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      粉煤灰加載絮凝處理煤礦礦井水的試驗(yàn)研究

      2022-03-04 03:08:36劉芳池李向東
      能源環(huán)境保護(hù) 2022年1期
      關(guān)鍵詞:助凝劑絮凝劑濁度

      劉芳池,戚 凱,李向東

      (中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院,江蘇 徐州 221116)

      0 引 言

      我國(guó)是全球第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),煤炭開(kāi)采過(guò)程中,外排出大量的礦井水[1-2],對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,需采取有效措施加以控制[3]。目前,國(guó)內(nèi)多采用化學(xué)混凝法處理礦井水,可有效去除礦井水中的COD和懸浮物[4],同時(shí)也存在礬花結(jié)構(gòu)松散、沉降性能差、藥劑種類及投加量不適用于待處理礦井水、混凝藥劑易造成二次污染等問(wèn)題。加載絮凝工藝是一種應(yīng)用于水處理領(lǐng)域的快速絮凝沉淀技術(shù),是基于常規(guī)混凝沉淀技術(shù)改進(jìn)、發(fā)展而來(lái),其處理效果優(yōu)于傳統(tǒng)的化學(xué)絮凝工藝,具有沉淀性能好、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)[5-6]。常用的加載材料有回流污泥[7]、細(xì)砂[8]、磁性介質(zhì)[9]等,鮮有利用粉煤灰作為加載材料的相關(guān)研究。

      據(jù)報(bào)道,我國(guó)現(xiàn)存粉煤灰的堆積量約為25億噸[10]。為實(shí)現(xiàn)粉煤灰資源化高效利用,目前已將其應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建筑材料等領(lǐng)域[11]。以粉煤灰為加載材料處理礦井水可達(dá)到“以廢治廢”、資源綜合利用的可持續(xù)發(fā)展要求。

      在加載絮凝的基礎(chǔ)上,可以通過(guò)響應(yīng)面法將絮凝過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到最佳處理效果[12]。響應(yīng)曲面法是一種綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)學(xué)建模的統(tǒng)計(jì)學(xué)優(yōu)化方法,已被應(yīng)用于眾多領(lǐng)域。該方法是由具有代表性的局部點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果,擬合得出全部范圍內(nèi)的影響因子與響應(yīng)值的函數(shù)關(guān)系,進(jìn)而得出最佳的工藝參數(shù)[13-14]。較傳統(tǒng)的正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,響應(yīng)曲面法實(shí)驗(yàn)次數(shù)少且精密度高,并具有良好的預(yù)測(cè)性能,適用范圍廣泛。

      本研究將粉煤灰作為加載絮凝工藝的加載材料應(yīng)用于礦井水處理,在絮凝劑投加量、助凝劑投加量、粉煤灰粒徑及投加量等單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)響應(yīng)曲面法優(yōu)化處理工藝,旨在為粉煤灰加載絮凝工藝處理礦井水提供科學(xué)依據(jù)。

      1 試驗(yàn)材料與方法

      1.1 試驗(yàn)材料與儀器

      試驗(yàn)用水為某煤礦礦井水,其主要水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。粉煤灰取自某燃煤電廠,主要化學(xué)成分見(jiàn)表2。

      表1 礦井水水質(zhì)

      表2 粉煤灰的成分及含量

      混凝劑為聚合氯化鋁(PAC),配制成10 g/L的溶液;助凝劑為陰離子聚丙烯酰胺(PAM),分子量為1 500萬(wàn),配制成0.5 g/L的溶液。

      試驗(yàn)所用儀器:ZR4-6混凝試驗(yàn)攪拌機(jī);WZS-185高濁度儀;PHS-3CA型實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì);Zetasizer Nano ZS90型激光粒度分析儀。

      采用篩分法測(cè)定粉煤灰的粒徑分布,結(jié)果如表3所示。BET比表面積測(cè)試法測(cè)得粉煤灰的比表面積為16.4 m2/g,平均孔徑為0.76 μm,孔容為0.0 653 cm3/g。

