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      化水預(yù)處理系統(tǒng)PAC溫度影響控制分析

      2022-02-28 02:03:20劉興旺何勇國(guó)家能源集團(tuán)泰州發(fā)電有限公司
      節(jié)能與環(huán)保 2022年1期
      關(guān)鍵詞:計(jì)量泵投運(yùn)沉淀池

      文_劉興旺 何勇 國(guó)家能源集團(tuán)泰州發(fā)電有限公司

      在火力發(fā)電廠中,水是傳遞能量的工質(zhì),水質(zhì)是影響火力發(fā)電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要因素之一?;鹆Πl(fā)電廠通過(guò)采用水的混凝預(yù)處理、膜處理和離子交換等一系列水處理措施去除原水中的雜質(zhì)。原水的混凝效果好壞將直接決定后續(xù)水處理設(shè)備的運(yùn)行效果。PAC絮凝劑針對(duì)雜質(zhì)混凝處理以其投藥量少、無(wú)毒、價(jià)廉和處理效果好等優(yōu)點(diǎn),逐漸成為電廠補(bǔ)給水預(yù)處理、工業(yè)廢水和長(zhǎng)江沿岸城市污水處理的主流混凝劑,被稱為第二代混凝劑。

      泰州電廠地處長(zhǎng)江中下游沿岸,共4臺(tái)1000MW超超臨界機(jī)組。江水經(jīng)原水升壓泵增壓,在管式混合器加入PAC絮凝劑,再進(jìn)入露天式反應(yīng)沉淀池(300m3/h×4、 400m3/h×2)進(jìn)行混凝、澄清處理。出水通過(guò)空氣擦洗濾池過(guò)濾后,依次經(jīng)過(guò)板式換熱器、超濾(100m3/h×2、200m3/h×2、250m3/h×1)、反滲透(75m3/h×2、150m3/h×2、180m3/h×1)處理,最終通過(guò)一、二級(jí)樹(shù)脂除鹽制成合格的除鹽水。

      本文針對(duì)近兩年泰州電廠冬季頻繁出現(xiàn)反應(yīng)沉淀池產(chǎn)水渾濁及預(yù)脫鹽設(shè)備壓差上升的現(xiàn)象進(jìn)行試驗(yàn)分析,并依此做出最佳的PAC加藥量調(diào)整。

      1 化水預(yù)處理PAC加藥控制

      泰州電廠通過(guò)招標(biāo)定期采購(gòu)比例10%的PAC原液,存貯在2個(gè)高位儲(chǔ)罐內(nèi)(25m3×1、30m3×1)。

      PAC原液再進(jìn)入2個(gè)PAC計(jì)量箱與水混合稀釋, 1#、2#PAC計(jì)量箱互為備用。

      PAC計(jì)量箱配藥方式:計(jì)量箱內(nèi)PAC藥液用至0.4m后聯(lián)鎖退出。先加藥液至0.75m,然后加水至1.05m,配置濃度為5%,10%PAC原液2倍稀釋,每次配藥一箱。

      PAC計(jì)量泵加藥量控制:

      1~4#反應(yīng)沉淀池(300m3/h×4): 1~5#PAC計(jì)量泵(3#泵備用),濃度5%,計(jì)量泵出力326L/h,沖程30%,頻率35%。1~5#5PAC計(jì)量泵正常運(yùn)行出力:34.23L/h。

      5~6#反應(yīng)沉淀池(400m3/h×2): 6~8#PAC計(jì)量泵(#7泵備用),濃度5%,計(jì)量泵出力375L/h,沖程10%,頻率100%。6~8#PAC計(jì)量泵正常運(yùn)行出力:37.5L/h。

      2 反應(yīng)沉淀池及預(yù)脫鹽設(shè)備異常情況

      2.1 反應(yīng)沉淀池水質(zhì)渾濁現(xiàn)象

      2020年11月上旬,1~6#反應(yīng)沉淀池產(chǎn)水區(qū)開(kāi)始間斷出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象,產(chǎn)水濁度指標(biāo)波動(dòng)較大,且夜間現(xiàn)象更為嚴(yán)重。在排除可能出現(xiàn)的PAC計(jì)量泵出力異常及出口Y型過(guò)濾器、加藥管道污堵現(xiàn)象,及PAC計(jì)量箱內(nèi)部雜質(zhì)沉淀、PAC計(jì)量泵攪拌器異常等問(wèn)題后。因反應(yīng)沉淀池產(chǎn)水渾濁對(duì)后續(xù)制水設(shè)備影響較大,立即提高1~5#PAC計(jì)量泵沖程至35%,1~5#PAC計(jì)量泵運(yùn)行出力提高至39.93L/h;提高6~8#PAC計(jì)量泵沖程至11%,6~8#PAC計(jì)量泵運(yùn)行出力提高至41.25 L/h。監(jiān)視發(fā)現(xiàn)1~6#反應(yīng)沉淀池出水區(qū)水質(zhì)變清。產(chǎn)水濁度≤5NTU,滿足反應(yīng)沉淀池正常運(yùn)行時(shí)產(chǎn)水控制指標(biāo)。

