王瀟,代齊加(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
某海上油田是整個油田群的中心樞紐,污水處理系統(tǒng)不僅要處理本平臺的生產(chǎn)污水和水源井產(chǎn)水,還要接收處理上游無人平臺和一個中心平臺的生產(chǎn)污水,處理合格后全部回注地層。油田執(zhí)行的是高標準的注水水質(zhì)要求企業(yè)A1級。氣浮選器作為污水流程處理的關鍵設備,其處理效果不佳將直接影響后續(xù)污水的深度過濾處理,造成出口水質(zhì)不達標,不合格生產(chǎn)水污染地層,油井采收率下降,將嚴重影響安全穩(wěn)定生產(chǎn)。作為氣浮選器的核心部件,微氣泡工藝的性能至關重要。隨著該油田全面投入開發(fā)以后,污水處理量的逐步增多,負荷增加,原始設計的缺陷以及流程運行等綜合因素,導致微氣泡裝置處理效率下降,出口水質(zhì)存在超標現(xiàn)象,無法保證回注水的達標處理。為滿足注水要求,該油田對微氣泡工藝進行了一系列的性能優(yōu)化改造,大幅度提高了生產(chǎn)水處理效果,最終實現(xiàn)“注好水,注夠水,精細注水,有效注水”,并保證注水水質(zhì)合格常態(tài)化。
油田氣浮選器設置一套溶氣式微氣泡制備系統(tǒng),如圖1、圖2所示。氣浮清水室水經(jīng)氣浮循環(huán)泵增壓后,進入到氣體注入器中。同時帶壓氣體經(jīng)氣體洗滌器過濾后也進入到氣體注入器中。水相流、氣相流在氣體注入器中進行氣水混合,形成的氣水混合流進入到微氣泡發(fā)生器中,在流體旋流狀態(tài)下實現(xiàn)對氣泡的切割細化篩分,最終生成帶有大量微細氣泡的溶氣水,從微氣泡發(fā)生器出口通過布液管線進入到氣浮選器中。污水中的乳化油和分散的細小懸浮顆粒粘附在氣泡上,隨氣泡一起上浮到水面,排放至污油罐加以回收,從而達到從生產(chǎn)污水中去除含油和懸浮物的目的,最終實現(xiàn)水體凈化。
圖1 氣浮選器流程簡圖
圖2 微氣泡工藝流程簡圖
油田生產(chǎn)污水處理量約為2 000 m3/d。按照循環(huán)水量為處理水量10%的設計要求,流量應為8 m3/h,而實際生產(chǎn)運行中循環(huán)水量最高只有1 m3/h,溶氣水流量僅為2 m3/h,遠遠不能滿足正常處理要求。經(jīng)過現(xiàn)場排查試驗,發(fā)現(xiàn)影響水量的節(jié)流點主要在于微氣泡發(fā)生器。在經(jīng)過研究分析后,發(fā)現(xiàn)一是由于氣浮選器入口加藥流程帶入絮狀體,加上長期油泥結垢等造成微氣泡發(fā)生器淤積堵塞,二是微氣泡發(fā)生管孔眼較小過流較低。針對以上情況,開展下列措施進行處理。
(1)由于廠家專利保護,無法對微氣泡裝置全部拆檢,現(xiàn)場采取將微氣泡裝置整體隔離清洗和雜質(zhì)清理。首先進行清水沖洗,將氣體注入器和微氣泡發(fā)生器整體拆下,用公用站壓力約500 kPa的清水對其沖洗。清水從設備出口進入,入口排出,其他管口用盲板封上,進行持續(xù)反沖洗。其次進行機械清理,隔離流程,拆除微氣泡發(fā)生器進出口管線,使用鋼絲、刀片和刷子等對9根微氣泡發(fā)生管共計18個進出口孔進行淤積油泥的清理。最后進行酸洗浸泡,將氣體注入器和微氣泡發(fā)生器整體拆下,把經(jīng)過調(diào)配稀釋好的稀鹽酸倒入設備,進行浸泡約6~8 h,最后用清水沖洗置換。
(2)對微氣泡發(fā)生管重新開孔?,F(xiàn)場使用電磨頭和鉆頭對微氣泡發(fā)生管的進口管進行開孔,共計在7根微氣泡發(fā)生管上開孔,孔眼直徑約為8 mm。實際有9根微氣泡發(fā)生管,受限于內(nèi)部結構的影響,距離進口最遠的2根微氣泡發(fā)生管無法開孔,如圖3所示。
圖3 微氣泡發(fā)生器結構簡圖