      表3 粉煤灰粒徑分布

      1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      首先探究粉煤灰粒徑和絮凝劑、助凝劑及粉煤灰投加量等因素對(duì)礦井水濁度去除效果的影響,并以此確定響應(yīng)面試驗(yàn)中的因素及其水平。隨后,運(yùn)用Design-Expert 8.0.6軟件對(duì)粉煤灰加載絮凝的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行擬合,建立相應(yīng)的預(yù)測(cè)函數(shù),再通過(guò)模型預(yù)測(cè)得出優(yōu)化條件。最后,在該優(yōu)化條件下進(jìn)行試驗(yàn),驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確度,對(duì)比常規(guī)絮凝與粉煤灰加載絮凝的處理效果,并通過(guò)浸泡試驗(yàn)探究粉煤灰對(duì)水體的污染。

      1.3 試驗(yàn)方法

      絮凝試驗(yàn)中,各取1 000 mL礦井水于若干燒杯中,根據(jù)試驗(yàn)方案加入絮凝劑、粉煤灰,以300 r/min攪拌3 min,再投加助凝劑,以50 r/min攪拌10 min,靜置15 min后,于液面下2 cm處取上清液測(cè)定濁度,并計(jì)算去除率。每組試驗(yàn)重復(fù)三次取平均值。

      浸泡實(shí)驗(yàn)中,根據(jù)《固體廢物 浸出毒性浸出方法 水平振蕩法》(HJ 557—2010),未篩分的粉煤灰與去離子水的固液比為1∶10,于室溫下以120次/min連續(xù)振蕩8 h,再靜置16 h,用中性濾紙過(guò)濾,所得濾液即為浸出液。通過(guò)電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜、離子色譜法測(cè)定該溶液中微量元素的含量。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 單因素試驗(yàn)結(jié)果分析

      2.1.1 粉煤灰粒徑的影響

      采用100、120、140、200、325目標(biāo)準(zhǔn)篩將上述粉煤灰篩分至粒徑大小分別為46~75、76~105、106~125、126~150 μm。絮凝劑PAC、助凝劑PAM投加量分別為15 mg/L和0.2 mg/L。為對(duì)比不同粒徑粉煤灰的處理效果,將上述四種粒徑的粉煤灰分別以投加量1 g/L加入相應(yīng)的水樣中。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。

      表4 粉煤灰粒徑對(duì)礦井水濁度去除效果的影響

      從表4可知,投加的粉煤灰粒徑不同時(shí),加載絮凝工藝處理礦井水的效果存在差異。粒徑較小時(shí),隨著粉煤灰粒徑的增大,濁度去除率升高,粒徑較大時(shí),增加粒徑對(duì)濁度去除效果的影響較小。粉煤灰的粒徑為106~125 μm時(shí),試驗(yàn)水樣的濁度去除率最大,達(dá)到87.78%;粒徑為76~105μm和126~150 μm時(shí),濁度去除率分別為86.62%和87.11%。粉煤灰粒徑不同時(shí),其顆粒的數(shù)量和結(jié)構(gòu)也不相同[15],在加載絮凝工藝中的作用位點(diǎn)也有區(qū)別。加載絮凝過(guò)程中,加載材料隨著攪拌作用做離心運(yùn)動(dòng),形成許多微小渦旋,這些微小渦旋所產(chǎn)生的紊流動(dòng)力在絮凝反應(yīng)中起到了關(guān)鍵作用[16]。渦旋的大小與加載材料粒徑成正比,與渦旋的離心慣性力成反比。粉煤灰粒徑較小時(shí),渦旋較小;粒徑較大時(shí),慣性力較大。適中的粒徑有利于提升加載效果。此外,粒徑分布較廣,依靠各粒徑間的協(xié)同作用,具有更好的去除效果[17]。76~150 μm粒徑的粉煤灰對(duì)濁度的去除效果相近,因此,選擇該粒徑的粉煤灰應(yīng)用于后續(xù)加載絮凝試驗(yàn)。

      2.1.2 絮凝劑投加量的影響

      各取1 000 mL礦井水于若干燒杯中,分為兩組。第一組進(jìn)行傳統(tǒng)絮凝試驗(yàn),即絮凝劑PAC投加量分別為10、15、20、25、30、35 mg/L,助凝劑PAM投加量為0.2 mg/L;第二組進(jìn)行加載絮凝試驗(yàn),即絮凝劑PAC投加量分別為10、15、20、25、30、35 mg/L,助凝劑PAM投加量為0.2 mg/L,粉煤灰(粒徑為76~150 μm)投加量為1 g/L。試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。