      2.2 3#超濾投運(yùn)時(shí)出現(xiàn)頻繁自動(dòng)跳步反洗現(xiàn)象

      2020年11月中旬, 3#超濾投運(yùn)時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)頻繁自動(dòng)跳步反洗現(xiàn)象。20:30之前3#超濾正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)水流量在210m3/h左右,超濾進(jìn)水壓力在0.16MPa左右。20:30~20:58,3#超濾開(kāi)始反洗每隔4min反洗完進(jìn)口壓力上升至0.32MPa以上,然后瞬間下降至0MPa;同時(shí)超濾進(jìn)水流量每隔4min上升至250m3/h以上,然后瞬間下降至0m3/h。如此反復(fù)連續(xù)7次直至最后一次進(jìn)水壓力上升至0.2MPa才恢復(fù)正常。

      通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析得出3#超濾反洗結(jié)束后投運(yùn)超濾進(jìn)水泵后,連續(xù)7次超濾進(jìn)水壓力超過(guò)0.28MPa,觸發(fā)超濾程序自動(dòng)跳步反洗,直至最后一次進(jìn)水壓力最高漲至0.2MPa后未超標(biāo), 3#超濾正常投運(yùn)。后續(xù)又多次出現(xiàn)該現(xiàn)象。檢查發(fā)現(xiàn)超濾進(jìn)水泵及超濾自清洗過(guò)濾器運(yùn)行正常,初步推斷超濾膜受到污染。膜污染主要分有機(jī)物污染和無(wú)機(jī)物污染,無(wú)機(jī)物污染多數(shù)是由混凝劑過(guò)量和碳鋼管道被腐蝕所致。如果超濾膜被有機(jī)物和無(wú)機(jī)物嚴(yán)重污染,則根據(jù)污染物的成分和特性等,采用一些特殊的清洗劑進(jìn)行清洗。因11上旬反應(yīng)沉淀池多次出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象,懷疑#3超濾膜受到無(wú)機(jī)物污染,對(duì)3#超濾進(jìn)行酸洗、堿洗。再次投入后超濾程序頻繁自動(dòng)跳步反洗現(xiàn)象得到改善,但短周期內(nèi)又重復(fù)出現(xiàn)該現(xiàn)象。

      2.3 3#反滲透出現(xiàn)進(jìn)水流量下降,一段壓差上升現(xiàn)象

      2020年11月中旬3#反滲透一段壓差由0.21MPa持續(xù)上漲至0.33MPa。反滲透進(jìn)水流量由185m3/h緩慢下降至165m3/h。因超濾膜能為反滲透提供良好的預(yù)處理作用,保障后處理設(shè)備反滲透的安全運(yùn)行。而近期超濾進(jìn)水壓力過(guò)大頻繁反洗,可能會(huì)導(dǎo)致反滲透進(jìn)水水質(zhì)受到影響造成一定程度惡化。反滲透進(jìn)水中雜質(zhì)增多對(duì)反滲透膜元件產(chǎn)生污染和侵蝕,反滲透膜表面的流道出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,水質(zhì)得不到有效的保證。故將3#反滲透一、二段膜拆卸。并各取一段膜交予上海陶氏化學(xué)公司檢測(cè)。