進行上述處理后恢復微氣泡系統(tǒng)并進行流量測試,在注入氣能夠注入的情況下,進水流量由原來的0.7 m3/h上升至6.8 m3/h,溶氣水流量由2 m3/h上升至9 m3/h,現(xiàn)場取樣觀察,水樣中含有大量微細氣泡,氣泡十分密集,水體顏色近似乳白色,且氣泡在水樣中的停留時間30 s以上再消失。根據(jù)油藏提供數(shù)據(jù),為進一步驗證該油田在后期注水配注量最大年份下(預計年注入量118.2萬立方米,折算為135 m3/h)的微氣泡生成是否良好,改用工業(yè)氮氣瓶進行測試(注入氣壓力1 MPa),測試得到進水流量13 m3/h,溶氣水流量17 m3/h,按照循環(huán)水量與處理水量1∶10的設計要求,改造后可以滿足該油田后期的開發(fā)生產(chǎn)要求,微氣泡效果良好。
微氣泡發(fā)生器內(nèi)氣液混和后形成的溶氣水,通過罐體底部的3根曝氣管線伸入氣浮罐內(nèi),微氣泡從曝氣孔中進入氣浮水體,在氣泡上浮過程中吸附乳化油及懸浮物。為了增加水頭損失,使溶氣水釋放更加均勻,曝氣管孔徑設計較小為2.5~3.0 mm。經(jīng)過較長時間的運行,溶氣水進入罐內(nèi)的流量逐漸減少,水處理效果下降。經(jīng)過現(xiàn)場排查分析,將問題鎖定在曝氣管線出現(xiàn)堵塞,孔徑縮小所致。利用油田清罐機會進行進罐檢修。人員對罐內(nèi)的曝氣管線進行檢查,發(fā)現(xiàn)曝氣孔出現(xiàn)不同程度的堵塞,有些孔眼堵塞嚴重已經(jīng)完全封閉。通過對曝氣管線進行檢修,清理通堵曝氣孔后進行回裝并恢復流程運行。
通過進罐對曝氣管的檢修,保證了微氣泡能夠充分進入到氣浮罐內(nèi)的數(shù)量要求,大大增強了水質(zhì)處理效果,通過持續(xù)關注微氣泡發(fā)生器的運行狀況,制定年度清洗檢修計劃,提高清洗頻次,從而保證生產(chǎn)水水質(zhì)達標處理。
微氣泡發(fā)生裝置氣源來自平臺的燃氣洗滌罐,操作壓力在500 kPa左右,氣浮循環(huán)泵出口壓力在循環(huán)水量8 m3/h時,壓力為620 kPa,經(jīng)過現(xiàn)場試驗排查,在排除管線積液及補氣調(diào)節(jié)閥及旁通截止閥全開的影響因素后,確定由于泵壓高于氣體壓力,兩者壓力不匹配,導致實際氣體無法有效注入。氣體和液體混合比例失調(diào),影響微氣泡生發(fā)效果和氣浮選器進氣泡要求,氣泡大小不均且氣量較少,攜帶水中含油及懸浮物性能下降,造成水質(zhì)處理不達標。利用平臺已有設備對注入氣源流程進行優(yōu)化改造。從燃氣緩沖罐(操作壓力3 400 kPa)引氣,為微氣泡發(fā)生器增加一路供氣管線至氣體洗滌器,并安裝調(diào)節(jié)閥、節(jié)流孔板等部件,將氣體壓力控制在800 kPa,加大氣體注入壓力,使氣、液兩相進行充分接觸,為微氣泡發(fā)生裝置提供穩(wěn)定合格注入氣源,增強注氣效果,滿足氣浮對進氣量及氣泡的要求,提高處理能力。經(jīng)過改造后對氣浮出口水質(zhì)重新取樣化驗,化驗結果數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 微氣泡發(fā)生裝置注入氣源改造前后出口水質(zhì)化驗數(shù)據(jù)對比表
通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),對注入氣源流程進行改造后,提高了微氣泡發(fā)生裝置的氣體注入能力,明顯改善了微氣泡生成能力,溶氣效果大幅提升,對于去除水中含油及懸浮物治理起到了良好的效果,處理指標較之前提升達20%。
隨著生態(tài)環(huán)保形勢的越來越嚴峻,對海洋石油生產(chǎn)開發(fā)的要求也越來越高。該油田生產(chǎn)單元依靠自身技術與生產(chǎn)經(jīng)驗,通過深入全面的分析與研究,針對微氣泡工藝應用于污水處理后出現(xiàn)水質(zhì)不達標的現(xiàn)象,從減小微氣泡節(jié)流,曝氣管線解堵,注入氣源流程改造3個方面采取了有效措施,充分保障了油田生產(chǎn)水處理和注水水質(zhì)的達標,深刻踐行了“在保護中開發(fā)、在開發(fā)中保護”理念。