      圖1 PAC投加量對(duì)礦井水濁度去除效果的影響

      由圖1可知,隨著絮凝劑投加量的增大,濁度的去除率逐漸提高。當(dāng)PAC的投加量為25 mg/L時(shí),未投加粉煤灰組的濁度去除率達(dá)到87.43%;而投加1 g粉煤灰(粒徑為76~150 μm)的試驗(yàn)組,在PAC的投加量為20 mg/L時(shí),濁度去除率已達(dá)到89.32%。隨后,繼續(xù)加大絮凝劑的投加量,濁度的去除率呈緩慢上升趨勢(shì),考慮到控制處理成本、避免二次污染等因素,選擇25 mg/L為常規(guī)絮凝工藝中PAC較優(yōu)投加量,20 mg/L為加載絮凝工藝中PAC較優(yōu)投加量。周碧雯等[18]進(jìn)行了磁加載絮凝去除水體濁度的實(shí)驗(yàn)研究,得出PAC最佳投加量為30 mg/L。朱麗榕等[19]通過(guò)污泥回流進(jìn)行加載絮凝,最佳出水效果對(duì)應(yīng)的PAC投加量中,傳統(tǒng)工藝為30 mg/L,加載工藝為20 mg/L,與本研究結(jié)果基本相符。此外,投加粉煤灰的加載絮凝中,PAC投加量對(duì)絮凝效果的影響較小,增加了絮凝過(guò)程的穩(wěn)定性。

      2.1.3 助凝劑投加量的影響

      取1 000 mL礦井水于若干燒杯中,分別進(jìn)行加載絮凝及傳統(tǒng)絮凝試驗(yàn)。兩組試驗(yàn)中,絮凝劑PAC投加量均為上述較優(yōu)投加量,第一組不投加粉煤灰,第二組投加1 g粉煤灰(粒徑為76~150 μm)。為探究助凝劑PAM的投加量對(duì)處理效果的影響,兩組試驗(yàn)均設(shè)置了0.2~1.0 mg/L之間5個(gè)梯度的投加量。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2。

      圖2 PAM投加量對(duì)礦井水濁度去除效果的影響

      由圖2可知,隨著助凝劑投加量的增大,濁度的去除率出現(xiàn)先增大再減小的現(xiàn)象。當(dāng)PAM的投加量為0.4 mg/L時(shí),經(jīng)常規(guī)絮凝工藝處理的水樣,濁度去除率達(dá)到91.70%;而加載絮凝工藝的濁度去除率達(dá)到93.35%。若繼續(xù)加大助凝劑的投加量,濁度去除率呈現(xiàn)緩慢增加再略微下降的趨勢(shì)。助凝劑通過(guò)高分子絮凝劑的架橋作用,將凝聚體絮凝成大絮團(tuán),改善絮體結(jié)構(gòu),適量的助凝劑可顯著加強(qiáng)絮凝效果。過(guò)量的PAM會(huì)形成膠體保護(hù),導(dǎo)致絮凝效果變差[20],污水濁度去除率降低??紤]到聚丙烯酰胺在環(huán)境中會(huì)產(chǎn)生丙烯酰胺單體,其對(duì)人體及環(huán)境具有危害作用[21],故選擇0.4 mg/L為PAM較優(yōu)投加量。

      2.1.4 粉煤灰投加量的影響

      取1 000 mL礦井水于若干燒杯中,絮凝劑PAC投加量為20 mg/L,助凝劑PAM投加量為0.4 mg/L。試驗(yàn)設(shè)置了6個(gè)粉煤灰(粒徑為76~150 μm)投加量梯度,分別為0.5、1、1.5、2、2.5、3 g/L,以研究粉煤灰投加量對(duì)濁度去除率的影響,結(jié)果見(jiàn)圖3。