      根據(jù)陶氏化學(xué)的膜元件檢測(cè)報(bào)告分析:F4818041膜進(jìn)水?dāng)嗝嬗写罅亢谏w粒物質(zhì)粘附,含有少量的有機(jī)污染物和硅酸鋁等難溶鹽。因反滲透在線清洗受到運(yùn)行設(shè)備條件的制約,反滲透沖洗不能有效去除膜進(jìn)水測(cè)雜質(zhì),清洗效果不夠徹底。而化學(xué)酸性清洗可有效的用于去除反滲透膜上沉積的無(wú)機(jī)鹽垢,且清洗效果比較好。故11月17日開(kāi)始對(duì)3#反滲透進(jìn)行化學(xué)酸性清洗。化學(xué)清洗前距上次化學(xué)清洗制水55.4萬(wàn)t,清洗前一段壓差為0.290MPa,進(jìn)水流量168m3/h,清洗后一段壓差0.248MPa,進(jìn)水流量180m3/h;11月22日第二次化學(xué)酸性清洗,距上次化學(xué)清洗制水1.5萬(wàn)t,清洗前一段壓差0.370MPa,進(jìn)水流量166m3/h,清洗后一段壓差0.253MPa,進(jìn)水流量178m3/h。此后多次化學(xué)清洗,化學(xué)清洗效果顯著,但短周期內(nèi)一次壓差再次上漲。

      3 反應(yīng)沉淀池及超濾進(jìn)水取樣試驗(yàn)分析

      進(jìn)入冬季降溫后出現(xiàn)以上現(xiàn)象,且在板式換熱器(產(chǎn)水保持25℃)投運(yùn)后,現(xiàn)象更為頻繁。在排除超濾、反滲透本體及管道、水箱等存在影響的異常因素后,考慮到冬季的低溫環(huán)境造成PAC反應(yīng)不充分的可能,決定對(duì)江水及超濾進(jìn)水取樣來(lái)進(jìn)行混凝燒杯試驗(yàn)測(cè)試溫度因素的影響。

      3.1 試驗(yàn)1(江水取樣進(jìn)行混凝燒杯試驗(yàn)測(cè)試溫度的影響)

      ①取5個(gè)500mL燒杯分別放入400mL江水,編號(hào)1~5。②調(diào)整江水pH值為7,投加等量PAC溶液,攪拌均勻。③1~5號(hào)燒杯分別放在恒溫振蕩器中,溫度分別控制為0℃、5℃、15℃、25℃、30℃。④關(guān)閉恒溫振蕩器,取出燒杯靜置30min,用50mL注射針筒抽取上清液用濁度儀測(cè)其濁度。

      溫度對(duì)PAC處理效果影響見(jiàn)表1。

      表1 不同溫度下PAC混凝出水濁度

      由表1和圖1分析可知:不同溫度對(duì)聚合氯化鋁PAC作為混凝劑的影響較大。溫度較高或較低均對(duì)混凝有顯著的影響。水溫低時(shí),混凝劑水解困難。有研究顯示,溫度的影響是復(fù)雜的,低溫可能造成水的粘度上升,阻礙混凝劑的擴(kuò)散和絮體沉降;可以影響水解動(dòng)力學(xué)平衡,影響金屬氫氧化物的形成;同時(shí)可以降低水的離子積常數(shù),從而降低水中氫氧根的濃度。此外,低溫可能造成形成的絮體密實(shí)度較低、絮體較小,導(dǎo)致分離效果差。同時(shí)說(shuō)明冬天混凝劑的用量要比夏天多的原因。但是溫度也不是越高越好,15~25℃時(shí)混凝的效果最好。

      圖1 溫度對(duì)混凝的影響曲線

      3.2 試驗(yàn)2(超濾進(jìn)水取樣進(jìn)行混凝燒杯試驗(yàn)測(cè)試溫度的影響)

      ①取2個(gè)500mL燒杯分別放入400mL超濾進(jìn)水,分別編號(hào)1、2。②調(diào)整超濾進(jìn)水pH為最佳值7,攪拌均勻。③1、2號(hào)燒杯分別放在恒溫振蕩器中,溫度分別控制為0℃、25℃。④關(guān)閉恒溫振蕩器,取出燒杯靜置30min。

      結(jié)果分析:觀察燒杯1中水質(zhì)無(wú)明顯變化,燒杯2出現(xiàn)明顯分層,下部出現(xiàn)顆粒物絮凝沉淀。推測(cè)出超濾進(jìn)水中殘余少量聚合氯化鋁PAC。板式換熱器投運(yùn)后,超濾進(jìn)水溫度在25℃左右時(shí)發(fā)生二次絮凝。使得超濾進(jìn)水中的膠顆粒直接變大,較大的顆粒在超濾膜進(jìn)水側(cè)被攔截,導(dǎo)致超濾進(jìn)口壓力增大。同時(shí)通過(guò)超濾膜在反滲透一段膜進(jìn)水側(cè)周期縮短。堆積膠體顆粒變多,致使反滲透產(chǎn)水量降低、反洗周期縮短。

