīng)分析,采用熱循環(huán)吸附再生干燥器效果較好,該裝置能加熱壓縮氣體,氣體中的水分遇熱加速揮發(fā),后被裝置內(nèi)的物質(zhì)吸附。
圖2 壓縮氣體管線改造前(a)、后(b)的流程圖Figure 2 Flowchart of compressed gas pipeline before (a) and after (b) reformation
對硅酮化合物進行全面排查,更換氣體管線連接處的含硅生膠帶,投入專項資金修建印制板三防噴涂車間。在新涂裝車間規(guī)劃設(shè)計過程中,要求兩涂裝車間的直線距離大于1 km。另外,新建車間地處原車間上風(fēng)口位置,以減少硅酮化合物揮發(fā)飄逸的影響。同時對含硅涂料的使用管理提出新的要求,如涂料分類分庫存放,原涂裝車間嚴禁噴涂DC1-2577有機硅三防涂料,等等。經(jīng)過一系列隔離整改,基本杜絕硅酮化合物對涂裝車間的影響。
涂裝操作間物理隔離良好,可以借助外界裝置改變室內(nèi)的環(huán)境參數(shù),使之達到恒溫恒濕的條件,不至于受外界溫濕度的影響。但由于噴漆室處于密封狀態(tài),噴漆操作中漆液以霧化形式均勻分布在產(chǎn)品之上,而在高濃度的霧化環(huán)境中,如采用普通電器設(shè)備,易產(chǎn)生靜電,很容易達到爆炸燃點,從而引發(fā)安全事故。基于安全生產(chǎn)方面的考慮,必須安裝防爆空調(diào)[6]。安裝防爆空調(diào)后,涂裝操作的環(huán)境參數(shù)能滿足不同廠家、不同規(guī)格涂料的施工要求。
上述3點措施整改到位后,經(jīng)過6個月的工藝驗證和生產(chǎn)觀察,涂裝過程因涂膜凹坑質(zhì)量缺陷而返工的情況大為減少。截取半個月時間的驗證情況分析,涂膜表面凹坑返工次數(shù)降低至20%,單日返工率降低至5%。
在本次工藝研究的過程中,筆者所在團隊通過理論分析和工藝驗證提取要因,找到了氟聚氨酯涂料涂裝后涂膜形成凹坑的原因,實施相應(yīng)對策后極大降低了涂膜凹坑返工率。該問題的成功解決可為其他類似質(zhì)量問題的解決提供借鑒。