      圖3 粉煤灰投加量對(duì)礦井水濁度去除效果的影響

      由圖3可知,隨著粉煤灰投加量的增加,濁度去除率呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)。當(dāng)投加量為2 g/L時(shí),加載絮凝對(duì)濁度的去除率最大,達(dá)98.2%。粉煤灰投加量對(duì)加載絮凝工藝的處理效果有著直接影響,投加量過(guò)小或過(guò)大都會(huì)影響出水的濁度。然而,不同加載材料的投加量對(duì)絮凝效果的影響有所不同,以細(xì)砂為加載材料的研究顯示,隨著投加量的增加,濁度去除率逐漸降低[22];以磁粉為加載材料的研究得出相反的結(jié)論[18]。由此可知,以單因素探究絮凝效果可以為相關(guān)研究提供參考價(jià)值,而更為可靠的結(jié)論需綜合考慮加載材料的理化性質(zhì)、絮凝藥劑的種類、絮凝過(guò)程的外界條件和原水水質(zhì)等因素間的相互作用。

      2.2 響應(yīng)面優(yōu)化試驗(yàn)

      2.2.1 加載絮凝工藝模型的建立

      由以上單因素試驗(yàn)結(jié)果可知,粉煤灰粒徑、絮凝劑投加量、助凝劑投加量、粉煤灰投加量均對(duì)加載絮凝工藝處理礦井水的效果有所影響。其中,根據(jù)濁度去除率與各因素的坐標(biāo)圖可以看出,PAC、PAM和粉煤灰投加量對(duì)處理效果影響較大,其較優(yōu)值分別為20 mg/L、0.4 mg/L和2 g/L。利用Design Expert 8.0.6軟件,根據(jù)Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)原理,以濁度去除率為響應(yīng)值,設(shè)計(jì)三因素三水平五中心點(diǎn)的響應(yīng)曲面法試驗(yàn)方案,各因子編碼變換結(jié)果見(jiàn)表5,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。

      表5 加載絮凝工藝響應(yīng)曲面法的原值和編碼值對(duì)照表

      表6 加載絮凝工藝響應(yīng)曲面法試驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果

      通過(guò)Design-Expert 8.0.6軟件對(duì)試驗(yàn)結(jié)果(表5)進(jìn)行二次回歸非線性擬合,得到回歸模型(式1):

      Y=98.20+2.34A+2.47B+0.30C+0.47AB+0.012AC+

      0.055BC-2.28A2-2.87B2-3.68C2

      (1)

      對(duì)回歸模型進(jìn)行方差分析(表7)表明,該模型是極顯著的(p<0.01),在該研究區(qū)域內(nèi)擬合度高;Design-Expert 8.0.6軟件中Adj R-Squared為0.977 0,說(shuō)明此模型能解釋97.70%試驗(yàn)所得濁度去除率的變化;變異系數(shù)Cv為0.60%,說(shuō)明此試驗(yàn)的精確度和可信度較高;信噪比(Adeq Precisior)為22.138,該值大于4,說(shuō)明此模型的精密度很高;失擬項(xiàng)P值為0.061 6>0.05,不顯著,說(shuō)明該模型回歸方程不失擬,建立的模型可較好的分析以及預(yù)測(cè)加載絮凝工藝處理礦井水的濁度去除率變化。

      表7 加載絮凝工藝回歸模型方差分析表

      2.2.2 加載絮凝工藝響應(yīng)面分析

      通過(guò)響應(yīng)曲面可以分析各影響因子對(duì)響應(yīng)值的影響與各影響因子之間的交互影響情況。不同PAC、PAM以及粉煤灰投加量對(duì)礦井水濁度去除率的響應(yīng)曲面詳見(jiàn)圖4~圖6。

      圖4 PAC與PAM投加量對(duì)礦井水濁度去除率的影響

      圖5 PAC與粉煤灰投加量對(duì)礦井水濁度去除率的影響

      圖6 PAM與粉煤灰投加量對(duì)礦井水濁度去除率的影響

      由圖4可知,當(dāng)粉煤灰投加量一定時(shí),隨著PAM投加量的增大,濁度去除率先增大后緩慢減??;隨著PAC投加量的增加呈現(xiàn)先增大后基本穩(wěn)定的趨勢(shì)。由圖5可知,當(dāng)絮凝劑PAC的投加量是20 mg/L、PAM的投加量為0.4~0.55 mg/L、粉煤灰投加量在1.6~2.4 g/L時(shí),處理效果較好。由圖6可知,當(dāng)PAM的投加量一定時(shí),隨著粉煤灰投加量的增多,濁度的去除率先升高后降低。先前關(guān)于響應(yīng)面法優(yōu)化絮凝處理效果的研究得出相似的變化趨勢(shì)[23-24]。