      3.3 試驗(yàn)推論

      通過(guò)幾次試驗(yàn)現(xiàn)象推論:泰州電廠反應(yīng)沉淀池為露天式,平時(shí)反應(yīng)沉淀池進(jìn)水未經(jīng)加熱器恒溫調(diào)節(jié)。11月份因環(huán)境溫度降低,PAC在低溫原水中活性降低,絮凝反應(yīng)不完全,導(dǎo)致產(chǎn)水變渾濁。提高PAC計(jì)量泵沖程增加PAC加藥量后,雖然反應(yīng)沉淀池水質(zhì)恢復(fù)正常。但產(chǎn)水中殘余未完全反應(yīng)的PAC。11月中旬板式換熱器投運(yùn)(超濾及反滲透膜產(chǎn)水通量與溫度成正比,反滲透設(shè)備進(jìn)水溫度應(yīng)維持在最佳設(shè)計(jì)水溫20~25℃,故冬季會(huì)投運(yùn)板式換熱器來(lái)維持超濾、反滲透的產(chǎn)水量),換熱器產(chǎn)水管中殘余的PAC在25℃左右時(shí)發(fā)生二次絮凝。更多絮凝體堵在超濾膜及反滲透進(jìn)水側(cè),導(dǎo)致超濾進(jìn)水側(cè)壓力變大,反滲透一段壓差變大。造成了超濾投運(yùn)時(shí)頻繁自動(dòng)跳步反洗及反滲透制水量降低現(xiàn)象。

      4 化水預(yù)處理PAC加藥調(diào)整及優(yōu)化建議

      鑒于PAC加藥量過(guò)少會(huì)出現(xiàn)反應(yīng)沉淀池產(chǎn)水渾濁,PAC加藥量過(guò)多產(chǎn)水中殘余的PAC藥劑過(guò)量又會(huì)導(dǎo)致二次絮凝現(xiàn)象。決定在適量提高反應(yīng)沉淀池PAC加藥量的同時(shí),稀釋PAC藥液濃度:將1~5#PAC計(jì)量泵沖程由30%提高至35%;6~8#PAC計(jì)量泵沖程由10%提高至11%;PAC藥液濃度由5%降至3.9%;并加大3#超濾反洗頻率。調(diào)整后觀察發(fā)現(xiàn)反應(yīng)沉淀池渾濁、3#超濾投運(yùn)時(shí)頻繁自動(dòng)跳步反洗現(xiàn)象逐步減少,3#反滲透一段壓差上升速度也大大降低。超濾、反滲透本體進(jìn)水側(cè)絮凝雜質(zhì)也大大減少。

      根據(jù)環(huán)境溫度更改PAC加藥控制的同時(shí),也可優(yōu)化反應(yīng)沉淀池等設(shè)備來(lái)減少溫降對(duì)PAC活性的影響:①反應(yīng)沉淀池地面上的管道增加保溫層;反應(yīng)沉淀池上部增加密封性較好的封頂。這樣冬季避免反應(yīng)沉淀池水溫下降過(guò)多;夏季也避免光照造成反應(yīng)沉淀池絮凝區(qū)藻類、微生物滋養(yǎng)的現(xiàn)象。在減輕PAC澄清負(fù)擔(dān)的同時(shí),也減少了反滲透的污染(在反滲透的諸多污染中,微生物污染是最嚴(yán)重的)。②泰州電廠江水由循環(huán)水管分別去化水預(yù)處理和凝汽器冷卻。凝汽器冷卻水回水(平均溫度20℃)經(jīng)虹吸井排長(zhǎng)江。將預(yù)處理來(lái)水由江水改為虹吸井排水,可避免溫降對(duì)PAC活性的影響,確保制水設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。

      5 結(jié)語(yǔ)

      采用PAC作為混凝劑處理長(zhǎng)江水時(shí),加藥量的控制需考慮到環(huán)境溫度對(duì)藥劑反應(yīng)速度的影響。低溫會(huì)降低PAC的活性,故需適量提高PAC的加藥量來(lái)預(yù)防反應(yīng)沉淀池的水質(zhì)受到影響。

      反應(yīng)沉淀池出水殘余的PAC在板式換熱器投運(yùn)后會(huì)二次絮凝直接影響超濾、反滲透運(yùn)行工況。通過(guò)對(duì)超濾膜壓差、反滲透產(chǎn)水量變化趨勢(shì)分析,來(lái)確認(rèn)反應(yīng)沉淀池產(chǎn)水中是否有殘余PAC,并依此優(yōu)化調(diào)節(jié)PAC的加藥量及加藥濃度。

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