      使用響應(yīng)面分析法對(duì)濁度去除率取最大值,得到粉煤灰加載絮凝工藝處理礦井水的優(yōu)化條件為:PAC投加量為22.81 mg/L,PAM投加量為0.5 mg/L,粉煤灰投加量為2.04 g/L。在此最佳工藝條件下,粉煤灰加載絮凝工藝對(duì)礦井水的濁度去除率預(yù)測(cè)值為99.45%??紤]到實(shí)際情況下的試驗(yàn)條件,將上述最佳工藝優(yōu)化為:PAC投加量為22.80 mg/L,PAM投加量為0.5 mg/L,粉煤灰投加量為2.0 g/L。在此條件下進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),重復(fù)三次,得到濁度去除率的平均值為99.27%,該值與預(yù)測(cè)值99.45%相接近,因此,該模型能夠較好預(yù)測(cè)粉煤灰加載絮凝沉淀工藝與礦井水濁度去除率的關(guān)系,模型可靠。

      2.2.3 粉煤灰加載絮凝與常規(guī)絮凝工藝對(duì)比分析

      依據(jù)響應(yīng)面優(yōu)化得出的最優(yōu)試驗(yàn)條件及驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。PAC與PAM投加量相同時(shí),加載絮凝工藝的濁度去除率遠(yuǎn)高于常規(guī)絮凝,而繼續(xù)增加PAC和PAM的投加量,常規(guī)絮凝對(duì)濁度的去除率繼續(xù)增加,而加載絮凝對(duì)濁度的去除率略有降低。實(shí)際應(yīng)用中,為達(dá)到一定的去除效果,粉煤灰加載絮凝所需的絮凝劑將低于常規(guī)絮凝,減少處理工藝的運(yùn)行成本,達(dá)到廢物資源化利用。

      表8 常規(guī)絮凝工藝與加載絮凝工藝對(duì)比分析

      鋁系混凝劑在酸性和堿性條件下均能生成Al(OH)3沉淀,常規(guī)絮凝工藝中往往需要調(diào)節(jié)原水pH值,以獲得最佳絮凝效果。在加載絮凝條件下,粉煤灰作為加載材料的同時(shí),可以起到調(diào)節(jié)pH值的作用。原水呈弱酸性,而粉煤灰中含有的CaO、MgO等成分經(jīng)水解反應(yīng)后呈堿性[25],故隨著粉煤灰投加量增加,pH值將有所增加。已有學(xué)者研究表明,混凝工藝處理廢水的最佳pH值范圍為7~8[26-27]。本研究中,經(jīng)加載絮凝處理后,礦井水的pH值提升為7.20。這表明當(dāng)投加適量粉煤灰時(shí),無(wú)需外加堿度,原水pH值即可使加載絮凝過(guò)程達(dá)到較優(yōu)的處理效果。

      2.3 粉煤灰加載絮凝的污染分析

      粉煤灰中含有多種微量元素,其中As、F、Zn、Cu、Cr、Cd、Pb等元素危害較大。利用其作為加載材料時(shí),應(yīng)考慮粉煤灰中的微量元素是否會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生二次污染。粉煤灰浸泡試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表9。通過(guò)浸泡試驗(yàn)表明,粉煤灰中的微量元素浸出率較低,均未超出《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)。因此,將粉煤灰作為加載材料不會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生污染。

      表9 粉煤灰浸泡后水樣中微量元素檢測(cè)

      3 結(jié) 論

      本文研究了加載絮凝處理技術(shù)對(duì)某礦井水的濁度去除效果,在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用響應(yīng)曲面法,建立了多元二次回歸模型,通過(guò)檢驗(yàn),模型的擬合度良好,能有效預(yù)測(cè)最優(yōu)值。確定了加載絮凝試驗(yàn)最佳反應(yīng)條件:絮凝劑投加量為22.80 mg/L,助凝劑PAM投加量為0.5 mg/L,粉煤灰投加量為2.0 g/L。與傳統(tǒng)的化學(xué)混凝法相比,粉煤灰加載絮凝處理礦井水的加藥量更少、處理效果更好。粉煤灰在加載絮凝過(guò)程中可調(diào)節(jié)原水pH值,加強(qiáng)絮凝效果。

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